宋鵬 張航銘
摘? 要:地下儲(chǔ)氣庫(kù)通常采用大排量、高壓力的往復(fù)式壓縮機(jī)進(jìn)行注氣工作,在儲(chǔ)氣庫(kù)投產(chǎn)初期,部分機(jī)組出現(xiàn)了氣缸缸套磨損的問題,嚴(yán)重影響機(jī)組的運(yùn)行效率,同時(shí)增加了維修成本,降低了儲(chǔ)氣庫(kù)的經(jīng)濟(jì)效益。機(jī)組故障造成裝置生產(chǎn)大幅度波動(dòng),對(duì)生產(chǎn)安全造成了隱患。本文從運(yùn)行角度分析壓縮機(jī)缸套磨損的原因與優(yōu)化措施。
關(guān)鍵詞:往復(fù)式壓縮機(jī);缸套磨損;原因分析
1.概述
所應(yīng)用的柴油加氫裝置新氫壓縮機(jī)中,其中一臺(tái)自隨裝置停工檢修后至出現(xiàn)磨損故障累計(jì)運(yùn)行28天。另一臺(tái)自隨裝置停工檢修后至出現(xiàn)事故累計(jì)運(yùn)行約4個(gè)月時(shí)間。兩臺(tái)機(jī)組故障現(xiàn)象相同,出現(xiàn)事故的表現(xiàn)為:運(yùn)行中一級(jí)排氣壓力低于級(jí)間壓力設(shè)定值4.3MPa,機(jī)組工藝系統(tǒng)中一回一自控組閥位逐漸關(guān)閉,直至關(guān)死,二回二自控組閥位逐漸開大,這樣就造成了新氫壓縮機(jī)組排氣量降低、反應(yīng)系統(tǒng)壓力下降,進(jìn)入新氫壓縮機(jī)組的氫氣量減少。而氫氣從制氫裝置來的量未發(fā)生變化,這就造成了新氫壓縮機(jī)入口分離器V105壓力升高,超過設(shè)定的壓力值2.1Mpa。所以新氫放火炬自控組開啟,造成了柴油加氫系統(tǒng)壓力波動(dòng)大,形成惡性循環(huán)。切換機(jī)組后將壓縮機(jī)解體,發(fā)現(xiàn)一級(jí)活塞環(huán)與支撐環(huán)磨損嚴(yán)重,一級(jí)氣缸缸套拉傷,部分氣缸填料盒密封面磨損嚴(yán)重。
2.機(jī)組故障情況分析
解體后發(fā)現(xiàn)氣缸內(nèi)較臟,密封環(huán)磨損嚴(yán)重,鑒于機(jī)組解體后的現(xiàn)象了解到也許導(dǎo)致該類事故的原因?yàn)椋航橘|(zhì)氣中含有其它雜質(zhì),與油混合后形成研磨劑,加速磨損。另外機(jī)組整體水平精度可能較差、吸入口壓力波動(dòng)大、注油量過多或過少等都會(huì)引起此類故障的發(fā)生。
通過原因分析進(jìn)行逐一判斷。
首先,經(jīng)與車間相關(guān)工藝技術(shù)人員溝通確認(rèn),對(duì)機(jī)組內(nèi)壓縮氣體進(jìn)行化驗(yàn)分析,各組份指標(biāo)正常,清潔無雜質(zhì)。然后,查看壓縮機(jī)組進(jìn)氣壓力趨勢(shì)圖,進(jìn)氣壓力無大幅波動(dòng),均在控制指標(biāo)要求范圍內(nèi)。其次,機(jī)組解體回裝過程中,采用內(nèi)徑激光找正儀現(xiàn)場(chǎng)對(duì)機(jī)組進(jìn)行缸套與十字頭滑道同軸度統(tǒng)檢驗(yàn),缸套較十字頭低0.05mm(標(biāo)準(zhǔn)要求≤0.07mm)在合格范圍內(nèi)。
