何崇超 葉 斌 * 李 娜 王雅瓊 丁美瑩 何 昆
(1 中國(guó)科學(xué)院高能物理研究所 北京 100049)
(2 散裂中子源科學(xué)中心 東莞 523803)
中國(guó)散裂中子源(簡(jiǎn)稱CSNS)是由1.6Gev 的高能質(zhì)子轟擊鎢靶產(chǎn)生強(qiáng)流中子,并利用中子研究物質(zhì)微觀結(jié)構(gòu)和運(yùn)動(dòng)的重大科技基礎(chǔ)設(shè)施[1],主要由質(zhì)子加速器、靶站和譜儀等3 大部分組成,其質(zhì)子束流功率為100 kW,有效脈沖中子通量達(dá)2.0 ×1016n/(cm2·s),脈沖重復(fù)頻率為25 Hz[2]。2017 年8 月28 日,CSNS 完成了首次打靶,并成功產(chǎn)生了中子。2018 年5 月,中國(guó)散裂中子源通過(guò)了國(guó)家驗(yàn)收,開(kāi)始正式投入運(yùn)行。
CSNS 低溫系統(tǒng)是為靶站的兩個(gè)慢化器提供~17 K 的超臨界氫(工作壓力為1.5 MPa,仲氫濃度高于99%),并保證慢化器內(nèi)平均溫度低于20 K,且慢化器進(jìn)出口溫差小于3 K[3]。CSNS 低溫系統(tǒng)主要由氦制冷系統(tǒng)、氫循環(huán)系統(tǒng)以及氫安全系統(tǒng)組成。其中,氦制冷系統(tǒng)通過(guò)氦氣的逆布雷頓循環(huán)實(shí)現(xiàn)2 200 W@20 K 的冷量,并利用氫-氦換熱器將冷量傳遞給低溫氫,主要設(shè)備包括螺桿壓縮機(jī)、油分離器、制冷機(jī)冷箱及氦氣緩沖罐等[4]。氫循環(huán)系統(tǒng)是一個(gè)閉式循環(huán),主要設(shè)備包括氫-氦換熱器、壓力緩沖器、氫循環(huán)泵、正-仲氫轉(zhuǎn)化器以及低溫傳輸管線等。換熱器、加熱器、氫循環(huán)泵和正仲氫轉(zhuǎn)化器(簡(jiǎn)稱OPC)都放置于密閉的氫循環(huán)冷箱中,壓力緩沖器為便于維修和更換,單獨(dú)放置在壓力緩沖器冷箱中[5-6]。圖1 為CSNS低溫系統(tǒng)的流程簡(jiǎn)圖。
圖1 CSNS 低溫系統(tǒng)流程簡(jiǎn)圖Fig.1 Flow chart of CSNS cryogenic system
CSNS 低溫系統(tǒng)在降溫調(diào)試和后來(lái)的每一次運(yùn)行的降溫時(shí),降溫初期制冷機(jī)出口溫度迅速下降(6 小時(shí)即從300 K 降溫至20 K),而氫循環(huán)系統(tǒng)僅氫氦換熱器出口溫度TI4101 及兩條低溫管道的入口溫度TI4201,TI4203 能與氦側(cè)溫度保持一致的降溫速度,其余測(cè)點(diǎn)的溫度,尤其是正仲氫轉(zhuǎn)換器入口溫度TI4104 和出口溫度TI4105 基本還在290 K 附近。由于氫循環(huán)系統(tǒng)各處的降溫速度嚴(yán)重不均勻,導(dǎo)致?lián)Q熱器出口出現(xiàn)液氫的時(shí)候,正仲氫轉(zhuǎn)換器入口和出口溫度還很高,當(dāng)液氫通過(guò)循環(huán)到達(dá)慢化器或正仲氫轉(zhuǎn)換器時(shí)液氫汽化造成了溫度和壓力的劇烈的波動(dòng)。因?yàn)閴毫Φ膭×业牟▌?dòng),觸發(fā)了控制保護(hù)邏輯放氣,導(dǎo)致了冷氫氣的釋放,不僅損失了冷量還浪費(fèi)了氫氣,氫循環(huán)的溫度也因此反復(fù)波動(dòng),降溫?zé)o法持續(xù)下去。因此,在每一次降溫的時(shí)候,為了避免了液氫的過(guò)早出現(xiàn),不得不在TI4101 接近35 K 時(shí)進(jìn)行手動(dòng)關(guān)閉制冷機(jī)的非常規(guī)操作。