全柏銘 劉聰 張亞南
中國汽車工業(yè)工程有限公司
能源與環(huán)境已成為中國經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的主要矛盾點,節(jié)能減排,發(fā)展綠色、低碳、可持續(xù)能源勢在必行。2007 年中國已被列為全世界最大的碳排放國家 [1],2009 年哥本哈根氣候變化大會前夕,中國明確的提出了量化指標(biāo):到 2020 年,中國單位內(nèi)國民生產(chǎn)總值CO2的排放比2005 年下降40%~45%。而在整車生產(chǎn)環(huán)節(jié),涂裝車間能耗約占整廠能耗 70%以上,其所產(chǎn)生的廢氣、廢水也是環(huán)??紤]的重點問題[2]。涂裝生產(chǎn)工藝中前處理電泳、噴漆等環(huán)節(jié)需要消耗大量熱水,用于前處理升溫和空調(diào)加熱調(diào)濕。而烘干環(huán)節(jié)則消耗大量天然氣,用于烘干爐加熱并產(chǎn)生大量的高溫廢氣。如果將前處理及空調(diào)的用熱與烘干廢氣的余熱合理的規(guī)劃,會產(chǎn)生一定節(jié)能減排及環(huán)保效益。
某汽車廠涂裝車間烘干廢氣采用熱回收式熱力焚燒系統(tǒng)(TNV),烘干爐在涂裝工件烘烤過程中不斷產(chǎn)生的含有VOC 的廢氣,通過廢氣引風(fēng)機引入焚燒爐,廢氣直接與火焰接觸,在750 ℃高溫下燃燒分解為二氧化碳和水,同時將焚燒廢氣產(chǎn)生的高溫?zé)煔庾鳛楹娓蔂t的加熱熱源送到烘干爐的各個換熱單元供熱,經(jīng)過各區(qū)換熱后的煙氣余熱再經(jīng)過新鮮風(fēng)換熱器換熱,最終排除車間外。經(jīng)TNV 焚燒后的高溫廢氣采用汽水換熱裝置回收高溫廢氣熱量,噴漆等組合式空調(diào)回水經(jīng)過余熱回收裝置充分換熱后,升溫后的熱水回水與前處理熱水回水混合,最終流回鍋爐,再由鍋爐升溫為前處理及空調(diào)提供相應(yīng)的熱水,整個車間的熱水循環(huán)系統(tǒng)如圖1 所示,其中余熱回收裝置總的熱水流量設(shè)計值為120 m3/ h。
圖1 熱水系統(tǒng)流程圖
安裝完成后,試生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),廢氣風(fēng)管的旁通閥一直處于常開狀態(tài),高溫廢氣沒有進入余熱回收裝置,并且該裝置熱水管理的電動二通閥一直處于最大開度。于是,現(xiàn)場對關(guān)鍵裝置的熱水流量在日常生產(chǎn)的狀態(tài)下,進行了 35 天左右的測試跟蹤,具體數(shù)據(jù)如圖2 所示,從實際運行的數(shù)據(jù)中不難發(fā)現(xiàn),空調(diào)機組總的實測流量在 10~20 m3/ h 左右,前處理工藝中磷化用熱穩(wěn)定,穩(wěn)定運行過程中流量基本在 120 m3/ h 左右。這種實際偏差,帶來了兩個問題:1)即使全部進入余熱回收裝置也不能滿足設(shè)計要求,導(dǎo)致汽水換熱余熱回收裝置無法正常使用,廢氣排放溫度過高,不能滿足環(huán)保要求,廢熱無法得到有效利用。2)低熱水流量狀態(tài)下余熱回收裝置的安全性很差,如果廢氣風(fēng)管上的風(fēng)閥損壞或動作不正確時會導(dǎo)致余熱回收的熱水干燒,容易發(fā)生爆炸。因此,整個熱水系統(tǒng)亟需進行改造,以提高系統(tǒng)的安全可靠性,滿足環(huán)保要求。
圖2 實際運行的熱水流量
經(jīng)過分析,其中的直接原因就是進入余熱回收裝置的熱水回水流量不足,根本的設(shè)計原因可能有以下幾點:
1)工藝按最大生產(chǎn)節(jié)拍提供輸入資料,實際運行過程中最大生產(chǎn)節(jié)拍狀態(tài)下較少,間斷運行,導(dǎo)致空調(diào)回風(fēng)中濕度遠低于設(shè)計值,空調(diào)調(diào)整濕度所需的熱量遠低于資料中要求的熱量。
2)實際控制采用末端(即噴漆線上)溫濕度控制方式,從空調(diào)出風(fēng)口到末端管道較長,設(shè)計過程中考慮的溫升不夠充分,溫升在在此處相當(dāng)于空氣再熱,調(diào)整空氣的相對濕度,可以大大降低熱水用量。
