尤圣斌 余敏 王李勇
摘要:曲軸是發(fā)動(dòng)機(jī)、往復(fù)壓縮機(jī)中的關(guān)鍵運(yùn)動(dòng)部件。往復(fù)壓縮機(jī)是石油石化行業(yè)最重要的生產(chǎn)設(shè)備之一。曲軸是往復(fù)壓縮機(jī)中動(dòng)力傳遞的重要零件,長期工作在扭轉(zhuǎn)、拉壓等交變應(yīng)力的作用下。裂紋是曲軸發(fā)生故障的最危險(xiǎn)、最頻繁的故障之一。由于曲軸工作在密閉的箱體之中,出現(xiàn)裂紋的曲軸早期狀態(tài)變化不明顯,曲軸裂紋很難被發(fā)現(xiàn)。這給往復(fù)壓縮機(jī)安全運(yùn)行埋下了安全隱患。本文就往復(fù)壓縮機(jī)曲軸斷裂失效展開探討。
關(guān)鍵詞:壓縮機(jī);曲軸;疲勞斷裂;過載
引言
某石化公司一臺(tái)往復(fù)壓縮機(jī)在運(yùn)行時(shí)突然振動(dòng)連鎖停機(jī),停機(jī)后盤車不動(dòng),拆檢發(fā)現(xiàn)電機(jī)側(cè)曲軸拐斷裂、連桿大頭瓦損毀。該往復(fù)壓縮機(jī)為2列立式壓縮機(jī),電機(jī)功率為185kW,轉(zhuǎn)速為750r/min,曲軸材料為40Cr鍛件,整體調(diào)質(zhì)處理,表面高頻淬火處理。該曲軸總服役時(shí)間不足35個(gè)月,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)壽命。
1開裂原因分析
曲軸在運(yùn)行時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)多次曲柄銷開裂,并且兩側(cè)大頭瓦出現(xiàn)短時(shí)間的疲勞失效問題,電動(dòng)機(jī)在運(yùn)行過程中出現(xiàn)一些異常聲音,我們可以對(duì)壓縮機(jī)在整個(gè)制造,設(shè)計(jì),維護(hù)等過程進(jìn)行分析。首先采用300mm直徑的曲軸時(shí)其連桿大頭瓦會(huì)在短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)疲勞損傷,并且在電動(dòng)機(jī)運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生異常聲音和較大的振動(dòng),經(jīng)過5500h的運(yùn)行時(shí)間之后存在曲柄銷開裂問題,而在使用直徑為280mm的曲軸時(shí),在運(yùn)行13000h時(shí)沒有出現(xiàn)任何開裂問題,而且整個(gè)電動(dòng)機(jī)在運(yùn)行中正常,未發(fā)生異常聲音,大頭軸承壽命相對(duì)之前有所延長,在振動(dòng)中產(chǎn)生的噪音較小。兩根曲柄銷開裂曲軸直徑為300mm,這種毛坯是由不同廠商生產(chǎn)的,經(jīng)過化學(xué)成分、力學(xué)性能檢測為合格。比較300mm和280mm之間的曲軸其在加工過程中誤差在允許的范圍內(nèi)。在設(shè)計(jì)機(jī)組時(shí)并沒有對(duì)軸系完成扭轉(zhuǎn)振動(dòng)計(jì)算,且確定裂紋與曲柄銷中心線呈現(xiàn)45度。在處于交應(yīng)變作用下很容易產(chǎn)生疲勞損傷,機(jī)身主軸軸承與水平度誤差在允許范圍內(nèi)。通過對(duì)上述問題進(jìn)行分析,我們發(fā)現(xiàn)直徑為300mm的曲軸在一級(jí)曲柄銷處出現(xiàn)開裂主要是由于軸系扭轉(zhuǎn)振動(dòng),而針對(duì)直徑為300mm的曲軸出現(xiàn)連桿大頭瓦在短時(shí)間內(nèi)疲勞損傷,在電動(dòng)機(jī)運(yùn)行時(shí)很容易產(chǎn)生異常聲音,也是與軸系扭轉(zhuǎn)振動(dòng)存在聯(lián)系的。