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10kV不接地系統(tǒng)兩相故障導(dǎo)致電壓互感器 避雷器爆炸事故分析

2021-11-25 10:52萬壽雄
電氣技術(shù) 2021年11期
關(guān)鍵詞:中性點(diǎn)線電壓過電壓

萬壽雄

(廣西電網(wǎng)公司柳州供電局,廣西 柳州 545000)

0 引言

我國10kV配電網(wǎng)系統(tǒng)中性點(diǎn)接地方式主要有中性點(diǎn)不接地和經(jīng)消弧線圈接地。此種系統(tǒng)供電可靠性較高,發(fā)生單相接地故障時,系統(tǒng)能持續(xù)運(yùn)行2h。由于非故障相電壓升高至線電壓,容易發(fā)生幅值較高的弧光接地過電壓。一般情況下,10kV母線電壓互感器(potential transformer, PT)需要將中性點(diǎn)直接接地,當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生空載母線合閘、單相接地故障消失或者負(fù)荷劇烈變化等情況時,PT勵磁電感可能與系統(tǒng)對地電容形成諧振,引發(fā)過電壓,造成系統(tǒng)過電壓或PT高壓繞組過電流,從而影響設(shè)備正常運(yùn)行,甚至?xí)?dǎo)致設(shè)備燒毀[1-2]。

以前,10kV配電系統(tǒng)多采用架空線路,對地電容較小,易與PT電感匹配形成鐵磁諧振。隨著城市的發(fā)展,高壓電纜被大量使用,系統(tǒng)對地電容避開了鐵磁諧振區(qū),但是PT故障仍然存在,需要作進(jìn)一步分析[3]。

本文針對某地區(qū)220kV月山站10kV母線PT避雷器爆炸事故,結(jié)合故障波形進(jìn)行詳細(xì)分析,并提出合理的改善措施,以降低故障發(fā)生率。

1 系統(tǒng)圖及開關(guān)動作情況

220kV月山站10kV低壓側(cè)系統(tǒng)一次接線如圖1所示。

圖1 220kV月山站10kV低壓側(cè)系統(tǒng)一次接線

220kV月山站1號主變、2號主變及三側(cè)開關(guān)正常運(yùn)行,10kV 1M、2M分列運(yùn)行。保護(hù)動作情況為220kV月山站1號主變第二套低后備保護(hù)動作,跳開1號主變10kV側(cè)901開關(guān),造成10kV 1M失壓。各開關(guān)保護(hù)定值及開關(guān)動作情況見表1。

表1 各開關(guān)保護(hù)定值及開關(guān)動作情況

2 設(shè)備檢查及試驗(yàn)

2.1 一次設(shè)備檢查

220kV月山站1號主變第二套低后備保護(hù)動作,跳開1號主變10kV側(cè)901開關(guān),10kV 1M其他線路間隔開關(guān)在合位,各線路間隔保護(hù)僅啟動不動作,且伴有母線接地軟報文;10kV電容器C1由于10kV母線失電壓,電容器低電壓保護(hù)動作,跳開C1開關(guān)。

檢修班組與值班員檢查10kV高壓室各線路間隔均正常,僅有10kV 1M PT091小車柜前柜及相鄰開關(guān)柜存在故障后熏黑現(xiàn)象,小車柜后柜有故障時過熱的痕跡,其中10kV 1M PT091小車柜后下柜燒毀情況嚴(yán)重。故障前后小車柜對比如圖2所示。

打開10kV 1M PT091小車柜后下柜門發(fā)現(xiàn),后下柜內(nèi)的設(shè)備都有不同程度的受損情況,柜內(nèi)避雷器、PT、PT熔斷器受到故障沖擊影響,表面均已被黑色金屬粉塵覆蓋,如圖2(b)所示。其中,柜內(nèi)10kV 1M B相避雷器外觀有爆裂痕跡,如圖3所示。

圖2 故障前后小車柜對比

圖3 故障后三相避雷器

PT外觀無明顯爆裂,PT二次電纜已全部燒毀,10kV 1M PT091小車母線室內(nèi)母線外表存在被后下柜設(shè)備發(fā)生事故時由泄壓通道釋放的金屬粉塵熏黑現(xiàn)象。

2.2 一次設(shè)備試驗(yàn)

