石其征 李延振
(通用技術(shù)集團工程設(shè)計有限公司,山東 濟南 250031)
為推進煤炭綠色開采,大力發(fā)展礦區(qū)循環(huán)經(jīng)濟,切實保護礦區(qū)自然生態(tài)環(huán)境,梁家煤礦建設(shè)膏體充填開采項目。本項目智能控制系統(tǒng)是以膏體充填開采工藝為基礎(chǔ),調(diào)研總結(jié)國內(nèi)膏體充填開采礦井的先進經(jīng)驗,融合自動化、智能化、信息化的新理念和新技術(shù),從而實現(xiàn)膏體充填開采管控智能化,為智能化煤礦的建設(shè)奠定基礎(chǔ)。智能控制系統(tǒng)主要包括膏體充填開采智能化管控平臺、地面充填站自動化控制、井下設(shè)備遠程監(jiān)測與控制、主要生產(chǎn)部位實時視頻監(jiān)控等。
利用先進的計算機技術(shù)結(jié)合地面充填站工藝流程,基于微軟平臺自主設(shè)計開發(fā)一套適用于梁家煤礦膏體充填的數(shù)字化管控系統(tǒng)。該系統(tǒng)包括監(jiān)控軟件、視頻監(jiān)控集成、與充填開采配料系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接、井下閥門控制、井下管路壓力檢測、充填工作面液位檢測、報警處理、歷史數(shù)據(jù)和用戶權(quán)限等功能,實現(xiàn)充填開采系統(tǒng)控制的全面數(shù)字化和自動化,并可采用3D技術(shù)進行可視化,為智能充填提供技術(shù)保障,從而確保整個充填流程的安全高效運行。
該管控平臺具備如下主要功能:
(1)在地面充填集控中心實現(xiàn)遠程控制井下的保障閥和布料閥,并形成操作記錄;
(2)在地面充填集控中心實時顯示充填工作面液位情況;
(3)在地面充填集控中心實時顯示所有三通泄?jié){閥的壓力;
(4)根據(jù)充填工作面液位情況,自動切換布料閥;
(5)充填結(jié)束前,根據(jù)充填工作面液位情況,自動計算待充填量;
(6)能夠與梁家煤礦地面充填站配料系統(tǒng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)對接;
(7)通過3D技術(shù)進行可視化顯示充填液位情況。
基于光纖技術(shù)、以太網(wǎng)通訊技術(shù)和PLC技術(shù)等建立一套膏體充填井上下遠程控制架構(gòu),利用梁家煤礦現(xiàn)有的井上下工業(yè)生產(chǎn)監(jiān)控環(huán)網(wǎng)進行數(shù)據(jù)的傳輸。充填開采智能控制網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)如圖1。
圖1 充填開采智能控制網(wǎng)絡(luò)拓撲圖
在地面充填系統(tǒng)集控中心設(shè)置PLC主控制器(控制主站)。主站選用西門子 S7-1500系列PLC,采用雙CPU、雙電源配置,CPU模塊選用CPU1516-3;負載電源采用PM190W 8A,系統(tǒng)電源采用PS25 24V;以太網(wǎng)通訊采用CPU自帶通訊網(wǎng)口。本控制系統(tǒng)根據(jù)工藝要求及本著提高系統(tǒng)自動化水平、提高全員勞動生產(chǎn)率和經(jīng)濟效益、減輕工人勞動強度的原則,具備如下功能:
(1)數(shù)據(jù)采集功能。主要采集的數(shù)據(jù):① 各參與集控電動機的運行狀態(tài)、主要電動機的電流;② 部分不參與集控但需要在主控室監(jiān)視的電動機的運行狀態(tài);③ 全廠各料倉料位;④ 管道壓力;⑤各運料皮帶的運量;⑥ 膏體的密度;⑦ 各類保護信息,主要包括皮帶綜合保護裝置(跑偏、拉繩、溜槽堵塞、打滑等)、電動機故障信號等。
(2)報表及流程圖生成、打印功能。
