鞏 強(qiáng)
(甘肅鋼鐵職業(yè)技術(shù)學(xué)院,甘肅 蘭州 730000)
干熄焦焦炭有很高的抗碎性,孔隙減少使焦炭的反應(yīng)性減小,高爐煉鐵焦炭利用率提高,從而高爐生產(chǎn)能力提高約1%~3%[1]。通過(guò)調(diào)研分析發(fā)現(xiàn)干熄焦焦炭燒損嚴(yán)重會(huì)影響焦炭的抗碎性,通過(guò)以下工藝優(yōu)化,焦炭燒損率平均降低0.145%,很好的解決了焦炭燒損率高的問(wèn)題,改善了焦炭質(zhì)量。
酒鋼焦化廠自2008 年至今,先后建立了兩套140t/h 干熄焦系統(tǒng)。降低干熄焦燒損率是目前干熄焦行業(yè)中難點(diǎn),燒損率的核算也存在多種核算方式,如何以較準(zhǔn)確的方法核算也是行業(yè)經(jīng)常討論的問(wèn)題。目前干熄焦設(shè)計(jì)中采用的燒損率都是根據(jù)日本當(dāng)時(shí)的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)取得經(jīng)驗(yàn)值(1%左右),但是在行業(yè)各干熄焦實(shí)際運(yùn)行中,燒損率基本在2%左右,遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)理論值。燒損率高不僅導(dǎo)致了焦炭的燒損,不利于體現(xiàn)干熄焦的經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí),隨循環(huán)氣體帶到鍋爐的焦粉在鍋爐內(nèi)部燃燒對(duì)鍋爐爐管的壽命存在一定影響,也會(huì)導(dǎo)致鍋爐運(yùn)行參數(shù)的波動(dòng),不利于鍋爐的穩(wěn)定運(yùn)行。在焦炭干熄過(guò)程中,雖然燒損無(wú)法避免。但是,通過(guò)對(duì)工藝設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化,可以起到降低燒損率的目的。所以降低燒損率,對(duì)提高焦炭產(chǎn)量,提高干熄焦經(jīng)濟(jì)效益,延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命意義重大。
結(jié)合焦化廠干熄焦的具體生產(chǎn)實(shí)踐,通過(guò)對(duì)干熄焦系統(tǒng)全流程的熱平衡測(cè)試得出,2018 年3-4#焦?fàn)t干熄焦燒損率為1.5%左右,5-6# 焦?fàn)t干熄焦燒損率為1.8%左右,遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)值1.0%和1.2%。
通過(guò)開(kāi)展降低干熄焦燒損率技術(shù)攻關(guān)活動(dòng),對(duì)工藝、設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化,達(dá)到降低燒損率的目的,使3-6#焦?fàn)t干熄焦燒損率降低0.1%以上。
干熄焦在正常生產(chǎn)時(shí),循環(huán)系統(tǒng)內(nèi)會(huì)不斷產(chǎn)生CO、H2等可燃?xì)怏w,為了保證干熄焦系統(tǒng)的安全生產(chǎn),需控制循環(huán)氣體內(nèi)可燃?xì)怏w成分含量不超標(biāo),方法為導(dǎo)入空氣燃燒。由空氣導(dǎo)入閥向干熄爐環(huán)形煙道內(nèi)導(dǎo)入空氣,首先被燒掉的是循環(huán)氣體內(nèi)的可燃?xì)怏w,其次是焦粉及小塊徑焦炭,導(dǎo)致了焦炭的燒損。同時(shí),因干熄焦循環(huán)系統(tǒng)密封不是完全嚴(yán)密的,負(fù)壓區(qū)存在一定泄漏,且裝焦時(shí)會(huì)從爐口吸入空氣,也導(dǎo)致了焦炭的燒損。另外,在正常生產(chǎn)排焦溫度過(guò)高時(shí),紅焦顯熱回收不充分,為完成蒸汽回收指標(biāo),導(dǎo)致了燒損率的增大。
干熄爐內(nèi)主要反應(yīng)方程式:
根據(jù)氣體成分比例,得出:8C+7O2=2CO +6CO2
(1)規(guī)定CO 含量控制在4%~6%,既能防止可燃?xì)怏w達(dá)到爆炸極限,又能起到減少空氣導(dǎo)入量,控制燒損率的作用。
