時重雯,劉錦程,王獻鐳
(貴州電網(wǎng)有限責任公司都勻供電局,貴州 都勻558000)
甕安供電局10 kV建軍線對門寨臺區(qū)系統(tǒng)容量80 kVA,臺區(qū)考核表倍率150/5,系統(tǒng)用戶37戶,計量系統(tǒng)覆蓋率、自動抄表率每日均為100%,2021年1—3月月度線損率分別為12.19%、13.05%、11.7%,一直未找到高損原因。
首先檢查臺區(qū)考核表,通過用電檢查儀及高低壓變比測試儀,發(fā)現(xiàn)該臺區(qū)關口計量正常,數(shù)據(jù)與營銷系統(tǒng)一致,排除關口計量問題對低壓集抄用戶現(xiàn)場排查,確認現(xiàn)場集中器資產(chǎn)編號與營銷系統(tǒng)資產(chǎn)編號一致,核查現(xiàn)場集中器后,集中器采集用戶數(shù)與計量系統(tǒng)參與線損電量計量用戶數(shù)一致。
在排除了系統(tǒng)與現(xiàn)場不一致的情況,檢查現(xiàn)場低壓計量裝置。在逐戶檢查過程中,發(fā)現(xiàn)用戶名稱為“尚*慧”的用戶電量異常,該用戶有2塊表計,一塊單相表為居民負荷,一塊三相動力表為商業(yè)負荷?,F(xiàn)場用鉗形電流表對比單相表表前電流和電能表內(nèi)的電流,出現(xiàn)了2 A的誤差,打開接線盒發(fā)現(xiàn),電能表接線盒被人為穿孔,并用銅芯線短接分流,造成計量少計。在檢查三相動力表時發(fā)現(xiàn),表顯電流為0,打開接線盒后發(fā)現(xiàn)接線盒中C相連接片被人為斷開,造成C相少計,并且該戶下的負荷全部接在C相上使用。
現(xiàn)場對竊電用戶電能表整改加封,并下發(fā)違竊電結果通知書,在對門寨公交臺區(qū)進行還原計算后,臺區(qū)線損降至標簽值以下,預計每月減少損耗電量900 kWh,如表1所示。
表1 整改前后線損數(shù)值 kWh
甕安供電局10 kV青興線田壩變(玉華)系統(tǒng)容量50 kVA,TA變比100/5,營銷系統(tǒng)與計量系統(tǒng)檔案一致,其中用戶總數(shù)86戶,該臺區(qū)在2021年3月17日以前臺區(qū)線損正常,自3月17日開始線損異常,在3月21日當天線損率達到55.19%,損失電量218.92 kWh,臺區(qū)線損率在12%~13%之間。日損失電量50 kWh左右。
根據(jù)計量系統(tǒng)近期數(shù)據(jù)分析,每日0∶00—7∶00時用電低谷期時B相負荷明顯增大,該臺區(qū)在3月17日之前正常,在17日之后線損率瞬間達到50%左右,日損失電量大約在200 kWh左右,A相負荷極輕,B相一次電流59.8 A重載運行,C相一次電流84 A過載運行,導致三相負荷不平衡。在用戶電量排查中發(fā)現(xiàn)B相用戶巖根河小學于3月17日增加15 kW的用電設備用于養(yǎng)殖小白鼠。巖根河小學處于線路末端,供電半徑過長,約1.1 km,線徑偏小造成該用戶電壓偏低,約177 V,預估應該為線路電壓降造成的線路損耗增大。
供電所人員到現(xiàn)場核查,經(jīng)測B相首端電壓238 V,末端電壓最低173 V,B相用戶巖根河小學電流達到50.18 A,該相大約每日多損耗30 kWh,月度損耗電量900 kWh,還原后線損率為5.49%。
甕安供電局10 kV建軍線白水1號臺區(qū)系統(tǒng)容量50 kVA,臺區(qū)考核表倍率100/5,系統(tǒng)用戶48戶,計量系統(tǒng)覆蓋率、自動抄表率每日均為100%。該臺區(qū)從建成投運至今就一直異常,從日線損來看,2021年4月1—20日日線損率均在15%左右,一直未找到異常原因。
