張亮,尚永兵
河北宣工機(jī)械發(fā)展有限責(zé)任公司 河北張家口 075000
0D320400012底座是寧夏小巨人機(jī)床有限公司430立式銑床的重要零件,材質(zhì)HT300,重量1200kg,表面質(zhì)量和鑄件尺寸要求嚴(yán)格,機(jī)加工時(shí)要求兩個(gè)軌道面不能有任何鑄造缺陷。我公司采用呋喃樹脂砂造型工藝生產(chǎn)此鑄件,在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)該鑄件廢品率高,為此我們通過工藝改進(jìn)降低了廢品率,為客戶提供滿意的鑄件。
鑄件形狀復(fù)雜,外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)為1612mm×1165mm×425mm,對(duì)造型過程提出較高的要求。鑄件外觀如圖1所示。
圖1 底座鑄件外觀
該鑄件采用木模樣,呋喃樹脂砂造型,中頻感應(yīng)電爐熔煉鐵液。
對(duì)2020年該產(chǎn)品所發(fā)生的廢品進(jìn)行統(tǒng)計(jì),共生產(chǎn)130件,廢品14件,廢品率高達(dá)10.7%。主要廢品統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表1。
由表1可以看出,變形缺陷占廢品的50%,因此變形缺陷是該鑄件最主要的質(zhì)量問題。
表1 廢品統(tǒng)計(jì)
(1)影響因素分析 影響變形缺陷的因素如圖2所示。
圖2 影響變形缺陷的因素
(2)要因確認(rèn) 對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際生產(chǎn)情況進(jìn)行跟蹤觀察,對(duì)以上影響因素進(jìn)行要因確認(rèn)。
1)由于該鑄件屬于大型件,每天只生產(chǎn)1~2件,每型的起模時(shí)間均在60min左右,并且對(duì)起模后的鑄型強(qiáng)度和硬度進(jìn)行檢測(cè),均符合要求,為此排除因起模較早而產(chǎn)生變形的原因。
2)在模樣組對(duì)模型底板進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)支撐不同點(diǎn)檢測(cè),底板4個(gè)角總有1個(gè)低于其他3個(gè)。由于模型底板剛度差,導(dǎo)致模樣變形是造成變形的一個(gè)原因。
3)當(dāng)型砂強(qiáng)度低時(shí),鐵液的靜壓力會(huì)造成型壁外移,影響鑄件的尺寸精度。經(jīng)查閱每天的型砂檢驗(yàn)記錄,并且對(duì)鑄型取樣做抗拉強(qiáng)度測(cè)試,在0.6MPa以上,滿足強(qiáng)度要求。因此,排除砂型強(qiáng)度不足生產(chǎn)的變形原因。
4)底座鑄件材質(zhì)要求為HT300,硬度179~240HBW。經(jīng)對(duì)缺陷鑄件硬度檢測(cè),發(fā)現(xiàn)硬度普遍在160~180HBW,低于要求值。對(duì)其進(jìn)行化學(xué)成分分析發(fā)現(xiàn),wC=3.34%,wSi=1.88%,wMn=0.68%,wP=0.058%,wS=0.060%。而我廠對(duì)HT300牌號(hào)材質(zhì)的成分要求為wC=3.10%~3.25%,wSi=1.8%~2.1%,wMn=0.8%~1.0%,wP≤0.1%,wS=0.05%~0.08%,化學(xué)成分不合格。對(duì)于灰鑄鐵,當(dāng)強(qiáng)度較低時(shí),鑄件的內(nèi)應(yīng)力變小,不易造成鑄件變形,但若鑄件的硬度、強(qiáng)度過低,易導(dǎo)致鑄件在起吊、噴砂、打磨、搬運(yùn)等過程中產(chǎn)生變形,因此鑄件材質(zhì)牌號(hào)低也是造成變形的一個(gè)原因。
5)該鑄件形狀復(fù)雜,壁厚差較大,在冷卻過程中會(huì)產(chǎn)生應(yīng)力,需緩慢冷卻。經(jīng)實(shí)際跟蹤確認(rèn),鑄件開箱時(shí)間均在8~12h,符合緩慢冷卻工藝要求。因此,排除鑄件開箱時(shí)間早是造成變形的原因。
6)該鑄件采用從軌道兩段底注式的澆注系統(tǒng),由于鑄件長(zhǎng)度尺寸過大,內(nèi)澆口分布不均勻,在冷卻過程中內(nèi)澆口處冷卻速度慢,造成應(yīng)力集中,因此澆注系統(tǒng)不合理是造成變形的另一個(gè)原因。鑄件澆注系統(tǒng)如圖3所示。
圖3 鑄件澆注系統(tǒng)
7)經(jīng)對(duì)造型現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際檢查,造型場(chǎng)地為250mm厚的混凝土地面,平整度良好。因此,造型現(xiàn)場(chǎng)不平整度不是造成變形的原因。
通過以上原因分析,可以得出造成變形的主要因素有三點(diǎn):①模型底板剛度差。②鑄件材質(zhì)牌號(hào)低。③澆注系統(tǒng)不合理。
1)針對(duì)底板剛度不足問題,在模型底部增設(shè)加強(qiáng)筋,使地面對(duì)模型有足夠的支撐點(diǎn),確保在造型過程中底板變形量<2.0mm。
2)針對(duì)鑄件材質(zhì)牌號(hào)低,在配料時(shí)加入0.5%的Cr[1],并且嚴(yán)格控制其他化學(xué)成分在要求的范圍內(nèi),以保證鑄件材質(zhì),同時(shí)對(duì)改進(jìn)后的鑄件進(jìn)行硬度檢測(cè),發(fā)現(xiàn)改進(jìn)后的鑄件硬度普遍在190~220HBW,符合客戶要求。
3)改進(jìn)澆注系統(tǒng),在兩軌道底端采用φ30mm陶瓷管作為澆口,并且在鑄件一側(cè)開設(shè)三道50/60mm×9mm內(nèi)澆口,以解決澆口分布不均勻的問題,改進(jìn)后的澆注系統(tǒng)如圖4所示。
圖4 改進(jìn)后的澆注系統(tǒng)
自2021年1—6月我公司采用新工藝生產(chǎn)該鑄件共計(jì)135件,廢品4件,廢品率2.96%。主要廢品統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表2。
表2 改進(jìn)后鑄件廢品統(tǒng)計(jì)
通過工藝改進(jìn)前后廢品率對(duì)比可以發(fā)現(xiàn),變形問題得到了徹底解決。
在實(shí)際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),對(duì)于床身類鑄件,由于其形狀復(fù)雜、壁厚不均勻,因此在制作鑄造模型時(shí)要考慮其自身的強(qiáng)度,確保在生產(chǎn)中不影響鑄件的質(zhì)量;在開設(shè)澆注系統(tǒng)時(shí)要考慮其冷卻過程產(chǎn)生的應(yīng)力,防止應(yīng)力集中;要嚴(yán)格控制灰鑄鐵件的化學(xué)成分,保證其達(dá)到要求的性能。