摘要:詳細(xì)介紹了煙氣余熱利用的現(xiàn)狀及技術(shù)原理,并對技術(shù)路線的發(fā)展進(jìn)行了簡要闡述。以某熱電廠煙氣余熱利用系統(tǒng)的運(yùn)行情況為例,介紹了煙氣余熱利用系統(tǒng)的節(jié)能效果及運(yùn)行情況,并提出了應(yīng)對低溫腐蝕的治理措施。
關(guān)鍵詞:煙氣余熱利用;節(jié)能降耗;低溫腐蝕
1 煙氣余熱利用的理論分析
1.1? ? 煙氣余熱利用的現(xiàn)狀
節(jié)能降耗是供熱企業(yè)永恒的話題和企業(yè)經(jīng)營提質(zhì)增效的關(guān)鍵,利用好鍋爐尾部煙氣的熱量是熱電廠節(jié)能降耗的突破點。對煙氣進(jìn)行深度治理,對煙氣余熱進(jìn)行回收利用,實現(xiàn)資源的綜合利用以及合理配置,確保工藝裝置的平穩(wěn)與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)能減排的挖潛力度,能夠增強(qiáng)企業(yè)的生命力和競爭力。
火電廠鍋爐排煙損失余熱為4%~8%,影響排煙損失的主要因素是排煙溫度,排煙溫度每下降10 ℃,鍋爐熱效率可提高約1%。因此,鍋爐煙氣余熱利用是火電機(jī)組節(jié)能降耗的有效手段,成為節(jié)能領(lǐng)域的研究重點[1]。為響應(yīng)國家節(jié)能減排號召,余熱回收利用技術(shù)在企業(yè)生產(chǎn)中得到大力發(fā)展和落實,但我國工業(yè)余熱回收利用仍存在技術(shù)及儲熱方面的問題[2]。
1.2? ? 煙氣余熱利用的技術(shù)路線
鍋爐煙氣余熱可被用來加熱鍋爐給水、凝結(jié)水、一次風(fēng)、二次風(fēng)、管網(wǎng)回水或用于干燥原煤等[3]。
傳統(tǒng)的煙氣余熱利用是通過換熱器將鍋爐尾部煙氣中的熱量提取出來,提高鍋爐熱效率。近些年,為了進(jìn)一步深度提取低品位熱能,一些電廠將熱泵用于廢氣、廢水余熱回收,表現(xiàn)出了較高的經(jīng)濟(jì)、節(jié)能、環(huán)保等優(yōu)勢[4]。煙氣余熱利用需要綜合考慮換熱器的額外布置、換熱面的增大以及熱泵等設(shè)備的投入帶來的綜合成本問題以及煙氣的低溫腐蝕問題[3]。
未來的研究需要集中于發(fā)展效率高、容量大、熱適應(yīng)性好、穩(wěn)定可靠的熱泵技術(shù),同時基于工質(zhì)對、新型循環(huán)、高密度熱質(zhì)傳遞等關(guān)鍵技術(shù),研究分散式低品位余熱利用的高效吸附/吸收式制冷/熱泵機(jī)組及余熱儲運(yùn)技術(shù),形成集中—分散余熱覆蓋的熱、電、冷、儲、運(yùn)網(wǎng)絡(luò)化利用準(zhǔn)則與方案,實現(xiàn)工業(yè)余熱的高效利用[5]。
2 煙氣余熱利用運(yùn)行分析
2.1? ? 項目概況
為貫徹《環(huán)境保護(hù)法》《大氣污染防治法》,加強(qiáng)對燃煤大氣污染物的排放控制,促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和可持續(xù)發(fā)展,改善環(huán)境質(zhì)量。某熱電廠于2018年完成鍋爐尾部煙氣冷凝深度治理項目,有效消除了石膏雨、白色煙羽,加速了煙氣擴(kuò)散,減小了局部污染,同時有效地利用了鍋爐尾部煙氣余熱,在改善環(huán)境的同時節(jié)約了能源。
2.2? ? 技術(shù)原理
該熱電廠采用脫硫前原煙氣余熱回收+脫硫塔后凈煙氣冷凝技術(shù),煙氣余熱利用系統(tǒng)在脫硫前原煙道安裝換熱器對除鹽水進(jìn)行加熱,做到煙氣余熱回收,在脫硫塔出口凈煙道安裝煙氣冷凝器,降低煙氣溫度,凝結(jié)析出煙氣中的水蒸氣,冷凝后的煙氣通過煙囪排向大氣。經(jīng)過煙氣冷凝器升溫后的循環(huán)水,在采暖季部分用于預(yù)熱化水站原水,另一部分循環(huán)水進(jìn)冷卻塔冷卻后經(jīng)循環(huán)水泵加壓再次進(jìn)入煙氣冷凝器換熱。技術(shù)原理如圖1所示。
2.3? ? 運(yùn)行節(jié)能效果