對該臺區(qū)進行檢查時發(fā)現(xiàn)接地端接地線跨步電壓為24.4 V,且中性線電流較大。判斷中性線帶電,單相接地造成中性點位移。接下來首先低壓線路進行檢查,發(fā)現(xiàn)有的樹枝搭接線路,但這不是接地的主要原因。對現(xiàn)場檢查低壓計量裝置逐戶檢查,在檢查過程中,發(fā)現(xiàn)表計中性線均帶電,但中性、相線電流均正常,在檢查到某用戶時,發(fā)現(xiàn)表計中性線、相線電流不一致,相線電流3.56 A(如圖1)中性線無電流。經(jīng)過斷開表空開試驗,得出表計無電流,中性線、相線電壓正常,中性線不帶電。判定該戶相線存在接地造成中性點位移,中性線帶電。同時發(fā)現(xiàn)電能表的中性線是1進2出,相線是3進4出,該戶表計接線錯誤(中性線、相線接反)。
圖1 相線電流檢測值
對該用戶的接地少計電量進行初步測算:相線實測接地電流3.56 A,每日按照24 h計算,電壓220 V,每日損失電量為3.56×0.22×24=18.8 kWh,20天的損耗電量為376 kWh。
現(xiàn)場對用戶電能表中性線、相線接線錯誤進行更正,并處理該戶的接地點,在對該臺區(qū)還原計算后,臺區(qū)線損降至標簽值以下,預計每月減少損耗電量570 kWh。
福泉供電局10 kV泉金線金星小區(qū)2號公變系統(tǒng)容量500 kVA,臺區(qū)考核表倍率800/5,系統(tǒng)用戶88戶,計量系統(tǒng)覆蓋率、自動抄表率每日均為100%,2021年3月份營銷系統(tǒng)臺區(qū)線損率為14.55%。
10 kV泉金線金星小區(qū)2號公變平均日損失電量200 kWh,供電所人員前往現(xiàn)場進行戶歸變及表計檢查,因該臺區(qū)屬于城區(qū)供電范圍,電量較大,供電所人員首先對臺區(qū)用電量大的三相電能表進行排查。臺區(qū)下用戶“商莉”有一塊三相電能表,在對該表檢查時發(fā)現(xiàn)三相表顯示屏上顯示A相電能電壓為0 V,B相電壓為0.3 V,并發(fā)現(xiàn)該三相電能表未裝有封印(周圍并排兩塊單相電能表都裝有封?。蜷_三相電能表接線蓋,發(fā)現(xiàn)A相及B相電壓聯(lián)接片螺絲已經(jīng)斷裂,半截斷在電壓聯(lián)接片內(nèi),導致三相電能表A、B兩相電壓聯(lián)接片接觸不良,無電壓。隨即對該表計進行更換,并告知用戶該電表的情況及需要追補電量。由于現(xiàn)場無法判斷電表損壞事件,隨即根據(jù)計量系統(tǒng)及營銷系統(tǒng)的查詢發(fā)現(xiàn)該用戶2020年10月至2021年3月期間用電量與往期相比相對偏低,由此確定用戶表計損壞時間為2020年10月,根據(jù)相關規(guī)定及該三相電能表C相使用電量的情況對其進行損壞A、B兩相為期六個月的電量追補?,F(xiàn)場整改并追補電量后金星小區(qū)2號公變臺區(qū)日線損率由14.55%降低至5.19%,每月減少損耗電量3060 kWh。
長順供電局10 kV長沙線蘇家壩公變系統(tǒng)配變?nèi)萘?0 kVA,用戶31戶,計量系統(tǒng)覆蓋率、自動抄表率每日均為100%,2021年1—3月的月度線損率為15.91%、14.87%、18.19%,是一個長期高損的臺區(qū)。首先對低壓線路、下戶線巡視未發(fā)現(xiàn)搭外線等情況,然后通過戶表清單對零電量、小電量用戶逐一排查也未發(fā)現(xiàn)問題?,F(xiàn)場用鉗形電流表逐個測電流表進出線電流,排除電能表故障的可能性,通過測算分支電流,計算戶表進出電流值,查找高損分支,但是由于該臺區(qū)電流值較小無法比較出差異,還是未查找到臺區(qū)異常的原因。由于查損近3個月未查到高損原因,供電所便安裝負荷監(jiān)測單元進行檢查,在取得系統(tǒng)反饋數(shù)據(jù)及對網(wǎng)格經(jīng)理的詢問后,最終確認了4戶可疑用戶,對用戶現(xiàn)場檢查后發(fā)現(xiàn)有2戶空開松動,電能表相線進線稍微往下一拉進線大約有5 mm裸露,且其中1戶有碰火痕跡,供電所人員立即現(xiàn)場整改并通知客戶進行電量追補,目前該臺區(qū)線損率恢復正常,減少損耗電量630 kWh左右。