王云靖
包頭鋁業(yè)始建于1958年,是國家二五期間建設(shè)的電解鋁企業(yè),經(jīng)過三代包鋁人矢志不移六十多年的艱苦奮斗從年產(chǎn) 2.5萬噸電解鋁,到跨越上百萬噸級電解鋁企業(yè)的重大臺(tái)階,基本建成中鋁最具競爭力企業(yè)產(chǎn)業(yè)基地,成為中鋁系統(tǒng)和國內(nèi)行業(yè)具有重要影響力的競爭力的電解鋁產(chǎn)業(yè)集群,企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)貢獻(xiàn)率得到極大提升。包鋁的發(fā)展從無到有,從小到大從弱到強(qiáng),在發(fā)展壯大的過程中積淀形成了自己的企業(yè)文化體系,“積極求己至善”十大工作準(zhǔn)則就是其中之一?!?積極求己至善 ” 十大工作準(zhǔn)則內(nèi)容包括“積極” 享受拼搏快樂、尊重善待同事的“積極心理學(xué)”;“求己”窮盡自身潛力的“求己價(jià)值觀”;“至善”追求巔峰績效的“至善方法論”三部分,其內(nèi)涵共十條準(zhǔn)則。包頭鋁業(yè)電解四廠維檢區(qū)以“聚焦戰(zhàn)略,提升管理,改革創(chuàng)新,穩(wěn)健發(fā)展”工作主線,充分應(yīng)用包鋁“積極、求己、至善”十大工作準(zhǔn)則企業(yè)文化,融入?yún)^(qū)域工作中,激發(fā)基層干事、創(chuàng)業(yè)活力。
一、握緊拳勤儉持家,利舊顯身手
凈化系統(tǒng)的壓縮空氣壓力保障是環(huán)保設(shè)備設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行的必要前提,原凈化用風(fēng)是從電解系統(tǒng)主管接入,電解生產(chǎn)用風(fēng)波動(dòng)時(shí),經(jīng)常造成凈化用風(fēng)壓力低,面對凈化系統(tǒng)風(fēng)壓低的現(xiàn)實(shí)難題,維檢區(qū)組織技術(shù)人員及班組骨干,經(jīng)過現(xiàn)場實(shí)測反復(fù)論證,準(zhǔn)確分析制定對策,單獨(dú)為凈化系統(tǒng)供風(fēng)的創(chuàng)新思路成為了攻克這一難題的重要突破點(diǎn)。通過利舊閑置320米輸料管道,從電解廠房壓縮空氣入口接入后,改造成壓縮空氣風(fēng)管,改造后凈化系統(tǒng)壓力由原0.3 Mpa達(dá)到0.42Mpa,利舊管道價(jià)值16萬元,節(jié)約改造費(fèi)用3萬元,合理解決了高額材料費(fèi)用的改造資金困難,為環(huán)保達(dá)標(biāo)排放奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
建立標(biāo)準(zhǔn)槽是電解四廠按照“五標(biāo)一控”管理模式工作要求,克服頻繁限電對電解生產(chǎn)帶來的影響的重要舉措之一。按照技術(shù)規(guī)范,破碎料粒度直徑只有小于等于10mm才能滿足標(biāo)準(zhǔn)槽保溫料覆蓋要求,按照電解四廠目前破碎料工藝顯然不能達(dá)到這個(gè)要求。為達(dá)到此技術(shù)要求則必須進(jìn)行技術(shù)改造,按照慣例,外委是一個(gè)重要選項(xiàng),但電解四廠維檢區(qū)在一番詢價(jià)后發(fā)現(xiàn)此技術(shù)改造工作不包括材料費(fèi)就需花費(fèi)6萬元。歷時(shí)一周的大塊破碎料返回系統(tǒng)重新破碎技術(shù)改造工作終于順利完工。
通過立足自身,精打細(xì)算全方位開展大塊破碎料返回系統(tǒng)重新破碎技術(shù)改造工作,滿足了限電條件下的電解生產(chǎn)需求,同時(shí)也展現(xiàn)了新時(shí)代包鋁員工奮發(fā)有為的精神風(fēng)貌。
二、電磁助力排堵,降低員工工作量
“始終不滿足,總在尋找問題;始終不松懈,總在解決問題”。面對除塵系統(tǒng)灰斗堵料高頻發(fā)生,當(dāng)班員工人工排堵時(shí)間長,一個(gè)班排堵時(shí)間近4個(gè)小時(shí),為徹底改善堵料問題,維檢區(qū)組織技術(shù)力量多次深入現(xiàn)場分析研討,實(shí)測排堵效果,最終設(shè)定了電磁振動(dòng)器助力排堵的關(guān)鍵方案。在東、西凈化分料溜槽箱外壁安裝220伏CZ100電磁振動(dòng)器,并在除塵器灰斗下方鋪設(shè)排堵管道200米,加裝控制閥門40個(gè)?;叶范铝蠒r(shí),員工通過開啟電磁振動(dòng)器,操作排堵閥門,便可輕松排堵,有效解決了人工排堵難題,減輕了員工工作量。
三、改善創(chuàng)新 ?凈化工作現(xiàn)場