(2)4 月份,通過(guò)開(kāi)展充入氮?dú)饨档蜔龘p率實(shí)驗(yàn),當(dāng)充氮量達(dá)到1500m3/h 時(shí),干熄焦空氣導(dǎo)入量由15000m3/h 降至12000m3/h。通過(guò)氣體平衡核算,燒損率降低明顯。
(1)在5-6# 爐干熄焦系統(tǒng)檢修期間,將干熄焦鍋爐過(guò)熱器集箱后箱體保溫拆除后,過(guò)熱器爐管與水冷壁連接處密封不嚴(yán),箱體與水冷壁未滿(mǎn)焊。因爐管與水冷壁在鍋爐運(yùn)行過(guò)程中存在熱脹冷縮,連接部位不能焊接在一起。通過(guò)研究決定,對(duì)過(guò)熱器爐管與水冷壁連接處采用石棉填充、管卡固定、澆注密封的方式進(jìn)行處理;將后箱體與水冷壁筋板連接處進(jìn)行焊接,外部再進(jìn)行澆注密封,通過(guò)這兩種方式對(duì)鍋爐泄漏情況進(jìn)行了處理。干熄焦恢復(fù)正常后,氧氣含量明顯降低,由1.0%下降到0.2%左右,降低了焦炭燒損。
(2)按計(jì)劃每周檢查循環(huán)系統(tǒng)的密封性,目前存在的主要泄漏點(diǎn)有:二煉干熄焦鍋爐入口膨脹節(jié)有少量泄漏,該部位在正常生產(chǎn)時(shí)處于高溫狀態(tài)無(wú)法處理,計(jì)劃系統(tǒng)檢修時(shí)進(jìn)行處理。其他部位如鍋爐人孔、中栓蓋板螺栓存在螺絲松動(dòng)、微量泄漏等,都及時(shí)進(jìn)行了緊固處理。
(1)將熱管換熱器改為副省煤器,降低了進(jìn)干熄爐循環(huán)氣體溫度,降低了排焦溫度。
(2)通過(guò)對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行調(diào)整、核算,確定經(jīng)濟(jì)合理的排焦溫度為150~160℃。并對(duì)二煉焦及三煉焦干熄焦底部調(diào)節(jié)棒及中央周邊進(jìn)風(fēng)進(jìn)行調(diào)整,最終使二煉干熄焦排焦溫度降到180℃左右,三煉焦排焦溫度降到150℃左右,見(jiàn)表1。
表1 對(duì)策實(shí)施前后干熄焦運(yùn)行參數(shù)對(duì)照表
通過(guò)提高CO 含量控制范圍及導(dǎo)入部分氮?dú)?,?dǎo)入空氣量由15000m3/h 下降到12000m3/h,導(dǎo)入空氣量下降幅度較大,焦炭燒損減少;通過(guò)對(duì)系統(tǒng)嚴(yán)密性進(jìn)行檢查處理,系統(tǒng)O2含量由1.0%下降到0.2%;通過(guò)對(duì)熱管換熱器進(jìn)行改型,對(duì)調(diào)節(jié)棒及中央周邊進(jìn)風(fēng)進(jìn)行調(diào)節(jié),排焦溫度由200℃以上下降到150~180℃。
通過(guò)系統(tǒng)熱平衡計(jì)算得出:排焦溫度200℃時(shí),產(chǎn)汽率z 與燒損率x 的關(guān)系:z=9569x+452.86 kg/t(1);排焦溫度180℃時(shí),產(chǎn)汽率z 與燒損率x 的關(guān)系:z=9569x+460.53 kg/t(2);排焦溫度150℃時(shí),產(chǎn)汽率z 與燒損率x 的關(guān)系:z=9569x+471.51 kg/t(3)。
二煉干熄焦產(chǎn)汽率代入式(1),原燒損率為1.44%,排焦溫度下降到180℃,代入式(2),目前燒損率為1.35%,降低0.09%;三煉干熄焦產(chǎn)汽率代入式(1),原燒損率為1.76%,排焦溫度下降到150℃,代入式(3),目前燒損率為1.56%,降低0.2%。
改進(jìn)后二煉焦燒損率降低0.09%,三煉焦燒損率降低0.2%,平均降低0.145%,達(dá)到目標(biāo)值,實(shí)現(xiàn)了焦炭質(zhì)量的提升。
干熄焦利用氮?dú)饫鋮s紅焦,同時(shí)氮?dú)獗患訜?,加熱的氮?dú)膺M(jìn)鍋爐和爐水換熱,爐水升溫變高溫蒸汽,送汽輪機(jī)發(fā)電利用,降溫的氮?dú)庠俳?jīng)循環(huán)風(fēng)機(jī)送到干熄爐底部循環(huán)使用[2]。對(duì)二煉焦干熄焦運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn),在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,排焦溫度偏高,經(jīng)常發(fā)生循環(huán)風(fēng)量與排焦量不匹配,即氣料比波動(dòng)較大的現(xiàn)象,氣料比最大可波動(dòng)至1700m3/t焦,排焦溫度最高可達(dá)200℃,且鍋爐入口溫度偏低,紅焦顯熱得不到充分吸收,干熄焦熱效率越低,蒸發(fā)量較低,見(jiàn)表2。
