王旭峰(中石化鎮(zhèn)海煉化分公司,浙江 寧波 315100)
鎮(zhèn)海煉化30萬噸/年聚丙烯裝置自2010年11月投產(chǎn)后,循環(huán)氣壓縮機PK30301運行狀態(tài)不平穩(wěn),振動波動大,介質(zhì)帶粉和帶液嚴重,經(jīng)常因振動高聯(lián)鎖停機。雖然機組設置A/B兩臺互為備用,但故障嚴重時兩臺機組同時檢修,5 T/H 的低壓丙烯無法回收,只能直排火炬燃燒,不僅造成較大經(jīng)濟損失,且易造成環(huán)境污染。
聚丙烯粉末從閃蒸罐D(zhuǎn)30301中出來進入過濾器F30301,實現(xiàn)聚合物和丙烯單體分離,聚合物從下進入汽蒸罐D(zhuǎn)30501。氣體從上離開過濾器,先經(jīng)安全過濾器F30302,再在洗滌塔T30302中用白油和ATMER163/YG918的混合物進行洗滌,去除夾帶的TEAL和細粉。泵P30304維持油在T30302中循環(huán),塔頂冷卻器E30304將循環(huán)氣冷卻到40~50 ℃,進入過濾器F30303再過濾夾帶的細粉,最后經(jīng)過分離器D30304進入壓縮機[1],流程如圖1所示。
圖1 低壓丙烯回收系統(tǒng)流程圖
PK30301是回收單元的關鍵設備,型號:4K165-2K-1,為立式二級四列迷宮密封的往復壓縮機,由江蘇無錫壓縮機股份有限公司生產(chǎn),功率561.5 kW,轉(zhuǎn)數(shù)742 r/min,流量3 000 m3/h,流程如圖2所示。壓縮機安裝有進氣閥卸荷裝置(氮氣無風卸荷),對氣量進行0—50%—100%分檔調(diào)節(jié),0%只用于啟動。壓縮機從出口側(cè)到進口側(cè)設置了一個 “二回一”旁路氣動調(diào)節(jié)閥,此調(diào)節(jié)閥由設置在壓縮機一級入口側(cè)的壓力變送器控制,用以滿足壓縮機氣量75%~100%之間連續(xù)運行要求。
圖2 PK30301流程圖
壓縮機檢修后運行1個多月,振動逐漸上升,且波動幅度較大,停機拆檢一級入口緩沖罐D(zhuǎn)30307和一級出口緩沖罐D(zhuǎn)30308內(nèi)有較多油液,閥座及流道內(nèi)油狀物較多。
氣閥溫度尤其是二級出口氣閥溫度上升明顯,接近聯(lián)鎖報警值,氣閥臟、壽命短,上面有較多黑色發(fā)粘的聚合物?;钊槌鰴z查后發(fā)現(xiàn)活塞上下面有較多粘結(jié)物,影響上下止點間隙,嚴重時會導致活塞撞缸。
活塞和氣閥帶白粉,機組開起后6 h振動從2.5 mm/s到3.5 mm/s(正常運行2.5 mm/s左右),振動高停機檢修。二級排氣閥室及排氣閥有較多白色粉末,二級一列活塞底部較臟,有較多白色粉末,活塞下止點間隙幾乎到零。
PK30301不能長周期平穩(wěn)運行,故障率高,總結(jié)故障現(xiàn)象和原因,主要是:壓縮機輸送介質(zhì)中帶液造成“液擊”或帶粉末結(jié)塊,造成振動和氣閥溫度異常上升,從而導致振動高或者二級出口氣閥溫度高聯(lián)鎖停機。
壓縮機夾雜帶液有兩種情況:一是T30302洗滌后的循環(huán)氣中有較多白油,且經(jīng)過F30303和D30304都未分離干凈,最后帶入壓縮機,造成出、入口緩沖罐和氣閥室內(nèi)帶油,活塞高速運轉(zhuǎn)時形成“液擊”,導致振動波動大,一部分油可能會通過填料竄入隔離腔和曲軸箱,導致潤滑油遭受污染,油質(zhì)變差,濾網(wǎng)堵塞、油壓降低,甚至機械密封泄漏;二是刮油環(huán)長時間使用后未及時更換,刮油效果變差,曲軸箱內(nèi)潤滑油沿著活塞桿進入壓縮機間隔腔,沒有返回曲軸箱。
3.1.1 T30302洗滌后循環(huán)氣帶油嚴重
T30302內(nèi)洗滌液使用時間變長,含有的TEAL 和粉末增多,洗滌的效果會變差,帶到后系統(tǒng)的TEAL就會變多。洗滌塔的白油回流量大,溫度高,氣體帶油較多;反之,氣體帶粉較多[2]。溫度是通過塔頂冷卻器E30304來冷卻降低,換熱器是U形管換熱器,使用時間長后管束外會粘結(jié)白色粉末,換熱效果變差,因此一個大修周期后,換熱器都要拆檢并機械清洗。T30302 的洗滌效果,通過調(diào)整油回流量、溫度、鋁含量、更換頻次、降低反應單元的TEAL量即T/D比等措施來改善。
