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尿素催化水解技術(shù)在中小型燃用煤粉機組的應用及推廣

2021-10-25 21:44張勇
科技信息·學術(shù)版 2021年16期

張勇

摘要:當前火電廠脫硝環(huán)節(jié)中使用的尿素制氨工藝普遍采用尿素熱解普通水解技術(shù),這兩種技術(shù)存在著能耗高、運行成本高、水解效率低等問題。本文基于當前尿素制氨環(huán)節(jié)的痛點,深入研究了尿素催化水解制氨工藝,闡述尿素水解系統(tǒng)的優(yōu)點,根據(jù)某電廠350MW機組實例,對其應用尿素水解系統(tǒng)進行節(jié)水,并對應用后運行效果、試驗數(shù)據(jù)及計算結(jié)果進行統(tǒng)計分析,得出尿素水解系統(tǒng)對中小型燃煤機組具有廣闊的推廣應用前景。

關(guān)鍵詞:尿素水解系統(tǒng);節(jié)能應用;可行性及性能保證

中圖分類號:TQ319 ?文獻標識碼:A

0引言

隨著近年來環(huán)保形勢越來越嚴峻,SCR脫硝技術(shù)已經(jīng)成為電廠主流脫硝技術(shù),其還原劑NH3的來源有三種:液氨、氨水和尿素。由于液氨是危險化學品,隨著國家對安全的日益重視,逐漸出臺一系列相關(guān)的限制措施,使得電廠在用液氨時會在審批、工期、占地等諸多方面受到越來越多的制約,投運后通過環(huán)保驗收的程序也較為繁瑣;氨水也因為其運行成本居高不下而受到應用的局限。作為無危險的制氨原料,尿素具有與液氨相同的脫硝性能,是綠色肥料、無毒性,使用完全,因而沒有法規(guī)限制,并且便于運輸、儲存和使用。目前在國內(nèi)SCR脫硝采用尿素為還原劑已經(jīng)成為一種趨勢,并逐漸成為主流,尤其是在一些重點區(qū)域和離居民區(qū)較近的城市電廠,已有了越來越多的應用。

而尿素制氨工藝中,目前在300MW及以下的中小機組比較成型的是尿素熱解工藝,熱解制氨工藝其主要缺點就是能耗高,副產(chǎn)物多,運行成本高。隨著尿素水解技術(shù)的不斷成熟,熱解終將被水解制氨技術(shù)所取代。但傳統(tǒng)水解技術(shù)也存在一定弊端,初始投資大,氨氣產(chǎn)生慢,反應器體積龐大,造成其在中小機組難以普及,這就逐漸催生出尿素催化水解技術(shù)。

1尿素催化水解制氨工藝介紹

1.1 反應原理

低能耗尿素催化水解技術(shù)是在尿素普通水解和熱解技術(shù)的基礎(chǔ)上,提出的一種新型尿素制氨技術(shù)。其基本原理是將尿素顆粒運至電廠以后氣力輸送至儲倉,利用融溶或加蒸汽的方式配制出指定濃度(40-100%,一般為50%)的尿素溶液,再利用尿素供給泵輸送至水解反應器。反應器中裝有固定量的催化劑,主要成分包括NH4H2PO4(MAP)及(NH4)2HPO4(DAP)兩種成分,都是很常見的化工用品,在反應器操作狀況下催化劑呈熔融狀,控制反應器在恒溫、恒壓下運行如溫度155℃,壓力0.8Mpa的狀況下,可控制出口氣體組分,一般的NH3濃度約為30%。催化劑的主要作用是通過改變了反應路徑,從而大大加快反應速率,可較傳統(tǒng)水解法的30-60min提高約30倍。

尿素的水解反應為吸熱反應。為了使反應速率恒定,尿素、水和熱量都必須按照正確的比例供給水解器。水解器中裝有固定量的催化劑,催化劑在水解器內(nèi)可循環(huán)使用,在每次大修時更換即可。催化劑的主要作用是通過改變反應路徑,從而大大加快反應速率,降低響應時間。催化水解工藝使用的反應器充分考慮了尿素中雜質(zhì)的排除問題,在雜質(zhì)累計到一定程度后可手動將其從反應器中排出,因此對于尿素的品質(zhì)沒有特殊要求。

1.2 工藝流程簡介

袋裝尿素人工拆包采用斗提機將尿素倒入尿素溶液儲罐,儲罐由蒸汽加熱維持一定的溫度保證尿素正常配制到50%濃度。配制好的尿素溶液由尿素輸送泵送至尿素溶液儲罐進行儲存。濃度約50%、溫度為50℃的尿素溶液通過高壓泵從尿素儲罐打入水解器中,在溫度135-160℃、壓力0.4-0.9MPa及催化劑的作用下進行水解反應生成含氨氣、二氧化碳的混合氣?;旌蠚庵泻睗舛燃s37.5%(體積濃度),通過水解器上面的汽水分離器分離后,經(jīng)由減壓、流量控制調(diào)節(jié)與稀釋風在氨空氣混合器混合,稀釋氨濃度至5%以下,最后進入煙道進行脫硝。

