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煙筐自動(dòng)清掃機(jī)器人的設(shè)計(jì)及應(yīng)用

2021-11-25 10:22:22朱建新趙淑華韓慧丹常亞寧李小川張玉祥朱永明
煙草科技 2021年11期
關(guān)鍵詞:工控機(jī)機(jī)械手煙葉

朱建新,趙淑華,韓慧丹,常亞寧,李小川,張玉祥,朱永明,4

1.河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司安陽卷煙廠,河南省安陽市龍安區(qū)煙廠路1號455004

2.中國礦業(yè)大學(xué)化工學(xué)院,江蘇省徐州市大學(xué)路1號221116

3.鞏義市建設(shè)機(jī)械制造有限公司,鄭州市鞏義市河洛路石灰務(wù)工業(yè)區(qū)451200

4.河南農(nóng)業(yè)大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院,鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路63號450002

制絲線真空回潮段一般采用鋼制煙筐盛裝煙葉,紙箱煙包開包后經(jīng)分切裝入煙筐或先裝筐后叉分輸送至真空回潮機(jī),真空回潮處理后輸送至翻箱喂料機(jī),倒料完成后空筐返回進(jìn)行再次裝料[1]。煙葉真空回潮處理后,受到煙葉自身質(zhì)量擠壓及增溫增濕的作用,部分煙葉會粘附在周轉(zhuǎn)煙筐內(nèi)壁及底部,不僅影響煙葉實(shí)際投料質(zhì)量的控制精度,粘附煙葉經(jīng)反復(fù)真空回潮還會形成水漬煙而失去使用價(jià)值,造成原料浪費(fèi)[2]。針對周轉(zhuǎn)煙筐粘料嚴(yán)重的問題目前已有相關(guān)研究,李奇等[3]在翻箱喂料機(jī)前加裝壓縮空氣噴管,通過控制管路上電磁閥的通斷對周轉(zhuǎn)煙筐進(jìn)行吹掃;楊勇等[4]設(shè)計(jì)了基于PLC的真空回潮周轉(zhuǎn)箱自動(dòng)清理裝置,通過PLC控制清掃噴嘴,提高周轉(zhuǎn)箱底部殘留煙葉的清理效果;冀躍峰等[5]通過改進(jìn)周轉(zhuǎn)箱內(nèi)襯材料,降低因周轉(zhuǎn)箱粘料而造成的原料浪費(fèi)。但上述方式仍存在煙筐粘附煙葉清理不徹底、殘留煙葉過多等問題。近年來工業(yè)機(jī)器人和視覺檢測技術(shù)在包裝[6]、煙草[7]、物流[8]等領(lǐng)域已得到廣泛應(yīng)用。為此,基于視覺檢測技術(shù)設(shè)計(jì)了一種煙筐自動(dòng)清掃機(jī)器人,以期減少煙筐煙葉粘附量,提高煙筐清掃智能化程度和清潔效果。

1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)

1.1 結(jié)構(gòu)組成

煙筐自動(dòng)清掃機(jī)器人主要由直線導(dǎo)軌裝置、六軸機(jī)械手、清掃裝置、視覺檢測系統(tǒng)等部分組成[9],見圖1。其中,直線導(dǎo)軌裝置可以使清掃機(jī)器人移動(dòng)至工作位;六軸機(jī)械手在各軸的配合下控制清掃裝置進(jìn)行清掃動(dòng)作;清掃裝置用于清掃煙筐底部粘附的煙葉;視覺檢測系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)煙筐底部煙葉粘附量檢測。

圖1 煙筐自動(dòng)清掃機(jī)器人結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Structure of robot for tobacco basket cleaning