3.1.2 曲軸箱內(nèi)潤滑油竄入間隔腔內(nèi)
壓縮機是立式結(jié)構(gòu),運行時潤滑油潤滑主軸瓦、連桿大頭瓦,再經(jīng)過小頭瓦和十字頭,最后回落到油池。刮油環(huán)可將活塞桿上潤滑油刮下,避免潤滑油進入隔離腔。壓縮機長久運行會因刮油環(huán)失效、回油孔堵塞導致潤滑油回流不暢,存留在隔離腔內(nèi),甚至進入氣缸造成“液擊”,同時曲軸箱油位降低。通過持續(xù)觀察油位發(fā)現(xiàn)一直保持平穩(wěn),故可排除氣缸內(nèi)帶液是潤滑油進入的可能。壓縮機帶液主要原因是洗滌后循環(huán)氣夾帶白油進入壓縮機。
壓縮機帶粉有兩種可能:一種是過濾器F30301、F30302、F30303的濾芯同時泄漏,使得循環(huán)氣中夾帶的PP粉末進入壓縮機;另一種是壓縮機內(nèi)細粉不是聚丙烯粉末,而是相似的鋁化合物。對于第一種情況經(jīng)分析排除,原因如下:
F30301濾芯骨架是不銹鋼,濾網(wǎng)是金屬燒結(jié)氈,強度很大,不會輕易破損,且側(cè)面設置12個電磁閥,通入干凈丙烯氣定期吹掃濾芯,保證濾網(wǎng)不被粉末堵塞,使用壽命一般在一個大修周期以上。F30302用來過濾當F30301泄漏時循環(huán)氣內(nèi)的粉末,運行時F30302壓差變大,就要考慮F30301 濾芯失效。在此期間,F(xiàn)30302壓差正常。
F30303是D30304入口過濾器,設置在T30302后,用來過濾循環(huán)氣中殘存的PP粉末。所以,從F30301到F30303的循環(huán)氣,需經(jīng)過三個過濾器,PP粉末想進入壓縮機的可能性微乎其微。
對檢修下來的黑色聚合物取樣分析,里面鋁含量較高,推測是殘存的TEAL和氧氣反應附著在細粉表面,然后通過壓縮氣體夾帶進入機組后,在氣缸活塞和氣閥內(nèi)積聚,隨后往復運動在高溫中形成的粘稠物質(zhì)[3]。同時對白色粉末進行分析和用火灼燒,分析結(jié)果含鋁,表面發(fā)粘,且在火中不燃燒、不熔化,由于聚丙烯的熔點在165 ℃[4]左右,如果是聚丙烯粉末,應該會軟化、熔化,故粉末是宏觀形狀酷似聚丙烯粉末的鋁化合物[5]。因此,壓縮機帶粉是循環(huán)氣中未反應的TEAL所致。
針對上面分析的各項原因,我們制定以下措施,用來解決PK30301 “帶粉帶油”問題。
壓縮機停車檢修時,要根據(jù)壓縮機運行狀況和氣閥、氣缸拆檢情況制定檢修方案,對D30307、D30309、壓縮機進出口管線及氣缸回一段入口管線清理,必要時用高壓水槍清理干凈,再用氣吹干,不能殘存任何盲點死區(qū),且在投用前要分析露點合格。因為在生產(chǎn)時TEAL和水異常敏感,會生成固體粉末,其反應方程式如下:
故停機時做好檢修質(zhì)量,并在置換吹掃時徹底排除系統(tǒng)中的水是保證機組長周期穩(wěn)定運行的關鍵。
根據(jù)聚丙烯生產(chǎn)時丙烯原料性質(zhì),調(diào)整聚合單元催化劑TEAL 的加入量。鋁烯比(AL/PR)由設計值0.15~0.25 kg/t 調(diào)整成了0.11~0.12 kg/t,從源頭上降低TEAL的含量,從而減少進入到T30302中的量。
調(diào)整T30302 的工藝操作,摸索出最佳控制參數(shù),定期換油,提高丙烯氣的洗滌效果。加強T30302白油中的TEAL量的分析頻次,降低TEAL的控制指標,一旦分析結(jié)果超標,馬上安排置換白油,將TEAL量降至合格。嚴格控制T30302液位,正常液位保持在最下面視鏡滿格和上紅線之間。將T30302液位低報由開關量改為模擬量,液位引入DCS以更精確控制T30302液位。壓縮機一級、二級入口緩沖罐加大排油頻次,每小時排油一次,避免氣閥帶油現(xiàn)象。
除沫器D30304進行改造,將內(nèi)件由原來的絲網(wǎng)除沫器結(jié)構(gòu)改為內(nèi)置靜葉分離器,有效降低白油通過率,降低白油帶入壓縮機可能。
通過以上措施的實施,循環(huán)氣壓縮機PK30301運行時間大幅延長,從原來的1~2個月的運行壽命,延長到半年左右,大大提高了設備的運行時間,確保裝置的平穩(wěn)運行,提高了生產(chǎn)效益。