徐彥陽
摘 要 通過對(duì)去毛刺機(jī)近2年以來更換飛錘情況以及下工序反饋由于飛錘問題導(dǎo)致毛刺去不干凈的記錄,對(duì)飛錘異常損壞進(jìn)行原因分析,確定了飛錘異常損壞的主要影響因素去毛刺機(jī)打冷坯、熱坯底部毛刺過多、輥道標(biāo)高問題等方面,并通過對(duì)去毛刺機(jī)控制系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化、對(duì)火焰切割機(jī)進(jìn)行改造等方法,既保證了鑄坯的表面質(zhì)量,又杜絕去毛刺機(jī)飛錘的異常損壞現(xiàn)象,使飛錘使用壽命延長(zhǎng)1.5倍。
關(guān)鍵詞 異常損壞 打冷坯 毛刺過多 輥道標(biāo)高
中圖分類號(hào):TH17 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1007-0745(2021)08-0024-02
隨著高效連鑄技術(shù)的發(fā)展,連鑄機(jī)拉速的提高,生產(chǎn)節(jié)奏顯著提高,鑄坯表面質(zhì)量問題大幅增加,不僅影響連鑄機(jī)的正常生產(chǎn),降低產(chǎn)量,而且還會(huì)影響設(shè)備的使用壽命,增加生產(chǎn)成本?;诖?,唐山不銹鋼有限責(zé)任公司通過分析去毛刺機(jī)檢修的記錄數(shù)據(jù),設(shè)計(jì)了一種去毛刺機(jī)自動(dòng)辨識(shí)冷熱鑄坯的新邏輯判斷模型,降低飛錘磨損量,成功延長(zhǎng)了去毛刺機(jī)飛錘的使用壽命。該系統(tǒng)準(zhǔn)確預(yù)報(bào)并辨識(shí)了冷熱鑄坯,避免發(fā)生去毛刺機(jī)飛錘打冷坯的現(xiàn)象發(fā)生,使得2020年來未發(fā)生過去毛刺機(jī)打冷坯事故。為減少去毛刺機(jī)打冷坯發(fā)生的幾率,利用新開發(fā)的去毛刺機(jī)自動(dòng)辨識(shí)冷熱鑄坯系統(tǒng)對(duì)近2年來的去毛刺機(jī)飛錘異常更換數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,并制定對(duì)應(yīng)的預(yù)防措施。
1 去毛刺機(jī)情況簡(jiǎn)介與生產(chǎn)現(xiàn)狀
1.1 去毛刺機(jī)情況簡(jiǎn)介
去毛刺機(jī)是用于除去火焰切割機(jī)在切割鑄坯時(shí),留在鑄坯首端和尾端毛刺的關(guān)鍵設(shè)備。而飛錘是去毛刺的關(guān)鍵點(diǎn)之一,如果飛錘磨損嚴(yán)重或受外力破碎脫落,將會(huì)導(dǎo)致鑄坯毛刺去不干凈,影響后續(xù)鑄坯質(zhì)量。下工序反饋存在鑄坯毛刺去不干凈的情況,2019年共發(fā)生20次,其中由于飛錘磨損嚴(yán)重造成毛刺去不干凈占70%(飛錘未到1個(gè)月的使用周期)。
1.2 去毛刺機(jī)工作流程
錘刀式去毛刺機(jī)的主要構(gòu)成部件為:主軸電機(jī)、旋轉(zhuǎn)總成(包括半月板、飛錘、飛錘銷軸、旋轉(zhuǎn)主軸)、升降液壓缸、光電、毛刺收集斗、去毛刺機(jī)防護(hù)罩等。
去毛刺機(jī)的工作過程是由傳感器光電開關(guān)控制,當(dāng)鑄坯頭部接觸到第一組光電開關(guān)時(shí),控制系統(tǒng)接收信號(hào),并提供一個(gè)輸出信號(hào)使去毛刺機(jī)主軸電機(jī)開始旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)方向與鑄坯的運(yùn)送方向一致,為正轉(zhuǎn)。鑄坯頭部接觸到第二組光電開關(guān)時(shí),控制系統(tǒng)再次接收信號(hào),根據(jù)設(shè)定的延遲時(shí)間后,去毛刺機(jī)升降液壓缸的換向閥接收到控制信號(hào),將旋轉(zhuǎn)總成抬起,同時(shí)鑄坯頭部進(jìn)入去毛刺機(jī),去除毛刺,經(jīng)過設(shè)定的抬起時(shí)間后,主軸總成回落至原位并停止。鑄坯繼續(xù)沿著輥道向前走,當(dāng)鑄坯尾部經(jīng)過第一組光電開關(guān)時(shí),光電傳遞給控制系統(tǒng)信號(hào),同時(shí)控制系統(tǒng)提供一個(gè)輸出信號(hào)使去毛刺機(jī)主軸電機(jī)開始旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)方向與鑄坯傳送方向相反,為反轉(zhuǎn)。當(dāng)鑄坯尾部經(jīng)過第二組光電開關(guān)時(shí),控制系統(tǒng)再次接收信號(hào),經(jīng)過設(shè)定的延遲時(shí)間后,去毛刺機(jī)升降液壓缸的換向閥接收到控制信號(hào),將旋轉(zhuǎn)總成抬起,同時(shí)鑄坯的尾部進(jìn)入去毛刺機(jī),開始去除毛刺,經(jīng)過設(shè)定的抬起時(shí)間后,主軸總成回落至原位并停止。此為鑄坯的去毛刺工作流程。
1.3 生產(chǎn)現(xiàn)狀