將10kV PT柜上柜母線表面清理干凈后,試驗(yàn)班進(jìn)行10kV 1M母線絕緣電阻測試,試驗(yàn)數(shù)據(jù)無異常,10kV 1M母線絕緣合格。

對10kV 1M PT繞組進(jìn)行直流電阻、電壓比、耐壓試驗(yàn),數(shù)據(jù)無異常,試驗(yàn)合格;一次對二次及地 絕緣電阻正常。

對10kV 1M避雷器檢查試驗(yàn)結(jié)果表明:除10kV 1M避雷器B相絕緣擊穿損壞,A、C相避雷器試驗(yàn)合格。

3 故障分析及應(yīng)對措施

3.1 故障波形分析

結(jié)合監(jiān)控后臺機(jī)及保護(hù)裝置的動作報文,畫出保護(hù)動作時序,如圖4所示。相間故障波形如圖5所示。

圖4 保護(hù)動作時序

圖5 相間故障波形

2019年1月15日05:06:13.208.5ms,由圖5可知,10kV大橋線907(CT電流比:800/5)存在短時A、B相間短路,反映到1號主變10kV低壓側(cè)現(xiàn)象為A、B兩相電流相位相反。從波形中可以看出1號主變低壓側(cè)電流二次值為2.2A(電流比:4 000/5),折算到907線路電流二次值為17.6A(Ⅱ段定值:15A,時間0.3s),達(dá)到了Ⅱ段定值,但是持續(xù)時間不足0.3s。故保護(hù)不動作,僅啟動。

電磁式電壓互感器低壓側(cè)的負(fù)荷很小,接近空載,高壓側(cè)有很高的勵磁阻抗。由于線路故障迅速恢復(fù),引發(fā)電能、磁能的振蕩,在故障消失后,它與導(dǎo)線對地電容或者其他設(shè)備的雜散電容之間形成特殊的三相和單相諧振回路,在電磁振蕩的激勵下極易產(chǎn)生磁飽和,暫態(tài)勵磁電流急劇增大,電感值 下降,從而引發(fā)鐵磁諧振[4-6]。

電網(wǎng)中發(fā)生最多的情況為兩相因嚴(yán)重飽和而致導(dǎo)納成感性,另一相呈容性,其電路如圖6所示。從相量圖看來,諧振使中性點(diǎn)電壓發(fā)生了嚴(yán)重的偏移,從而導(dǎo)致兩相電壓增大,零序電壓增大[7]。中性點(diǎn)偏移原理如圖7所示。

圖6 電路圖

圖7 中性點(diǎn)偏移原理

經(jīng)檢查,一次熔斷絲并未熔斷,非分次諧波諧振。從圖8中性點(diǎn)偏移相量圖和圖9線電壓和相電壓波形看來,三相對地電壓表現(xiàn)為兩相高、一相低,線電壓正常;其中A相電壓二次值為55.83V,B相電壓二次值為152.237V,C相電壓二次值為131.481V。AB、BC、CA線電壓二次值均為105.37V,線電壓正常。正常情況下,相電壓二次值為57.7V,B相過電壓為2.634倍相電壓,C相過電壓為2.279倍相電壓,零序電壓二次電壓值為195.773V(PT電壓比為10/0.1),折算到一次側(cè)中性點(diǎn)電壓為1 957.73V(正常時電壓僅為30V)。由于中性點(diǎn)的偏移,零序電壓急劇增大,導(dǎo)致在此時間內(nèi)伴有接地信號,即虛假接地現(xiàn)象,此為基波諧振的重要特征[8-9]。從監(jiān)控后臺機(jī)報文看來,10kV 1M各間隔均發(fā)出母線接地信號,但實(shí)際上母線并沒有接地。

圖8 中性點(diǎn)偏移相量圖

圖9 線電壓及相電壓波形1

在圖10所示線電壓和相電壓波形中05:06:16 688ms至05:06:16 988ms及圖11所示線電壓和相電壓波形中05:06:17 629ms至05:06:18 340ms這兩個時間段內(nèi),A相電壓二次幅值為99.182V,B相電壓二次幅值為189.927V,C相電壓二次幅值為180.923V。AB、BC、CA線電壓的二次幅值均為108.37V,線電壓波形與之前相比,有一定程度畸變。正常情況下,相電壓二次值為57.7V,A相過電壓為1.72倍相電壓,B相過電壓為3.3倍相電壓,C相過電壓為3.14倍相電壓,零序電壓二次電壓值為216.628V(PT電壓比為10/0.1),折算到一次側(cè)中性點(diǎn)電壓為2 166.28V(正常時電壓僅為30V)。諧振比之前更加嚴(yán)重。

