張 榮,王瑞林,劉曉菲,程 貝
(中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司,內(nèi)蒙古阿拉善 750333)
無(wú)水氯化鈣(CaCl2)白色或灰白色固體(粒狀、塊狀或粉末),味微苦,無(wú)臭,易溶于水,溶于水時(shí)放出大量的熱,具有強(qiáng)烈的吸濕性,于空氣中極易潮解,需密閉儲(chǔ)存。內(nèi)蒙古蘭太實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)氯化鈣生產(chǎn)線(xiàn),始建于2006年,其生產(chǎn)原料來(lái)源于當(dāng)?shù)丶儔A廠排出的廢液。氨堿法生產(chǎn)1 t純堿產(chǎn)生約10 m3廢液,廢液主要成分為氯化鈣、少量的氯化鈉和堿渣。生產(chǎn)的無(wú)水氯化鈣主要用做公司金屬鈉廠電解氯化鈉時(shí),降低氯化鈉熔點(diǎn)的助熔劑。
利用該地區(qū)特殊的氣候條件,采用鹽田灘曬技術(shù)對(duì)純堿廠排放的蒸氨廢液進(jìn)行蒸發(fā)濃縮,蒸發(fā)過(guò)程中,首先廢液中的氯化鈉結(jié)晶析出,采收后用于純堿原料,繼續(xù)對(duì)蒸氨廢液進(jìn)行蒸發(fā),當(dāng)濃度達(dá)到31 °Be′以上時(shí),進(jìn)入氯化鈣生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行凈化、噴霧干燥造粒后生產(chǎn)出成品——無(wú)水氯化鈣。
根據(jù)蒸發(fā)量大小,將18 °Be′~20 °Be′的蒸氨廢液(母液)灌入池中進(jìn)行自然蒸發(fā)濃縮,當(dāng)母液濃度達(dá)到29 °Be′時(shí),開(kāi)時(shí)析出氯化鈉,當(dāng)濃縮到32 °Be′~35 °Be′時(shí),母液中各項(xiàng)離子達(dá)到無(wú)水氯化鈣的質(zhì)量要求,將粗母液存入母液池中備用。如圖1。
圖1 無(wú)水氯化鈣生產(chǎn)工藝流程圖Fig.1 Production process flow chart of anhydrous calcium chloride
灘曬制得的粗母液含有泥沙等雜質(zhì)。凈化工序是利用沉清桶和砂濾器,將粗母液中的泥沙等雜質(zhì)過(guò)濾掉,凈化得到符合標(biāo)準(zhǔn)的潔凈母液。
采用流態(tài)化工藝,強(qiáng)制傳質(zhì)傳熱。采用燃煤熱風(fēng)爐加熱,把凈化空氣加熱到350 ℃~450 ℃送入造粒塔進(jìn)行熱交換,氯化鈣母液經(jīng)加熱后,析出顆粒狀無(wú)水氯化鈣成品。
氯化鈣主要生產(chǎn)工序?yàn)閲婌F造粒,噴霧造粒的關(guān)鍵設(shè)備為造粒塔,造粒塔運(yùn)行周期受熱風(fēng)溫度、塔內(nèi)風(fēng)向、運(yùn)行操作等影響較大,故生產(chǎn)操作要點(diǎn)是提高造粒塔運(yùn)行周期,保證生產(chǎn)效率。影響造粒塔運(yùn)行周期短的主要原因?yàn)椋捍?、冬季母液濃度差異大;鼓引風(fēng)系統(tǒng)有漏風(fēng)點(diǎn),鼓引風(fēng)量配比不合理。造粒塔內(nèi)大量成片結(jié)包掛壁于喉管。六水氯化鈣和氯化鈉顆粒在泡沫洗滌塔出口、折流板塔壁成片結(jié)包掛壁,造成鼓引風(fēng)不暢,無(wú)水氯化鈣和六水氯化鈣、氯化鈉顆粒分別在喉管處和泡沫洗滌塔出口、折流板塔壁處掛壁更為嚴(yán)重,導(dǎo)致喉管處和泡沫洗滌塔出口、折流板塔壁處清理洗塔頻繁,運(yùn)行時(shí)間短效率低。
灘曬池分級(jí)灘曬,生產(chǎn)過(guò)程中將不同濃度的母液摻兌進(jìn)行生產(chǎn)。如圖2。
圖2 灘曬池分級(jí)灘曬Fig.2 Grading of beach drying pond
(1)在泡沫洗滌塔至引風(fēng)機(jī)進(jìn)口處和1#、2#風(fēng)機(jī)出口三通連接處加裝盲板,徹底阻斷系統(tǒng)內(nèi)部泄露。
(2)在泡沫洗滌塔手孔上開(kāi)孔焊接4分管頭連接清水管,定期清理喉管內(nèi)壁附著的氯化鈣粉塵并沖洗,防止掛壁堵塞。
(3)在分配器上安裝壓力表測(cè)量螺桿泵壓力,壓力控制在0.6 MPa~0.75 MPa,調(diào)整造粒塔噴嘴霧化角度。
(4)將換熱器頂部花板材質(zhì)由不銹鋼改為碳鋼,列管高出花板2 cm。造粒塔塔頭、花板用耐溫200 ℃的平板橡膠墊密封處理。
1)節(jié)能降耗,降低生產(chǎn)成本。通過(guò)以上改進(jìn)措施,生產(chǎn)運(yùn)行洗塔時(shí)間由4 h/次減至3 h/次,周期延長(zhǎng)至7 d~12 d;煤耗由0.6 t煤/t降到0.59 t煤/t;電耗由320 kW·h/t下降到310 kW·h/t;全年生產(chǎn)時(shí)間由8個(gè)月減至7.5個(gè)月。
2)提高產(chǎn)能。根據(jù)近3 a的生產(chǎn)量比較,2017年實(shí)際生產(chǎn)1 845 t;2018年實(shí)際生產(chǎn)2 055 t;2019年實(shí)際生產(chǎn)2 096 t。較改造前的2017年,產(chǎn)能提高了13%,為企業(yè)創(chuàng)造了一定的經(jīng)濟(jì)效益。
3)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈。氯化鈣生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè),既解決了氨堿法純堿生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的大量廢液對(duì)環(huán)境的污染問(wèn)題,同時(shí)又因采用了鹽田灘曬技術(shù)有效地濃縮了蒸氨廢液,節(jié)省了大量蒸汽和電能,有效降低了單位產(chǎn)品能耗,延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈,并將分離出的氯化鈉用于純堿生產(chǎn),發(fā)展了循環(huán)經(jīng)濟(jì)。