白文彥,趙省軍,鄭亞娜
(陜西北元化工集團股份有限公司,陜西 榆林719319)
陜西北元化工集團股份有限公司100萬t/a聚氯乙烯項目,有2套處理能力8 m3/h廢水汽提處理裝置,聚合和供料回收產(chǎn)生的含氯乙烯廢水,送入供料回收廢水罐通過廢水汽提進塔泵送往廢水汽提塔,經(jīng)廢水汽提塔處理后氣相氯乙烯送至回收氣柜回收,廢水通過廢水汽提塔出塔泵送往干燥母液水池。該裝置自開車以來,廢水汽提塔運行不穩(wěn)定,經(jīng)處理后的廢水含氯乙烯經(jīng)常大于36 mg/m3,原設(shè)計根據(jù)(GB 16279-1966)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》要求含氯乙烯指標(biāo)<36 mg/m3,為解決這一問題,公司通過一系列改造,提高了廢水汽提塔穩(wěn)定運行時間,降低了廢水中氯乙烯含量,達到國家排放標(biāo)準(zhǔn),減少了廢水對環(huán)境的污染。
聚合和供料回收等產(chǎn)生的含氯乙烯廢水,進入供料回收廢水罐內(nèi),廢水通過廢水汽提進塔泵,經(jīng)廢水過濾器過濾,板式換熱器換熱后進入廢水汽提塔中。底部上升的蒸汽與塔頂進入的廢水逆流接觸,將廢水中氯乙烯脫出,形成氯乙烯和蒸汽的混合氣體,利用氯乙烯和水的沸點不同,塔頂冷凝器將蒸汽冷凝回流入塔內(nèi),而不凝的氯乙烯氣體回收到氣柜再次利用[1],最后由廢水汽提出塔泵將脫除氯乙烯氣體的廢水經(jīng)板式換熱器換熱后送往干燥廢水池,工藝流程示意圖見圖1。
圖1 廢水汽提塔工藝流程示意圖
魚骨刺圖能夠清晰、明確梳理出造成廢水汽提塔不穩(wěn)定運行的的主要原因,見圖2。
圖2 廢水汽提塔不穩(wěn)定運行的原因排查方案“魚骨刺圖”
廢水汽提塔塔盤溫度低、進塔流量低等,若崗位操作人員不能及時發(fā)現(xiàn)或處置不到位,造成廢水中氯乙烯不能很好揮發(fā)脫除,廢水中氯乙烯含量高。
3.2.1 板式換熱器堵塞
廢水通過廢水進塔泵經(jīng)板式換熱器進入廢水汽提塔,廢水中夾帶的PVC顆粒會沉積在板式換熱器內(nèi)部堵塞板換,導(dǎo)致進水流量變小,與廢水汽提塔脫除后廢水不能很好的進行傳質(zhì)傳熱,影響廢水汽提塔沸騰,且進水不均勻易導(dǎo)致板式換熱器密封墊損壞,廢水進出水互串造成廢水汽提處理不能連續(xù)、穩(wěn)定運行,處理后的廢水中氯乙烯含量高。
3.2.2 進塔流量計堵塞或卡阻
廢水汽提塔進水流量、塔底液位依靠進塔浮子流量計進行串聯(lián)調(diào)節(jié)控制。有時進塔流量計浮子堵塞或卡入物料,若崗位人員判斷不到位,會導(dǎo)致廢水汽提塔進塔流量偏高或偏低,造成塔底液位不穩(wěn)定、廢水在汽提塔沸騰不好和塔溫波動等,也會造成廢水汽提塔運行不穩(wěn)定,處理后的廢水氯乙烯含量高。
原設(shè)計廢水罐進口無過濾器等沉降設(shè)備,導(dǎo)致進入廢水罐中的廢水中夾帶的PVC顆粒沉積在廢水罐底部,造成廢水汽提進塔泵進口堵塞,抽水量不足,使得進塔流量低,塔底液位不穩(wěn)定,進塔蒸汽出現(xiàn)浪費,增加了塔頂冷凝器運行負荷,影響廢水汽提塔穩(wěn)定運行,且廢水罐液位不能及時降低,還會造成回收管積水導(dǎo)致聚合釜出料回收壓力高,需停止聚合釜出料,降低釜的利用率。
進塔流量計故障或堵塞、廢水泵不打壓或廢水罐液位計不準(zhǔn)確等,造成廢水汽提塔進塔流量偏高或偏低,塔底液位波動大、廢水汽提塔沸騰不好、塔溫波動大,造成廢水汽提塔運行不穩(wěn)定。
運行過程中要求廢水汽提塔塔盤溫度在90~110℃,通過板式換熱器換熱后的進水指標(biāo):一期55~60℃、二期60~65℃,因廢水汽提塔進塔水溫度偏低和塔底液位不穩(wěn)定,導(dǎo)致廢水進入廢水汽提塔內(nèi)不能很好的沸騰,造成廢水汽提塔出水氯乙烯含量>36 mg/m3,達不到原設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),具體數(shù)據(jù)見表1。
表1 廢水汽提塔改造前出水氯乙烯含量數(shù)據(jù)檢測
嚴(yán)格落實DCS人員和崗位人員巡回檢查,加強對異常指標(biāo)判斷和廢水汽提塔運行不穩(wěn)定操作的針對性培訓(xùn),提高工藝系統(tǒng)控制水平和異常處置判斷能力。
4.2.1 換熱器改造