一段缸活塞環(huán)的比壓核算,該機(jī)組使用的是填充四氟乙烯活塞環(huán),它是一個(gè)具有較好彈性的開口環(huán),在自由狀態(tài)下,有一個(gè)開口間隙,當(dāng)裝入氣缸內(nèi),被迫合攏呈圓環(huán),在切口部位有熱膨脹間隙。活塞環(huán)具有彈力,自由狀態(tài)下就緊貼氣缸內(nèi)壁,所受到的約束力稱為初彈比壓?;钊h(huán)實(shí)現(xiàn)密封的前提是需要有初彈比壓,才能建立起壓力差,而活塞環(huán)的初彈比壓與環(huán)的自由開口間隙有很大關(guān)系。壓縮機(jī)正常運(yùn)行時(shí),密封比壓隨氣缸內(nèi)、外壓力差的增大而增大,因此活塞環(huán)具有自緊密封的作用。僅從密封來看,密封比壓越大越好,但是如果密封比壓過大,會(huì)使活塞環(huán)或缸套磨損嚴(yán)重,影響壓縮機(jī)的正常運(yùn)行。
對(duì)故障環(huán)進(jìn)行第三方檢測(cè),材料組分及部分可檢測(cè)的物理性能參數(shù)(如密度,線性膨脹系數(shù)等),基本符合設(shè)計(jì)值,偏差在容許范圍內(nèi)。但由于非金屬高分子材料的自身特性,一些參數(shù)已無法檢測(cè),不排除在壓制、燒結(jié)等工藝過程中存在問題。
通過以上分析,判斷機(jī)組缸套磨損的主要原因?yàn)閮膳_(tái)機(jī)組所用同批次支撐環(huán)與活塞環(huán)在設(shè)計(jì)制造過程中存在問題,導(dǎo)致支撐環(huán)與活塞環(huán)在機(jī)組運(yùn)行過程中快速磨損,磨損后顆粒與潤(rùn)濕油混合后進(jìn)一步加劇了磨損速度,最終使密封體與缸套直接接觸對(duì)缸套造成磨損。同時(shí)也不排除因介質(zhì)組份問題造成故障的可能。
3.管理原因分析
3.1壓縮機(jī)故障處理技術(shù)經(jīng)驗(yàn)不足
在實(shí)際工作中,由于技術(shù)人員的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)不足,缺乏系統(tǒng)性考慮,對(duì)機(jī)組已出現(xiàn)的故障原因分析檢查不到位,從而未能盡早發(fā)現(xiàn)故障的嚴(yán)重性或?qū)е聶C(jī)組故障的不斷擴(kuò)大。在機(jī)組運(yùn)行許多個(gè)小時(shí)的維護(hù)保養(yǎng)時(shí),未對(duì)二級(jí)氣缸直徑及活塞環(huán)槽尺寸進(jìn)行測(cè)量,未能最早發(fā)現(xiàn)氣缸缸套磨損問題或掌握氣缸缸套磨損情況。
3.2對(duì)廠家設(shè)計(jì)問題的處理能力不足
業(yè)主單位在確認(rèn)了生產(chǎn)廠家提供的零部件不能滿足機(jī)組運(yùn)行工況并且已造成損失的情況下,未能有效追究生產(chǎn)廠家相關(guān)責(zé)任,而使自身花費(fèi)了大量維修經(jīng)費(fèi)。該機(jī)組前后花了幾年的時(shí)間才將氣缸缸套磨損問題查清并完全解決。
3.3壓縮機(jī)組振動(dòng)監(jiān)測(cè)不足
壓縮機(jī)組僅在機(jī)身處設(shè)置有振動(dòng)探頭監(jiān)測(cè)機(jī)組振動(dòng)情況,在氣缸末端未設(shè)置振動(dòng)探頭,管理上未考慮到利用便攜式振動(dòng)測(cè)試儀定期對(duì)氣缸振動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè),因此在運(yùn)行初期,氣缸振動(dòng)的掌握情況基本屬于空白。從該機(jī)組的實(shí)際運(yùn)行情況來看,氣缸振動(dòng)超標(biāo)問題很早就有,只是在運(yùn)行管理中未發(fā)現(xiàn)而已,影響到了氣缸缸套磨損問題的發(fā)現(xiàn)及解決時(shí)效。
4.解決辦法與預(yù)防措施
4.1及時(shí)更換缸套
