吳凱 張緯怡
摘 要 變壓器要實現(xiàn)內(nèi)部繞組引線引出至油箱外部,需要套管這一主要元件作為載體,既使引線對地絕緣,也能固定連接引線。套管可分為純瓷型、充油型和油紙電容型、膠紙電容型、復(fù)合外套干式電容型等。本文介紹了一起500kV主變套管電容量及介損異常分析,利用電氣試驗和絕緣油試驗在理論上初步分析了故障原因,通過返廠解體試驗找到了故障位置和故障起因,對電容屏的生產(chǎn)工藝提出新的要求。
關(guān)鍵詞 套管 電氣試驗 油色譜分析 電容屏
中圖分類號:TM63 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1007-0745(2021)07-0055-02
變壓器要實現(xiàn)內(nèi)部繞組引線引出至油箱外部,需要套管這一主要元件作為載體,既使引線對地絕緣,也能固定連接引線。油紙電容型套管,也就是通過多層絕緣層、以及各絕緣層間的鋁箔來實現(xiàn)主導(dǎo)電臂的包裹絕緣,是電壓等級在110千伏及以上的套管的主要絕緣結(jié)構(gòu),以主導(dǎo)電臂為圓心形成一大串同心圓柱形電容器,通過電容分壓的原理均勻電場。在最外層的鋁箔經(jīng)過小套管向外引出,稱為套管末屏。因為套管體積不大,導(dǎo)致電容量也很小[1](幾百皮法左右),因此套管的老化、內(nèi)部進水受潮以及套管其他局部性的缺陷都可以通過套管介質(zhì)損耗的測量數(shù)據(jù)反映;如果油型套管內(nèi)部出現(xiàn)問題,比如連接小套管斷線或接觸不良、內(nèi)部嚴(yán)重少油、電容層局部擊穿等,也可通過電容量變化的測量數(shù)據(jù)來反映。
1 故障概況
在某次例行試驗中,以500千伏變電站內(nèi)#1主變高壓套管為試驗對象,套管的型號為500HC639,制造廠家為(英國)傳奇電氣有限公司,生產(chǎn)日期是2000年6月,進行電容量和介損的測試數(shù)據(jù)采集。試驗過程中,如表1所示,發(fā)現(xiàn)A相高壓套管電容量及介損超標(biāo)[2]。隨即采集套管油樣進行油色譜和微水試驗,試驗數(shù)據(jù)如表2所示。
2 理論分析
在停電試驗前一周對套管進行紅外精確測溫,試驗結(jié)果見表3,未發(fā)現(xiàn)異常。
同時歷史試驗數(shù)據(jù)也正常,結(jié)合停電試驗數(shù)據(jù)和絕緣油試驗數(shù)據(jù),初步懷疑套管內(nèi)部存在如下缺陷[3]:
(1)介損超標(biāo),套管內(nèi)部可能受潮或者存在局部缺陷;(2)電容量增大,套管內(nèi)電容屏可能局部被擊穿;(3)油中水分含量為14.8mg/L,小于規(guī)程規(guī)定的15mg/L,說明套管內(nèi)部沒有進水受潮;(4)油色譜中特征氣體氫氣和甲烷含量占據(jù)主要部分,乙炔和乙烷含量占據(jù)次要部分,說明套管油紙絕緣中存在局部放電;(5)油色譜中特征氣體存在乙炔,但是不能確定套管內(nèi)部是低能量的局部放電還是電弧放電,于是對特征氣體進行三比值編碼:,編碼為1;,編碼為2;,編碼為1,三比值編碼組合是“121”,初步判斷為低能量放電兼過熱故障。
結(jié)合以上幾點分析,初步判斷套管內(nèi)部長期存在低能量局部放電,導(dǎo)致電容紙被局部擊穿,從而引起電容量增大和介損超標(biāo)以及絕緣油中出現(xiàn)特征氣體。
3 返廠解體試驗
3.1 絕緣油試驗
本次試驗從套管頂部取油,由于套管在運輸過程中平放,頂部儲油柜內(nèi)的絕緣油與瓷套內(nèi)的絕緣油充分交換,油中溶解氣體再次平衡,本次檢測數(shù)據(jù)較現(xiàn)場檢測數(shù)據(jù)高。油色譜檢測結(jié)果顯示乙炔、總烴、氫氣均嚴(yán)重超標(biāo),與現(xiàn)場檢測結(jié)果特征一致。
