段立輝,丁 靜,楊曙東,韓寶成,馬 靜
(山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司,山東 濟(jì)南271100)
為了響應(yīng)國(guó)家環(huán)凈排放控制要求,并根據(jù)山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司環(huán)??傮w規(guī)劃,建設(shè)日處理量10 000 m3雅鹿山綜合水處理廠1座,2019年7月正式投運(yùn),負(fù)責(zé)對(duì)泰鋼廠區(qū)廢水集中綜合處理。設(shè)計(jì)進(jìn)水主要為各生產(chǎn)系統(tǒng)循環(huán)冷卻水、各廠區(qū)生活污水及各分廠部分污水處理站的出水;處理后的中水實(shí)現(xiàn)全部回用,其中凈水回用于工業(yè)開(kāi)式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)及除鹽水站系統(tǒng),作為其補(bǔ)充水;濃水等回用于高爐沖渣及料場(chǎng)噴灑、熱燜渣、不銹鋼鋼渣等。雅鹿山綜合水處理廠廢水前處理系統(tǒng)原采用片堿、純堿降低污水硬度,存在加藥量大、成本高、員工勞動(dòng)強(qiáng)度大等諸多問(wèn)題,制約綜合水處理廠生產(chǎn)運(yùn)行。為此,對(duì)雅鹿山綜合水處理廠工藝流程進(jìn)行梳理,提出了液堿代替片堿降低污水硬度的方案,并進(jìn)行模擬試驗(yàn),分別對(duì)片堿和液堿降低污水硬度的效果進(jìn)行驗(yàn)證。從試驗(yàn)效果看,液堿效果更佳,將液堿代替片堿應(yīng)用于實(shí)際生產(chǎn)中,進(jìn)行進(jìn)一步論證。
預(yù)處理主要目的是去除原水中的懸浮物、膠體物、色度、濁度、有機(jī)物、硬度等妨礙后續(xù)超濾、納濾、反滲透運(yùn)行的雜質(zhì)。原水為各廠排放水,水質(zhì)變化大、濁度較高,膠體、有機(jī)物含量較高。針對(duì)原水的水質(zhì)特點(diǎn),設(shè)置的預(yù)處理設(shè)施包括絮凝高密度沉淀池、無(wú)閥濾池、片堿純堿軟化裝置、絮凝劑加藥裝置等。針對(duì)焦化公司生化污水處理站出水、冷軋廠污水處理站出水和冷軋廠、新材料公司、經(jīng)貿(mào)大樓、盈德氣體公司生活污水等COD 偏高需特別生化處理的廢水,設(shè)置單獨(dú)的生化污水處理單元,經(jīng)降COD 和氨氮后再進(jìn)入前述的絮凝高密度沉淀池一起處理。各廢水經(jīng)管網(wǎng)輸送并流入廢水調(diào)節(jié)池后,廢水調(diào)節(jié)池經(jīng)提升泵提升進(jìn)入高效絮凝反應(yīng)池,投加片堿、純堿降低硬度,通過(guò)混凝反應(yīng)沉淀去除大部分懸浮物質(zhì),再通過(guò)無(wú)閥濾池進(jìn)行進(jìn)一步截留機(jī)械雜質(zhì),滿足后級(jí)深度處理要求。
預(yù)處理出水直入清水池進(jìn)行緩沖停留,經(jīng)提升泵至多介質(zhì)過(guò)濾器過(guò)濾并投加殺菌劑后進(jìn)入超濾設(shè)備,超濾產(chǎn)水經(jīng)提升泵提升,同時(shí)投加還原劑、阻垢劑、非氧化性殺菌劑后進(jìn)入納濾系統(tǒng),20%納濾濃水進(jìn)入濃水池,80%納濾產(chǎn)水經(jīng)反滲透設(shè)備,反滲透80%產(chǎn)水進(jìn)入回用水池,為提高凈水回收率,反滲透20%濃水經(jīng)濃水反滲透設(shè)備,濃水反滲透50%濃水進(jìn)入濃水池,濃水反滲透50%產(chǎn)水進(jìn)入回用水池,回用水池產(chǎn)水經(jīng)回用水泵加壓,采用管道外送,作為工業(yè)開(kāi)式循環(huán)冷卻水補(bǔ)充水。濃水經(jīng)濃水泵加壓,采用管道外送到高爐沖渣及熱燜渣廠等使用。
