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涼水井煤礦選煤廠原煤分級(jí)篩改造研究

2021-11-29 08:50畢明勛
煤炭工程 2021年11期
關(guān)鍵詞:篩分原煤產(chǎn)率

畢明勛

(陜西能源趙石畔煤電有限公司,陜西 榆林 719199)

涼水井煤礦選煤廠隸屬于神木匯森涼水井礦業(yè)有限責(zé)任公司,為礦井型選煤廠,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為8.00Mt/a?,F(xiàn)有生產(chǎn)工藝為:原煤經(jīng)過(guò)22mm分級(jí)(采用兩臺(tái)單層分級(jí)篩),200~22mm塊煤采用重介淺槽分選,-22mm經(jīng)4mm脫粉,22~4mm經(jīng)1.5mm脫泥篩脫泥后采用兩產(chǎn)品有壓旋流器分選,-4mm粉原煤直接作為產(chǎn)品銷售,1.5~0.25mm采用粗煤泥螺旋分選機(jī)分選,-0.25mm煤泥經(jīng)濃縮+壓濾回收,煤泥水閉路循環(huán)[1]。

1 存在主要問(wèn)題及改造的必要性

隨著礦井機(jī)械化開采水平的提高,原煤中細(xì)顆粒物料占比和水分有所升高,導(dǎo)致原煤篩分時(shí),物料經(jīng)常堵塞原煤分級(jí)篩的篩孔、糊堵篩面,降低了篩面有效利用面積,阻滯物料松散與分層,大大降低篩分效率,系統(tǒng)原煤整體處理能力降低,導(dǎo)致大量末煤未有效透篩而進(jìn)入塊煤系統(tǒng),嚴(yán)重影響了塊煤系統(tǒng)入洗原煤的質(zhì)量。塊煤分選精度差,煤泥水系統(tǒng)負(fù)荷重,塊煤、末煤洗選系統(tǒng)不平衡等問(wèn)題,使選煤廠生產(chǎn)系統(tǒng)整體處理能力降低,同時(shí)影響礦井的正常生產(chǎn)。為了使選煤廠現(xiàn)有生產(chǎn)工藝滿足煤質(zhì)變化需求,保證礦井及選煤廠的正常生產(chǎn),需要對(duì)原分級(jí)篩進(jìn)行技術(shù)改造。原煤分級(jí)篩改造是解決礦井與選煤廠生產(chǎn)矛盾、優(yōu)化洗選工藝系統(tǒng)的關(guān)鍵所在,符合礦井生產(chǎn)實(shí)際,也是當(dāng)下迫在眉睫的問(wèn)題。

2 改造方案設(shè)計(jì)

2.1 設(shè)備方案

彈性篩分可以利用篩面自身的彈性振動(dòng),使篩面獲得較大能量,同時(shí)篩孔產(chǎn)生變形,強(qiáng)化粘濕物料的松散,促進(jìn)粒群分層透篩,可以有效解決原煤篩分現(xiàn)存問(wèn)題。目前具有代表性的彈性篩分設(shè)備主要有琴弦篩、彈性桿篩、弛張篩。

琴弦篩在實(shí)際應(yīng)用中由于篩絲處于強(qiáng)力拉緊狀態(tài),琴弦篩網(wǎng)的強(qiáng)度不夠,壽命短,使用成本高,生產(chǎn)維護(hù)工作量繁重,且篩絲容易松弛,篩分效果差、限上率較高,使用上受到一定的限制[2,3]。

彈性桿篩的彈性篩桿與煤炭的直接接觸碰撞使物料易于破碎,篩桿與框架配合的同軸度偏差,影響其自由度效果,且彈性桿在高頻振動(dòng)過(guò)程中易磨損[4]。

弛張篩篩網(wǎng)由可伸縮的聚氨酯彈性體材料制成,工作時(shí)篩網(wǎng)被交替拉緊、松弛,彈性篩面產(chǎn)生撓曲運(yùn)動(dòng),用于處理難篩物料時(shí)具有良好的篩分效果和篩分效率[5-10]。

