摘要:時近冬季,溫度降低,站內(nèi)天然氣已無法滿足加熱爐燃燒用量,原油外輸溫度達(dá)不到要求。為確保冬季正常生產(chǎn)需求,欲停用站內(nèi)加熱爐,啟用燃煤鍋爐。
關(guān)鍵詞:燃煤鍋爐;傳熱效率;換熱介質(zhì);加熱爐
Abstract:In?the?near?winter,?the?temperature?decreases,?the?natural?gas?in?the?station?can?no?longer?meet?the?combustion?consumption?of?the?heating?furnace,?and?the?temperature?of?crude?oil?transportation?can?not?meet?the?;requirements.?In?order?to?ensure?the?normal?production?demand?in?winter,?it?is?necessary?to?shut?down?the?heating?furnace?in?the?station?and?start?the?coal-fired?boiler.
Keywords:Coal-fired?boiler;?heat?transfer?efficiency;?heat?transfer?medium;?heating?furnace.
1.1.1 背景
高一聯(lián)聯(lián)合站已建加熱爐,分別用于加熱脫水段原油。由于時近冬季,溫度降低,站內(nèi)天然氣已無法滿足加熱爐燃燒用量,原油外輸溫度達(dá)不到要求。而位于高一聯(lián)西北側(cè),閑置燃煤鍋爐1臺,供熱能力為50噸/年水當(dāng)量,相關(guān)配套及管網(wǎng)已經(jīng)完成。
1.1.2 現(xiàn)狀
為確保高一聯(lián)冬季正常生產(chǎn)需求,現(xiàn)欲停用高一聯(lián)站內(nèi)加熱爐,啟用燃煤鍋爐。該燃煤鍋爐可提供0.4MPa蒸汽或95℃熱水,用作換熱介質(zhì),供高一聯(lián)原油、稀油換熱升溫,以便外輸。
1.1.3 改造方案
根據(jù)燃煤鍋爐提供的介質(zhì)不同,本改造分為兩套大的方案;根據(jù)改造的方式不同,本改造在兩套大的方案基礎(chǔ)下,各分為兩套小的方案,共計四套方案。具體方案見下:
方案一:燃煤鍋爐提供蒸汽作為換熱介質(zhì)。
方案一/1
加熱爐不燃燒,燃煤鍋爐提供的蒸汽直接進(jìn)入加熱爐殼體,加熱爐作為換熱器使用。單臺加熱爐換熱負(fù)荷不夠部分,新建換熱器補充。飽和蒸汽溫度為143℃,壓力0.4MPa。
1)從結(jié)構(gòu)方面,加熱爐內(nèi)部結(jié)構(gòu)上部有盤管下部有火筒,蒸汽進(jìn)入加熱爐殼體后,除與上層的盤管進(jìn)行換熱外,還有大量蒸汽與下部的火筒接觸,殼體下部會產(chǎn)生大量積液,大量積液與新進(jìn)來的蒸汽發(fā)生二次換熱,同時火筒將通過煙囪大量散發(fā)熱量,造成能量大量流失,因此盤管里的介質(zhì)得不到充分的換熱。大量蒸汽進(jìn)入加熱爐殼體后,造成原安全閥的泄放量遠(yuǎn)不能夠達(dá)到安全泄放要求,存在安全隱患。
2)從傳熱效率方面,換熱器管程跟殼程在換熱過程中存在逆流換熱,這樣大大加強了管熱效率,而加熱爐進(jìn)出不存在逆流換熱,因此換熱效率很低。
3)從腐蝕方面,蒸汽進(jìn)入殼體后,會加速盤管、火筒以及殼體的腐蝕速度,從而使加熱爐的使用壽命降低,特別是火筒長期在露點腐蝕作用下,會加快腐蝕速度,導(dǎo)致火筒失穩(wěn)報廢。
4)從安全方面,,設(shè)備功能轉(zhuǎn)變后,需要經(jīng)過有資質(zhì)部門檢測,檢測合格后方可投入使用,這樣加熱爐重新啟用前須進(jìn)行檢測,而且加熱爐使用前暖爐還得消耗幾天,影響正常工作運行。
從上述分析,加熱爐達(dá)不到換熱器的換熱效率,熱負(fù)荷將大幅下降60%—70%,并加快加熱爐內(nèi)部腐蝕速度,而且性能方面較換熱器有很大缺陷,從安全和節(jié)能角度講,不可行,因此不建議加熱爐改做換熱器使用。