針對廢水輸送中夾帶的PVC樹脂在廢水換熱器內(nèi)堆積堵塞,導(dǎo)致?lián)Q熱后的進塔廢水溫度低,將原板式換熱器改造為換熱面積為150 m2的螺旋板式換熱器,經(jīng)過對換熱器改造,廢水汽提塔進塔廢水與出塔廢水能很好的進行熱量交換,進塔廢水溫度從50~55℃提高到62~75℃,提高了進塔廢水溫度,穩(wěn)定了廢水汽提塔內(nèi)廢水沸騰,處理后的廢水中氯乙烯含量<36 mg/m3,改造工藝流程示意圖見圖3。
圖3 板式換熱器改造為螺旋板式換熱器工藝流程示意圖
4.2.2 進塔流量計更換
針對原浮子流量計在運行過程中易卡或堵塞,導(dǎo)致廢水進塔流量不穩(wěn)定,造成廢水汽提塔運行不穩(wěn)定,將廢水汽提塔進塔浮子流量計改造為電磁流量計,便于崗位人員對進塔廢水流量的監(jiān)控和異常處置,確保了廢水汽提塔穩(wěn)定運行。
4.3.1 定期清理廢水罐內(nèi)積料
廢水罐內(nèi)部長周期運行的PVC沉積料,要求班組定期清理,不因罐底部積料導(dǎo)致廢水進塔泵抽水量降低,影響廢水汽提塔穩(wěn)定運行。
4.3.2 廢水罐進口管線增加緩沖罐為降低進水中夾帶的PVC顆粒沉積在廢水罐內(nèi)部,在廢水罐進水總管處增加分離罐,將氯乙烯廢水中含有PVC料在分離罐內(nèi)沉淀與分離,固態(tài)PVC料在分離罐內(nèi)沉淀,清水進入廢水罐,并定期對分離罐內(nèi)PVC積料進行清理,避免了廢水泵和換熱器堵塞,穩(wěn)定了廢水進塔流量。工藝流程示意圖見圖4。
針對進塔流量計故障或堵塞、廢水泵不打壓或廢水罐液位計不準(zhǔn)確等:(1)將進塔浮子流量計更換為電磁流量計;(2)將廢水進塔泵開式葉輪更換為閉式葉輪,并定期對葉輪部位堵塞物料進行清理;(3)每3個月對廢水罐液位計進行標(biāo)定和清理液位計探頭黏附物,確保廢水進塔流量穩(wěn)定。
嚴(yán)格控制廢水汽提塔塔盤溫度指標(biāo)在90~110℃,進塔廢水溫度指標(biāo)>65℃,并要求廢水汽提塔進塔流量>2 m3/h,控制了塔盤溫度、進塔廢水溫度和進塔流量,處理后的廢水中氯乙烯含量<36mg/m3。
經(jīng)過上述定期清理廢水罐內(nèi)PVC積料、進口增加緩沖罐、更換換熱器、流量計等一系列的優(yōu)化和改造措施,廢水汽提塔能連續(xù)穩(wěn)定運行,廢水汽提塔處理后的廢水氯乙烯指標(biāo)符合初始設(shè)計<36 mg/m3要求,但是根據(jù)國家新標(biāo)準(zhǔn)GB 15581-2016《燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放指標(biāo)》,要求含氯乙烯指標(biāo)<10 mg/m3,對此公司在原改造基礎(chǔ)上繼續(xù)進行優(yōu)化改造,具體如下。
圖4 廢水罐進水總管增加分離罐工藝流程簡圖
圖5 新增螺旋板式換熱器和涼水塔工藝流程簡圖
在原來新增板換出口管線又新增1臺換熱面積為25 m2的螺旋板式換熱器,進行傳質(zhì)傳熱后,再次經(jīng)新增1臺涼水塔進行換熱后,最后通過新增廢水輸送泵送往公用工程母液水處理,將處理后的廢水含氯乙烯指標(biāo)從36 mg/m3降至10 mg/m3,符合國家標(biāo)準(zhǔn),工藝流程示意圖見圖5。
表2 廢水汽提塔板換改造前后氯乙烯含量數(shù)據(jù)檢測表
表3 進一步增加換熱器和涼水塔后氯乙烯含量數(shù)據(jù)檢測表
(1)通過對廢水罐定期清理,進口管線增加分離罐,將氯乙烯廢水進一步沉淀與分離,以及將廢水汽提塔進塔流量計由浮子流量計改造為電磁流量計,便于對進塔廢水流量的監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)異常能及時進行調(diào)整處理。
(2)通過將廢水汽提進塔板式換熱器改造為螺旋板式換熱器,廢水汽提塔得到連續(xù)、穩(wěn)定運行,提高了含氯乙烯廢水的處理能力,廢水汽提塔處理后的廢水符合初始設(shè)計含氯乙烯<36 mg/m3,降低了環(huán)境污染,具體數(shù)據(jù)見表2。
(3)通過進一步增加螺旋板式換熱器和涼水塔,處理后的廢水含氯乙烯<10 mg/m3,符合國家新標(biāo)準(zhǔn),具體數(shù)據(jù)見表3。
北元化工100萬t/a聚氯乙烯項目對廢水汽提塔經(jīng)過一系列的優(yōu)化改造,廢水汽提塔能連續(xù)穩(wěn)定運行,廢水中氯乙烯含量符合國家新的排放標(biāo)準(zhǔn)要求,既取得良好的經(jīng)濟效益,又取得了良好的社會效益。