由圖2可見,翻箱喂料機(jī)將煙筐翻轉(zhuǎn)倒料后,再將其回轉(zhuǎn)35°;當(dāng)光電開關(guān)檢測到煙筐到達(dá)清掃位置(即回轉(zhuǎn)35°位置)時(shí),向工控機(jī)發(fā)送信號;工控機(jī)接收到信號后,控制視覺檢測系統(tǒng)對翻箱倒料后煙筐粘附煙葉情況進(jìn)行檢測識別,并將檢測情況及檢測完成信號反饋至工控機(jī),工控機(jī)依據(jù)視覺檢測情況設(shè)定機(jī)械手清掃運(yùn)動(dòng)軌跡,同時(shí)發(fā)送視覺檢測完成信號至直線導(dǎo)軌裝置;直線導(dǎo)軌裝置將六軸機(jī)械手送至翻箱倒料后的煙筐內(nèi)進(jìn)行清掃準(zhǔn)備,并將六軸機(jī)械手到位信號反饋至工控機(jī);工控機(jī)接收到六軸機(jī)械手到位信號后,六軸機(jī)械手帶動(dòng)清掃裝置按照清掃運(yùn)動(dòng)軌跡在煙筐內(nèi)移動(dòng),對煙筐進(jìn)行清掃。

圖2 煙筐自動(dòng)清掃機(jī)器人工作流程圖Fig.2 Work flow of robot for tobacco basket cleaning

1.2 六軸機(jī)械手軌跡規(guī)劃

1.2.1 S形曲線軌跡規(guī)劃

在煙筐清掃過程中,清掃機(jī)器人既要準(zhǔn)確達(dá)到清掃位置,又要頻繁變換清掃方向以及快速實(shí)現(xiàn)啟動(dòng)或停止動(dòng)作。因此,在此過程中應(yīng)保證清掃機(jī)器人運(yùn)動(dòng)平滑,避免出現(xiàn)速度、加速度、加加速度突變等情況,進(jìn)而避免使清掃機(jī)器人產(chǎn)生較大的機(jī)械振動(dòng)和沖擊[10]。S形曲線軌跡規(guī)劃見圖3。

由圖3可見,S形曲線軌跡規(guī)劃的加加速度各段均為常數(shù),可表示為:

式中:ti為時(shí)間,s;J0為加加速度最大值,m/s3。

對加加速度積分即可得到關(guān)于加速度的函數(shù),可表示為:

式中:a0為最大加速度,m/s2。

對加速度積分即可得到關(guān)于速度的函數(shù),可表示為:

式中:v0為最大速度,m/s;vi為各時(shí)間對應(yīng)速度,m/s。

分析可見,清掃機(jī)器人為S形曲線軌跡規(guī)劃時(shí),速度和加速度過渡平滑,能夠滿足工作要求,但其加加速度存在突變現(xiàn)象,容易導(dǎo)致清掃機(jī)器人產(chǎn)生振動(dòng)和沖擊現(xiàn)象。

1.2.2 基于正弦函數(shù)的S形曲線軌跡規(guī)劃

由于正弦函數(shù)的多階積分仍為三角連續(xù)函數(shù),故采用基于正弦函數(shù)的S形曲線軌跡規(guī)劃以保證速度、加速度和加加速度的連續(xù)性。因此,加加速度函數(shù)可表示為:

式中:T為加速度增加或減小所用時(shí)間,T=t1=t3-t2=t5-t4=t7-t6,s。

對加加速度函數(shù)一階和二階積分即可得到加速度和加加速度函數(shù),可分別表示為:

以清掃機(jī)器人從左至右清掃煙筐過程為例,設(shè)定勻速運(yùn)動(dòng)階段速度v03=0.6 m/s,加速度增加或減少所用時(shí)間T=0.2 s,勻速運(yùn)動(dòng)的起始時(shí)間t3=0.5 s,結(jié)束時(shí)間t4=1.5 s,將上述數(shù)據(jù)代入公式(4)~(6),即可得到清掃機(jī)器人基于正弦函數(shù)的S形曲線軌跡規(guī)劃,按照該軌跡控制清掃機(jī)器人從左到右清掃煙筐,監(jiān)測其在實(shí)際運(yùn)動(dòng)過程中速度、加速度、加加速度的變化情況,見圖4??梢姡俣?、加速度以及加加速度曲線均連續(xù)無突變,可以保證清掃機(jī)器人運(yùn)動(dòng)軌跡的平滑性,避免對清掃機(jī)器人及煙筐造成損壞。

