徐世輝,郭立欣
河南能源化工集團(tuán)永煤公司城郊煤礦 河南永城 476600
城 郊煤礦選煤廠隸屬于河南能源化工集團(tuán)永煤公司,為礦井型選煤廠,現(xiàn)處理能力達(dá)到 500萬(wàn) t/a。該廠現(xiàn)采用塊煤斜輪分選、末煤有壓兩產(chǎn)品重介旋流器分選、粗煤泥 TBS 分選、煤泥浮選聯(lián)合工藝流程。入選原煤為無(wú)煙煤,主要產(chǎn)品有洗中塊、洗小塊、洗小粒、末精煤和末原煤。
隨著集團(tuán)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的提高和生產(chǎn)成本的嚴(yán)格控制,要求城郊煤礦深挖潛力,降低生產(chǎn)成本,提高選煤廠自動(dòng)化及系統(tǒng)優(yōu)化水平。
城郊煤礦選煤廠自建廠以來(lái),經(jīng)過(guò)幾次的設(shè)計(jì)改造,均將生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量作為主要關(guān)注對(duì)象,對(duì)其他環(huán)節(jié)關(guān)注度不夠。選煤廠建廠已久,部分設(shè)備工藝沒(méi)有跟上科技的進(jìn)步,全員效率還有待提高[1],自動(dòng)化及系統(tǒng)優(yōu)化水平較低,具體表現(xiàn)在以下方面。
(1) 人工調(diào)節(jié)給煤量 原煤倉(cāng)下振動(dòng)給煤機(jī)需要專人看管,給煤機(jī)的運(yùn)行情況和給煤量需要實(shí)時(shí)觀察和調(diào)節(jié),包括閘板開(kāi)度、給煤機(jī)的啟停、溜槽疏通等。工人要連續(xù)值守才能保證給煤機(jī)正常穩(wěn)定的運(yùn)行,一旦給煤機(jī)下料溜槽堵塞,需要人工疏通。閘板給料全靠人力調(diào)節(jié),難以實(shí)現(xiàn)精確控制。
(2) 人工監(jiān)測(cè)產(chǎn)品轉(zhuǎn)載過(guò)程 選煤廠的輸送帶、刮板等的檢修與維護(hù)量大。刮板輸送機(jī)依靠工人巡崗檢查和專業(yè)工人上崗檢查維修,無(wú)法實(shí)時(shí)監(jiān)控;在生產(chǎn)過(guò)程中還會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)牙、斷鏈、跳鏈等現(xiàn)象,影響安全生產(chǎn);帶式輸送機(jī)長(zhǎng)度長(zhǎng),依靠人力巡檢監(jiān)測(cè)運(yùn)行及溜槽情況,效率低。
(3) 機(jī)電設(shè)備多 選煤廠設(shè)備眾多,而現(xiàn)有的監(jiān)控系統(tǒng)并不完善,需要崗位工現(xiàn)場(chǎng)查崗,同時(shí)也加重了機(jī)電車間的任務(wù),傳統(tǒng)的檢修方法難以保證設(shè)備處于最佳工作狀態(tài)。
(4) 外運(yùn)裝車存在自動(dòng)控制盲點(diǎn) 外運(yùn)裝車是選煤廠自動(dòng)控制的盲點(diǎn),機(jī)械化、自動(dòng)化程度偏低,職工勞動(dòng)強(qiáng)度大,作業(yè)環(huán)境惡劣,煤塵等一系列因素影響職工的身體健康。此外,人工清理車廂、平車、修復(fù)外脹車廂,勞動(dòng)量大,不僅耗時(shí)費(fèi)工,效率低,而且不利于人力資源的優(yōu)化配置。
針對(duì)上述問(wèn)題,城郊煤礦選煤廠開(kāi)展自動(dòng)化及系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)研究,從而達(dá)到節(jié)能降耗、減人增效的目的[2]。
2.1.1 優(yōu)化工藝
為適應(yīng)市場(chǎng)和擴(kuò)能需求,城郊煤礦選煤廠新建了一套處理能力為 174.78 t/h 的塊煤車間,用于洗選大塊煤,但因擴(kuò)能后“大馬拉小車”現(xiàn)象較多,部分選煤瓶頸問(wèn)題凸顯,使得部分設(shè)備的性能沒(méi)有得到充分發(fā)揮,間接造成噸煤成本仍然較高。針對(duì)瓶頸環(huán)節(jié)進(jìn)行改造,合理優(yōu)化工藝配置,釋放產(chǎn)能,為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化及系統(tǒng)優(yōu)化打好基礎(chǔ)。