但是手動(dòng)關(guān)閉制冷機(jī)和再次啟動(dòng)的時(shí)機(jī)需要把握好,否則氫循環(huán)系統(tǒng)因?yàn)槭ダ湓礈囟葧?huì)逐漸升高,時(shí)間太久導(dǎo)致壓力的升高而放氣。上述異?,F(xiàn)象,不僅出現(xiàn)在氫的三輪降溫調(diào)試實(shí)驗(yàn)中,也出現(xiàn)在2017—2018 年的每一次運(yùn)行開(kāi)始前的降溫中。圖2 是其中一次運(yùn)行降溫時(shí)的降溫曲線圖,可以明顯看到,當(dāng)換熱器出口溫度TI4101 降至34.7 K時(shí),僅TI4201 和TI4203 能夠緊緊跟隨,其他溫度與TI4101 相差比較大,尤其是正仲氫轉(zhuǎn)換器的入口溫度TI4105 為287.1 K,出口溫度TI4105 為283.9 K。而且,TI4201、TI4203、TI4104 和TI4105 降溫時(shí)都是急速下降后有反復(fù),每一次的溫度反復(fù)均造成了氫循環(huán)系統(tǒng)壓力PI4141 的較大波動(dòng)。
圖2 降溫優(yōu)化前的降溫曲線圖(2017 年12 月12 日)Fig.2 Cooling curves of CSNS cryogenic system before cooling optimization
因此,從2018 年暑期開(kāi)始,一直致力于氫循環(huán)系統(tǒng)降溫優(yōu)化實(shí)驗(yàn)的研究,以控制氫循環(huán)系統(tǒng)的降溫速度,減少降溫過(guò)程中的壓力波動(dòng)和溫度反復(fù),實(shí)現(xiàn)降溫過(guò)程的穩(wěn)定、可控。
低溫系統(tǒng)的降溫優(yōu)化分為兩個(gè)階段:第1 個(gè)階段,從300 K 至34 K 的降溫優(yōu)化。在這個(gè)階段,氫還未進(jìn)入超臨界狀態(tài),沒(méi)有出現(xiàn)密度的急劇變化,因此,通過(guò)制冷機(jī)控制軟件的升級(jí),控制制冷機(jī)出口溫度來(lái)控制氫的降溫速率,比較好地實(shí)現(xiàn)了氫循環(huán)的平穩(wěn)降溫。第2 階段,從34 K 至最終運(yùn)行溫度16 K 的降溫優(yōu)化。這個(gè)階段,尤其是34 K 降溫至32 K 時(shí),氫會(huì)從氣態(tài)向超臨界態(tài)轉(zhuǎn)變,氫的密度會(huì)出現(xiàn)急劇的增大,導(dǎo)致降溫過(guò)程中出現(xiàn)劇烈的壓力波動(dòng)和溫度反復(fù),因此需要一套非常好的降溫方法和控制邏輯,才能保障超臨界氫的平穩(wěn)轉(zhuǎn)變,保障降溫過(guò)程的平順、穩(wěn)定。
2018 年夏季檢修,CSNS 低溫系統(tǒng)對(duì)制冷機(jī)控制軟件進(jìn)行了升級(jí),升級(jí)后制冷機(jī)的控制界面增加了幾個(gè)關(guān)鍵變量參數(shù),可以通過(guò)設(shè)置透平入口閥Cv3130、換熱器旁通閥Cv3175 及旁通加熱器R3175 等參數(shù),來(lái)控制制冷機(jī)出口的氦氣溫度TI3171 和降溫速度,見(jiàn)圖3。如果點(diǎn)擊制冷機(jī)出口溫度的控制TC3171 會(huì)打開(kāi)一個(gè)對(duì)話框,可以將降溫過(guò)程分成cooldown1,cooldown2 和cooldown3 三個(gè)階段,每個(gè)階段的降溫速率、目標(biāo)溫度及在這個(gè)目標(biāo)溫度的維持時(shí)間均可自行設(shè)置。這些目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),需要手動(dòng)設(shè)置閥門(mén)Cv3175和Cv3130 的開(kāi)度、加熱器R3175 的功率,以避免透平冷卻水的溫度過(guò)高(超過(guò)85 ℃報(bào)警),同時(shí)讓透平旁通閥Cv3106,Cv3136 的開(kāi)度適當(dāng),以保障冷量過(guò)?;虿蛔銜r(shí)閥門(mén)有充足的調(diào)節(jié)余量[7]。
