楊善龍,張先龍
(1.中鐵隧道股份有限公司,河南 鄭州 450000; 2.中鐵隧道局集團(tuán)路橋工程有限公司,天津 300000)
隨著我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度的加大和推進(jìn),國(guó)家鐵路投資建設(shè)向西部延深,在未來(lái)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中,長(zhǎng)大隧道的修建比例將越來(lái)越高,為滿足工期要求,在隧道施工中往往需要設(shè)置輔助坑道[1],目前國(guó)內(nèi)特長(zhǎng)隧道施工大多采用長(zhǎng)隧短打的方式,往往設(shè)計(jì)較多的斜井或平導(dǎo),甚至施工過(guò)程中增設(shè)迂回平導(dǎo)以增加工作面,提高施工效率,縮短工期[2-3]。在輔助坑道進(jìn)正洞的過(guò)程中,由于通道口結(jié)構(gòu)特殊、受力情況復(fù)雜,挑頂方法的選擇不僅關(guān)系到整個(gè)結(jié)構(gòu)的安全穩(wěn)定同時(shí)對(duì)整個(gè)隧道的施工生產(chǎn)進(jìn)度具有重要影響,因此,在以往的隧道修建中,對(duì)隧道挑頂施工展開了大量研究,隨著我國(guó)隧道施工裝備和技術(shù)水平的提高,對(duì)輔助坑道進(jìn)正洞挑頂施工技術(shù)也越發(fā)成熟,并根據(jù)圍巖地質(zhì)條件,施工成本等各種因素不斷優(yōu)化設(shè)計(jì),提出了多種挑頂施工新方法,以鄭萬(wàn)高鐵香爐坪隧道7號(hào)橫通道進(jìn)正洞為例,闡述在大機(jī)配套施工條件下,通過(guò)優(yōu)化施工工藝,充分結(jié)合地質(zhì)條件,快速完成Ⅲ級(jí)圍巖條件下的挑頂施工,并對(duì)橫通道挑頂施工進(jìn)行簡(jiǎn)要總結(jié)。
鄭萬(wàn)高鐵香爐坪隧道位于湖北省宜昌市興山縣境內(nèi),全長(zhǎng)15 154 m,為大斷面雙線隧道,全隧設(shè)計(jì)圍巖Ⅲ級(jí)占29.3%,Ⅳ級(jí)占58.59%,Ⅴ級(jí)占12.11%,隧道最大埋深1 100 m,隧道進(jìn)口D1K585+082~D1K586+980段為低瓦斯段,全隧穿越香爐坪斷層和姜家坡斷層,隧道圍巖復(fù)雜多變,地質(zhì)條件復(fù)雜,洞身右側(cè)順層偏壓,洞口右側(cè)邊坡順層,為滿足施工工期、防災(zāi)救援、通風(fēng)排水的需要,結(jié)合地形、地質(zhì)條件,本隧道采用“4平導(dǎo)+2斜井”的輔助坑道模式,隧道采用大機(jī)配套全斷面法進(jìn)行施工。
香爐坪隧道一號(hào)平導(dǎo)7號(hào)橫通道進(jìn)正洞對(duì)應(yīng)洞身圍巖等級(jí)設(shè)計(jì)為Ⅲ級(jí),交叉口段采用Ⅲ級(jí)加強(qiáng)復(fù)合式襯砌,拱墻設(shè)置Ⅰ18工字鋼架,鋼架縱向間距1.0 m,系統(tǒng)錨桿拱部采用φ25預(yù)應(yīng)力錨桿、邊墻采用φ22砂漿錨桿,錨桿長(zhǎng)3.5 m,間距1.5 m×1.5 m(環(huán)×縱),拱墻設(shè)置φ6鋼筋網(wǎng),網(wǎng)格間距20 cm×20 cm,初期支護(hù)設(shè)計(jì)噴射C30混凝土,厚25 cm,二次襯砌采用C35鋼筋混凝土,厚45 cm,正洞斷面圖如圖1所示。
橫通道原設(shè)計(jì)采用單車道無(wú)軌Ⅰ型Ⅲa型復(fù)合式襯砌,凈空5.0 m(寬)×6.0 m(高),由于香爐坪隧道進(jìn)口為加強(qiáng)型機(jī)械化配套工區(qū),工區(qū)全電腦三臂鑿巖臺(tái)車、濕噴機(jī)械手、鉆注一體式錨桿臺(tái)車、鋼拱架安裝臺(tái)車等大型機(jī)械配套齊全。隧道7號(hào)橫通道與正洞小里程方向平面夾角45°,原設(shè)計(jì)采用無(wú)軌單車道Ⅰ型斷面,鑿巖臺(tái)車長(zhǎng)18 m,通過(guò)橫通道轉(zhuǎn)入正洞施工時(shí)通過(guò)條件困難,根據(jù)施工組織需要,為提高大型機(jī)械通過(guò)效率,提高施工效率,7號(hào)橫通道斷面凈空尺寸調(diào)整為7.5 m×6.2 m(寬×高),采用雙(錯(cuò))車道Ⅲ級(jí)圍巖Ⅲa型復(fù)合(交叉口)襯砌,初期支護(hù)采用錨噴支護(hù),系統(tǒng)錨桿拱部采用φ22砂漿錨桿,錨桿長(zhǎng)2.5 m,間距1.2 m×1.5 m(環(huán)×縱),拱部設(shè)置φ6鋼筋網(wǎng),網(wǎng)格間距25 cm×25 cm,初期支護(hù)設(shè)計(jì)噴射C25混凝土,厚12 cm,二次襯砌采用C25混凝土,厚25 cm,橫通道斷面圖如圖2所示。