硬度是水質(zhì)的一個(gè)重要指標(biāo),生產(chǎn)系統(tǒng)循環(huán)冷卻水排水通常硬度較高,配備膜處理設(shè)備的污水處理廠,為降低污水在膜設(shè)備的結(jié)垢傾向,需要在廢水前處理系統(tǒng)進(jìn)行污水降硬處理,采用的軟化處理方法為藥劑軟化法,是基于溶度積原理,加入某些藥劑,把水中鈣、鎂離子轉(zhuǎn)變成難溶化合物使之沉淀析出,常見(jiàn)的某些難溶化合物的溶度積見(jiàn)表1[1]。
表1 某些難溶化合物的溶度積(25 ℃)
雅鹿山綜合水處理廠原采用片堿、純堿雙堿法處理污水中的鈣鎂離子,降低污水硬度,每月需要消耗片堿45 t左右,純堿40 t左右,雙堿噸水成本約為2.58 元/m3,每月僅片堿和純堿的藥劑費(fèi)用在20萬(wàn)元左右,加藥成本高。
兩種藥劑用量大,平均每天需要加純堿約35袋(約1.4 t)、片堿約60 袋(約1.5 t),每月需倒運(yùn)藥劑約90 t,加藥方式為人工輔助電動(dòng)葫蘆加藥,加藥勞動(dòng)強(qiáng)度大,且容易對(duì)人體產(chǎn)生灼傷。
兩種藥劑一種是粉狀,一種是片狀,都需要進(jìn)行加水溶解后使用,運(yùn)行過(guò)程中片堿和純堿并不能全部溶解。加入污水中后有一部分藥劑以沉淀的形式沉入水中,并沒(méi)有起到藥劑應(yīng)有的作用。液堿、純堿在同一加藥罐中配置,使用同一加藥管道,經(jīng)常出現(xiàn)浮子流量計(jì)堵塞導(dǎo)致流量調(diào)節(jié)失控造成硬度超標(biāo)問(wèn)題。
由于藥劑用量大,需要將藥劑大量存放在倉(cāng)庫(kù)中,在搬運(yùn)過(guò)程中易損壞包裝袋,造成藥劑損失;另外,片堿、純堿易潮解,一旦藥劑潮解板結(jié)后將無(wú)法溶解使用,既造成藥劑浪費(fèi),又形成固體廢物。
片堿價(jià)格2 500元/t左右,氫氧化鈉含量在98%左右,液堿價(jià)格600元/t左右,氫氧化鈉含量30%左右,按濃度折算后,從價(jià)格來(lái)看,液堿比片堿更經(jīng)濟(jì)。同時(shí)對(duì)液堿、片堿降低污水硬度進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果顯示加入折算后的同等物質(zhì)的量氫氧化鈉時(shí),液堿比片堿降低硬度的能力更強(qiáng)、效果更好。
雅鹿山綜合水處理廠設(shè)有堿罐,主要用于氣浮池調(diào)節(jié)pH 和深度處理超濾自動(dòng)堿洗,為了能夠?qū)崿F(xiàn)液堿代替片堿,重新敷設(shè)1條加液堿管道至高密度沉淀池。2020 年8 月29 日正式開(kāi)始使用液堿代替片堿進(jìn)行預(yù)處理降硬,液堿代替片堿前后總進(jìn)水量、片堿、純堿和液堿用量如表2所示。
表2 總進(jìn)水量、藥劑用量統(tǒng)計(jì)
由于液堿不需要溶解,能夠直接與污水產(chǎn)生反應(yīng),反應(yīng)速度快,污水硬度比之前使用片堿時(shí)降低幅度更大。通過(guò)對(duì)高密度出水進(jìn)行化驗(yàn),對(duì)純堿加藥量進(jìn)行調(diào)整,在一定程度上減少了純堿的加藥量,進(jìn)一步降低了勞動(dòng)強(qiáng)度。使用液堿后,不僅片堿費(fèi)用下降,純堿用量也大幅下降,純堿和液堿成本為噸水 1.51 元/m3,噸水成本下降了 1.07 元/m3。另外,藥劑倒運(yùn)費(fèi)用也節(jié)省了。改用液堿后,液堿的運(yùn)輸使用罐車,直接倒運(yùn)至液堿罐中,通過(guò)加藥泵輸送至高密度沉淀池,無(wú)需人工搬運(yùn),片堿用量逐漸降至0,同時(shí)純堿加藥量也下降了1/2,減少了員工3/4的加藥勞動(dòng)量,改善了工作條件。
