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銅電解陰極板全自動(dòng)V型開(kāi)槽機(jī)控制系統(tǒng)研究及應(yīng)用

2021-11-03 06:19楊陽(yáng)衛(wèi)東東
世界有色金屬 2021年14期
關(guān)鍵詞:子程序伺服電機(jī)陰極

楊陽(yáng),衛(wèi)東東

(中國(guó)瑞林工程技術(shù)股份有限公司,江西 南昌330031)

隨著我國(guó)銅電解行業(yè)的快速發(fā)展,永久性陰極電解法工藝得到廣泛應(yīng)用,該工藝涉及使用到大量不銹鋼陰極板,不銹鋼陰極板市場(chǎng)需求量大[1-2]。在陰極板生產(chǎn)加工制造工序中,其中一道關(guān)鍵工序:開(kāi)90。V型槽,陰極板底部V型槽加工若出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,會(huì)降低銅電解工藝流程中的陰極剝片機(jī)組生產(chǎn)處理能力。

針對(duì)目前國(guó)內(nèi)陰極板生產(chǎn)加工V型槽主要采用數(shù)控銑床,銑床以銑刀旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)為主運(yùn)動(dòng),銑刀縱向進(jìn)給為銑削量調(diào)節(jié)運(yùn)動(dòng),盡管數(shù)控銑床加工的V型槽加工精度方面滿(mǎn)足陰極板質(zhì)量要求,但是V型槽銑削加工效率較低,而且銑刀更換頻次高,導(dǎo)致陰極板加工聯(lián)動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)整體產(chǎn)效率較低[3]。為此研發(fā)出一種新型陰極板V型開(kāi)槽機(jī),在機(jī)械結(jié)構(gòu)全新設(shè)計(jì)的條件基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了一種基于數(shù)字運(yùn)動(dòng)控制器的伺服驅(qū)動(dòng)技術(shù)、PLC系統(tǒng)和人機(jī)操作界面等組成的全自動(dòng)V型開(kāi)槽機(jī)控制系統(tǒng),采用刨削加工方式生產(chǎn)陰極板V型槽,刨槽行走機(jī)構(gòu)由伺服驅(qū)動(dòng)電機(jī)傳動(dòng)同步絲桿,V型槽位置采用伺服數(shù)控定位刀具進(jìn)給量,刀具在開(kāi)槽行走機(jī)構(gòu)的驅(qū)動(dòng)下,對(duì)陰極板底部表面進(jìn)行刨削直線(xiàn)往復(fù)運(yùn)動(dòng)[4]。

1 開(kāi)槽工藝流程特點(diǎn)

本文設(shè)計(jì)的陰極板全自動(dòng)V型開(kāi)槽機(jī)聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)主要由搬運(yùn)機(jī)器人、上料裝夾定位工作臺(tái)、新型開(kāi)槽主機(jī)頭、氣動(dòng)系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)和電氣控制系統(tǒng)等組成。由搬運(yùn)機(jī)器人將待開(kāi)V型槽的不銹鋼板從上道工序轉(zhuǎn)運(yùn)至開(kāi)槽機(jī)的上料定位工作臺(tái)上,機(jī)器人放料離開(kāi)至工作臺(tái)上方安全位后,發(fā)送開(kāi)槽機(jī)裝夾定位指令,氣動(dòng)系統(tǒng)中氣缸按順序動(dòng)作將不銹鋼板定位至生產(chǎn)位置后,液壓系統(tǒng)油缸啟動(dòng)工作,將不銹鋼板壓緊壓實(shí),開(kāi)槽主機(jī)機(jī)頭接收到物料裝夾到位和壓緊信號(hào)后,啟動(dòng)開(kāi)槽行走伺服電機(jī)和刨槽進(jìn)給伺服電機(jī)運(yùn)動(dòng),按生產(chǎn)工藝要求,在人機(jī)操作界面上選擇開(kāi)槽主機(jī)機(jī)頭往復(fù)運(yùn)動(dòng)次數(shù)和設(shè)定每次刨削進(jìn)給量,開(kāi)槽機(jī)頭完成V型槽作業(yè)后,發(fā)送工裝放松啟動(dòng)指令,等待工裝放松到位信號(hào),自動(dòng)發(fā)出取物料指令至搬運(yùn)機(jī)器人前來(lái)取已開(kāi)V型槽的不銹鋼板至下道生產(chǎn)工序。

根據(jù)陰極板V型槽加工工藝要求,V型槽的加工需在X和Y軸兩個(gè)方向上聯(lián)動(dòng)協(xié)同控制,其中X軸方向代表刨槽行走方向,顯示V型溝槽的長(zhǎng)度,Y軸方向代表刨削進(jìn)給方向,顯現(xiàn)V型溝槽的深度。為了降低生產(chǎn)人員人工操作強(qiáng)度,必須簡(jiǎn)化參數(shù)設(shè)定,采用人機(jī)對(duì)話(huà)界面觸摸屏,監(jiān)視開(kāi)槽機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)。開(kāi)槽機(jī)的控制功能要求系統(tǒng)具備手動(dòng)模式和自動(dòng)模式,在手動(dòng)模式,可以點(diǎn)動(dòng)或連續(xù)動(dòng)開(kāi)槽機(jī)的相關(guān)裝置動(dòng)作,可以任意調(diào)節(jié)刨削進(jìn)給深度和刨削長(zhǎng)度。在自動(dòng)模式下,按照系統(tǒng)工藝要求預(yù)先設(shè)定好的刨削長(zhǎng)度,刨削起終點(diǎn)、開(kāi)槽位置、每刀溝槽深度和刨削次數(shù),刨削出符合要求的V型槽。如圖1所示開(kāi)槽機(jī)刨削工藝示意圖。