圖4 基于正弦函數(shù)的S形曲線軌跡規(guī)劃Fig.4 S-shaped trajectory planning based on sine function

1.3 清掃裝置設(shè)計(jì)

1.3.1 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

清掃裝置位于六軸機(jī)械手末端,由速度控制器、伺服電機(jī)、清掃毛刷和壓縮空氣清吹噴嘴等部分組成,見圖5。速度控制器接收工控機(jī)指令,根據(jù)指令控制伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速;伺服電機(jī)是清掃毛刷轉(zhuǎn)動(dòng)的動(dòng)力源;清掃毛刷是清掃裝置的主體,毛刷的轉(zhuǎn)速、材質(zhì)、直徑、長度等是影響煙筐清掃清潔度的主要因素;壓縮空氣清吹噴嘴可輔助毛刷清掃煙筐,促使粘附的煙葉脫落,同時(shí)吹掃煙筐內(nèi)襯篩網(wǎng)網(wǎng)孔中堵塞的煙末以及毛刷上粘附的煙葉,使內(nèi)襯篩網(wǎng)保持良好透氣性,提高煙葉真空回潮的回透率,保證清掃效果。

圖5 清掃裝置結(jié)構(gòu)示意圖Fig.5 Structure of cleaning device

1.3.2 清掃毛刷實(shí)驗(yàn)優(yōu)化

毛刷常用材料有PBT絲、豬鬃、尼龍絲、PP絲、金屬絲等,其中PBT絲和豬鬃材質(zhì)較軟,清潔效果不理想;PP絲彈性較差,長時(shí)間工作容易產(chǎn)生變形且難以恢復(fù);金屬絲較硬,容易損壞煙筐底面;尼龍絲軟硬適中、彈性及清潔效果均較好且性價(jià)比高,故清掃機(jī)器人毛刷采用尼龍材料。在材料確定的前提下,分析毛刷的其他因素(轉(zhuǎn)速、直徑、長度)對清潔效果的影響。本實(shí)驗(yàn)中影響清掃毛刷清潔度的因素主要有3個(gè),為此設(shè)計(jì)了一個(gè)3因素3水平正交實(shí)驗(yàn)[11],見表1。

表1 清掃毛刷清潔度正交實(shí)驗(yàn)因素水平表Tab.1 Factor levels of orthogonal experiment for cleanliness of cleaning brush

正交表的選用原則是能夠安排實(shí)驗(yàn)的全部因素,并盡可能減少部分水平組合數(shù)。因此,本實(shí)驗(yàn)中選用了L9(33)正交表,見表2。

表2 正交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表Tab.2 Statistical table of orthogonal experimental data

根據(jù)正交實(shí)驗(yàn)結(jié)果,最終選用直徑0.4 mm、長度60 mm的尼龍材質(zhì)毛刷,該毛刷在300 r/min轉(zhuǎn)速下清掃效果最佳。

1.4 視覺檢測系統(tǒng)設(shè)計(jì)

1.4.1 硬件組成

視覺檢測系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)清掃機(jī)器人智能化的核心部分,由彩色工業(yè)相機(jī)(Hikvision/MV-CA050-20GC)、工業(yè)鏡頭(Hikvision/MVL-KF1228M-12MP)、LED光源(Omnitek/OKDM)、光電傳感器、圖像處理單元、通訊模塊、工控機(jī)等部分組成。視覺檢測系統(tǒng)中將工控機(jī)作為服務(wù)器,六軸機(jī)械手作為客戶端,工控機(jī)與機(jī)械手通過TCP/IP通訊連接;彩色工業(yè)相機(jī)與工控機(jī)IP配置在同一網(wǎng)段,通過千兆網(wǎng)線連接,千兆網(wǎng)線的最大傳輸距離達(dá)100 m;工業(yè)鏡頭與相機(jī)利用C-mount接口實(shí)現(xiàn)通訊。