(3)自動控制功能。① 運行方式選擇:本系統(tǒng)設(shè)有集中控制和就地控制兩種方式。集中控制又分為聯(lián)鎖自動、聯(lián)鎖手動和手動三種方式。其中聯(lián)鎖自動、手動用于正常生產(chǎn),自動時,系統(tǒng)各設(shè)備按程序自動啟停;聯(lián)鎖手動時,需按各設(shè)備間的聯(lián)鎖關(guān)系,通過計算機界面啟停。手動和就地時沒有聯(lián)鎖關(guān)系,只用于檢修和調(diào)試。② 啟動預(yù)告信號:在集控起車前,由計算機向各崗位發(fā)出聲光預(yù)告信號,如各崗位沒有問題,在一分鐘后自動起車;如存在故障,現(xiàn)場操作人員按下急停鈕,起車過程被取消,并發(fā)出聲光報警。③ 起車過程:系統(tǒng)按逆料流起車,起車過程中,如遇緊急狀況,按下就地箱上的急停按鈕,向調(diào)度室發(fā)出禁起信號,系統(tǒng)立即停車。④ 停車過程:系統(tǒng)按順料流停車,停車信號可由人為發(fā)送。當某設(shè)備發(fā)生故障時,本設(shè)備以前的設(shè)備立即停車,設(shè)備后的流程可由人為停車或不停車。人為停車時,至故障處理好后再次啟動;緊急狀況下,按下控制臺上的急停按鈕,所有設(shè)備將立即停車。⑤ 水泥、粉煤灰、爐渣、添加劑、調(diào)漿水等物料配比攪拌自動控制:實現(xiàn)膏體各物料按配方進行自動稱量配料、攪拌混合等工藝的自動化控制。自動控制原理為:各種物料根據(jù)設(shè)定批次自動投料到稱量斗,稱量完成后,自動卸料到攪拌機,根據(jù)設(shè)定攪拌時間,攪拌完成后,自動放料到料漿斗,整個過程為全自動執(zhí)行。⑥ 膠結(jié)攪拌機的液位控制:用三段“液位反饋閉環(huán)”控制方案,即正常液位段、高液位段和低液位段控制。當液位計檢測的液位在正常液位段時,排料電動球閥以固定開度輸出,保證充填系統(tǒng)在較小的給料波動中正常穩(wěn)定工作。當液位計檢測的液位分別在高液位段和低液位段時,排料的電動球閥進行控制調(diào)節(jié),保證給料槽不溢出或者拉空。電動球閥實現(xiàn)自動控制啟停和手動自動切換功能。⑦ 充填料漿濃度和流量的檢測:經(jīng)攪拌機充分攪拌后的混合料漿經(jīng)電磁流量計和在線濃度計的檢測后經(jīng)充填泵打到充填工作面。檢測到的流量和濃度通過PLC(可編程控制器)的模擬量輸入模塊輸送到組態(tài)控制界面,供工作人員參考用。
為減少井下線纜的敷設(shè)量,在井下設(shè)置兩臺防爆PLC控制分站用以對井下數(shù)據(jù)的采集和設(shè)備的控制。兩臺防爆PLC控制柜通過光纖與地面PLC控制主站相連。
創(chuàng)新設(shè)計“PLC→電液閥→布料閥或保障閥”控制回路結(jié)構(gòu);基于經(jīng)驗算法實現(xiàn)對保障閥0%~100%的開度控制;通過在閥體頂部安裝位移傳感器,位移傳感器和電液閥接入井下防爆PLC控制箱,從而實現(xiàn)在地面充填集控中心遠程控制調(diào)節(jié)閥開度的目的;采用位移傳感器測量閥門的實際開度;通過對電液閥開關(guān)時長控制,達到調(diào)節(jié)開度與目標開度一致的效果,這樣更有利于優(yōu)秀操作經(jīng)驗的積累和轉(zhuǎn)化利用。
選用高精度的位置檢測傳感器,實時檢測充填工作面剩余充填高度數(shù)據(jù)[1-4]。
為提高運行監(jiān)控水平,設(shè)置獨立的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。本系統(tǒng)主要包含前端攝像機、傳輸線纜、網(wǎng)絡(luò)交換機、網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機,視頻解碼器、液晶監(jiān)視器器墻等,通過地面中心控制站與礦井生產(chǎn)調(diào)度信息中心的傳輸網(wǎng)絡(luò),將本視頻監(jiān)控系統(tǒng)接入的視頻信號接入到礦井工業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng),礦各級分管領(lǐng)導(dǎo)可通過系統(tǒng)授權(quán)察看充填開采系統(tǒng)主要位置視頻圖像。
在地面充填站的高、低壓配電室、充填車間、料棚及室外等位置各設(shè)置一個視頻監(jiān)控點,配置可變焦球型網(wǎng)絡(luò)攝像機,具有300萬像素,20倍變焦,網(wǎng)絡(luò)高清智能球機。
在井下保障閥、布料閥、雷達液位傳感器等處各設(shè)置一個視頻監(jiān)控點,配置隔爆網(wǎng)絡(luò)槍型攝像機,200萬像素。
梁家煤礦膏體充填開采項目已投產(chǎn),運行效果良好。充填開采工藝控制實現(xiàn)了全數(shù)字化,生產(chǎn)過程透明化。充填過程由地面集控中心一鍵操作代替井下人工手動操作,將充填人員、管路巡視人員、閥門操作人員定員由原定的15人縮減為3人,大大降低了用工數(shù)量,從而顯著提升了生產(chǎn)效率,達到了減人提效的目的,具有良好的經(jīng)濟效益。