3.2 密封性檢查
在套管解體過程中先把其頂部將軍帽拆除,頂部有兩個流油孔在橡膠軟木墊下部,橡膠軟木墊無異常,將軍帽內(nèi)也沒有潮汽浸入現(xiàn)象。從套管頂部流油孔注入高純度N2,注入壓力達到0.3MPa,持續(xù)兩個小時觀察氣體壓力沒有明顯下降趨勢,在套管頂部的法蘭密封附近、油位計等部位均勻涂抹泡沫水后也未出現(xiàn)泡泡,證明所有部件密封性均不錯。
3.3 儲油柜檢查
儲油柜分為上、下兩個儲油室,下部的儲油室包含氣端瓷套、法蘭、套管油端瓷套、電容芯體等部件,上部儲油室和下部儲油室之間通過兩根油管連通。仔細排查后未發(fā)現(xiàn)儲油柜內(nèi)部有潮汽進入跡象,內(nèi)部的防潮設(shè)計也比較完美,不存在潮氣從流油孔進入的可能性。
3.4 套管拆解
該套管結(jié)構(gòu)上采用拉桿式,電容芯纏繞在鋁管上,將一根銅棒放置在鋁管內(nèi)部,其下端連接變壓器的繞組,中部加裝限位措施,而且在銅棒外部包裹絕緣,上部連接將軍帽,采用螺紋連接方式。電容芯剝出后,外表面絕緣包裹也較為整齊,沒有爬電、放電痕跡,按壓各電容屏的絕緣,發(fā)現(xiàn)絕緣包裹松緊度不好,比較松散。
3.5 電容屏檢查
通過逐層剝離電容屏,逐層檢查電容屏介損異常情況以及電容屏測試[4]。以鋁管連接的零屏為最后屏,末屏為第1屏,經(jīng)拆解,該套管電容屏共計76屏,其結(jié)構(gòu)大致為每一屏為開口大小約1公分、相鄰錯開開口的開口布置,整屏的為第1、20、38、57、76屏,剩余為兩塊端屏拼接布置。進行逐層剝離電容屏過程中出現(xiàn)部分問題,如裁剪不精細、布置不規(guī)則的電容屏邊緣、部分包繞不密實的絕緣紙、疑似下墜移位的下端部絕緣紙、缺失部分鋁箔邊角等問題。
因該套管大量采用端屏,無法逐屏開展電容量測試,只能對第1、20、38、57、76整屏進行電容量測試,試驗數(shù)據(jù)見表4。
接下來進行介損異常分析,發(fā)現(xiàn)不同層的燒蝕情況不同,從39層開始到70層,燒蝕逐漸嚴(yán)重,在39-40屏?xí)r出現(xiàn)了直徑為5cm的受熱變色痕跡,伴隨有輕微焦糊味;黑色燒蝕碳化點出現(xiàn)在40-41屏;兩個燒蝕點開始出現(xiàn)在42-43屏;因燒蝕產(chǎn)生的絕緣紙表面破損出現(xiàn)在44-45屏;三個燒蝕點出現(xiàn)在46-47屏。我們截取了最為嚴(yán)重的兩個位置展示,其一是如圖1所示的燒蝕痕跡中心,位于整屏的第57屏,其二是如圖2所示的最為嚴(yán)重的燒蝕位置,位于第60-70屏??斩粗行奈挥诰噤X管尾端476cm處,軸向直徑6cm,水平直徑5cm。燒蝕程度逐漸減輕的情況開始在70屏出現(xiàn),中下部鋁箔及絕緣明顯皺褶出現(xiàn)在74-75屏。76屏為零屏,與鋁管的連接可靠,無放電痕跡,與燒蝕痕跡對應(yīng)的鋁管表面有過熱痕跡。
4 結(jié)論
綜上所述,該套管的電容屏發(fā)生放電現(xiàn)象,原因是其鋁箔裁剪工藝控制不良,卷繞不密實。電容屏卷繞不緊會導(dǎo)致長時間運行后局部電容屏受重力作用向下移動(根據(jù)現(xiàn)場測量數(shù)據(jù),57屏至60屏之間3個間隔總間距為4cm,這跟大部分電容屏相鄰兩屏之間,下屏下邊沿的軸向間距一般為1cm的基本設(shè)置不同,多出1cm),場強會發(fā)生變化,若同時存在電容屏裁剪、芯體中存在雜質(zhì)等缺陷[5],會造成局部放電的情況。
參考文獻:
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