表2 2020 年1~3 月干熄焦運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析表
干熄焦運(yùn)行實(shí)際氣料比1600m3/t 焦,與設(shè)計(jì)氣料比1240m3/t 焦偏差過(guò)大,造成燒損率大,氣料比高,造成風(fēng)機(jī)負(fù)荷增大,電能消耗大,排焦溫度高,造成紅焦顯熱得不到充分吸收,造成皮帶燒損嚴(yán)重。
導(dǎo)致氣料比大、排焦溫度高的主要原因是正負(fù)壓區(qū)存在泄漏,回流調(diào)節(jié)閥關(guān)不嚴(yán),回流中栓底部澆注料脫落,干熄爐內(nèi)焦炭下落不勻。
檢查循環(huán)系統(tǒng)的密封性,發(fā)現(xiàn)鍋爐人孔、中栓蓋板螺栓存在螺絲松動(dòng)、微量泄漏等,安排人員及時(shí)進(jìn)行了緊固處理。2021 年5 月24 日系統(tǒng)檢修時(shí)對(duì)鍋爐出口風(fēng)道外側(cè)進(jìn)行補(bǔ)焊,對(duì)干熄爐入口膨脹節(jié)進(jìn)行粘補(bǔ);利用干熄焦年修對(duì)鍋爐出口風(fēng)道進(jìn)行重新澆注,對(duì)回流中栓蓋板進(jìn)行了整體焊接。利用干熄焦年修氣密性試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),循環(huán)系統(tǒng)泄漏量明顯減少,循環(huán)系統(tǒng)嚴(yán)密性明顯增強(qiáng),循環(huán)系統(tǒng)氣料比降至1350m3/t 焦,達(dá)到預(yù)期效果,見(jiàn)表3。
表3 調(diào)節(jié)棒調(diào)節(jié)前后參數(shù)
干熄焦年修期間對(duì)回流調(diào)節(jié)閥進(jìn)行整體解體檢修,對(duì)調(diào)節(jié)閥的開(kāi)度進(jìn)行了重新標(biāo)定;年修期間對(duì)干熄焦所有的回流中栓底部的澆注料進(jìn)行了重新澆注;進(jìn)入干熄爐內(nèi)的循環(huán)氣體量增加,增加了焦炭的冷卻效果,干熄焦氣料比降至1300m3/t 焦,排焦溫度降至170℃,達(dá)到預(yù)期效果。
通過(guò)對(duì)干熄爐底部調(diào)節(jié)棒處的溫度進(jìn)行測(cè)量,并結(jié)合T3、T4 溫度進(jìn)行分析,對(duì)干熄爐底部西北側(cè)調(diào)節(jié)棒進(jìn)行調(diào)節(jié);年修期間將干熄爐底部的調(diào)節(jié)棒全部砸出,對(duì)磨損嚴(yán)重的調(diào)節(jié)棒進(jìn)行了更換,從而改善了焦炭質(zhì)量。
根據(jù)系統(tǒng)工程與循環(huán)經(jīng)濟(jì)理論,結(jié)合干熄焦的具體生產(chǎn)實(shí)踐,通過(guò)對(duì)干熄焦系統(tǒng)全流程的測(cè)試和對(duì)影響干熄焦燒損率的原因進(jìn)行分析,提出降低干熄焦燒損率的工序優(yōu)化方案及設(shè)備改造方案,優(yōu)化干熄焦生產(chǎn)工藝條件,提高循環(huán)系統(tǒng)設(shè)備的嚴(yán)密性,可以達(dá)到降低焦炭燒損率的目的。
經(jīng)本文的綜合比較分析,干熄焦工藝作為熄焦工藝的一部分,目前在熄焦方面改善焦炭質(zhì)量最好的方法就是干法熄焦。酒鋼焦化廠二煉焦干熄焦氣料比與設(shè)計(jì)氣料比偏差大,排焦溫度偏高,造成循環(huán)系統(tǒng)高負(fù)荷低效率運(yùn)行,影響焦炭質(zhì)量,通過(guò)以上探索和工藝優(yōu)化,循環(huán)系統(tǒng)氣料比降至1300m3/t 焦,接近設(shè)計(jì)氣料比,同時(shí)降低了排焦溫度,改善了焦炭質(zhì)量。