圖3 制冷機(jī)控制軟件升級(jí)后的界面圖Fig.3 Interface diagram of upgraded refrigerator control software
2018 年8 月29 日,完成了制冷機(jī)控制軟件的升級(jí)后,于8 月30 日進(jìn)行了首次降溫。首先設(shè)定了各階段的降溫速率、制冷機(jī)出口溫度、制冷機(jī)旁通閥和加熱器等參數(shù)。日本散裂中子源JSNS 氫循環(huán)系統(tǒng)的降溫調(diào)試時(shí),通過(guò)制冷機(jī)的加熱器在50 K 維持6 小時(shí)后,再繼續(xù)降溫,從而順利平緩地通過(guò)了34 K 的超臨界溫度[7]。因此,CSNS 低溫系統(tǒng)借鑒了其成功經(jīng)驗(yàn),設(shè)置cooldown1=50 K 并在50 K 穩(wěn)定2 小時(shí)后,再進(jìn)入cooldown2 階段,降溫速率由50 K/h 降低為10 K/h,使氫循環(huán)系統(tǒng)各處的溫度都整體下降,避免出現(xiàn)溫差過(guò)大而導(dǎo)致壓力的波動(dòng)。因?yàn)閷?duì)升級(jí)后的新程序還不熟悉,降溫的控制邏輯還在不斷摸索和優(yōu)化,當(dāng)時(shí)采取改變cooldown2 的溫度目標(biāo)值的方式,將目標(biāo)值逐漸從34 K 下降到28 K 以下。在降溫至34 K 以下時(shí),流量出現(xiàn)了明顯的下降,在溫度降至31 K附近時(shí),出現(xiàn)了較大的壓力和溫度波動(dòng)。隨后,氫循環(huán)系統(tǒng)經(jīng)歷了較長(zhǎng)的溫度反復(fù)過(guò)程,通過(guò)手動(dòng)降頻和開(kāi)旁通CV4201 的操作避免了壓力的大幅波動(dòng)和氫氣的大量放氣。在降溫開(kāi)始48 h 后,制冷機(jī)開(kāi)始進(jìn)入cooldown3 階段,隨后溫度逐漸下降到目標(biāo)值16 K,同時(shí)氫循環(huán)系統(tǒng)各溫度也逐漸下降到20 K附近。圖4 是這次降溫的曲線圖。由圖可見(jiàn),氫在300 K至34 K 的降溫過(guò)程中是非常平穩(wěn)順利的,未出現(xiàn)壓力的波動(dòng)和溫度的反復(fù),也沒(méi)有出現(xiàn)放氣現(xiàn)象。
圖4 升級(jí)后首次降溫實(shí)驗(yàn)曲線圖Fig.4 Curves of the first cooling test after upgrade
在2018 年9 月19 日,進(jìn)行了制冷機(jī)控制軟件升級(jí)后的第2 次降溫實(shí)驗(yàn),采用了與第1 次一致的控制邏輯,設(shè)定了一樣的降溫速率、制冷機(jī)出口溫度和制冷機(jī)旁通閥開(kāi)度等參數(shù),降溫過(guò)程和結(jié)果也非常一致。同樣,氫循環(huán)系統(tǒng)在300 K 至34 K 以上的降溫過(guò)程非常穩(wěn)定,無(wú)明顯壓力波動(dòng)和溫度反復(fù),也無(wú)一次放氣。但是在降溫至34 K 以下,開(kāi)始出現(xiàn)明顯的壓力波動(dòng)和溫度反復(fù),只能通過(guò)手動(dòng)降頻和開(kāi)旁通CV4201 來(lái)緩解。圖5 是升級(jí)后第2 次降溫實(shí)驗(yàn)的曲線圖。