(1) 將主井至原煤車間輸送帶的速度由 1.6 m/s 提高到 2.4 m/s,大幅度提高了處理能力。
(2) 優(yōu)化工藝質(zhì)量流程,合理分配塊煤車間與洗煤車間的處理量,將其分級(jí)粒度由 55 mm 降低至 37 mm,提高了進(jìn)入塊煤車間的處理量,實(shí)現(xiàn)各系統(tǒng)滿負(fù)荷均衡生產(chǎn)。
(3) 改造末煤重介系統(tǒng)。將 4 臺(tái)φ710 mm 末煤重介旋流器更換為 840 mm 旋流器,對(duì) 4 臺(tái)末精煤脫介篩及弧形篩擴(kuò)能改造,釋放重介系統(tǒng)產(chǎn)能,處理能力提高 100 t/h 左右,進(jìn)一步提高處理能力和分選效果。
通過(guò)以上措施,選煤廠的處理能力真正實(shí)現(xiàn)了900 t/h 的設(shè)計(jì)目標(biāo),全廠噸煤電耗也大幅度降低。
2.1.2 依據(jù)原煤質(zhì)量變化調(diào)節(jié)生產(chǎn)
(1) 將原振動(dòng)給煤機(jī)改為帶式給煤機(jī),將閘板改為遠(yuǎn)程遙控,能夠較好地控制給煤量。通過(guò)遠(yuǎn)程控制閘板開(kāi)度和給煤機(jī)無(wú)級(jí)變速機(jī)的轉(zhuǎn)速,來(lái)調(diào)節(jié)輸送帶的運(yùn)行速度,從而控制給料量。
(2) 在原煤輸送帶上安裝灰分儀和視頻監(jiān)控系統(tǒng),通過(guò)兩者結(jié)合綜合判斷可選性和矸石量的變化。矸石量增大,可選性變差,必須降低處理能力,調(diào)節(jié)入選量后,再根據(jù)精煤質(zhì)量和其他生產(chǎn)情況進(jìn)行適量調(diào)節(jié)。
(3) 在洗選關(guān)鍵崗位加裝 LED 大屏,實(shí)時(shí)顯示灰分儀、核子秤、流量計(jì)等各項(xiàng)生產(chǎn)數(shù)據(jù),建立煤質(zhì)洗選實(shí)時(shí)預(yù)警聯(lián)動(dòng)網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)入選、配煤、入洗所有流程聯(lián)動(dòng)操作,提高全廠生產(chǎn)的穩(wěn)定性和連續(xù)性,將礦井提煤煤質(zhì)波動(dòng)對(duì)全廠煤炭洗選的影響降至最低,保證各產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)在達(dá)標(biāo)范圍內(nèi),并提高全廠煤炭洗選的生產(chǎn)效率。
2.1.3 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定自動(dòng)化控制
(1) 城郊選煤廠末精煤主要由浮選精煤、重介精煤、TBS 生產(chǎn)的粗煤泥精煤、離心液經(jīng)分級(jí)旋流器回收的煤泥 4 部分組成。在上倉(cāng)產(chǎn)品輸送機(jī)給料端安裝水分測(cè)定儀,同時(shí)根據(jù)各精煤的水分組成估算末煤的水分,使末精煤產(chǎn)品的含水率控制在 8.8% 左右,接近 9% 產(chǎn)品要求[3]。而末原煤是按照發(fā)熱量計(jì)價(jià),在末原煤灰分一定的情況下,升高一個(gè)水分相當(dāng)于降低了 66 cal,提高一個(gè)灰分相當(dāng)于降低了 87 cal。利用該智能水分控制系統(tǒng)也可起到穩(wěn)定發(fā)熱量的目的[4]。
(2) 在分級(jí)旋流器底流泵安裝可遠(yuǎn)程控制的變頻器,在分級(jí)旋流器入口安裝壓力傳感器測(cè)定壓力,并將壓力信號(hào)傳遞給分級(jí)旋流器壓力穩(wěn)定控制儀。將實(shí)時(shí)信號(hào)與壓力設(shè)定值進(jìn)行對(duì)比,由壓力穩(wěn)定控制儀發(fā)出信號(hào),通過(guò)變頻器自動(dòng)調(diào)節(jié)旋流器入料泵的流量,達(dá)到穩(wěn)定旋流器壓力的目的,從而減少旋流器底流夾細(xì),穩(wěn)定末精煤質(zhì)量。
(3) 針對(duì)末原煤發(fā)熱量波動(dòng)較大問(wèn)題,建立高發(fā)熱量末原煤與低發(fā)熱量中煤摻配系統(tǒng)。根據(jù)末原煤灰分儀發(fā)出的信號(hào)自動(dòng)控制低發(fā)熱量中煤的摻配量,以自動(dòng)改善末原煤質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)了低發(fā)熱量中煤摻配的連續(xù)性和均勻性,從而達(dá)到末原煤銷售效益的最大化。