統(tǒng)計(jì)2019年全年更換去毛刺機(jī)飛錘數(shù)量,飛錘月平均更換數(shù)量達(dá)到150個(gè)(詳見表1)。
1.4 數(shù)據(jù)分析
根據(jù)2019年全年去毛刺機(jī)去毛刺效果差叫修、檢修記錄繪制了如下餅分圖,從圖1中可以看出,飛錘磨損嚴(yán)重造成去毛刺效果差問題竟占到總數(shù)的70%。
2 影響飛錘使用壽命因素
如表2所示,通過對(duì)八項(xiàng)因素進(jìn)行分析確認(rèn),發(fā)現(xiàn)影響飛錘使用壽命的主要原因主要有以下三條:
1.鑄坯毛刺過多。
2.去毛刺機(jī)無辨識(shí)冷熱鑄坯的功能。
3.毛刺機(jī)前后輥道標(biāo)高不同。
3 預(yù)防措施實(shí)施
針對(duì)3條要因分別制定改善措施,從而提高飛錘的使用壽命。
1.針對(duì)鑄坯毛刺過多進(jìn)行分析,確定火切機(jī)切割質(zhì)量方面的問題。小組在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研與對(duì)標(biāo)中發(fā)現(xiàn),首鋼鑄坯毛刺厚度3mm,鑄坯割縫寬度控制在4-5mm,而我們的鑄坯毛刺厚度控制在4mm,割縫寬度,6-8mm,并存在著能源消耗高、金屬損耗高、割縫底部粘渣、割嘴易堵塞、調(diào)火困難等弊端。
根據(jù)上述調(diào)研及分析,進(jìn)行了如下改造:(1)將割嘴內(nèi)孔直徑由5.5mm降低至4mm;(2)將點(diǎn)火裝置付置在割槍內(nèi)部;(3)將燃?xì)鈮毫档?0%。
通過優(yōu)化火切機(jī)割槍割嘴結(jié)構(gòu),降低割縫寬度,減少鑄坯底部毛刺量等措施,使得鑄坯割縫寬度降低至3-4mm,鑄坯底部毛刺厚度降低至2.5mm,有效提高了去毛刺機(jī)飛錘的使用壽命,減少了因毛刺過多造成的飛錘異常損壞的情況。
2.關(guān)于去毛刺機(jī)無辨識(shí)冷熱鑄坯的功能,針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的需求,小組人員進(jìn)行討論: 在自動(dòng)模式下,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制系統(tǒng)對(duì)冷坯和熱坯的識(shí)別(低于500℃判定為冷坯),并將數(shù)據(jù)傳輸至PLC程序,通過程序的判斷來控制去毛刺機(jī)的輸出。
通過開發(fā)的一種自動(dòng)識(shí)別冷熱鑄坯的功能,當(dāng)冷坯在經(jīng)過去毛刺機(jī)時(shí),不再通過人工進(jìn)行手動(dòng)停止去毛刺機(jī),通過程序自動(dòng)判定鑄坯類別,杜絕發(fā)生去毛刺機(jī)打冷坯的現(xiàn)象。
3.去毛刺機(jī)前后輥道標(biāo)高不同:以3號(hào)機(jī)2#轉(zhuǎn)盤輥道為基準(zhǔn),將去毛刺機(jī)與2#轉(zhuǎn)盤之間輥道重新打標(biāo)高,保證鑄坯運(yùn)行時(shí)在經(jīng)過去毛刺機(jī)時(shí),不出現(xiàn)頭部向下扎的現(xiàn)象。
通過對(duì)去毛刺機(jī)前后輥道重新打標(biāo)高,使鑄坯在運(yùn)行經(jīng)過去毛刺機(jī)時(shí),不再出現(xiàn)頭部下扎的現(xiàn)象,實(shí)施后,有利于減少飛錘受力過大損壞的幾率。
4 生產(chǎn)實(shí)施效果
1.統(tǒng)計(jì)2020年10-2021年2月更換去毛刺機(jī)飛錘周期,更換周期由30天延長(zhǎng)至47.3天。
2.直接效益如下所示:
(1)工時(shí)費(fèi)按55元/小時(shí)計(jì)算,每次更換毛刺機(jī)檢修需6小時(shí),經(jīng)統(tǒng)計(jì),改善后每年檢修次數(shù)減少6次,每次檢修需要6人,年節(jié)省人工維護(hù)費(fèi):55×6×6×6=1.2萬元。
(2)飛錘均價(jià)為330元/件,通過制定的措施實(shí)施后,使飛錘壽命延長(zhǎng)至原來的1.5倍,每年更換數(shù)量減少1500個(gè),年效益為:330×(150*14-75*8)=49.5萬元。
(3) 改造工時(shí)費(fèi)及光電、割槍的成本消耗總計(jì)為:12.5萬元。
綜上所述,通過三項(xiàng)預(yù)防措施的實(shí)施,每年可獲得的總效益共計(jì)1.2萬+49.5萬 -12.5萬=38.2萬元。
5 結(jié)論
通過一系列預(yù)防措施的實(shí)施,不僅提升了去毛刺機(jī)飛錘的使用壽命,還減少去毛刺機(jī)檢修頻次,實(shí)現(xiàn)去毛刺機(jī)自動(dòng)辨識(shí)冷熱鑄坯的功能,降低了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度、設(shè)備維護(hù)成本,并且減少鑄坯底部毛刺量以及火切機(jī)割縫寬度,提高了金屬收得率,減少了毛刺對(duì)輥道的劃傷,提高了鑄坯的質(zhì)量。