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淺埋深超大采高綜采工作面過地表溝流防治水技術(shù)

2021-11-30 06:38:14王春雷池明波崔東亮曹志國
煤炭科學(xué)技術(shù) 2021年11期
關(guān)鍵詞:基巖煤體石灰

王春雷,池明波,崔東亮,李 宇,曹志國

(1.國能神東煤炭集團有限責(zé)任公司 布爾臺煤礦,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017209;2.煤炭開采水資源保護與利用國家重點實驗室,北京 102200)

0 引 言

淺埋藏超大采高綜采工作面回采過后,導(dǎo)水裂縫帶發(fā)育范圍通常可直接波及地表[1-2],造成地表水系和生態(tài)環(huán)境破壞。若地表存在溝流,受河道沖刷影響,松散表土層厚度銳減,更加不利于防止河水滲漏和地表生態(tài)環(huán)境保護[3]。另外,由于地表水流域下方煤體埋藏更淺,原巖應(yīng)力不強,工作面回采期間礦壓顯現(xiàn)不明顯,導(dǎo)致煤體截割困難[4],對生產(chǎn)效率存在較大影響。因此,研究解決類似條件下的回采難題對綜采工作面實現(xiàn)安全高效開采具有十分重要的意義。目前,國內(nèi)外學(xué)者圍繞淺埋煤層大采高工作面進行了大量研究,提出了水力壓裂頂板控制技術(shù),建立了基本頂?shù)摹岸唐鲶w梁”與“臺階巖梁”模型[5-8],為大采高工作面安全生產(chǎn)提供了借鑒,也有學(xué)者針對淺埋、薄基巖煤層開采巖層滲透率開展了相關(guān)研究,分析了巖層滲透率隨開采過程中變化規(guī)律[9-11],掌握淺埋煤層薄基巖滲透率橫向、縱向兩個隨開采過程中的變化規(guī)律[12-15],為淺埋煤層水資源保護提供了理論基礎(chǔ)。而針對超大采高綜采工作面過地表溝流對煤礦安全生產(chǎn)的影響已逐漸在實際生產(chǎn)中凸顯,例如過溝流過程中易發(fā)生突水事故等,如不進行有效的處理措施,將對工作面安全生產(chǎn)構(gòu)成嚴重威脅,加大煤炭開采對地表河流和生態(tài)環(huán)境的破壞程度。因此實現(xiàn)超大采高工作面安全高效過地表溝流對礦區(qū)綠色、安全生產(chǎn)具有重要意義。以神東煤炭集團上灣礦12煤為研究背景,開展淺埋煤層超大采高工作面過地表溝流技術(shù)研究,為煤礦防治水和安全生產(chǎn)提供借鑒。

1 開采及水文地質(zhì)條件概述

神東煤炭集團上灣煤礦12煤四盤區(qū)煤層平均厚度為9.05 m,傾角1°~3°,屬較穩(wěn)定煤層。盤區(qū)地質(zhì)儲量2.5億t,設(shè)計可采儲量1.82億t,共規(guī)劃12個工作面,服務(wù)年限15 a。石灰溝主溝大體由西北向東南從該盤區(qū)斜穿而過,是本區(qū)域一條較大的泄洪通道,正常溝流量110 m3/h,雨季洪流量800 m3/h。溝內(nèi)松散表土層缺失,基巖厚度為110~130 m,形成了該盤區(qū)煤層埋藏最淺的條帶之一。

12402工作面是12煤四盤區(qū)第2個超大采高綜采工作面,沿煤層走向布置,沿傾向推進,工作面寬300 m,走向長度5 272 m,設(shè)計采高8.8 m,埋藏深度115~270 m。在該工作面回采范圍內(nèi),石灰溝流向與巷道夾角大致為30°,影響推進范圍約770 m。此外,溝流附近有9個水塘,2座水壩,總蓄水量約10.5萬m3,對井下回采構(gòu)成一定威脅。工作面煤層直接頂較薄,巖性為泥巖,厚度0~0.52 m,上覆基巖為粉砂巖或砂巖,從巖層結(jié)構(gòu)角度分析,由于直接頂無法完全充填采空區(qū),基本頂懸頂面積及回轉(zhuǎn)空間均比較大,斷裂后發(fā)生滑落失穩(wěn),不利于形成穩(wěn)定承載結(jié)構(gòu)以對上覆巖層產(chǎn)生支撐作用,造成垮落帶、斷裂帶繼續(xù)向上發(fā)育,直達地表。12401工作面回采后地最大下沉量6.1 m,平均下沉量4.5 m。