1.4.2 圖像處理

視覺檢測工作流程見圖6。當(dāng)光電傳感器檢測到煙筐到達(dá)清掃位置(煙筐翻箱倒料后回轉(zhuǎn)35°位置)時(shí),向工控機(jī)發(fā)送信號;工控機(jī)接收到信號后,控制LED光源開啟及工業(yè)相機(jī)拍照。工業(yè)相機(jī)將圖像傳輸至圖像處理單元,在圖像處理單元首先調(diào)整閾值并通過二值化[12]完成圖像抽取過程,然后在有限灰度級的圖像中劃分區(qū)域進(jìn)行BLOB(Binary Large Object)分析[13],獲取殘留煙葉大小、數(shù)量、位置、方向等數(shù)據(jù),再將數(shù)據(jù)整合并格式化成最大長度為256字節(jié)的字符串,通過TCP/IP通訊協(xié)議發(fā)送至機(jī)械手,控制清掃裝置對煙筐內(nèi)煙葉進(jìn)行清掃。

圖6 視覺檢測工作流程圖Fig.6 Work flow of visual inspection

2 應(yīng)用效果

2.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)

材料:“黃金葉(硬紅旗渠)”煙葉5批次,每批次50箱(由河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司安陽卷煙廠提供)。

設(shè)備:WZ1135型真空回潮機(jī)(鞏義市建設(shè)機(jī)械制造有限公司);翻箱喂料機(jī)(鞏義市建設(shè)機(jī)械制造有限公司);煙筐(北京宏大峰鉆石機(jī)械有限責(zé)任公司);HA-620型電子秤[精度0.1 kg,百利達(dá)(上海)商貿(mào)有限公司];自動(dòng)清掃機(jī)器人(自制)。

方法:對清掃機(jī)器人使用前后的清掃效果進(jìn)行對比測試。①使用清掃機(jī)器人前,每批次生產(chǎn)結(jié)束后進(jìn)行人工清掃,清掃出的煙葉作為廢料處理,收集每批次人工清掃煙葉并稱重,統(tǒng)計(jì)每批次損耗煙葉質(zhì)量;②使用清掃機(jī)器人后,每次翻箱倒料后機(jī)器人對煙筐進(jìn)行自動(dòng)清掃,清掃出的煙葉直接倒入喂料倉進(jìn)入下一工序,收集每批次生產(chǎn)結(jié)束后煙筐內(nèi)殘留煙葉并稱重,統(tǒng)計(jì)每批次損耗煙葉質(zhì)量。

2.2 數(shù)據(jù)分析

由表3可見,使用自動(dòng)清掃機(jī)器人后,每批次可節(jié)省煙葉20 kg左右,煙筐清掃效果顯著,有效降低了煙葉損耗量。按全年處理煙葉1 000批次計(jì)算,每年可降低煙葉損耗20 000 kg左右;煙葉平均價(jià)格按47.73元/kg計(jì)算,每年可節(jié)約原料費(fèi)用95.4萬元左右。此外,使用自動(dòng)清掃機(jī)器人后,兩班制煙筐人工清掃崗位取消,降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,一年可節(jié)約人工成本20萬元左右。

表3 煙筐自動(dòng)清掃機(jī)器人使用前后煙葉損耗量對比Tab.3 Comparison of tobacco loss before and after using robot for tobacco basket cleaning

3 結(jié)論

利用煙筐自動(dòng)清掃機(jī)器人有效解決了真空回潮后因煙筐內(nèi)粘附煙葉而造成煙葉浪費(fèi)等問題,在保證煙筐清潔度的同時(shí),提高了煙筐清掃智能化程度,降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度。以安陽卷煙廠生產(chǎn)的“黃金葉(硬紅旗渠)”煙葉為對象進(jìn)行測試,結(jié)果表明:①在不影響生產(chǎn)連續(xù)性的前提下,自動(dòng)清掃機(jī)器人能夠有效識別煙筐內(nèi)粘附煙葉,實(shí)現(xiàn)煙筐的自動(dòng)清掃;②與人工清掃相比較,采用清掃機(jī)器人后可節(jié)約煙葉20 kg/批次左右,降低煙葉損耗約20 000 kg/年,節(jié)省生產(chǎn)費(fèi)用約115.4萬元/年,在煙草行業(yè)同類設(shè)備中具有推廣應(yīng)用價(jià)值。

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