圖1 開(kāi)槽機(jī)刨削工藝示意圖

2 控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

2.1 硬件系統(tǒng)設(shè)計(jì)

陰極板全自動(dòng)V型開(kāi)槽機(jī)控制硬件系統(tǒng)主要包括動(dòng)力配電系統(tǒng)、二次控制回路系統(tǒng)、PLC系統(tǒng)、運(yùn)動(dòng)控制伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、人機(jī)界面HMI系統(tǒng)、檢測(cè)傳感器和機(jī)械執(zhí)行機(jī)構(gòu)等。動(dòng)力配電系統(tǒng)主要給開(kāi)槽機(jī)整機(jī)提供動(dòng)力電源,刨槽行走機(jī)構(gòu)和刨削進(jìn)給調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)伺服驅(qū)動(dòng)電機(jī)動(dòng)力電源均采用交流AC220V的電源制式,由上端接觸器控制動(dòng)力電源的分合閘;二次控制回路系統(tǒng)輸入/輸出電壓為DC24V,包括按鈕,旋鈕、中間繼電器和指示燈等二次回路均采用DC24V電源;PLC系統(tǒng)是整個(gè)開(kāi)槽機(jī)的控制中樞系統(tǒng),一切動(dòng)作指令都由PLC系統(tǒng)發(fā)出,聯(lián)系著現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和人機(jī)界面觸摸屏;伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)由運(yùn)動(dòng)控制器、伺服驅(qū)動(dòng)器和交流伺服電機(jī)組成,X軸和Y軸各有一套;傳感器檢測(cè)單元分部在開(kāi)槽機(jī)各個(gè)運(yùn)動(dòng)裝置上,配置有磁性開(kāi)關(guān)、接近開(kāi)關(guān)和光電檢測(cè)開(kāi)關(guān)等傳感器,特別需要注意的是刨削行走X軸和刨削進(jìn)給Y軸,為了保證兩軸安全運(yùn)行,需在每軸的兩端分別加裝一個(gè)接近開(kāi)關(guān),作為軸運(yùn)動(dòng)的極限保護(hù)位,防止執(zhí)行機(jī)構(gòu)運(yùn)行范圍超出,對(duì)設(shè)備和人員安全造成一定的威脅??刂葡到y(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)示意圖和開(kāi)槽機(jī)兩軸伺服電機(jī)電氣原理圖分別見(jiàn)圖2和圖3所示。

圖2 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖

圖3 開(kāi)槽機(jī)兩軸伺服電機(jī)電氣原理圖

2.2 軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)

根據(jù)工藝流程特點(diǎn)和硬件配置要求來(lái)進(jìn)行陰極板全自動(dòng)V型開(kāi)槽機(jī)的軟件設(shè)計(jì),以便于電氣維護(hù)人員后期維護(hù)設(shè)備,采用子程序調(diào)用指令,IO地址映射區(qū)編寫(xiě)成一個(gè)獨(dú)立的字子程序FC塊,負(fù)責(zé)輸入/輸出信號(hào)的采集和管理,手動(dòng)子程序負(fù)責(zé)在手動(dòng)模式下的開(kāi)槽機(jī)相關(guān)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的手動(dòng)運(yùn)行,自動(dòng)子程序負(fù)責(zé)在自動(dòng)模式下開(kāi)槽機(jī)的運(yùn)行邏輯運(yùn)算控制,觸摸屏參數(shù)設(shè)定子程序負(fù)責(zé)PLC和HMI之間的數(shù)據(jù)傳輸、存儲(chǔ)和調(diào)用管理,故障報(bào)警子負(fù)責(zé)采集開(kāi)槽機(jī)相關(guān)裝置的故障信息,并傳輸至HMI上進(jìn)行顯示監(jiān)控,在OB1中進(jìn)行調(diào)用各子程序FC塊。系統(tǒng)軟件流程如圖4所示。

圖4 系統(tǒng)軟件流程圖

在觸摸屏上的人機(jī)界面HMI上開(kāi)發(fā)如下畫(huà)面:主頁(yè)面用于展示開(kāi)槽機(jī)整機(jī)操作界面,手動(dòng)頁(yè)面顯示在手動(dòng)模式的操作選擇點(diǎn)動(dòng)或連續(xù)動(dòng),監(jiān)視等信息,自動(dòng)頁(yè)面包括自動(dòng)運(yùn)行狀態(tài)顯示、自動(dòng)啟動(dòng)軟按鈕、自動(dòng)停止軟按鈕等控制信息。參數(shù)設(shè)定畫(huà)面重要參數(shù)設(shè)定,管理和監(jiān)視等信息,對(duì)于一些關(guān)鍵工藝參數(shù)數(shù)據(jù)更改寫(xiě)入,增加權(quán)限管理,防止操作人員對(duì)關(guān)鍵數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤寫(xiě)入。

3 結(jié)束語(yǔ)

本文設(shè)計(jì)了一種基于數(shù)字運(yùn)動(dòng)控制器的伺服驅(qū)動(dòng)技術(shù)、PLC系統(tǒng)和人機(jī)操作界面等組成的全自動(dòng)V型開(kāi)槽機(jī)控制系統(tǒng),現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)試驗(yàn)應(yīng)用表明,在進(jìn)行陰極板底部窄長(zhǎng)表面加工V槽時(shí),基于伺服控制的開(kāi)槽機(jī)更具優(yōu)勢(shì),加工的V型槽質(zhì)量和精度均符合銅電解工藝要求,且加工效率高,操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度大幅度降低,同時(shí)進(jìn)一步提高了不銹鋼陰極板加工聯(lián)動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)的整機(jī)生產(chǎn)效率。

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