12401綜采工作面為12煤四盤區(qū)首采工作面,設(shè)計寬度300 m,走向長度5 255 m,埋深124~244 m,設(shè)計采高8.6 m,可采儲量1 853萬t。12402綜采工作面與12401綜采工作面相鄰,設(shè)計寬度300 m,走向長度5 272 m,埋深115~270 m,設(shè)計采高8.6 m,可采儲量1 748萬t。兩工作面均采用走向長壁后退式一次采全高全部垮落法處理采空區(qū)。煤層頂?shù)装逄卣饕姳?。

表1 12401、12402綜采工作面煤層頂?shù)装逄卣鱐able 1 Characteristics of roof and floor in fully-mechanized mining face of No.12401 and No.12402

12401綜采工作面上覆松散層厚度為0~27 m,主要是土黃色中、細粒風(fēng)積砂,松散未固結(jié)。地表的松散含水層為潛水含水層,主要受大氣降水補給,其次是地表水。開切眼附近松散含水層厚度約為22.26 m,安定組含水層厚度約為8.16 m,含水層滲透系數(shù)約為0.000 7 m/d,工作面最大涌水量預(yù)計為323 m3/h。

12401工作面回采后塌陷地表形成大坑,頂板裂縫與地表導(dǎo)通,石灰溝內(nèi)地表水通過裂縫全部涌入井下,最大滲入采空區(qū)水量為130 m3/h,地表出現(xiàn)斷流,井下采空區(qū)多次出現(xiàn)向工作面涌水,水量較大。后隨著塌陷逐步穩(wěn)定、裂縫自然愈合及河流中泥沙充填等情況,地表塌陷區(qū)域水位逐步恢復(fù),地表水漫過塌陷區(qū)向下游流動,塌陷區(qū)積水面積約1.8萬m2,最大深度積水約3 m,平均約1.5 m,涌入至井下水量約60 m3/h,向下游流走約70 m3/h。從輔助運輸巷道尾巷低洼點密閉反水管繼續(xù)排放采空區(qū)積水,累計排水量約28萬m3。

2 地表水及薄基巖對回采的影響分析

2.1 地表水對回采的影響

根據(jù)工作面中部石灰溝附近的水文鉆孔資料,可知工作面受上覆含水層影響小,受地表石灰溝水量影響大。采用類比法參照相鄰12401工作面的回采經(jīng)驗,估算得到導(dǎo)水裂縫帶最大發(fā)育高度約134 m,大于12402工作面石灰溝覆蓋范圍內(nèi)的基巖厚度。因此,工作面過溝時,地表塌陷蓄水并通過導(dǎo)水裂縫帶滲入井下,對安全生產(chǎn)構(gòu)成威脅[16-18]。地表水塘及水壩積水疏放完畢,河床裂縫回填及防滲處理后,預(yù)計工作面正常涌水量為126 m3/h,最大200 m3/h。此時,通過配齊排水設(shè)備、管路,適當(dāng)采取底板調(diào)整措施,可有效控制水患。

2.2 薄基巖對回采的影響

以神東上灣井田開采為例,當(dāng)基巖厚度小于140 m時,煤體再生裂縫不發(fā)育,截割十分困難[18-20]。12401工作面過石灰溝期間,普遍來壓不強,受埋深變淺的影響,“大-小”交替間隔周期來壓規(guī)律明顯,但工作面整體周期壓較弱,強度小于35 MPa且來壓范圍小,甚至出現(xiàn)連續(xù)2次大周期來壓之間無壓的情況。個別強周期來壓一般為35~40 MPa,煤壁整體齊直堅硬,回采效率不足其他區(qū)域的70%。而且由于受到堅硬煤體強大的反作用力,極易對采煤機造成損傷。

3 防治水及高強度煤體對策

3.1 防治水對策研究

由圖1 12401工作面過石灰溝期間周期來壓可知,隨著工作面推進,回風(fēng)巷先進入石灰溝,且處于石灰溝上游,地表塌陷后工作面上方形成可以蓄水的深坑,對回采構(gòu)成威脅。為安全通過石灰溝,必須分別采取地表和井下2個方面的防治水對策。

圖1 12401工作面過地表溝流期間周期來壓Fig.1 Periodic weighting of No.12401 working face during passing through surface channel flow

對地表水以疏放為主,河床防滲治理為輔。首先,在工作面推進石灰溝之前,對地表水壩、水塘積水進行疏放,保證出水口暢通,對水塘進行回填,使之不再蓄水。其次,實施土方工程延河道加高構(gòu)筑堤壩,防止河床大面積塌陷后溝流外溢,增加治理難度。最后,在構(gòu)筑好的堤壩一旁備足填堵裂縫用的沙土,工作面過溝期間,對裂縫及時填堵。

