柴連和 王偉
摘要:很多小型水電站建設時間早,水輪發(fā)發(fā)電機組設計完成后還未經(jīng)受市場運行及問題反饋,設計上存在細節(jié)不足和優(yōu)化,在實際運行中經(jīng)常會發(fā)生問題,給生產(chǎn)運行單位造成困擾和經(jīng)濟損失。如何改進小型水電站水輪發(fā)電機組的設計缺陷,提高機組可靠性一直是水電站運行管理的技術重點。
關鍵詞:小型水電站技術;改造要點:設計缺陷
1引言
水輪發(fā)電機軸承是水輪發(fā)電機組的一個重要部件,其主要承受轉子機械不平衡力和由于轉子偏心所引起的單邊磁拉力,同時承擔水輪發(fā)電機組在運行中徑向力和承重力,維持機組主軸在軸承間隙范圍內(nèi)穩(wěn)定運行,所以軸承在工作中要求性能比較高,軸承的運行溫度不能太高,一般不允許高于60度。臥式水輪發(fā)電機組軸承主要由軸承座、冷卻系統(tǒng)、軸瓦、推力瓦、油槽、調(diào)節(jié)螺母等主要配件組成。冷卻系統(tǒng)分為外置冷卻和內(nèi)置冷卻兩種。內(nèi)置式冷卻器裝在軸承座下端,軸承里面的油上下循環(huán)工作,由冷卻器里面的冷卻水將軸承運行溫度帶走。外置式冷卻器裝置分為兩種,一種是將冷卻器裝在動力油箱里面,另一種是將冷卻器裝在動力油箱到軸承之間油管中。油通過冷卻器冷卻后進入軸承、通過軸瓦后又回到回油箱,不斷的循環(huán),對軸瓦、推力瓦進行冷卻。內(nèi)置式冷卻器的優(yōu)點:用油量少,溫度穩(wěn)定可靠性高、所用壽命長,整體較緊湊。缺點:檢修難度大、通常使用在1000KW及以下機組。外置式冷卻器優(yōu)點:油循環(huán)快溫度較低、檢修方便。缺點:控制回路復雜、故障較多、油量不好調(diào)整、輔助設備較多、容易燒瓦。
對于上世紀70-80年代生產(chǎn)的部分臥式水輪發(fā)電機組,當機組容量達到一定量級,軸承座內(nèi)置式油冷卻器熱交換量達不到要求時,很多機組的軸瓦潤滑和散熱油循環(huán)系統(tǒng)均設計為外循環(huán)連續(xù)供油冷卻系統(tǒng)。
外循環(huán)油系統(tǒng)的主要裝置有重力油箱、回油箱、油冷卻器、管路、傳感器、重力油箱油泵和油泵控制裝置。
該裝置優(yōu)點是可以根據(jù)需要的熱交換量多少設計油冷卻數(shù)量滿足散熱需求、冷卻效果好,缺點是機組軸承進出油管連續(xù)油流循環(huán)、不能中斷,軸瓦冷卻油進油量不好控制。進油量是根據(jù)保證軸承溫度不超標,同時,又要防止大軸與軸承座之間油氈處不能出現(xiàn)甩油情況來進行調(diào)整。進油量小了瓦溫增高,進油量大了,又會出現(xiàn)甩油現(xiàn)象。
當軸承中斷潤滑油后,軸瓦溫度保護裝置將動作發(fā)信號或停機,即軸瓦內(nèi)部溫度達到60度報警、70度跳閘。此過程中,軸瓦內(nèi)部一旦缺油,瓦溫就會在幾十秒內(nèi)從運行溫度迅速上升達到60度,直至超過70度。在機組發(fā)出停機跳閘令時,機組甩負荷至完全停止轉動,此時,軸瓦內(nèi)部溫度至少已經(jīng)到達100度以上,輕則造成軸瓦燒傷,重則造成徑向、推力瓦全部燒毀和大軸拉傷。
2問題分析
電站發(fā)生軸瓦燒毀和大軸、推力盤拉傷是屬于比較嚴重的安全事故事件。一方面會造成設備檢修及恢復生產(chǎn)帶來的直接經(jīng)濟損失;另一主面是由于機組停機帶來的發(fā)電量減少間接經(jīng)濟損失,給電站的安全生產(chǎn)工作造成極大影響!