對(duì)兩臺(tái)壓縮機(jī)一級(jí)缸套進(jìn)行更換,保障機(jī)組性能完好。一段缸套在大型臥式鏜床上將其破壞取出。新缸套采用冷裝后機(jī)加工的方式進(jìn)行尺寸保證。將同批次、同廠商的密封環(huán)、支撐環(huán)進(jìn)行退貨,并要求廠商根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件重新設(shè)計(jì)密封環(huán)、支撐環(huán)材質(zhì)及比壓值。與儀表部門合作對(duì)機(jī)組活塞桿下沉報(bào)警進(jìn)行調(diào)校,以保證在發(fā)生磨損后活塞桿小量下沉?xí)r既報(bào)警,以免造成更嚴(yán)重的后果。
4.2加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn),提高系統(tǒng)性分析問題的能力
通常情況下,氣閥、活塞環(huán)、填料是壓縮機(jī)的三大易損件,是制約往復(fù)式壓縮機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定性的重要影響因素。但是這是一個(gè)相對(duì)概念,它們的易損是相對(duì)于壓縮機(jī)使用壽命來說,是相對(duì)于氣缸、活塞等部件來說,而并不代表其本身的易損。在壓縮機(jī)技術(shù)協(xié)議中有明確規(guī)定,氣閥、活塞環(huán)、填料的使用壽命不能少于8000小時(shí)。因此在它們出現(xiàn)短時(shí)間的損壞時(shí),作為壓縮機(jī)的管理者,需引起重視。無論是壓縮機(jī)組的業(yè)主管理單位還是運(yùn)行維保單位,都應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部相關(guān)管理人員、技術(shù)人員的培訓(xùn)工作,從壓縮機(jī)運(yùn)行維護(hù)操作指導(dǎo)入手,結(jié)合壓縮機(jī)系統(tǒng)知識(shí),多方面展開學(xué)習(xí),在遇到故障問題時(shí),要能系統(tǒng)性的全面的分析故障問題,查清故障原因,解決故障問題。
4.3.完善壓縮機(jī)維保管理規(guī)定,健全壓縮機(jī)運(yùn)行管理制度
對(duì)于往復(fù)式壓縮機(jī)而言,專業(yè)的維護(hù)保養(yǎng)非常重要,一般情況下,往復(fù)式壓縮機(jī)運(yùn)行滿1000小時(shí)需進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng),運(yùn)行滿4000小時(shí)需進(jìn)行二級(jí)保養(yǎng),運(yùn)行滿8000小時(shí)需進(jìn)行三級(jí)保養(yǎng),作為管理單位,需完善各級(jí)保養(yǎng)的具體內(nèi)容,在保養(yǎng)工作中嚴(yán)格落實(shí)。保養(yǎng)過程中如發(fā)現(xiàn)故障問題,應(yīng)進(jìn)行升級(jí)保養(yǎng),查清故障根本原因。在日常運(yùn)行管理中,需建立健全的運(yùn)行管理制度,每日巡檢與每周檢查相結(jié)合,建立機(jī)組振動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)機(jī)組各部位振動(dòng)情況,全面掌握機(jī)組運(yùn)行情況,確保機(jī)組運(yùn)行平穩(wěn)有效。
結(jié)語
通過對(duì)引起缸套磨損的可能性因素進(jìn)行分析,判斷出本次磨損的主要原因的所在,并針對(duì)此類問題舉一反三,采取多種可控手段避免此類事故的再次發(fā)生。
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