電解四廠電解槽生產(chǎn)原有加氟化鹽方式為氟化鹽經(jīng)天車吊運(yùn)料斗注入槽上部中間位置氟鹽料箱,通過控制系統(tǒng)中間定點(diǎn)下料,氟化鹽入槽均勻度不足。為改善氟化鹽入槽均勻度,使用現(xiàn)有凈化除塵器布袋檢修室作為氟化鹽系統(tǒng)投料,氟化鹽隨著載氟氧化鋁均勻進(jìn)入電解槽供料系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了氟化鹽均勻參配入槽。在實(shí)際使用中,氟化鹽投料過程中,天車吊起氟化鹽大包,人工用刀割大包,除塵器區(qū)域料塵外溢,不僅造成物料浪費(fèi),而且作業(yè)人員近距離接觸高濃度粉塵,危害健康。
要使現(xiàn)場得到真正改善,必須從跑冒滴漏上下狠功夫,從源頭上治理污染源。支部組織區(qū)域技術(shù)力量及基層骨干人員深入現(xiàn)場,集思廣益,收集意見,共同研討創(chuàng)效改善行動(dòng)方案并實(shí)施完善。針對揚(yáng)塵首先利用現(xiàn)有布袋檢修室安裝負(fù)壓收塵管道,進(jìn)行加料平臺(tái)改造,氟化鹽投料過程實(shí)現(xiàn)連續(xù)系統(tǒng)投料;加料口安裝刺包刀架,降低了投料人員手持刀具割包的傷害風(fēng)險(xiǎn),經(jīng)過初步測試,起到一定效果,物料飛揚(yáng)明顯減少,通過收塵管道循環(huán)進(jìn)入系統(tǒng),減少了損失浪費(fèi),但由于系統(tǒng)負(fù)壓波動(dòng),負(fù)壓低時(shí)加氟還存在飛揚(yáng)現(xiàn)象,而且刺包刀架外露,人員站在加料平臺(tái)上作業(yè)時(shí)還存在被刀架割傷風(fēng)險(xiǎn)。區(qū)域組織基層骨干人員繼續(xù)深入現(xiàn)場探討研究,積極征集一線員工合理化建議,經(jīng)過反復(fù)推敲,最后制定了方案,決定對加料平臺(tái)進(jìn)行二次改造,封閉加料平臺(tái),于是自主解決材料,制作安裝鋼架抑塵罩,利用杠桿原理,加料時(shí)旋轉(zhuǎn)抑塵罩大蓋,包內(nèi)無料后,蓋好大蓋,實(shí)現(xiàn)了全密封系統(tǒng)加料,徹底解決了物料飛揚(yáng)現(xiàn)象。鋼架防護(hù)罩不僅起到應(yīng)有的收塵抑塵效果,同時(shí)對鋒利的金屬刀架進(jìn)行有效隔離,降低了人員暴露于危險(xiǎn)區(qū)域的頻次,“外部條件有限,內(nèi)心創(chuàng)意無限”,通過充分發(fā)揮員工聰明才智,不斷激發(fā)基層員工的創(chuàng)新動(dòng)力,現(xiàn)場環(huán)境得到顯著改善。
四、至臻至善 ?消除無謂消耗
保障空壓循環(huán)水冷卻系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)是電解生產(chǎn)重要組成部分,供風(fēng)系統(tǒng)一旦失壓,電解打殼下料、換極、凈化運(yùn)行等就會(huì)全面停止。由于電解四廠空壓循環(huán)水冷卻系統(tǒng)出水閥門螺桿磨損嚴(yán)重,致使出水閥門無法使用急需更換。按照傳統(tǒng)的工藝流程,更換出水閥門需大面積停風(fēng)40分鐘,停風(fēng)就必須向安環(huán)部、裝備部報(bào)備,同時(shí)40分鐘的停風(fēng),造成的直接后果就是電解效應(yīng)頻發(fā)、電耗升高、工藝技術(shù)條件改變、勞動(dòng)工作強(qiáng)度成倍增加、電解四廠大院碳素廠和合金事業(yè)部生產(chǎn)延誤。這時(shí)候,電解四廠提出在當(dāng)前頻繁限電的大背景下,必須改變思維習(xí)慣、改變按部就班。按照“至善方法論”的要求,員工們通過對空壓循環(huán)水出水閥門結(jié)構(gòu)進(jìn)行仔細(xì)研究,他們發(fā)現(xiàn),把受損螺桿分解,外加一組齒輪軸,繞過螺桿就可以達(dá)到不拆解出水閥門同樣使出水閥門正常使用的目的,通過大膽地對出水閥門進(jìn)行焊接齒輪組革新改造,完善原有閥門功能,此項(xiàng)革新終獲成功。
通過積極推進(jìn)“積極求己至善”十大工作準(zhǔn)則,包頭鋁業(yè)大力傳承發(fā)揚(yáng)包鋁“艱苦創(chuàng)業(yè)、頑強(qiáng)拼搏、開拓進(jìn)取、勤儉辦廠”的“包鋁魂”,從企業(yè)文化中汲取更多思想力量、實(shí)踐力量,從而迎接和應(yīng)對各種困難挑戰(zhàn),真正將基層組織的組織力、戰(zhàn)斗力轉(zhuǎn)化為推動(dòng)包鋁高質(zhì)量發(fā)展的凝聚力和競爭力,為成為鋁冶煉、鋁合金行業(yè)世界一流企業(yè)貢獻(xiàn)了力量。