由于大塊物料下落具有較大沖擊力,容易砸壞弛張篩的篩面,現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)常需要更換篩面,且當(dāng)入料量較大時(shí),大量細(xì)粒物料無(wú)法直接透過(guò)篩孔,嚴(yán)重影響篩分作業(yè)。針對(duì)礦井原煤實(shí)際粒度情況,增加弛張篩面的使用壽命采用雙層分級(jí)篩,第一層篩面用于傳統(tǒng)固定篩分,第二層篩面用于弛張篩分,可以有效解決篩面堵孔和篩面使用壽命短的問(wèn)題。在提高篩分效率和綜合處理能力的同時(shí),能夠延長(zhǎng)篩面的使用壽命,降低篩面更換頻率[11-14]。

2.2 改造內(nèi)容

本次技術(shù)改造對(duì)象為1臺(tái)規(guī)格為3685型單層原煤分級(jí)篩和1臺(tái)規(guī)格3673型的單層原煤分級(jí)篩,均改造成兩臺(tái)相同規(guī)格的雙層弛張篩,改造后弛張篩如圖1所示。具體主要改造內(nèi)容如下:

圖1 改造后弛張篩

1)對(duì)現(xiàn)有分級(jí)篩的篩機(jī)側(cè)板改造,滿足下層弛張篩框、入料端等部件安裝及篩分工藝要求。利用現(xiàn)有篩機(jī),在側(cè)板下面鉆制一排新孔,側(cè)板最下側(cè)角鋼拆除;新制弛張篩部分,側(cè)板上側(cè)有三排孔和垂向角鋼,將與現(xiàn)有篩機(jī)把合;修改現(xiàn)有篩機(jī)入料端的彈簧,移動(dòng)彈簧座。

2)改造現(xiàn)有原煤分級(jí)篩激振動(dòng)力,調(diào)整現(xiàn)有原煤分級(jí)篩的4臺(tái)(DF501和DF601各兩臺(tái))激振器,滿足雙層原煤分級(jí)篩設(shè)備重量、激振幅度、激振頻率等技術(shù)參數(shù)對(duì)激振動(dòng)力要求。

3)原煤分級(jí)篩篩面分布及安裝方式改造為上層采用16Mn錳鋼沖孔篩面,篩板厚度大于12mm增強(qiáng)原煤落料點(diǎn)抗砸性;下層采用弛張篩面,厚度大于6mm,保持現(xiàn)有篩板安裝方式,提高篩板耐久性,篩板使用壽命大于3個(gè)月。

4)雙層原煤分級(jí)篩的篩板能夠滿足上層80mm(60mm、45mm)和下層弛張篩22mm(18mm、25mm)篩分工藝靈活可調(diào),同時(shí)在原煤分級(jí)篩出料端溜槽可以實(shí)現(xiàn)出料可調(diào)可控,滿足塊、末洗選系統(tǒng)生產(chǎn)調(diào)節(jié)。

3 改造可行性分析

3.1 改造后篩機(jī)的靜載荷與動(dòng)載荷特性分析

改造后篩機(jī)依舊采用香蕉型篩框結(jié)構(gòu)、直線激振方式,當(dāng)激振器的兩軸連線的中垂線過(guò)振動(dòng)篩的質(zhì)心,兩激振軸反向等速旋轉(zhuǎn),同時(shí)保證兩偏心塊質(zhì)量相等時(shí),根據(jù)自同步原理,待兩偏心塊穩(wěn)定后始終按照?qǐng)D2中(a)(b)(c)(d)的狀態(tài)運(yùn)動(dòng)。

圖2 偏心塊運(yùn)動(dòng)狀態(tài)

取運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的一個(gè)狀態(tài)(圖2)作為研究對(duì)象,進(jìn)行受力分析。

P0=∑m0rω2(1)

x方向上激振力分力:Px=P0cosωt

y方向上激振力分力:Py=P0sinωt

式中,m0為單軸的偏心質(zhì)量,kg;P0為單軸偏心質(zhì)量所產(chǎn)生的激振力,N;t為軸的轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)間,s;r為偏心質(zhì)量質(zhì)心的回轉(zhuǎn)半徑,m;ω為軸的轉(zhuǎn)動(dòng)角速度,rad/s。

激振力計(jì)算:

P=MAω2-kyA=A(Mω-ky)