圖5 升級(jí)后第2 次降溫曲線圖Fig.5 Curves of the second cooling test after upgrade
氦制冷機(jī)控制軟件升級(jí)以后,CSNS 低溫系統(tǒng)一共進(jìn)行了5 次降溫,其中前兩次降溫上面已經(jīng)介紹過(guò)了,隨后又分別在2019 年11 月、2020 年1 月、2020年2 月進(jìn)行了3 次降溫,5 次降溫在300—34 K 均平穩(wěn)可控,但是降溫至34 K 以下時(shí),都出現(xiàn)了壓力波動(dòng)和放氣,尤其是2020 年2 月的那次降溫還因?yàn)閴毫ι仙煊|發(fā)了聯(lián)鎖泄壓,導(dǎo)致了降溫失敗。由此可見(jiàn)制冷機(jī)控制軟件升級(jí)雖然能夠很好地控制氫循環(huán)的降溫速率,也實(shí)現(xiàn)了300 K 至34 K 的平穩(wěn)降溫,但是34 K 至16 K 的降溫優(yōu)化至關(guān)重要,否則將影響整個(gè)降溫的穩(wěn)定性乃至順利完成。CSNS 氫循環(huán)系統(tǒng)是國(guó)內(nèi)首個(gè)超臨界氫的閉式循環(huán)系統(tǒng),降溫過(guò)程的控制沒(méi)有成熟的經(jīng)驗(yàn)可以借鑒,而制冷機(jī)出口溫度TI3171、透平入口閥CV3130、制冷機(jī)旁通閥Cv3175及加熱器R3175 等參數(shù)的開(kāi)放性設(shè)置,也給控制邏輯的設(shè)計(jì)帶來(lái)很多困難。因此,只能靠不斷的實(shí)驗(yàn)來(lái)摸索出最優(yōu)的降溫控制邏輯。
表1 分別對(duì)這5 次降溫過(guò)程中的控制邏輯、降溫時(shí)間、流量及結(jié)果進(jìn)行的總結(jié)。
表1 制冷機(jī)控制軟件升級(jí)后的5 次降溫對(duì)比Table 1 Comparison of five times of cooling after refrigerator control software upgrade
通過(guò)以上5 次降溫過(guò)程的摸索和對(duì)比后,對(duì)34 K 以下的控制邏輯進(jìn)行了改變,不再以制冷機(jī)出口溫度為控制目標(biāo),而是以氫循環(huán)系統(tǒng)的補(bǔ)氣速率為控制目標(biāo)。降溫速率設(shè)定1 K/h,TI3171 先設(shè)定34 K 不變,控制每小時(shí)補(bǔ)氣速率8—10 次。主要包括:(1)降溫開(kāi)始即將氫循環(huán)的旁通閥CV4201 打開(kāi)2%??梢栽龃髿溲h(huán)主路的流量,減緩兩條低溫管線的降溫速率,縮小氫循環(huán)的整體溫差。(2)通過(guò)制冷機(jī)旁通閥CV3175、加熱器R3175 和制冷機(jī)出口溫度TI3171的設(shè)置來(lái)維持氫循環(huán)的補(bǔ)氣頻率。具體設(shè)置如下:當(dāng)補(bǔ)氣間隔時(shí)間變長(zhǎng)時(shí),首先通過(guò)減小R3175(幅度1%) 來(lái)維持補(bǔ)氣頻率,待R3175 關(guān)至0 后再關(guān)Cv3175 至0(幅度1%)。TI3171 設(shè)計(jì)值跟隨實(shí)際值進(jìn)行調(diào)低,保持設(shè)計(jì)值與實(shí)際值的差值在0.5 K 以內(nèi)。