圖10 線電壓及相電壓波形2

圖11 線電壓及相電壓波形3

由圖12 PT波形可知,05:06:18 68ms,諧振結(jié)束,諧振時間持續(xù)4 818.4ms,持續(xù)過電壓使B相避雷器閥片劣化速度加快,導(dǎo)致B相避雷器爆炸,進(jìn)而演變成B相金屬性接地,B相電壓降低至0,A、C相電壓升高為線電壓。由1號主變低后備保護(hù)動作波形圖13可知,直至05:08:12.387.2ms,故障發(fā)展為三相故障。三相故障時,三相電壓接近于0,電流 二次值為23A,達(dá)到1號主變低后備保護(hù)動作定值(過電流Ⅰ段2時限定值:11A,時間:1.2s)。經(jīng)1 208.6ms,1號主變第一、二套保護(hù)動作出口跳開901開關(guān)。

圖12 PT波形

圖13 1號主變低后備保護(hù)動作波形

3.2 故障結(jié)論

結(jié)合故障錄波裝置波形及監(jiān)控后臺信息做出事故時間線,如圖14所示。

圖14 事故時間線

1)2019年1月15日05:06:13.208.5ms,10kV大橋線907發(fā)生AB相間故障,故障持續(xù)時間約48ms,由于時間未達(dá)到定值,10kV大橋線907線路保護(hù)裝置僅啟動不動作。

2)在故障消失后,電壓互感器與導(dǎo)線對地電容或者其他設(shè)備的雜散電容之間形成特殊的三相和單相諧振回路,在電磁振蕩的激勵下極易產(chǎn)生磁飽和,暫態(tài)勵磁電流急劇增大,電感值下降,從而引發(fā)鐵磁諧振。雖然諧振時間僅持續(xù)了4 818.4ms,但后半段諧振過電壓幅值很高,持續(xù)過高的諧振過電壓使B相避雷器閥片劣化速度加快,最終導(dǎo)致B相避雷器發(fā)生爆炸。

3)由于PT計量繞組為0.2級,其飽和電壓較小,在發(fā)生諧振時,該繞組產(chǎn)生較大的故障電流,導(dǎo)致計量PT空開先跳閘。

4)B相避雷器爆炸后變成B相金屬性接地,B相避雷器爆炸后產(chǎn)生的煙霧、粉塵使PT柜內(nèi)空氣絕緣降低,在線電壓的作用下發(fā)展成三相短路故障,電流值和時間均達(dá)到1號主變低后備保護(hù)過電流Ⅰ段1時限和2時限動作條件,1號主變第二套保護(hù)動作跳開901開關(guān),保護(hù)動作正確。

3.3 應(yīng)對措施

為了抑制諧振過電壓和穩(wěn)定系統(tǒng)的中性點(diǎn)電壓,在10kV母線PT二次開口三角處接入消諧裝置,但此種方式不能抑制基頻或分頻諧振,當(dāng)XC/XL? 0.01時也不能很好抑制過電流,易燒毀PT或使一次高壓熔斷器熔斷[10-11]。為避免類似問題發(fā)生,可以采用如下措施:

1)調(diào)整220kV月山站10kV出線運(yùn)行方式,盡可能投入線路,增加系統(tǒng)對地電容,破壞諧振發(fā)生條件。

2)使用一次消諧裝置,若再次發(fā)生諧振,則更換為電容式PT,從根本上消除發(fā)生諧振的基礎(chǔ)。

4 結(jié)論

從以上分析可知,10kV出線兩相瞬時故障,導(dǎo)致PT與導(dǎo)線對地電容之間形成諧振回路,致使PT一次側(cè)過電流,鐵磁諧振過電壓造成相電壓升高,導(dǎo)致B相避雷器擊穿。為防止諧振再次發(fā)生,對10kV系統(tǒng)加裝了消弧線圈。同時,調(diào)度調(diào)整系統(tǒng)運(yùn)行方式,盡量減少熱備用線路運(yùn)行,降低電感與電容匹配程度,破壞諧振產(chǎn)生的條件。經(jīng)兩年多的運(yùn)行,未發(fā)生諧振現(xiàn)象。

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