3)由于室外氣溫的溫濕度也經(jīng)常處于非設(shè)計工況,導(dǎo)致空調(diào)運行過程中所需的熱量也存在很大差距。為了徹底解決環(huán)境保護排放問題,提高能源的利用率以及系統(tǒng)的安全性,在利用已有管道系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進行系統(tǒng)的改造,提高余熱回收裝置的熱水流量,將前處理磷化工位穩(wěn)定的熱水回水引入余熱回收裝置,更改日常運行策略。具體措施有:1)在前處理線上增加管路及閥門DEF,使磷化工位熱水換熱器回水不直接返回鍋爐,而是進入余熱回收裝置。2)由于空調(diào)熱水管路較小,不能將全部磷化熱水回水引入空調(diào)機組,因此給空調(diào)機組增加旁通管,并增加閥門 C 和閥門G。3)正常運行時,閥門 A 和閥門D 常閉,其余閥門常開,即由磷化工位放熱后的水和鍋爐供水混合為空調(diào)機組和余熱回收裝置供水,改造后的熱水流程圖如圖 3 所示。改造過程中的難點在于,車間擇機停產(chǎn)7 天,管道施工空間狹小,兩處改動均為室體上方高空(10 m 以上)吊裝及焊接作業(yè),采取掛吊籃,設(shè)防護網(wǎng)及提前測量預(yù)制,現(xiàn)場僅進行吊裝、焊接等方式進行改造,改造作業(yè)點的具體位置如圖4 所示。最終該項改造工作實際發(fā)生費用為 69935 元,其中包含人工,材料,安全防護,措施費,管理費及稅金等費用。
圖3 改造后的熱水系統(tǒng)圖
圖4 改造工作作業(yè)點
改造后的實際運行過程中,分別測量電泳烘干、膠烘干和面漆烘干余熱回收裝置的熱水進出口溫度及流量,通過Q=cρV△t/3600(其中,Q為回收熱量,kW;c為水的比熱,4.2 kJ/(kg·℃);ρ為水的密度,1000 kg/m3;V為熱水流量,m3/ h;△t為余熱回收進回水溫差,℃ )計算回收的熱量,并記錄余熱回收裝置廢氣的進出口溫度,具體數(shù)據(jù)見圖5。
圖5 改造后余熱回收裝置的運行情況
通過圖5 可以看出:
1)改造后電泳烘干的廢氣溫度由進口的平均溫度308 ℃降低到出口平均溫度130 ℃左右,膠烘干廢氣溫度由進口的平均溫度170 ℃降低到出口平均溫度140 ℃左右,面漆烘干廢氣溫度由進口的平均溫度345 ℃降低到出口平均溫度 150 ℃,排放廢氣溫度大大降低,達到廢氣經(jīng)過余熱回收裝置的理論排氣溫度160 ℃,滿足使用及環(huán)保要求。
2)改造后,電泳烘干,膠烘干及面漆烘干平均回收的熱量分別為564.4 kW,252.3 kW 和527.1 kW,總計約1343.7 kW,相當(dāng)于同時間前處理正常生產(chǎn)時(非升溫階段)的全部用熱,實際運行中鍋爐的臺數(shù)及使用時間均有減少,節(jié)能效果顯著。
3)以當(dāng)?shù)靥烊粴鉄嶂?8600 Kcal/m3,實際價格 2.4元/m3,工廠全年生產(chǎn) 292 天(占 80%),每天生產(chǎn) 8 小時為依據(jù),通過M=3600×Q×D×h×a/G/4.18(其中,M為年運行費用,元;Q為回收熱量,kW;D為全年運行天數(shù),天 ;h為每天運行時間,h;a為天然氣單價,元 /m3;G為天然氣熱值,8600 kcal/m3),每年大概節(jié)約 754422元,改造費用當(dāng)年即可回收,日常運行經(jīng)濟性顯著。
從整體考慮車間的用熱情況,充分利用烘干廢氣余熱,提高熱水系統(tǒng)鍋爐的回水溫度,可以節(jié)約能耗,降低廢氣溫度,經(jīng)濟性好。合理的系統(tǒng)設(shè)計是本質(zhì)與關(guān)鍵,設(shè)計不僅考慮最不利狀態(tài)下的運行情況,更應(yīng)該考慮在日常工況下的運行與控制。后續(xù)設(shè)計該類項目,應(yīng)該注意保證余熱回收裝置的水流量,將熱水消耗量大的前處理熱水回水或整個車間的熱水回水供應(yīng)余熱回收裝置,可以充分發(fā)揮余熱回收裝置的節(jié)能減排及環(huán)境保護的作用。