為應(yīng)對(duì)近年來(lái)選煤廠人員流失嚴(yán)重、招工困難、用人緊張的局面,城郊煤礦選煤廠提出了“集中控制與區(qū)域集控走崗操作”的管理模式。
2.2.1 區(qū)域集控室的建設(shè)
在原有集控室的基礎(chǔ)上,新增 7 個(gè)區(qū)域集控室。區(qū)域集控室與廠集控室的功能一樣,包括視頻監(jiān)控、問(wèn)題干擾和現(xiàn)場(chǎng)操作,只是管轄范圍為各自所負(fù)責(zé)的區(qū)域。目前全廠 7 個(gè)區(qū)域視頻監(jiān)控分別為原煤集中控制監(jiān)控、塊煤集中控制監(jiān)控、主洗集中控制監(jiān)控、濃縮集中控制監(jiān)控、壓濾集中控制監(jiān)控、產(chǎn)品倉(cāng)集中控制監(jiān)控和裝運(yùn)集中控制監(jiān)控,明確了各自區(qū)域視頻監(jiān)控管轄范圍、職責(zé)和與廠調(diào)度室的關(guān)系。
2.2.2 廠集控監(jiān)控系統(tǒng)擴(kuò)容改造
在原有的智能球形攝像儀 (37 套)、配電室監(jiān)控(15 套)、現(xiàn)場(chǎng)放射源監(jiān)控 (13 套) 等的基礎(chǔ)上,新增加了包括智能球形攝像儀、防爆形攝像儀和自動(dòng)光圈固定高清攝像儀等 42 套監(jiān)控設(shè)備,實(shí)現(xiàn)全廠范圍內(nèi)區(qū)域全覆蓋?,F(xiàn)場(chǎng)視頻監(jiān)控圖像進(jìn)入位于現(xiàn)場(chǎng)機(jī)箱內(nèi)的小型 8 路一分二的視頻分配器,一路通過(guò)視頻光端機(jī)把視頻圖像傳輸至調(diào)度室,另一路通過(guò)視頻光端機(jī)把視頻圖像傳輸?shù)絽^(qū)域集控監(jiān)控室。
2.2.3 新增各種檢測(cè)儀表
在選煤廠關(guān)鍵部分安裝液位計(jì)、壓力表 (旋流器入料、加壓過(guò)濾機(jī)、壓濾機(jī)、各種風(fēng)包等)、流量計(jì)(旋流器給料量、淺槽介質(zhì)循環(huán)量、浮選入料量、循環(huán)水等)、濃度計(jì) (浮選入料、濃縮機(jī)底流、循環(huán)水、各介質(zhì)系統(tǒng)中的磁性物含量和非磁性物含量)、在線灰分儀、皮帶秤等,并把測(cè)量信號(hào)傳輸至廠集中控制室和區(qū)域集控室。
2.2.4 區(qū)域集控遠(yuǎn)程操作
在所有的輸送帶和刮板機(jī)上安裝保護(hù)裝置和溜槽防堵塞檢測(cè)裝置。對(duì)全廠經(jīng)常需要開(kāi)關(guān)和調(diào)節(jié)的部位全部更換為可遠(yuǎn)程操控的液壓或電動(dòng)閥門,如原煤倉(cāng)下給煤機(jī)改為遠(yuǎn)程遙控,洗煤各輸送帶轉(zhuǎn)載點(diǎn)的機(jī)尾翻板改為電動(dòng)控制,產(chǎn)品倉(cāng)上入倉(cāng)卸料小車改為雷達(dá)料位計(jì)測(cè)距自動(dòng)卸料,裝車放煤插板改為電液動(dòng)并由崗位司機(jī)使用液晶觸摸屏控制,有效促進(jìn)生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守。這些閥門不僅能在現(xiàn)場(chǎng)操控,還可在區(qū)域集控監(jiān)控室和廠集控室進(jìn)行遠(yuǎn)程操作,大大減少了工人數(shù)量。
裝車過(guò)程包括車輛牽引與裝車過(guò)程的配合、車廂清洗、定量裝車、平車、火車外脹修復(fù)等環(huán)節(jié),各個(gè)環(huán)節(jié)由于存在空間位置的變化、局部變化、不確定因素的變化,要求快速準(zhǔn)確達(dá)到、迅速裝車?;疖囋谶x煤廠停留有嚴(yán)格的裝車時(shí)間限制,按照規(guī)定的車廂節(jié)數(shù)設(shè)有標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間,超出標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間外按小時(shí)收取裝車延時(shí)費(fèi)用。目前大部分選煤廠采用大量的人工裝車,機(jī)械化與自動(dòng)化水平偏低,職工勞動(dòng)強(qiáng)度大、危險(xiǎn)系數(shù)大。為此,城郊煤礦選煤廠開(kāi)展了裝車過(guò)程自動(dòng)化研究[5]。