對基巖及松散含水層水進行疏放水。工作面投產(chǎn)前,在工作面輔助運輸巷道、回風(fēng)巷、開切眼和回撤通道共設(shè)計施工10個疏放水鉆孔,均為淋水。通過實施含水層疏放水工程,基本掌握了主要含水層的含水性。另外,對石灰溝附近區(qū)域提前進行了水文補勘,并接入水文自動監(jiān)測系統(tǒng),可以實時掌握含水層水位變化(圖2)。

圖2 石灰溝河床治理工程Fig.2 River bed treatment project of Shihuigou

采取綜采工作面綜合防治水措施。除了合理提高排水能力之外,還采取了巷道應(yīng)急排水和工作面底板調(diào)整防治水等綜合防治水策略。在輔助運輸巷、回風(fēng)巷各2處低洼點每處設(shè)置1臺37 kW水泵(排水能力80 m3/h),并隨著工作面推進在地勢較低的回風(fēng)巷兩處低洼點各停放1臺泵車(排水能力155 m3/h),所有應(yīng)急排水管路均直接接入盤區(qū)排水泵房。當(dāng)工作面推進至煤層背斜頂點時,盡可能留底煤回采,提升工作面底板標高,人為在工作面構(gòu)筑一道平行于工作面的“水壩”,最大程度上減少采空區(qū)涌水。采空區(qū)積水可滯后工作面從尾巷密閉反水管排出,有效緩解工作面防治水壓力。

3.2 煤體強度弱化對策

結(jié)合神東礦區(qū)布爾臺煤礦、石圪臺煤礦等水力壓裂治理堅硬頂板的成功案例,探索試驗水力壓裂弱化煤體強度技術(shù)。其原理為將高壓水不斷注入煤層中,當(dāng)壓力大于煤體破裂臨界值后,煤體原生裂縫繼續(xù)發(fā)育或產(chǎn)生新的裂縫,裂縫不斷擴展、貫穿,最終弱化煤體強度[19-20]。

根據(jù)試驗區(qū)域的鉆孔資料,建立特厚煤層水力壓裂數(shù)值模型,通過采集和測試模擬區(qū)域巖層物理力學(xué)參數(shù),依托礦區(qū)地應(yīng)力分布特征,進行模型相關(guān)參數(shù)的賦值,如圖3、表2所示。

圖3 模擬模型建立Fig.3 Establishment of simulation model

表2 巖層物理力學(xué)參數(shù)Table 2 Physical and mechanical parameters of rock stratum

參照神東礦區(qū)布爾臺煤礦、石圪臺煤礦等水力壓裂工程經(jīng)驗,設(shè)計注水流量為50 m3/h,單段壓裂時間為40 min。數(shù)值模擬結(jié)果顯示,壓裂裂縫主要以水平裂縫為主,其延伸形態(tài)為橢球體,長半軸延伸方向為壓裂段裂縫長度,短半軸分別為裂縫寬度和高度,裂縫寬度隨著與孔壁距離的增加而逐漸減小。裂縫發(fā)育半徑最大為28.34 m,裂縫最大寬度0.22 cm,平均寬度0.15 cm,如圖4所示。

圖4 模擬結(jié)果三維視圖Fig.4 3D view of simulation results

結(jié)合模擬結(jié)果及相鄰工作面回采經(jīng)驗,對本次壓裂參數(shù)進行如下優(yōu)化。

1)破裂壓力。數(shù)值模擬結(jié)果顯示,石灰溝區(qū)域下方12煤層破裂壓力為3.5~4.0 MPa,如圖5所示。

圖5 鉆孔孔底注水壓力模擬Fig.5 Simulation results of water injection pressure at bottom of borehole

2)壓裂孔及壓裂段最大間距為28.34 m,模擬結(jié)果表明壓裂孔間距以60 m為宜,同時為了保證壓裂裂縫能有效延伸,壓裂段間距選擇20~40 m為宜。

3)注水量。為保證壓裂效果,單段注水量設(shè)計為40~80 m3。設(shè)計12402工作面過石灰溝薄基巖區(qū)域煤體水力壓裂方案如下:為避免壓裂裂縫導(dǎo)通鉆孔并考慮經(jīng)濟技術(shù)因素,共布置3個鉆孔,鉆孔平行于溝谷方向,沿煤層中線水平布置,孔徑96 mm,間距78~79 m,長度分別為287、417、538 m,總進尺1 242 m,壓裂段間距40 m,共計壓裂28段,總體壓裂3次,注水壓力15 MPa,總注水量1 960 m3。鉆孔布置及壓裂位置如圖6所示。

