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提升輸煤系統(tǒng)除塵設備效能,改進粉塵治理措施與研究

2021-10-13 08:14李志寶
科技信息·學術(shù)版 2021年11期
關(guān)鍵詞:除塵器粉塵

李志寶

摘要:隨著我國新環(huán)保法落地實施,城市化的進程越來越快,各地都在努力發(fā)展綠色能源作為動力,而當前社會的主要發(fā)展能源還是電力能源,但由于各地文化,經(jīng)濟、資源的差異化,并受到資源限制以及技術(shù)原因,西北煤炭資源燃燒進行的火力發(fā)電仍然是當前最主要的方式。本文章主要闡述我廠在輸煤過程中造成粉塵的原因,對環(huán)境的危害以及老舊電廠存在的降塵問題及改進措施。

關(guān)鍵詞:粉塵;除塵器;除塵系統(tǒng)

眾所周知,火力發(fā)電廠唯一能源來源于煤炭,煤炭經(jīng)過鐵路或公路運送到火電廠煤場,需要經(jīng)過各種參配及層層篩選,適合燃燒的煤種再通過輸煤系統(tǒng)運送到鍋爐中燃燒產(chǎn)生電能。煤炭從煤廠輸出到鍋爐,這過程不斷把煤炭進行運輸、裝卸及參配,煤粒不斷產(chǎn)生變化,最終煤粉也不斷增加,各級環(huán)保部門對輸煤系統(tǒng)煤炭粉塵濃度進行檢測發(fā)現(xiàn),煤場、碎煤機機、輸送棧橋、廊道是粉塵超標最為嚴重的地方,空氣中每平方米至少含有幾十毫克的粉塵顆粒,遠遠大于國家標準粉塵。

輸煤系統(tǒng)現(xiàn)狀

我廠燃料輸煤裝置建成投產(chǎn)較早,開建輸煤量設計能力為≯200噸/小時,貯煤量20000噸,隨著生產(chǎn)需求及擴產(chǎn)計劃,輸煤系統(tǒng)配套擴建,設計能力增加到≯300噸/小時,貯煤能力達到73900噸。主要采用輸送帶向鍋爐原煤倉供煤,燃煤運輸均采用雙路皮帶機,實行一運一備,共有10條皮帶機,皮帶機的主要參數(shù)為:B=800mm(4#帶為1000mm),V=1.4m/s,Q=300t/h;輸煤系統(tǒng)為一級破碎設備。破碎機選用HS-300型環(huán)錘式碎煤機,出力為300t/h,。系統(tǒng)不設篩分設備,當原煤粒度能滿足要求時,可不破碎經(jīng)碎煤機旁路直接進入系統(tǒng);輸煤系統(tǒng)采用程序控制和就地控制兩種方式,程控室設在主控室樓內(nèi),控制盤或微機上具有選擇開關(guān)、控制開關(guān)、信號裝置和檢查、監(jiān)視儀表等;輸煤系統(tǒng)在碎煤機前設置兩級永磁除鐵器,以清除煤中鐵件;進行計量的設備有電子皮帶秤;為了提高輸煤系統(tǒng)的運行可靠性,裝設了各類帶式輸送機保護裝置;在各吊物孔及各轉(zhuǎn)運點設檢修起吊設施;在輸煤系統(tǒng)中,設置除塵設備;同時還設置排污泵排運輸煤系統(tǒng)污水至煤泥沉淀池;由于輸煤系統(tǒng)建設時間早,自動化水平較為低下,造成現(xiàn)場人工操作設備較多。

輸煤系統(tǒng)粉塵產(chǎn)生原因

一、輸煤系統(tǒng)除塵及降塵措施及各類設施存在缺陷

車間輸煤系統(tǒng)皮帶機運行速度一般在2米左右,帶式輸送機運行期間,皮帶機膠帶與燃煤運轉(zhuǎn)其上,在導料槽出口與皮帶機頭部之間的開放式空間運動中形成鼓風效應,造成攜帶飄酒式場塵,另外,皮帶機運轉(zhuǎn)受傳統(tǒng)清掃形式的影響,當輸送機停運后,自然沉降的粉塵會隨著系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)而在次飛揚,二次污染環(huán)境,此時除塵及降塵措施必須起到效果,燃料車間目前采取的除塵及降塵措施主要有以下幾種;

