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化學(xué)灌漿法在武隆縣銀盤水電站大壩混凝土裂縫處理中的應(yīng)用

2021-12-09 07:50鄧輝紅
綠色科技 2021年22期
關(guān)鍵詞:灌漿臺階鉆孔

鄧輝紅

(中國水利水電第八工程局有限公司,湖南 長沙 410004)

1 工程概況

銀盤水電站位于烏江下游河段,壩址位于重慶市武隆縣境內(nèi),壩址控制流域面積74910 km2,上游接彭水水電站,下游為白馬梯級,是兼顧彭水水電站的反調(diào)節(jié)任務(wù)和渠化航道的樞紐工程,是重慶電網(wǎng)的主力電站。水庫正常蓄水位215 m,總庫容3.2億m3,大壩為混凝土重力壩,最大壩高80 m,共安裝4臺單機容量150 MW的軸流式水輪發(fā)電機組,年發(fā)電量26.9億kW·h,樞紐建筑物從左到右依次布置為電站廠房壩段、泄洪壩段、船閘壩段。

2 裂縫成因分析

2.1 裂縫發(fā)現(xiàn)及檢查情況

2.1.1 上閘首Ⅱ區(qū)右塊

上閘首Ⅱ區(qū)右塊在其第14層(EL188.0~EL191.0)倉面發(fā)現(xiàn)一條裂縫,從上閘首Ⅰ區(qū)與Ⅱ區(qū)分縫位置(0+3.5)至下游樁號0+14.334,左右樁號為1+482.1,縫長8.834 m,采用40倍讀數(shù)顯微鏡觀測裂縫寬度為0.4 mm。沿裂縫50 cm、4 m、8 m處各鉆10個斜孔檢測縫深,經(jīng)通氣檢查,縫深為300 cm左右(EL188.0~EL191.0),根據(jù)《烏江銀盤水電站混凝土質(zhì)量檢查及缺陷處理技術(shù)要求》(長銀設(shè)【2008】第008號)中大體積混凝土裂縫分類及評判標準,此裂縫初步判斷為Ⅳ類裂縫。

2.1.2 泄12#壩段

泄12#壩段在泄12#-Ⅰ-13閘墩發(fā)現(xiàn)一條裂縫,該裂縫位于泄12#Ⅰ區(qū)中部,上下游樁號為0+9.175,左右起止樁號為1+447.8~1+443.3,縫長4.5 m,采用40倍讀數(shù)顯微鏡觀測裂縫寬度為0.3 mm。沿裂縫50 cm、2 m、4 m處各鉆11個斜孔檢測縫深,經(jīng)通氣檢查,縫深為350 cm左右(EL191.5~EL195.0,12層至13層),根據(jù)《烏江銀盤水電站混凝土質(zhì)量檢查及缺陷處理技術(shù)要求》(長銀設(shè)【2008】第008號)中大體積混凝土裂縫分類及評判標準,此裂縫初步判斷為Ⅳ類裂縫。

2.2 施工及澆筑情況

2.2.1 上閘首Ⅱ區(qū)右塊

上閘首Ⅱ區(qū)右塊14層,樁號0+3.5~0+22.5,1+473.85~1+497.1,EL188.0~EL191.0,澆筑層厚3 m。全倉最寬處19 m,最窄為9.5 m。設(shè)計混凝土等級為C25(二)F150W10。上閘首I區(qū)右塊上游側(cè),左右側(cè)均布置有結(jié)構(gòu)鋼筋,上下游側(cè)未布置鋼筋。

上閘首右-Ⅱ-14于2012年12月9日至開始澆筑,到2012年12月12日澆筑完成19層。按照倉面設(shè)計由上游往下游方向臺階澆筑。用K80塔機澆筑,倉面配置φ100振搗棒4根、砼工5人、自卸車3輛,資源配置滿足施工要求。采用臺階法澆筑,共分6個臺階,臺階高50 cm,臺階寬度1.5~2 m。

2.2.2 泄12#壩段Ⅰ區(qū)

泄12#壩段I區(qū)12層~13層,樁號0-11.7~0+38、1+435.35~1+443.1,EL190.0~EL195.0,澆筑層厚2.3~2.7 m。全倉最寬處12.75 m,最窄為3 m。設(shè)計混凝土等級為C35(三)F150W8(抗沖)。倉面左右側(cè)及上下游側(cè)均布置有結(jié)構(gòu)鋼筋。