式中,P為激振力,N;A為單振幅,mm。

在上述激振力的計(jì)算公式基礎(chǔ)上,對(duì)改造前后篩機(jī)的靜載荷與動(dòng)載荷進(jìn)行計(jì)算。對(duì)比兩臺(tái)原煤分級(jí)篩對(duì)地基的載荷改造前后變化,以其中一臺(tái)為例,見表1和表2。

表1 改造前后篩機(jī)支撐垂向靜載荷變化

表2 改造前后篩機(jī)支撐垂向動(dòng)載荷的變化

根據(jù)上述計(jì)算結(jié)果原煤分級(jí)篩改造前后篩機(jī)載荷數(shù)據(jù)變化可以看出,改造前后載荷變化在基礎(chǔ)載荷范圍內(nèi),因此設(shè)備土建基礎(chǔ)不需要進(jìn)行土建加固,現(xiàn)有土建基礎(chǔ)即可滿足改造需求。

3.2 篩機(jī)的處理能力與篩面有效面積核對(duì)

弛張篩的處理量是通過(guò)平均修正法來(lái)計(jì)算的。計(jì)算公式如下:

式中,F(xiàn)為篩面有效面積,m2;Q為處理量,t/h;α為物料中粒度大于篩孔尺寸的含量,%;η為篩分效率;qt為單位面積小時(shí)透篩量,t/(m2·h);K1,K2……K9為修正系數(shù)。

對(duì)于涼水井原煤分級(jí)篩而言,篩分原煤的表水含量為5.68%,最大給料粒度為200mm,篩分粒度為22mm,給料中小于11mm的物料含量為42%,大于22mm的物料含量為35.54%,篩分效率為90%,經(jīng)查閱弛張篩相關(guān)參數(shù)選型表,當(dāng)處理能力為1200t/h,計(jì)算所需有效篩分面積[15]:

=24.82m2<30.60m2

根據(jù)現(xiàn)有原煤分級(jí)篩型號(hào)判斷篩機(jī)的篩面面積為30.60m2,實(shí)際篩機(jī)的篩分有效面積大于核算的篩面有效面積,并且富有一定余量,因此,在原有篩機(jī)的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造,篩分面積可以滿足處理量的要求。

3.3 改造后對(duì)洗選系統(tǒng)工藝影響分析

根據(jù)現(xiàn)有的煤質(zhì)資料和涼水井選煤廠提供的選煤廠生產(chǎn)情況報(bào)表,統(tǒng)計(jì)繪制了原煤破碎后入洗煤樣的粒度累計(jì)特性曲線以及分級(jí)后的原煤粒度累計(jì)曲線[16],如圖3所示。

圖3 0~200mm原煤粒度累計(jì)曲線

由0~200mm粒度分布曲線可得:

-0.25mm的產(chǎn)率約為2.5%,-0.5mm的產(chǎn)率為5.71%,-1mm的產(chǎn)率為12.49%,-1.5mm產(chǎn)率為15%,-3mm的產(chǎn)率為20.35%,-4mm的產(chǎn)率為24%,-6mm的產(chǎn)率為31.37%。因此,0~0.25mm的產(chǎn)率為2.5%,0.25~0.5mm的產(chǎn)率為3.21%,0.5~1mm的產(chǎn)率為6.79%,1~1.5mm的產(chǎn)率為2.51%,1.5~3mm的產(chǎn)率為5.35%,3~4mm的產(chǎn)率為3.65%,4~6mm的產(chǎn)率為7.37%。

塊煤分選系統(tǒng)分選下限取值18~25mm時(shí)較合適,脫粉粒度4mm左右較合適,考慮篩分效率后,暫定塊煤分選系統(tǒng)分選下限為22mm,暫定脫粉粒度4mm。生產(chǎn)過(guò)程中,可根據(jù)篩上物含量調(diào)整篩孔尺寸,確保塊煤系統(tǒng)入洗煤量。當(dāng)煤質(zhì)情況發(fā)生變化時(shí),可根據(jù)實(shí)際的原煤粒度組成和篩分效率,適當(dāng)調(diào)整原煤分級(jí)篩篩孔以滿足塊煤洗選系統(tǒng)的生產(chǎn)能力或使塊煤洗選系統(tǒng)的處理能力飽和。改造后的工藝流程如圖4所示。