為了解決該問題,黔能公司水電管理人員就所屬水電站該問題進行研討分析,尋找解決辦法。
根據(jù)問題導向,一是盡可能的保證供油系統(tǒng)可靠,不能發(fā)生供油中斷故障。另一個是延長外循環(huán)油中斷后的軸承內(nèi)部余油量維護時間,確保在一定時間內(nèi),完成機組停機后不會造成軸瓦燒毀事件。
經(jīng)過商討分析,一致認為,第一種方式需要增加供油冗余裝置,多重備份,加大安全量。此種方式將造成較大改造和一定的經(jīng)濟投入,不便于實施,只能在第二種方式上進行再研究。
通過對一具體機組軸承拆卸觀察分析,發(fā)現(xiàn)潤滑油是經(jīng)軸承座上部的進油管進入,從油道進入到徑向瓦的上瓦背頂部進油孔,經(jīng)軸瓦冷卻、散熱后,再從軸承座下部一孔口徑為φ40孔口流出,經(jīng)回油管流回到回油箱。
排油口位于軸承座上,孔口位置高于軸承座底部、低于推力盤底部,這就導致軸承座內(nèi)油槽油面高度是根據(jù)進油量大小來進行調(diào)節(jié)。一旦進油量小于出油量時,油槽內(nèi)油位高度就會下降,直至與排油孔同高度,低于推力盤底部,推力盤就不能正常將油槽內(nèi)余油甩上來,致使軸瓦失去自身的甩油功能,導致軸瓦只能依靠上部的進油來冷卻和潤滑軸瓦,造成瓦溫升高;如果進油量太大,軸承座內(nèi)的油位升高到一定高度時,出油量還是小于進油量,油位繼續(xù)升高,冷卻油就會沿大軸甩出。
在電站日常生產(chǎn)運行中,軸瓦溫度會隨著機組負荷和環(huán)境溫度的改變而改變。同時,軸瓦溫度隨著進油量變化而變化,在運行過程中,值班人員須對進油量閥門進行反復調(diào)節(jié)和觀察,直至達到最佳平衡為止。但調(diào)節(jié)量不好掌握,調(diào)節(jié)時間長,這給值班人員帶來很大工作量。尤其是外循環(huán)油控制系統(tǒng)發(fā)生故障斷油時,軸瓦不能進油,軸承內(nèi)油槽油位在幾秒鐘內(nèi)就快速下降,推力盤不能甩油,短時內(nèi)就能造成軸瓦燒毀事件。
3油路改造
通過上述分析后,認為經(jīng)過一定的改造措施,可以解決相關問題。一是在上瓦背上合適位置分別打兩個直徑為一φ22mm的孔,增加兩條進油通路,加大軸承進油量,使軸瓦運行產(chǎn)生的熱量迅速被潤滑油帶走;
二是將回油管由原來的φ40管改為φ50管。因進油管是φ25管,進油壓力為0.15Mpa時,φ40回油管的出油閥全開,不能將進油全部排出,造成油位上升,從軸承與大軸間隙處甩出。另外,將原回油管出口進行改造,在軸承邊蓋上開一個長方形排油口,圓形出油孔口改為長方矩形,排油口底邊高程較原排油孔提高8cm,長方形排油口長寬為200×15mm,保證排油口的出油量大于進油量。
正常運行時值班人員只需將排油閥全開,排油量大于進油量,油槽內(nèi)的油面在合適位置,不會造成從大軸處甩油。提高排油底邊高度后,推力盤有8cm泡在油槽內(nèi)。固定了推力盤的埋油深度,使軸瓦溫度維持在48度左右。即使供油系統(tǒng)發(fā)生故障斷油,推力盤始終有8cm深度一直處于油槽內(nèi),推力盤能將油槽內(nèi)的余油甩上來,對軸瓦進行潤滑冷卻,短時內(nèi)也不會造成軸瓦燒毀和大軸拉傷事件。
4結束語
原大巖門三級電站2#機組推力瓦溫度原來一直在62度左右運行,經(jīng)過此次改造后,一方面是保證機組瓦溫下降至48度左右安全運行;
另一方面是解決了機組運行過程中,若供油系統(tǒng)短時間內(nèi)故障斷油,運行人員也能有一定的時間來處理供油故障問題。即使不能處理,立即停機后也不會造成軸瓦、推力瓦燒毀安全事件。同時,也解決了值班人員須經(jīng)常調(diào)節(jié)進油閥的工作強度大的問題,從而提升了電站的安全生產(chǎn)能力和相應的發(fā)電量。最主要是在公司內(nèi)部的其它電站的相同機組設備可以借鑒使用!