1.3 尿素催化水解技術(shù)優(yōu)勢

使用低能耗尿素催化水解技術(shù)改造后不僅能夠降低成本,還具有以下優(yōu)勢:

(1)提高脫硝系統(tǒng)的可靠性:尿素催化水解系統(tǒng)制取的氨氣沒有任何中間副產(chǎn)物,對催化劑和機組沒有任何副作用:尿素催化水解系統(tǒng)產(chǎn)品氣理論產(chǎn)氨量為28.3%(wt),經(jīng)測試實際產(chǎn)品氣氨氣質(zhì)量濃度為27.5-29.2%,平均氨氣質(zhì)量濃度為28.47%(wt),與理論相當。

(2)提高系統(tǒng)的響應速率,優(yōu)化脫硝系統(tǒng)指標:尿素熱解系統(tǒng)需要通過增加尿素溶液來實現(xiàn)氨氣量的增加,且傳熱滯后,沒有蓄熱,也不允許尿素溶液量快速變化,因此,氨氣響應速度達3-4分鐘,而水解系統(tǒng)可以直接對氨氣量進行調(diào)節(jié)和控制,此外尿素催化水解技術(shù)增加了催化劑,大大加快了反應速度,氨氣量的響應速度達到滿負荷的13%/min,能夠大幅度提高NOx控制的精度,優(yōu)化指標。

2應用尿素催化水解制氨工藝的實施方案

2.1 系統(tǒng)布置

根據(jù)尿素催化水解系統(tǒng)各管道、設(shè)備內(nèi)流動的介質(zhì)參數(shù)不同,將整個系統(tǒng)分為反應系統(tǒng)、供給系統(tǒng)、氨空混合系統(tǒng)、排污系統(tǒng)、除鹽水系統(tǒng)、催化劑給料系統(tǒng)、反吹系統(tǒng)等。

2.1.1 反應系統(tǒng)

水解器是尿素水解系統(tǒng)的主要設(shè)備,用于尿素水解產(chǎn)生氨氣。濃度約50%、溫度為50℃的尿素溶液通過高壓泵從尿素儲罐打入水解器中,在溫度135-160℃、壓力0.4-0.9MPa及催化劑的作用下進行水解反應生成含氨氣、二氧化碳的混合氣?;旌蠚庵泻睗舛燃s37.5%(體積濃度),通過水解器上面的汽水分離器分離后,經(jīng)由減壓、流量控制調(diào)節(jié)與稀釋風在氨空氣混合器混合,稀釋氨濃度至5%以下,最后進入煙道進行脫硝。

設(shè)計雙氣室尿素催化水解反應器,主氣室用于反應加熱,小氣室用于表面排污,實現(xiàn)了良好的表面排污及排污的二次分解,提高了尿素利用率,減少了排污損失,水解器中設(shè)有加熱盤管,以保證反應區(qū)域的溫度。加熱盤管中的加熱介質(zhì)是爐后母管的高溫過熱蒸汽減溫減壓至170℃、0.7MPa的飽和蒸汽,加熱后形成的170℃、0.7MPa的飽和水通過疏水管道進入疏水擴容器。疏水管道上設(shè)置疏水器、旁路手動門等閥門。

水解器上設(shè)有催化劑進入口,催化劑通過高壓泵加入水解器中,催化劑在水解器內(nèi)可循環(huán)使用,排污過程中排掉的尿素和催化劑排入到尿素-催化劑箱經(jīng)過藍式過濾器過濾后重新回到水解反應器,重復利用。

水解器底部設(shè)有尿素溶解進入口,與尿素溶液系統(tǒng)相連,該進口亦為水解器初始進水口。此外,當系統(tǒng)故障或停機時,需用除鹽水清洗水解器,可用高壓泵通過該進口將除鹽水打入水解器中。該進口管道上設(shè)置壓力傳感器、氣動球閥、逆止閥及手動閥等。

水解器上設(shè)置排污口分別與廢水箱和尿素-催化劑箱連接,泄壓口與廢水箱連接,水解器上設(shè)有兩個雷達液位測量計和三個溫度傳感器,用于測量水解器中的尿素溶液的液位和溫度。

2.1.2 供給系統(tǒng)

尿素供給系統(tǒng)主要用于向水解器提供50%的尿素溶液。為了能根據(jù)脫硝需要NH3的量控制供給尿素溶液的流量,設(shè)置了質(zhì)量流量控制系統(tǒng),此外在尿素溶液進入水解器的管道上設(shè)置相應的電動門、氣動關(guān)斷球閥、氣動調(diào)節(jié)閥、逆止閥門及壓力傳感器。