1、噴水降塵

車間各個導料槽出口均設置噴頭。這也是燃煤系統(tǒng)降塵常規(guī)方法。噴水管使用20m的塑管鉆孔制成的,噴水孔徑為1.5mm,噴水距煤流表面距離25mm為了保證噴水孔噴出水滴的良好霧化,噴水管前水的均采用車間新水連接,壓力為0.6Mpa,噴水降塵法比較簡單,實質(zhì)就是增加煤的濕度,使其不在產(chǎn)生揚塵;但今年隨著經(jīng)濟技術(shù)核算,煤中水分的增加對煤的燃燒指標也有一定影響,煤中含水過多會影響制粉系統(tǒng)的干燥出力和導致原煤起拱、蓬煤等現(xiàn)象的出現(xiàn),噴入煤中的水分最終都要進入爐,最后隨煙氣排出鍋爐若按入爐水的溫度30℃和煙溫度150℃計算,每噴入1kg水,鍋爐就需損失將近200k(熱水熱+蒸汽熱+過熱)左右的熱量,更為不利的是,煙氣度增加還會影響煙氣露點,使空氣預熱器發(fā)生低溫腐蝕和堵灰以致于影響鍋爐的正常生產(chǎn),所以廠部在車間指標中也增加了全水指標作為煤炭燃燒指標,作為煤炭全流程控制指標。

2、水浴沖擊式除塵器

水浴沖擊式除塵器利用高速氣流在狹窄通道內(nèi)呈S形軌跡運動的沖激力,強化粉塵在水洗作用下的濕潤、凝并和沉降功能,通過管線將含塵氣體由入口進入除塵器,氣流轉(zhuǎn)彎向向沖擊水面,部分較大的塵粒落入水中。當含塵氣體以18-35米/秒的速度通過上、下葉片間的“S”形通道時,激起大量的水花,使水氣充分接觸,絕大部分微細的塵?;烊胨校购瑝m氣體得以充分凈化,另一方面,除塵器排污閥出現(xiàn)滲漏,致使除塵器中水位不足,進入除塵器中的煤粉不能通過水浴直接被通風口排除,造成二次污染及新水浪費現(xiàn)象

二、針對現(xiàn)有的缺陷,提升輸煤系統(tǒng)除塵設備效能迫在眉睫

1、降低新水直噴,增加霧抑塵設施改造,減少鍋爐熱量損失,2020年燃料存煤廠封閉改造,新建存煤廠存量為5萬噸,現(xiàn)有噴淋設施較之前減少了50%以上,增加了5臺霧炮,噴水量減少50%以上,3#帶實現(xiàn)噴霧改造,利用空氣壓力與水壓在噴嘴處的配比或以高壓泵類為基礎(chǔ)在噴嘴處噴出形成微米級的霧狀霧,有效的實現(xiàn)抑塵目標,并且干霧抑塵系統(tǒng)可以很好的治理10m以下的粉塵,達到了在污染的源頭起塵點進行粉塵治理,針對10um以下可吸入性粉塵治理效果高達96%,避免矽肺病危害,水粒為干需,在抑塵點形成而密的霧水小,減少了物煤熱值損失,無二次污染,近一年檢測3#帶尾部粉塵濃度均在4.44mg/m3,遠小于國家不大于8mg/m3標準。

2、扁布袋式除塵器缺陷處理

我廠的布袋除塵器結(jié)構(gòu)組成由 :除塵器進排風道、過濾室(中、下箱體)、清潔室、濾袋及(袋籠骨)、氣動蝶閥、振打器,脈沖清灰機構(gòu)、自動控制機構(gòu)等,除塵時將含煤塵氣體由進氣口進入中部箱體,從濾袋外進入布袋內(nèi),粉塵被阻擋在濾袋外的表面,凈化的空氣進入袋內(nèi),再由布袋上部進入上箱體,最后由排氣管排出,煤塵通過過濾材料,塵粒被過濾下來,過濾材料捕集粗粒粉塵主要靠慣性碰撞作用,捕集細粒粉塵主要靠擴散和篩分作用。但在此環(huán)境中控制繼電器就因為煤塵影響出現(xiàn)動作延遲現(xiàn)象,后續(xù)的啟停程序就無法實現(xiàn)現(xiàn)有的同步功能,為此我們需要對各個除塵器進行逐一實驗,對于無法同步的除塵器邏輯進行修改,使其延時不超過5秒,煤流在落入原煤倉激起粉塵前保證除塵器能正常工作,停止進煤30秒后除塵器啟動排灰程序并結(jié)束此次運行,提高運行效能,同步對各除塵器管線及布袋進行檢查,對于布袋無法起到過濾的進行更換,對已經(jīng)出現(xiàn)堵塞的管線進行全面疏通,使其除塵器達到98%以上的效能。

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