在具體分析原因中,我們發(fā)現(xiàn)有由于三根曲軸在一級(jí)曲柄銷是由不同供應(yīng)商鍛造的,并且曲柄銷產(chǎn)生的裂紋具有顯著的疲勞損傷癥狀,因此我們可以排除曲柄銷在設(shè)計(jì),使用,制造等方面的問題。往復(fù)壓縮機(jī)的曲軸是與電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子連接在一起的,能夠形成多質(zhì)量軸系,而且具有一定彈性關(guān)系的自由扭轉(zhuǎn)振動(dòng)特點(diǎn),在其運(yùn)行過程中軸系會(huì)受到往復(fù)慣性力以及氣體力的周期性變化,產(chǎn)生的激振力及作用,并且按照其作用頻率出現(xiàn)強(qiáng)制振動(dòng)。當(dāng)軸系的扭轉(zhuǎn)振動(dòng)固有頻率與激振頻率接近時(shí)或者呈現(xiàn)呈現(xiàn)倍數(shù)關(guān)系,并且軸系很容易產(chǎn)生強(qiáng)烈扭轉(zhuǎn)振動(dòng)會(huì)加速零部件的損傷,并且使其在使用中產(chǎn)生較大噪音,甚至還會(huì)出現(xiàn)開裂問題,降低其運(yùn)行可靠性。根據(jù)有關(guān)要求供方需要對(duì)往復(fù)壓縮機(jī)的部分裝置進(jìn)行扭轉(zhuǎn)分析,而且研究學(xué)者在進(jìn)行扭轉(zhuǎn)振動(dòng)計(jì)算過程中發(fā)現(xiàn),對(duì)于兩列和四列壓縮機(jī)其在扭轉(zhuǎn)振動(dòng)中不會(huì)產(chǎn)生危險(xiǎn),而對(duì)于六列之上的壓縮機(jī)由于其列數(shù)增加,并且相應(yīng)的直徑也會(huì)增加,導(dǎo)致其固有頻率降低,很容易處于名義轉(zhuǎn)速范圍中,破壞軸扭轉(zhuǎn)振動(dòng)產(chǎn)生的振動(dòng)應(yīng)力?;诹兄系那S其安全系數(shù)相對(duì)系列來說要高,并且六列以上的曲軸在設(shè)計(jì)中需要重點(diǎn)分析振動(dòng)應(yīng)力問題。當(dāng)曲軸本身或相連的電動(dòng)機(jī)或者連桿大頭瓦出現(xiàn)異常振動(dòng)時(shí),需要考慮采取有效措施以降低軸系的扭轉(zhuǎn)振動(dòng),使用不同直徑的曲軸,軸系扭轉(zhuǎn)振動(dòng)的固有頻率是相同的,在軸系相同材料和尺寸下,固有頻率是與直徑的平方成正比的,當(dāng)曲軸直徑為300mm時(shí),相比直徑為200mm的曲軸其固有頻率有所降低,能夠有效避免出現(xiàn)共振區(qū),進(jìn)而降低曲軸扭轉(zhuǎn)振動(dòng),對(duì)于已經(jīng)失效的大頭瓦工作面會(huì)產(chǎn)生不同凹坑,其邊緣不規(guī)則,具有顯著的快速疲勞損傷的問題,對(duì)于扭轉(zhuǎn)振動(dòng)較強(qiáng)或者導(dǎo)致油膜壓力顯著變化。在軸瓦外產(chǎn)生較大沖擊力,使軸瓦在短時(shí)間中出現(xiàn)裂紋并以較快的速度向內(nèi)部進(jìn)行裂紋的擴(kuò)展,此外還會(huì)導(dǎo)致連桿大頭瓦和軸承油膜破壞時(shí)表面出現(xiàn)咬粘,導(dǎo)致產(chǎn)生新的裂紋,在軸瓦運(yùn)行需要還會(huì)不斷拓展裂紋,使裂紋上下逐漸拓展甚至達(dá)傷痕,會(huì)形成新的裂紋源,在軸瓦運(yùn)行過程中還會(huì)使裂紋不斷拓展。這些裂紋向下拓展達(dá)到鋼和合金結(jié)合面之后還會(huì)沿結(jié)合線繼續(xù)拓展。對(duì)強(qiáng)烈的扭轉(zhuǎn)振動(dòng)會(huì)使其電動(dòng)機(jī)在運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)轉(zhuǎn)子和定子的顯著變化,而使定、轉(zhuǎn)子間的空氣流速變化引起磁場脈沖和氣流噪聲增加,最終導(dǎo)致電動(dòng)機(jī)在運(yùn)行過程中出現(xiàn)異常噪聲。