煙氣余熱利用系統(tǒng)從2018年10月底投運(yùn)至今,運(yùn)行比較平穩(wěn),節(jié)能效果顯著,鍋爐負(fù)荷在80%以上時,鍋爐出口煙氣經(jīng)過余熱利用系統(tǒng)后從110 ℃降至47 ℃,除鹽水加熱器將除鹽水溫度由31 ℃提升至80 ℃,煙氣冷凝器將化水站的部分自來水由10 ℃加熱至20 ℃,大大提升了鍋爐熱效率。通過計算可得出,鍋爐熱效率提升2%~3%,上網(wǎng)汽標(biāo)煤耗降低1.5 kg/t。全年可節(jié)約標(biāo)煤約1 440 t,在現(xiàn)行煤價居高不下的情況下,可直接節(jié)約燃料成本約185萬元。
2.4? ? 運(yùn)行問題及治理措施
在煙氣余熱利用系統(tǒng)近三年的運(yùn)行過程中,也發(fā)現(xiàn)了一些問題,主要原因是煙氣的低溫腐蝕。針對該問題,有研究表明眾多因素中水蒸氣和SO3體積分?jǐn)?shù)對酸露點會產(chǎn)生直接影響,而其他因素都是通過影響水蒸氣和SO3體積分?jǐn)?shù)來間接影響酸露點[6]。在該熱電廠煙氣余熱利用系統(tǒng)中,因為酸、低溫?zé)煔饫淠盁煔庵谢覊m的存在,三者共同對煙氣余熱系統(tǒng)造成了一定的影響。
2.4.1? ? 煙氣余熱系統(tǒng)煙道泄漏
由于施工質(zhì)量及成本控制原因,煙氣余熱利用系統(tǒng)中煙道本體及連接處在長時間運(yùn)行后有煙氣冷凝水滴漏現(xiàn)象。燃煤鍋爐煙氣露點溫度在85~100 ℃,而除鹽水加熱器末端煙氣溫度可達(dá)到85 ℃左右,水蒸氣和SO3體積分?jǐn)?shù)直接影響露點溫度。由于燃煤品質(zhì)及運(yùn)行調(diào)整原因,鍋爐出口煙氣會在除鹽水加熱器末端附近結(jié)露,形成酸水,腐蝕非不銹鋼煙道,從而造成煙氣余熱系統(tǒng)煙道泄漏問題。
針對煙氣余熱系統(tǒng)煙道泄漏問題,該熱電廠的解決辦法是在維修過程中對發(fā)生泄漏的煙道處進(jìn)行鋼板貼補(bǔ),貼補(bǔ)后對煙道整體重新進(jìn)行防腐處理。
2.4.2? ? 煙氣余熱系統(tǒng)換熱器堵塞
系統(tǒng)建成后運(yùn)行兩年時發(fā)現(xiàn)鍋爐引風(fēng)機(jī)出力增大,每噸上網(wǎng)蒸汽電耗上漲約2 kW·h,說明鍋爐煙風(fēng)系統(tǒng)存在明顯阻力,2021年度檢修過程中對鍋爐煙風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行了系統(tǒng)檢查及高壓水清理,再次啟爐后引風(fēng)機(jī)阻力沒有得到明顯改善。
再次停爐后對煙氣余熱系統(tǒng)的除鹽水加熱器進(jìn)行了全面檢查,發(fā)現(xiàn)換熱器尾部堵塞極其嚴(yán)重,如圖2所示。
主要原因是除鹽水加熱器末端煙氣溫度在煙氣露點以下,結(jié)露后形成酸水,同時換熱器本身由于翅片材質(zhì)原因,不具備抗腐蝕能力,翅片被腐蝕后在其周圍形成了酸水和煙氣中殘余的灰塵所結(jié)的垢。后期清理過程中發(fā)現(xiàn)所淤積的垢強(qiáng)度較大,類似于混凝土的性質(zhì),同時除鹽水加熱器空間較小,給清理工作帶來了不小的麻煩。
針對煙氣余熱系統(tǒng)換熱器堵塞問題,該熱電廠利用高壓水對除鹽水加熱器進(jìn)行整體清理,并將尾部堵塞段的翅片拆除,處理后效果如圖3所示。
再次啟爐后,運(yùn)行中引風(fēng)機(jī)電流在相同負(fù)荷情況下較清理之前下降15%~20%,引風(fēng)機(jī)電耗較清理之前下降1.5 kW·h/t。煙氣經(jīng)過余熱利用系統(tǒng)后出口溫度沒有明顯變化,較清理之前換熱效果沒有明顯變化。
3 結(jié)論及建議
煙氣余熱利用系統(tǒng)可以有效利用鍋爐出口高溫?zé)煔鉄崃繉ιa(chǎn)系統(tǒng)的水系統(tǒng)和風(fēng)系統(tǒng)等進(jìn)行加熱,有效梯級利用能源,提高能源利用率,降低熱電廠單耗。但同時因為低溫腐蝕,也帶來了一系列的運(yùn)行問題。通過施工過程中材質(zhì)的把控和吹灰系統(tǒng)的合理設(shè)置,可以有效解決低溫腐蝕問題。此外,通過運(yùn)行調(diào)整以及定期對煙氣余熱利用系統(tǒng)清灰,也可較大程度減少由于低溫腐蝕帶來的系統(tǒng)堵塞問題。
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收稿日期:2021-08-19
作者簡介:楊成思(1987—),男,天津人,工程師,從事熱電廠管理工作。