蒸汽供給系統(tǒng)為水解器提供反應所需的熱量。蒸汽由電廠的爐后母管供給,通過減溫系統(tǒng)減溫減壓至170℃、0.7MPa的飽和蒸汽,此后,分為兩路,一路送入水解器的加熱盤管中,用于加熱反應區(qū)。進入加熱盤管的管道上需要設(shè)置壓力傳感器、溫度傳感器、氣動球閥、氣動調(diào)節(jié)閥、手動閥及相應的閥門;另一路用于沖洗尿素溶液、氨氣和排污管道,防止管道堵塞。

2.1.3 安全和排污系統(tǒng)

安全和排污系統(tǒng)主要是由一級排污管線、二級排污管錢、三級排污管線和手動排污管線組成。一級排污管線和手動排污管線與水解器底部的排污口相連,用于日常系統(tǒng)排渣這是由于尿素中含有雜質(zhì),當雜質(zhì)積累到一定程度,需要進行排污。此外,設(shè)備出現(xiàn)故障及停機時,需要進行沖洗排污,也使用這兩個排污管道.一般情況下,用一級排污管線自動排污,當一級排污出現(xiàn)故障時,使用手動排污。排污廢水均排入尿素-催化劑箱。一級排污管道上設(shè)置了相應的氣動球閥、逆止閥、其他閥門及壓力傳感器,手動排污管道上設(shè)置了手動閥和其他閥門。

當水解器壓力大于1.2MPa時,二級排污管道動作,進行泄壓排污,保護水解器。當經(jīng)過二級排污后,水解器的壓力還在繼續(xù)加大,當壓力達到1.9MPa時,三級排污管道動作。二級排污管道上設(shè)置了氣動球閥、逆止閥、壓力傳感器等,三級排污管道上設(shè)置了安全閥和壓力傳感器。兩排污管道均與廢水箱連接。

2.1.4 廢水處理系統(tǒng)

廢水處理系統(tǒng)主要是除掉細沙顆粒物,處理后的溶液循環(huán)使用,達到零排放的目的。

尿素水解正常運行時,需要在線排污,將水解反應器排污管道分兩個支路,一路進廢液-催化劑箱,一路進廢水箱。廢液-催化劑箱有兩個作用,一是:系統(tǒng)開車時用來溶解催化劑,將催化劑通過藍式過濾器,催化劑泵注入水解反應器;一是:正常運行排污時,將排污液排入廢液-催化劑箱,廢液-催化劑箱中的液位最高不超高廢液-催化劑箱高度的80%,開始將廢液-催化劑箱中的排污液經(jīng)過藍式過濾器過濾,濾液由催化劑泵注入水解反應器,進行循環(huán)使用,達到零排放的目的。

設(shè)備停機時,將水解反應器剩余的的尿素和催化劑混合溶液注入廢液-催化劑箱。下次啟動時重新注入到尿素水解反應器,將脫鹽水清洗液注入廢水箱,由廢水泵將脫鹽水清洗液注入到尿素溶解區(qū),用于溶解干尿素,脫鹽水清洗液循環(huán)使用,達到零排放的目的。

2.1.5 除鹽水系統(tǒng)

除鹽水供給系統(tǒng)分為三個支路:一路為用于水解器尿素溶液的稀釋;一路用于廢水箱稀釋;一路用于催化劑溶解箱的沖洗。除鹽水由電廠提供,其水質(zhì)要求為:SiO2≤ 20μg/L、Hardness~0μg/L、Conductivity(25DegC)≤ 0.40μS/cm,溫度為30℃,壓力為0.25MPa。

2.2 應用情況

某電廠150MW燃用煤粉機組實際改造應用,尿素催化水解系統(tǒng)性能評估期間,熱解與水解系統(tǒng)各測量系統(tǒng)運行正常,負荷及NOx基本接近,尿素溶液濃度均為50%(wt)。改造后應用性能如下:

(1)尿素催化水解系統(tǒng)對尿素溶液的平均水解率為99.46%,達到較高水平。

(2)平均脫除1kgNOx,熱解系統(tǒng)平均需要1.65kg尿素,尿素催化水解系統(tǒng)需要0.99kg尿素,尿素催化水解系統(tǒng)比熱解系統(tǒng)節(jié)省40%尿素;熱解系統(tǒng)需要3.94kwh電量,尿素催化水解系統(tǒng)需要2.12kg蒸汽量和0.35kwh電量,經(jīng)核算,尿素催化水解系統(tǒng)較熱解系統(tǒng)節(jié)省成本60%

3結(jié)語

可見,尿素催化水解技術(shù)在中小型機組中能夠良好應用,能夠滿足快速變負荷過程中脫硝的合格率,控制氮氧化物穩(wěn)定排放,滿足《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)的要求,能夠?qū)崿F(xiàn)節(jié)能與降低成本,因此尿素催化水解技術(shù)在中小型機組中是有推廣意義的。

參考文獻

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