圖6 壓裂區(qū)域鉆孔平面位置及其沿工作面傾向剖面圖Fig.6 Plane position of borehole in fracturing area and its profile along working face inclination

4 防治水及煤體強度弱化實踐

4.1 防治水效果分析

12402工作面在過石灰溝期間正值雨季,通過采取地表疏放水和河床防滲治理等措施,及時回填塌陷區(qū),加高河堤,保障河道暢通,增加河床松散表土層厚度,提高其防滲性,石灰溝溝流正常,流量100~180 m3/h,未出現(xiàn)明顯滲透或斷流現(xiàn)象。工作面涌水量較以往無明顯變化,輔運巷道尾巷密閉反水管流量不大于2 m3/h,排水系統(tǒng)總設(shè)防能力遠大于需求,綜合防治水措施成效明顯。

4.2 煤體強度弱化效果分析

通過水力壓裂弱化煤體,疊加采動影響,煤體裂縫進一步發(fā)育,煤壁承載能力降低,出現(xiàn)明顯片幫現(xiàn)象,總體礦壓規(guī)律及顯現(xiàn)如圖7、表3所示。

表3 12402和12401工作面礦壓對比Table 3 Comparison of ground pressure between No.12402 and No.12401 working faces

圖7 12402工作面過石灰溝期間周期來壓Fig.7 Periodic weighting curve of No.12402 working face during passing through lime ditch

1)有利于提高生產(chǎn)效率。經(jīng)統(tǒng)計,12401工作面過石灰溝期間每日生產(chǎn)班平均割煤10.2刀,相同條件下12402工作面平均每刀少用19 min,日均割煤13.8刀,生產(chǎn)效率提升35.3%。

2)有利于降低能耗。煤體強度的弱化直接降低了截割難度,不僅生產(chǎn)效率提升了,受煤機的牽引、截割負荷也有所減小,見表4。

表4 12402工作面過石灰溝期間采煤機運行參數(shù)Table 4 Coal machine operation parameters in No.12402 working face during passing through lime ditch

3)有利于減少設(shè)備磨損沖擊。12401工作面過石灰溝期間由于未采取水力壓裂措施,截齒消耗30~40個/d,總計消耗1 507個,推進290 m,消耗截齒16個/萬t。12402工作面進入水預(yù)裂影響區(qū)域后,截齒消耗量明顯下降,一般為5~10個/d,過石灰溝總計消耗534個,推進550 m,萬噸煤消耗截齒3個。此外,相比12401工作面在過石灰溝期間更換2次煤機搖臂,12402工作面在此期間未更換任何大型部件。

4)有利于減塵。通過對12402工作面進入水力壓裂區(qū)域前后測塵數(shù)據(jù)進行對比,得出采煤機前后10 m粉塵質(zhì)量濃度降低20.3%~50.2%,回風(fēng)巷超前10 m處,粉塵質(zhì)量濃度降低27.0%~50.7%,說明水預(yù)裂孔降塵效果明顯,見表5。

表5 12402工作面過石灰溝前后粉塵濃度測量數(shù)據(jù)對比Table 5 Comparison of dust concentration measurement data of No.12402 working face before and after passing through lime ditch

5 結(jié) 論

1)淺埋藏、超大采高工作面過地表溝流時,地表發(fā)生大面積塌陷、蓄水,導(dǎo)水裂縫帶高度大于埋深時,地表水沿裂縫滲入井下,對回采構(gòu)成威脅。通過疏放地表積水,回填塌陷河床,加高堤壩等綜合治理措施,保證了河道暢通,提高了河床防滲性。

2)井下探放含水層水,解除含水層水患;增大工作面及巷道排水能力,可有效應(yīng)對工作面涌水;根據(jù)排水需要,回采時適當(dāng)調(diào)整底板坡度,一方面減少采空區(qū)積水,另一方面使采空區(qū)水自流向排水設(shè)防點,盡量不涌入工作面。可從時間和空間上分解防治水壓力,達到良好的效果。

3)受地表河道沖刷影響,溝流下方工作面基巖薄、埋藏淺,礦壓顯現(xiàn)不明顯,煤體堅硬給回采帶來困難。借鑒同一礦區(qū)其他礦井類似經(jīng)驗,提出水力壓裂弱化煤體的解決策略。通過數(shù)值模擬,確定壓裂效果,優(yōu)化壓裂設(shè)計,在實踐中提高了生產(chǎn)效率、降低了能耗、保護了設(shè)備、減少了粉塵。

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