(3)透平入口閥逐漸從60% 提高到66% 后,根據(jù)透平水溫情況再提高,幅度1%。2020 年2 月25日進(jìn)行了控制邏輯改變后的第1 輪的降溫,采用新的控制邏輯后,降溫過(guò)程平穩(wěn)可控,氫循環(huán)系統(tǒng)各處的溫度整體保持一致,在很長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)均維持在34—36 K,為整體通過(guò)超臨界溫度打下了牢固的基礎(chǔ)。進(jìn)入34 K 以下溫度后,氫循環(huán)系統(tǒng)沒(méi)有出現(xiàn)任何的壓力波動(dòng)和溫度反復(fù),沒(méi)有一次放氣,用時(shí)34 小時(shí)即降溫成功,圖6 是這次降溫的曲線圖,可以看到整個(gè)降溫過(guò)程中,壓力都是平穩(wěn)無(wú)波動(dòng)的。
圖6 34—16 K 控制邏輯改變后的第1 次降溫曲線Fig.6 The first cooling curves after changing 34-16 K control logic
2020 年6 月16 日和9 月22 日采用一樣的控制邏輯再進(jìn)行了兩次降溫,獲得了與第1 次一致的結(jié)果。這兩次降溫均是過(guò)程平緩且順利,無(wú)壓力波動(dòng)和溫度反復(fù),無(wú)緊急操作,無(wú)放氣,最終分別耗時(shí)33 小時(shí)和43 小時(shí)(避免夜班,維持40 K 無(wú)操作12 小時(shí))降溫成功。這表明,使用這套34—16 K的控制邏輯進(jìn)行降溫能夠獲得一致的過(guò)程和結(jié)果,控制邏輯的優(yōu)化是完全成功的。可喜的是,最后一次降溫因?yàn)檎贇滢D(zhuǎn)換器的改造成功,大大提高了氫循環(huán)的流量,最終氫循環(huán)流量在250 Hz 下為1.32 L/s,超過(guò)了設(shè)計(jì)指標(biāo)1 L/s。圖7 是控制邏輯改變后第3 次降溫的曲線圖(9 月22 日)。
圖7 34—16 K 控制邏輯改變后的第3 次降溫曲線Fig.7 The third cooling curves after changing 34-16 K control logic
CSNS 低溫系統(tǒng)的氫降溫調(diào)試雖然成功了,但在制冷機(jī)控制軟件升級(jí)前,降溫屬于完全不可控的狀態(tài)。這個(gè)階段降溫速率不能控制,氫循環(huán)的溫度和壓力波動(dòng)大,需要進(jìn)行降頻和開(kāi)旁通的緊急操作,甚至手動(dòng)關(guān)閉制冷機(jī)才能順利完成降溫。制冷機(jī)控制軟件升級(jí)后,可以通過(guò)制冷機(jī)旁通閥的開(kāi)度和加熱器功率,控制氫氦換熱器的氦氣溫度和流量,使氫循環(huán)的溫度和壓力波動(dòng)明顯減緩,不需要再中途關(guān)閉制冷機(jī),在300 K 至34 K 的降溫過(guò)程實(shí)現(xiàn)了可控。2019年暑期后,重點(diǎn)優(yōu)化了34 K 至16 K 的降溫過(guò)程,采用新的控制策略,使氫平穩(wěn)地進(jìn)入超臨界態(tài),全程無(wú)壓力波動(dòng)和溫度反復(fù),無(wú)一次放氣,實(shí)現(xiàn)了整個(gè)降溫過(guò)程的完全平穩(wěn)、可控。之后,CSNS 低溫系統(tǒng)采用一樣的控制邏輯又進(jìn)行了多次降溫,每次降溫的過(guò)程都是可控的,結(jié)果都是一致的,沒(méi)有再出現(xiàn)壓力波動(dòng)和放氣的現(xiàn)象,說(shuō)明CSNS 低溫系統(tǒng)的氫降溫優(yōu)化研究非常成功的。