方案一/2
停用加熱爐,新建換熱器8座,燃煤鍋爐提供的蒸汽作為換熱器換熱介質(zhì)。飽和蒸汽溫度為143℃,壓力0.4MPa。該方案技術(shù)可行。換熱器面積680㎡。
方案二:燃煤鍋爐提供熱水作為換熱介質(zhì)。
方案二/1
加熱爐不燃燒,燃煤鍋爐提供的熱水直接進(jìn)入加熱爐殼體,加熱爐作為換熱器使用。單臺加熱爐換熱負(fù)荷不夠部分,新建換熱器補充,熱水溫度為95℃。
熱水進(jìn)加熱爐達(dá)不到蒸汽的換熱效率,熱負(fù)荷下降高達(dá)80%(熱水溫度95℃的情況下),因此從安全及節(jié)能角度講,不可行,因此不建議加熱爐改做換熱器使用。
方案二/2
停用加熱爐,新建換熱器7座,燃煤鍋爐提供的熱水作為換熱器換熱介質(zhì),熱水溫度為95℃。該方案技術(shù)可行。換熱器面積4078㎡。
1.1.4 關(guān)于燃煤鍋爐燃料替換技術(shù)論證
1)鍋爐改為熱水循環(huán)
鍋爐改為95℃出水、70℃回水的熱水鍋爐,保持原有鍋爐負(fù)荷的情況下,鍋爐的循環(huán)水量將達(dá)到1104m3/h,鍋爐對流管束的水流速將達(dá)到32m/s,鍋爐阻力過大,無法運行。
若降負(fù)荷,使鍋爐的水系統(tǒng)流程較為合理,鍋爐負(fù)荷需降至2.8MW以下,僅為原有鍋爐負(fù)荷8.7%,就鏈條爐排層燃方式而言,遠(yuǎn)低于鍋爐的最小運行負(fù)荷30%。
2)鍋爐改為低壓蒸汽運行
直流鍋爐,無鍋筒,給水靠水泵壓頭一次通過受熱面產(chǎn)生蒸汽,適用于高壓、亞臨界、超臨界壓力鍋爐。不適用于低中壓蒸汽鍋爐。
就具體結(jié)構(gòu)而言,若改為0.6~0.7MPa壓力的蒸汽鍋爐,在該壓力下的汽化潛熱較大,在汽水流程未進(jìn)入爐膛以前,就已經(jīng)汽化,產(chǎn)生兩相流體,無法保證進(jìn)入爐膛輻射受熱面的兩路Ф89×13的水平盤管的汽水流量均勻,將產(chǎn)生較大的熱偏差,鍋爐無法安全運行。
3)鍋爐改為燃?xì)膺\行
常規(guī)燃煤鍋爐的受熱面大于燃?xì)忮仩t的受熱面,改為燃?xì)庖院?,鍋爐的受熱面布置相對較多,鍋爐各受熱面的煙氣流速降低,鍋爐的排煙溫度較低,相對不在合理范圍內(nèi)。
改為燃?xì)忮仩t,必須對鍋爐的爐膛、對流受熱面、鍋爐后部煙氣及汽水流程做相應(yīng)的處理,改造量大,難度較大。
另外需對爐排進(jìn)行耐火隔熱處理;去掉中拱及中拱管(使鍋爐汽水流程從對流管束直接接入爐膛盤管);對前后拱下部及爐門進(jìn)行耐火密封處理;在前部改變水平爐膛管的流程,開出燃燒器口;必須選擇短火焰燃燒器,防止火焰直接投射到爐膛管上;在爐膛頂部需加裝防爆門裝置;對流管束部分的爐墻和爐門做密封處理;盡量使煙氣不通過尾部的除塵器及引風(fēng)機直接進(jìn)入煙囪。
4)鍋爐相關(guān)專業(yè)改造
燃?xì)忮仩t房的建筑結(jié)構(gòu)、電氣、控制儀表、通風(fēng)換氣和工藝安裝的安全要求都要高于燃煤鍋爐房,如果鍋爐改燒燃?xì)?,鍋爐房的建筑結(jié)構(gòu)(指防爆措施等)、電氣、控制儀表、通風(fēng)換氣和工藝安裝也要按照國家相應(yīng)規(guī)范要求進(jìn)行工藝及安全改造。
1.1.5 結(jié)論
最優(yōu)方案為方案二/2。新建換熱器8臺,采用逆流換熱方式,利用燃煤鍋爐提供的143℃,0.4MPa飽和蒸汽水作為換熱介質(zhì)。
參 考 文 獻(xiàn)
【1】同濟大學(xué)等四院校編.燃?xì)馊紵c應(yīng)用.第二版.北京:中國建筑工業(yè)出版社.1988
【2】燃油燃?xì)忮仩t房設(shè)計手冊.北京:機械工業(yè)出版社.1998
【3】韓昭滄.燃料及燃燒.第二版.北京:冶金工業(yè)出版社.1994.
作者簡介:趙斌(1982--),女,遼寧省盤錦人,大學(xué)本科,從事石油儲運設(shè)計工作。
中油遼河工程有限公司 遼寧盤錦 124010