該裂縫貫穿的倉面澆筑時間跨距較大,從2012年8月30日至開始澆筑12層,到2012年9月23日完成13層澆筑。按照倉面設(shè)計由上游往下游方向臺階澆筑,采用MQ900門機和K80塔機配合澆筑,倉面配置φ100振搗棒4根、砼工6人、自卸車3輛,資源配置滿足施工要求。采用臺階法澆筑,共分5個臺階,臺階高50 cm左右,臺階寬度1.5~2 m。

該裂縫貫穿的倉面澆筑時間跨距較大,從2012年5月13日至開始澆筑18層,到2012年8月8日完成20層澆筑。按照倉面設(shè)計由上游往下游方向臺階澆筑,采用MQ900門機澆筑,倉面配置φ100振搗棒4根、砼工6人、自卸車3輛,資源配置滿足施工要求。采用臺階法澆筑,共分5個臺階,臺階高50 cm左右,臺階寬度1.5~2 m。

裂縫相關(guān)倉面的澆筑時間如表1所示。

表1 裂縫相關(guān)倉面澆筑時間

2.3 混凝土保溫和養(yǎng)護情況

混凝土澆筑過程中均處于高溫或低溫季節(jié),澆筑完成后及時進行了保溫被覆蓋,并進行灑水養(yǎng)護[2],養(yǎng)護時間不少于28 d[3]。

2.4 外界氣溫情況

泄12#壩段I區(qū)12層~13層澆筑時間跨度較大,主要澆筑時間在7~9月份的高溫季節(jié),而上閘首右-Ⅱ-14澆筑時間在低溫季節(jié),根據(jù)天氣網(wǎng)提供的武隆縣7~11月氣溫變化曲線可知,7、8、9月份,晝夜溫差較大,均在10 ℃以上,最大值達到16 ℃;9月中旬、10月初、10月中旬出現(xiàn)了3次10 ℃以上的氣溫驟降、陡增的過程,5 ℃以上的氣溫驟降、陡增達10次。

2.5 混凝土澆筑溫度及內(nèi)部溫度檢測

根據(jù)《銀盤水電站二期工程大壩與電站廠房混凝土施工(含溫控)技術(shù)要求》中第7.2.3條規(guī)定,5~10月份采用預(yù)冷混凝土澆筑,每倉澆筑都進行了出機口溫度檢測[4],數(shù)據(jù)顯示,出機口溫度在12~14 ℃范圍內(nèi),見每月試驗月報。11、12月采用自然溫度混凝土。

高溫季節(jié)澆筑的混凝土,在混凝土覆蓋冷卻水管后開始通水[5],通8~10 ℃制冷水,通水時間一般大于15 d[6]。

根據(jù)試驗室提供的埋設(shè)在混凝土內(nèi)部的溫度計測量出混凝土內(nèi)部溫度見表2。從表2中可以看出,混凝土內(nèi)部溫度均滿足設(shè)計允許要求,混凝土上下層溫差也小于設(shè)計規(guī)定值。

表2 混凝土內(nèi)部溫度檢測 ℃

2.6 裂縫成因分析

從裂縫的走向來看,上閘首Ⅱ區(qū)右塊的為順水流方向,泄12#壩段的為垂直水流方向,且裂縫形成時間比較早。

(1)泄12#壩段分別受2012年堵路窩工、滲水點高差限制的影響,層間歇時間均大于10 d,最大達72 d,超過設(shè)計允許間歇時間。

(2)7、8、9月份,晝夜溫差較大,均在10 ℃以上,最大值達到16 ℃。9月中旬、10月初、11月中旬出現(xiàn)了3次10 ℃以上的氣溫驟降、陡增的過程。澆筑塊側(cè)面暴露時間長,沒有采取保溫措施,較大的溫升溫降使混凝土表面產(chǎn)生較大溫度應(yīng)力而產(chǎn)生裂縫[7]。

3 施工工藝流程

灌漿施工工藝流程:鉆孔→清縫(風(fēng)、水輪換沖洗干凈)→埋管→嵌縫→灌漿→封孔→檢查(鉆孔取芯、壓水檢查)[8]。

3.1 鉆孔

跨縫布置斜灌漿孔,孔徑≤40 mm,孔深1 m,孔距2 m,采用手風(fēng)鉆鉆孔[9]。

3.2 沖孔、清槽

灌漿前需進行鉆孔孔壁沖洗??妆跊_洗可采用大流量水或風(fēng)水聯(lián)合沖洗,從孔底向孔外沖洗的方法進行孔壁沖洗。沖洗至孔內(nèi)巖屑殘留厚度不大于20 cm結(jié)束,沖冼時間可至回水清凈10 min止[10]。沖洗水壓為該段灌漿壓力的80%并不大于1.0 MPa,若該值大于1.0 MPa時,采用1.0 MPa。