圖4 改造后的工藝原則流程圖

從工藝角度出發(fā),對(duì)原分級(jí)篩綜合處理能力進(jìn)行核算,主要依據(jù)塊煤系統(tǒng)與末煤系統(tǒng)達(dá)到最大處理能力時(shí),核算原煤分級(jí)環(huán)節(jié)所需的處理能力?,F(xiàn)有系統(tǒng)處理能力1610t/h,篩機(jī)改造后能夠滿足要求。同時(shí),當(dāng)塊煤系統(tǒng)與末煤系統(tǒng)處理能力分別達(dá)到最大時(shí),經(jīng)計(jì)算可知,所需原煤分級(jí)篩的處理能力最大為1788t/h,而改造后兩臺(tái)篩機(jī)的綜合處理能力可達(dá)到1800t/h以上,能夠滿足工藝要求。對(duì)于末煤系統(tǒng),當(dāng)重介質(zhì)旋流器達(dá)到最大處理能力650t/h時(shí),末煤脫泥篩篩孔尺寸為?1.5mm,濕法篩分效率90%;此時(shí)進(jìn)入末煤系統(tǒng)的塊煤量達(dá)到916t/h,原煤分級(jí)篩22mm分級(jí)所需滿足的處理能力為1566t/h。對(duì)于塊煤系統(tǒng),當(dāng)重介淺槽分選機(jī)達(dá)到最大處理能力670t/h時(shí),塊煤脫泥篩篩孔尺寸為?13mm,濕法篩分效率95%;此時(shí)進(jìn)入塊煤系統(tǒng)的塊煤量達(dá)到742t/h,原煤分級(jí)篩22mm分級(jí)所需滿足的處理能力為1788t/h。

3.4 改造后篩機(jī)輔助設(shè)施的技術(shù)要求

1)弛張篩配電要求。改造后的UFDB(SF)3685和UFDB(SF)3673雙層篩,動(dòng)力要求均為55kW,現(xiàn)有的動(dòng)力電纜已經(jīng)可以滿足配電條件,因此,可直接使用原有動(dòng)力電纜,無(wú)需重新鋪設(shè)。

2)弛張篩基礎(chǔ)要求。針對(duì)改造的兩臺(tái)弛張篩,其兩側(cè)支腿間中心距離為4260mm和4280mm,而改造成雙層篩后的支腿中心線的中心距離均為4300mm,可以直接在原有基礎(chǔ)上,改造支腿即可,無(wú)需重新設(shè)計(jì)安裝承重梁。

3)角度滿足空間要求。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,入料溜槽與出料溜槽的空間大小能夠滿足弛張篩的安裝要求,角度合適,安裝空間足夠,入料溜槽與出料溜槽無(wú)需進(jìn)行大規(guī)模的改動(dòng)。

4 結(jié) 語(yǔ)

1)原煤分級(jí)篩改造徹底解決了礦井原煤煤質(zhì)變差和產(chǎn)量波動(dòng)時(shí),因選煤廠原煤篩分效率低,整體處理能力降低,制約礦井正常生產(chǎn)問(wèn)題,屆時(shí)選煤廠原煤篩分綜合處理能力達(dá)1800t/h。

2)改造后原煤分級(jí)篩篩分效率達(dá)到90%以上,可以減少因原煤煤質(zhì)波動(dòng)、入洗量、粒度組成因素對(duì)選煤廠生產(chǎn)造成的影響,提高原煤篩分系統(tǒng)工藝靈活性,保證塊煤系統(tǒng)和末煤系統(tǒng)均衡生產(chǎn),可最大限度發(fā)揮選煤廠的洗選能力。

3)原煤分級(jí)篩的改造減少了細(xì)顆粒進(jìn)入塊煤洗選系統(tǒng),提高了重介淺槽分選機(jī)塊煤分選效果和塊煤產(chǎn)品質(zhì)量。

4)原煤分級(jí)篩改造后,選煤廠整體煤泥量有所降低,減少的煤泥轉(zhuǎn)化為商品原煤進(jìn)行銷售,為企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整創(chuàng)造條件,提高了產(chǎn)品市場(chǎng)適應(yīng)性,可增加企業(yè)收益。

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