費(fèi)宇 楊波 劉凍 沈偉強(qiáng) 胡鵬飛
摘要:分析了一起110 kV油浸正立式電流互感器的電容端屏裝配錯誤導(dǎo)致的內(nèi)部放電故障,介紹了該電流互感器的結(jié)構(gòu)特性,推斷了內(nèi)部放電故障發(fā)展過程,并從設(shè)備制造、試驗維護(hù)、在線監(jiān)測等方面提出了防范此類事故的措施。
關(guān)鍵詞:電流互感器;絕緣特性;油色譜
0 引言
電流互感器是聯(lián)絡(luò)電力一次系統(tǒng)與二次系統(tǒng)的重要設(shè)備。在變電站中,電流互感器串聯(lián)在母線與線路設(shè)備之間,實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)的繼電保護(hù)、測量以及計量等功能。電流互感器一旦發(fā)生問題,輕則造成設(shè)備損壞,重則導(dǎo)致變電站內(nèi)保護(hù)失效,擴(kuò)大故障范圍,甚至發(fā)生爆炸、火災(zāi)等,釀成電力系統(tǒng)事故。油浸正立式電流互感器由于其結(jié)構(gòu)簡單、造價便宜、運(yùn)行可靠性高等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于220 kV及以下敞開式變電站中。國網(wǎng)嘉興供電公司所轄變電站中,油浸式電流互感器的使用占電流互感器總數(shù)比達(dá)到80%以上,其中75%的油浸式電流互感器采用正立式結(jié)構(gòu)[1]。
本文在對油浸正立式電流互感器的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合一起電容端屏裝配錯誤導(dǎo)致的內(nèi)部放電故障,對電流互感器生產(chǎn)設(shè)計及運(yùn)檢方面提出相應(yīng)的管理措施,以提高油浸正立式電流互感器的安全運(yùn)行水平,減少設(shè)備事故的發(fā)生[2]。
1 情況簡介
2021年7月8日,秀西變電運(yùn)檢中心電氣試驗班成員對某110 kV變電站1601線正立式電流互感器、電壓互感器展開色譜周期試驗,檢測結(jié)果如表1所示。
檢測結(jié)果顯示,該電流互感器B相油樣檢出C2H2,含量為119.47 μL/L(標(biāo)準(zhǔn)≤2 μL/L),H2含量為477.04 μL/L(標(biāo)準(zhǔn)≤150 μL/L),同時C1+C2含量為275.23 μL/L(標(biāo)準(zhǔn)≤100 μL/L),懷疑該電流互感器存在內(nèi)部缺陷。
該110 kV變電站為單母分段接線方式,正常運(yùn)行方式下110 kV Ⅰ、Ⅱ段母線采用分列方式運(yùn)行,各臺主變分供各段母線。1601線運(yùn)行,110 kV分段開關(guān)熱備用,1602線運(yùn)行,110 kV Ⅰ、Ⅱ段母線運(yùn)行,#1主變110 kV開關(guān)運(yùn)行,#2主變110 kV開關(guān)運(yùn)行。對1601線電流互感器進(jìn)行更換處理,更換后該線恢復(fù)運(yùn)行。
2 問題分析
該油浸正立式電流互感器主要由油箱、器身、瓷套、金屬膨脹器等組成,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。主絕緣為電容式結(jié)構(gòu),絕緣材料是油浸紙,主絕緣直接繞制在一次繞組上,二次繞組浸在油中,套裝位于電容式絕緣的底部,固定在托架上組成器身。外絕緣大多采用瓷套管,也有采用環(huán)氧管加硅橡膠的[3]。
拆解該電流互感器檢查其整體形態(tài)良好,器身表面發(fā)現(xiàn)P2側(cè)一次導(dǎo)線根部斜紋布帶表面存在炭化痕跡(圖2)。逐層拆除產(chǎn)品主絕緣,拆解過程中發(fā)現(xiàn)P2側(cè)主絕緣存在明顯爬電痕跡,起始點(diǎn)為P2側(cè)導(dǎo)線根部,器身表面的爬電炭化痕跡延伸至第五張主屏倒數(shù)第二張端屏處。
經(jīng)測量,發(fā)現(xiàn)該電容屏軸向高度偏移超出設(shè)計值100 mm,導(dǎo)致其與一次電位直線絕緣距離減小100 mm(圖3),器身表面的放電痕跡對應(yīng)該屏的尾部(圖4)。
繼續(xù)拆除產(chǎn)品,檢查其余電容屏表面未見明顯異常。拆除產(chǎn)品主絕緣,一次導(dǎo)電P2側(cè)主絕緣起始爬電位置存在明顯的炭化痕跡,拆除絕緣層后發(fā)現(xiàn)導(dǎo)電管表面存在游離態(tài)的炭化物,表明該出處為發(fā)生爬電現(xiàn)象的起始位置(圖5)。
3 原因分析
根據(jù)拆解結(jié)果,此電流互感器第五張主屏倒數(shù)第二張端屏位置包繞錯誤,導(dǎo)致該端屏距高壓屏(零屏)爬電距離減短100 mm,同時該油浸正立式電流互感器器身采用窄帶電纜紙包繞而成,當(dāng)產(chǎn)品帶電運(yùn)行或進(jìn)行高壓試驗時較短的爬電距離易導(dǎo)致高壓屏沿紙帶間隙及電纜紙表面放電,最終在器身主絕緣側(cè)發(fā)展為高壓屏對異常端屏的放電通路,導(dǎo)致異常端屏電位大幅升高并最終在端屏末端擊穿主絕緣,形成貫穿式的放電點(diǎn)[4](圖6)。
4 后續(xù)措施
為防范此類互感器事故再次發(fā)生,公司有針對性地采取了以下措施:
(1)對2018年該廠家生產(chǎn)的同型號油浸正立式電流互感器的運(yùn)行情況進(jìn)行排查,對已投運(yùn)的電流互感器縮短油色譜周期,安排取油試驗,根據(jù)油色譜分析結(jié)果確定是否存在類似問題,后續(xù)根據(jù)排查結(jié)果制訂處置方案。
(2)對公司采購涉及同型號批次且未投運(yùn)的電流互感器,與生產(chǎn)廠家進(jìn)行溝通后編制計劃返廠抽選產(chǎn)品進(jìn)行拆解檢查并試驗,確定設(shè)備合格后再投入使用。
(3)加強(qiáng)電流互感器的帶電檢測工作,對發(fā)現(xiàn)運(yùn)行異常的電流互感器(溫升、異常、滲油)匯報相關(guān)部門,及時妥善處理。
[參考文獻(xiàn)]
[1] 陸地.一起電容型電流互感器故障的分析[J].大眾用電,2017,32(8):37-38.
[2] 蔡同甫.高壓油浸正立式電流互感器的絕緣結(jié)構(gòu)技術(shù)研究與制作[J].中國新技術(shù)新產(chǎn)品,2013(21):114.
[3] 熊亮.高壓電容器內(nèi)部放電電阻的測量方法探討[J].廣西電力,2016,39(4):29-30.
[4] 李博,盧路,姜自國,等.500 kV SF6電流互感器內(nèi)部放電原因分析[J].山東電力技術(shù),2016,43(7):51-52.
收稿日期:2021-08-03
作者簡介:費(fèi)宇(1979—),男,浙江嘉興人,工程師,研究方向:變電設(shè)備檢修技術(shù)。