3.3 埋設(shè)灌漿管

應(yīng)騎縫鉆孔或斜向鉆孔至裂縫深部,然后在孔內(nèi)埋設(shè)灌漿管。每孔埋設(shè)一根灌漿管,管徑16 mm,埋入孔內(nèi)40 cm。

3.4 嵌縫

在縫口表面鑿寬10 cm,深5 cm的U形槽,洗干凈后用預(yù)縮砂漿分層分段填槽,每層厚度≤2 cm,每段長度為2 m,要求填封密實,無滲水。

3.5 密封檢查

為保證密閉空腔的密閉性及承受灌漿壓力作用,應(yīng)對封縫密封效果進行檢查。辦法是,待封縫膠泥或水泥砂漿固化后,沿縫涂一層肥皂水,并從灌漿嘴向縫中通入壓縮空氣,若無冒泡現(xiàn)象,表示密封效果良好,否則應(yīng)予修補[11]。

3.6 配制漿液

灌漿材料采用毒性低、親水性環(huán)氧材料,粘結(jié)強度≥2.0 MP,抗?jié)B標號≥S8,具有較好的可灌性[12],能深入縫寬小于0.2 mm左右的細裂縫。

3.7 灌漿

灌漿主要設(shè)備為灌漿泵,目前國內(nèi)尚無定型化學(xué)灌漿泵,一般是根據(jù)工程需要自行配制,包括貯氣罐、空壓機或手動氣泵;附屬設(shè)備包括灌漿嘴(或灌漿盒、灌漿管)、連接管道及攪拌器等。灌漿時應(yīng)對全部設(shè)備進行檢查,并接通管路,用壓縮空氣將孔道及裂縫內(nèi)粉塵吹凈[13]。灌漿壓力:開灌后進漿壓力為0.05 MP,分級逐步升至0.3 MP,當(dāng)吸漿率<5 mL/min時,灌漿壓力可提升到0.5 MP;灌漿時從裂縫一端開始,以一孔為進漿孔,以裂縫對面相鄰孔為回漿孔,當(dāng)相鄰孔回濃漿時,將灌漿孔扎死,按此程序依次灌漿;灌漿結(jié)束標準:當(dāng)吸漿率<1 mL/min時,延續(xù)灌注30 min結(jié)束。灌漿結(jié)束后,應(yīng)立即清洗管道及設(shè)備。

3.8 埋封口結(jié)束

灌漿后,待縫內(nèi)漿液初凝而不外流時,可拆下灌漿嘴(盒),用環(huán)氧膠泥或灌漿液水泥膏,對灌漿孔進行封口,并抹平。清除灌漿嘴(盒)上漿液,以備重復(fù)使用[14]。

3.9 埋灌漿質(zhì)量檢查

灌漿密實情況,一般可采用向縫中通入壓縮空氣或壓力水檢驗,也可鉆芯取樣檢查漿體的外觀質(zhì)量[15],測試漿體的力學(xué)性能。

3.10 監(jiān)測

在裂縫處理部分分別埋設(shè)了10個測縫計和滲壓儀進行變形和滲壓觀測,觀測結(jié)果表明:數(shù)據(jù)都在正常范圍內(nèi)。

4 結(jié)論

裂縫處理的主要原則是進行表面封堵,防止高壓水滲入裂縫,避免裂縫進一步擴展,裂縫處理的主要方法采用化學(xué)灌漿法,化學(xué)灌漿法以鉆孔、清縫、埋管、嵌縫、灌漿、封孔、檢查的流程對大壩混凝土裂縫進行施工。在裂縫處理過程中,對大壩裂縫處理中采用的化學(xué)灌漿材料進行了取樣檢測,大壩通過化學(xué)灌漿施工處理后,使已經(jīng)裂開的壩體形成固結(jié)整體,大大地提高了混凝土的抗?jié)B能力和抗壓與抗拉強度。通過鉆孔壓水檢查、轉(zhuǎn)孔孔內(nèi)錄像進行質(zhì)量檢查,壓水透水率有很明顯的下降,從檢查孔成果分析,充填良好率、粘結(jié)率都達到較高的百分比,充分說明灌漿效果比較理想。大壩主體裂縫化灌處理效果完全滿足安全鑒定要求。

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