2.3.1 自動(dòng)清洗風(fēng)干車廂
裝車前為了減少原車箱殘留的雜質(zhì),如水泥、黃沙、石粉等對(duì)精煤產(chǎn)品的污染,必須對(duì)車廂進(jìn)行清理,選煤廠采用了水力自動(dòng)清洗、風(fēng)力干燥車廂的方法。
(1) 自動(dòng)沖洗車廂系統(tǒng) 由泵將沖洗水 (3 級(jí)凈化后的水) 送至位于裝車的 2 道、3 道鐵路上方,距離產(chǎn)品倉(cāng)約 500~ 800 m 的高壓噴水槍頭,通過(guò)裝運(yùn)車間的區(qū)域集控監(jiān)控室的遠(yuǎn)程操作噴槍沖洗車廂。沖洗后的污泥水通過(guò)三級(jí)閉路循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行凈化,凈化后的水繼續(xù)作為沖洗用水。
(2) 自動(dòng)干燥車廂系統(tǒng) 為排出自動(dòng)沖洗后車廂內(nèi)殘留的水對(duì)產(chǎn)品水分的影響,自行設(shè)計(jì)了風(fēng)力自動(dòng)干燥車廂系統(tǒng)。利用高壓風(fēng)將車廂底部殘留的水吹走,達(dá)到干燥車廂的目的。
(3) 三級(jí)閉路循環(huán)系統(tǒng) 為避免沖車污水造成的環(huán)境污染,建立了車廂沖車用水三級(jí)閉路循環(huán)凈化系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了沖車污水的零排放。
2.3.2 創(chuàng)新裝車技術(shù)
(1) 原來(lái)塊煤由放煤溜槽直接進(jìn)入火車,裝煤高度落差比較大,塊煤破碎嚴(yán)重,塊煤限下率經(jīng)常超標(biāo)。為此,設(shè)計(jì)安裝了“合頁(yè)”式液壓給煤裝置,即在放煤溜槽上安裝一個(gè)液壓閘門,在溜槽放煤時(shí),通過(guò)閉合液壓裝置,中塊先在放煤溜槽中儲(chǔ)存,然后緩慢放開(kāi)液壓閘門,使中塊以滑落的方式裝車,最大限度地減少塊煤的破碎,同時(shí)降低了給料速度,使給料更加均勻。
(2) 裝車明確規(guī)定外運(yùn)煤裝車高度要控制在冒出車廂 10 cm 以下,不得超高,且車幫及車輛連接處撒煤要清掃干凈等。為此,自行設(shè)計(jì)制造了振動(dòng)平煤器,其原理是振動(dòng)電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)平煤板將煤在豎直方向上震動(dòng)夯實(shí),在水平方向上與 W 型平煤器一起做二次平整,工字鋼固定裝置在兩側(cè)鋼絲繩滑道上上下滑動(dòng),起到緩沖作用。振動(dòng)平煤器不用時(shí)可提升至高處。
(3) 火車裝煤后一些車廂會(huì)出現(xiàn)外脹現(xiàn)象,一般采用人工對(duì)其修復(fù)。為了提高裝車速度,滿足列車快進(jìn)快出的要求,自行設(shè)計(jì)了火車外脹液壓修復(fù)裝置。當(dāng)車廂由于物料堆積、擠壓而產(chǎn)生外脹變形時(shí),把校正裝置平放到變形車廂的上邊緣,啟動(dòng)液壓站,通過(guò)控制操作閥伸開(kāi)液壓缸推桿,將 2 個(gè)方形掛鉤鉤住車廂兩側(cè)邊緣,然后由操作閥控制液壓缸伸縮,使變形的車廂向內(nèi)拉緊,從而得到校正恢復(fù)。
2.3.3 裝車過(guò)程自動(dòng)化控制
(1) 在裝車樓設(shè)置區(qū)域集控和視頻監(jiān)控室,將整個(gè)裝車過(guò)程的控制和視頻監(jiān)控全部接入該區(qū)域集控和視頻監(jiān)控室,便于操作人員全面掌握現(xiàn)場(chǎng)情況。
(2) 在裝車區(qū)域集控室內(nèi)架設(shè)獨(dú)立 PLC 子站,使用觸摸屏與 PLC 子站連接起來(lái)組成控制系統(tǒng)。將裝運(yùn)車間二樓 19 臺(tái)振動(dòng)給煤機(jī)更換為液壓插板,并附加限位開(kāi)關(guān)及監(jiān)控?cái)z像頭,所有生產(chǎn)設(shè)備控制信號(hào)接入操作房 PLC 子站,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)視頻信號(hào)接入裝車操作房?jī)?nèi)顯示屏。