2曲軸性能分析
(1)曲軸材質(zhì)分析。采用臺(tái)式光譜儀對(duì)該曲軸(40Cr)近斷裂處取樣進(jìn)行材質(zhì)成分測定,測定結(jié)果表明曲軸材質(zhì)完全符合JB/T6908標(biāo)準(zhǔn)要求,并且材質(zhì)成分中不含金屬Sn。(2)曲軸機(jī)械性能分析。對(duì)該曲軸近芯部取樣進(jìn)行機(jī)械性能試驗(yàn),曲軸的機(jī)械性能符合JB/T6908標(biāo)準(zhǔn)要求。(3)金相組織分析。采用金相顯微鏡IM300(MS04)對(duì)曲軸未斷裂部分的取樣進(jìn)行了組織測定,結(jié)果顯示:(a)曲軸材料致密性良好,未見微觀孔洞、裂紋等缺陷;(b)曲軸表面組織為隱針馬氏體,符合該軸精加工后表面經(jīng)過高頻淬火的熱處理狀態(tài);(c)曲軸芯部基體組織為索氏體,其上分布有珠光體+網(wǎng)狀鐵素體+少量魏氏組織,呈帶狀分布,該曲軸在粗加工后經(jīng)過調(diào)質(zhì)處理,珠光體的存在說明調(diào)質(zhì)處理時(shí)芯部溫度不足,晶體組織未充分轉(zhuǎn)變。
3幾何模型
為了減少不必要的工作量,節(jié)省計(jì)算時(shí)間,在建立幾何模型時(shí),將一些對(duì)分析結(jié)果影響較小的因素做了適當(dāng)?shù)暮喕海?)為保證網(wǎng)格質(zhì)量,避免局部網(wǎng)格過密,忽略了軸頸處的圓角和凸臺(tái);(2)所有載荷均平行曲軸轉(zhuǎn)動(dòng)平面作用在曲軸上,并認(rèn)為沿軸頸厚度方向均勻分布;(3)靜力分析中,不考慮曲軸振動(dòng)應(yīng)力,加工制造和裝配誤差引起的軸系附加應(yīng)力;(4)對(duì)于軸系中不是均質(zhì)量分布的部件,如飛輪及電機(jī)轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)化為均質(zhì)量圓盤,但須保證轉(zhuǎn)化前后的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量和質(zhì)量相等.
結(jié)語
(1)該曲軸斷口宏觀形貌有裂紋擴(kuò)展的貝紋線,微觀形貌呈現(xiàn)疲勞輝紋,屬于典型的疲勞斷裂失效,應(yīng)是機(jī)器首次故障及燒瓦導(dǎo)致的初始微損擴(kuò)展所致。(2)該曲軸熱處理不足,其芯部金相組織沒有充分轉(zhuǎn)變?yōu)樗魇象w,殘余帶狀分布的珠光體等組織,雖然不是本次曲軸斷裂的主要原因,但也是影響曲軸長期服役的致?lián)p因素,因此該類零件的熱處理工藝或操作應(yīng)進(jìn)行改良,使其獲得合適的內(nèi)外部組織,為長周期運(yùn)行提供保障。(3)該機(jī)經(jīng)歷初期過載事故后應(yīng)拆解相關(guān)聯(lián)的運(yùn)動(dòng)部件進(jìn)行必要的量化檢測,防止安裝狀態(tài)感性檢查的疏漏造成更多的故障。該機(jī)此次曲軸斷裂故障后返廠拆檢修理,復(fù)檢相關(guān)零部件、更換新曲軸和軸瓦,重新安裝投運(yùn)后已經(jīng)連續(xù)無故障運(yùn)行19個(gè)月。
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