片堿、純堿均含有一定雜質(zhì),而且固體藥劑不能完全溶解,雜質(zhì)及未溶解藥劑最終進(jìn)入到污泥當(dāng)中。使用液堿后能夠更快速的反應(yīng),減少藥劑用量,減少污泥的產(chǎn)生。
4.3.1 液堿的流量調(diào)控
在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,由于不同員工對(duì)生產(chǎn)的調(diào)控存在差異,造成液堿流量忽高忽低,導(dǎo)致出水水質(zhì)波動(dòng)。根本原因是:兩套高密度沉淀池低流量運(yùn)行且共用同一加藥管道,加藥分配不匹配;總進(jìn)水流量與液堿流量人工調(diào)節(jié)差異大。為了確保液堿加藥量適量,制定相關(guān)措施:?jiǎn)翁赘呙芏冗\(yùn)行,提高高密度沉淀池進(jìn)水流量;高密度沉淀池流量控制在130 m3/h左右,保證進(jìn)水流量一定;純堿加藥泵閥門禁止調(diào)動(dòng),保證純堿加藥一定;高密度沉淀池出水pH值控制在10.5~11,待出水水質(zhì)穩(wěn)定后,計(jì)時(shí)30 s 用量筒量取液堿流量在1 100 mL 左右并做記錄,作為今后流量調(diào)節(jié)的參考。
4.3.2 影響PAM絮凝效果
對(duì)于陰離子聚丙烯酰胺,通過(guò)水解使酰胺基團(tuán)約有30%~40%轉(zhuǎn)化為羧酸基團(tuán)時(shí)效果最好,pH值過(guò)高會(huì)造成酰胺基團(tuán)過(guò)度水解,導(dǎo)致高密度沉淀池污泥抱團(tuán)效果差。實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,當(dāng)高密度沉淀池出水pH 達(dá)到11 以上時(shí),絮凝效果會(huì)越來(lái)越差,出水?dāng)y帶絮體,造成斜管填料積泥。
4.3.3 堿罐液位升降影響液堿流量
雅鹿山綜合水處理廠液堿泵采用的是立式不銹鋼多級(jí)離心泵,可通過(guò)調(diào)節(jié)頻率來(lái)控制液堿流量。在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn),在相同頻率下,泵的流量隨著堿罐液位的降低逐漸減少,當(dāng)堿罐重新注滿液堿時(shí),堿泵的流量又陡增。發(fā)生這種變化的原因是因?yàn)橐何桓叨鹊淖兓斐杀玫娜肟趬毫Πl(fā)生變化。對(duì)此,制定了液位、堿泵頻率對(duì)照表,堿泵的頻率根據(jù)液位進(jìn)行調(diào)節(jié),確保液堿流量的穩(wěn)定。
4.3.4 液堿結(jié)晶問(wèn)題
工業(yè)用液堿濃度一般在30%左右,而堿罐通常設(shè)計(jì)建造在室外。冬天當(dāng)氣溫低于0 ℃時(shí),液堿容易在堿罐、管道內(nèi)結(jié)晶析出。需要對(duì)堿泵及堿管道纏繞伴熱帶保溫,對(duì)堿罐通蒸汽保溫,蒸汽應(yīng)引出堿罐,防止蒸汽凝結(jié)水進(jìn)入堿罐使液堿濃度降低。
4.3.5 污泥結(jié)構(gòu)綿軟
液堿代替片堿處理污水后,通過(guò)半年的運(yùn)行效果看出,液堿與污水反應(yīng)產(chǎn)生的污泥相比于片堿與污水反應(yīng)產(chǎn)生的污泥更綿軟,但未對(duì)壓濾機(jī)壓泥造成影響。
綜合水處理廠廢水前處理系統(tǒng)采用液堿代替片堿進(jìn)行降硬,從實(shí)際運(yùn)行效果來(lái)看,能夠滿足預(yù)處理降低污水硬度的要求,且降硬效果更好。由于液堿的價(jià)格相較純堿、片堿低,噸水藥劑成本下降了1.07 元/m3,同時(shí)降低了員工勞動(dòng)強(qiáng)度。不論是從工藝角度還是經(jīng)濟(jì)角度,液堿代替片堿均有益于生產(chǎn)運(yùn)行。