(3) 編制程序建立液壓插板與供煤輸送帶、裝車斗子的互相閉鎖關(guān)系,提升裝車安全系數(shù),實(shí)時(shí)監(jiān)控、調(diào)整液壓插板開(kāi)關(guān)量,從而調(diào)節(jié)供煤量;監(jiān)控、啟動(dòng)供煤輸送帶供煤;監(jiān)控、控制裝車斗為外運(yùn)煤裝車。
(1) 洗選系統(tǒng)根據(jù)不同煤質(zhì)自動(dòng)調(diào)節(jié)入洗量及配煤量,在保障精煤質(zhì)量和效率的前提下,最大限度地提高了洗選系統(tǒng)的處理能力,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、減人提效的目的。
(2) 實(shí)現(xiàn)以小集控為區(qū)域中心的集生產(chǎn)遠(yuǎn)程監(jiān)視、生產(chǎn)設(shè)備選擇性啟停與操控、故障應(yīng)急報(bào)警功能為一體的集約化自動(dòng)控制單元系統(tǒng),替代原來(lái)崗位司機(jī)的操作。
(3) 對(duì)裝運(yùn)車間進(jìn)行自動(dòng)化改造,裝車效率提高30% 以上,人員減少 50%。
(4) 實(shí)現(xiàn)全廠自動(dòng)化及系統(tǒng)優(yōu)化改造,減少人力消耗,人員減少 60 人,末精煤產(chǎn)率提高,塊精煤限下率明顯降低,產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)效益 2 000 余萬(wàn)元。
(1) 建立煤質(zhì)洗選實(shí)時(shí)預(yù)警聯(lián)動(dòng)網(wǎng)絡(luò),提高全廠煤炭洗選的生產(chǎn)效率。自行設(shè)計(jì)了智能水分控制儀,產(chǎn)品水分穩(wěn)定且接近用戶要求,末精煤平均含水率由 8.0% 提高到近 8.8%。2020 年原煤入洗量為 350 萬(wàn)t,末精煤回收率為 60%,年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益約為 1 512 萬(wàn)元。
(2) 應(yīng)用“集中控制與區(qū)域集控走崗操作”管理模式,提高了員工的責(zé)任感和工作效率,減少了檢修時(shí)間。全年影響生產(chǎn)時(shí)間同比減少 500 min,車間人員減少了 20 人/班,直接效益約為 432 萬(wàn)元/a。
(3) 應(yīng)用快速裝車系統(tǒng),每個(gè)班減少 5 人,年減少材料消耗約 15 萬(wàn)元,年節(jié)省裝車延時(shí)費(fèi)用約 50 萬(wàn)元。此外,設(shè)計(jì)了“合頁(yè)”式液壓給煤裝置,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制的同時(shí),降低了塊煤破碎率,塊煤率提高了 1個(gè)百分點(diǎn),年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益約為 350 萬(wàn)元。
綜上所述,通過(guò)自動(dòng)化和系統(tǒng)優(yōu)化,每年產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益為 2 294 萬(wàn)元,實(shí)際的經(jīng)濟(jì)效益還包括因降低動(dòng)力消耗、藥劑消耗及介質(zhì)消耗等所產(chǎn)生的效益。
城郊煤礦選煤廠通過(guò)自動(dòng)化及系統(tǒng)優(yōu)化的研究與應(yīng)用,取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益。提高選煤廠自動(dòng)化水平符合我國(guó)目前減人增效的國(guó)有企業(yè)改革思路,對(duì)于降低選煤生產(chǎn)成本起到顯著作用。我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中煤炭占有大部分,未來(lái)幾十年對(duì)煤炭的需求量依然很大,煤炭的入選比例還會(huì)進(jìn)一步增加,選煤廠的自動(dòng)化可確保各設(shè)備處于最佳的工作狀態(tài),可以節(jié)約大量的寶貴資源,對(duì)行業(yè)發(fā)展有著深遠(yuǎn)的意義。