香爐坪隧道進(jìn)口7號(hào)橫通道長(zhǎng)31.87 m,橫通道中線與平導(dǎo)中線交叉里程為PD1K587+849.1,與正洞左中線交叉里程為D1K587+902.85,與正洞小里程方向夾角45°,橫通道交叉口位置關(guān)系如圖3所示。
采用門架導(dǎo)洞法能夠使用門架橫梁作為正洞的臨時(shí)支撐,由于其開挖斷面小,初期支護(hù)能夠快速封閉,保證了圍巖的穩(wěn)定和施工安全,在挑頂過(guò)程中這種方法特別在軟弱圍巖地段得到了廣泛應(yīng)用。
具體實(shí)施方式為,在橫通道開挖至正洞邊緣時(shí)支立兩榀鎖口拱架,采用門式導(dǎo)洞向主洞開挖,在門型拱架安設(shè)完成后,及時(shí)進(jìn)行錨噴支護(hù),加強(qiáng)導(dǎo)洞的穩(wěn)定性,在導(dǎo)洞開挖支護(hù)完成后,進(jìn)行該段交叉口主洞鎖口及挑頂段鋼拱架的安裝,并及時(shí)進(jìn)行噴混凝土支護(hù),支護(hù)完成后對(duì)門式導(dǎo)洞兩側(cè)的拱架進(jìn)行拆除,進(jìn)行主洞上臺(tái)階的開挖支護(hù)作業(yè),見圖4~圖7。
采用門架導(dǎo)洞法能夠安全穩(wěn)定的完成挑頂段的施工,但同時(shí)存在以下問(wèn)題:
1)從圖4可知,在門型拱架安設(shè)完成,進(jìn)行挑頂段正洞拱架的立設(shè)時(shí),門架橫梁無(wú)法進(jìn)行拆除,永久性地作為正洞初期支護(hù)的一部分,且后期進(jìn)行正洞兩側(cè)的開挖時(shí),需要對(duì)已經(jīng)錨噴支護(hù)過(guò)的門架進(jìn)行拆除,拆除后的門架基本扭曲變形,無(wú)法再次利用,造成了鋼材的浪費(fèi),增加了成本。
2)從圖6,圖7可知,由于正洞拱架與橫通道鎖口拱架的順接,導(dǎo)致左上方局部形成了三角形超挖帶,這種超挖多半是由于人為導(dǎo)致,是由施工方法所決定的,很難避免,在后期施工二次襯砌時(shí),需要對(duì)其進(jìn)行回填,增加了混凝土的使用量。
由于7號(hào)橫通道進(jìn)入正洞對(duì)應(yīng)洞身圍巖為Ⅲ級(jí),圍巖自穩(wěn)能力較好,采用擴(kuò)挖法進(jìn)行施工,不僅保證了安全同時(shí)提高了施工效率。圖8在橫通道與正洞交叉口立設(shè)兩榀鎖口拱架進(jìn)行加強(qiáng)支護(hù),然后開挖進(jìn)入正洞,并以較小斷面(小于正洞開挖輪廓2 m~3 m)向兩側(cè)開挖,待兩側(cè)開挖一定距離后,由出口方向逐步抬高開挖至正洞拱頂位置形成上臺(tái)階開挖,然后不斷擴(kuò)大開挖半徑直到開挖至正洞設(shè)計(jì)輪廓,形成正洞上臺(tái)階開挖,最后進(jìn)行反向開挖,完成整個(gè)交叉段的開挖。
對(duì)于Ⅲ級(jí)圍巖,采用擴(kuò)挖法,充分利用圍巖的自穩(wěn)性,采用錨噴支護(hù)一方面提高了施工效率,另一方面降低了施工成本,且擴(kuò)挖法使用較為靈活,能夠根據(jù)開挖揭露的圍巖情況及時(shí)調(diào)整支護(hù)參數(shù),能夠較好地保證施工安全。但仍然存在一定的不足,主要體現(xiàn)在:1)該工法在實(shí)施中由于需二次擴(kuò)挖,對(duì)土體的擾動(dòng)較大[4];2)在整個(gè)反向擴(kuò)挖法實(shí)施過(guò)程中,不斷改變開挖方向,且受開挖場(chǎng)地和方向的限制,不利于大型機(jī)械化設(shè)備正常開展工作。
鑒于香爐坪隧道7號(hào)橫通道進(jìn)正洞的地質(zhì)條件,決定采用擴(kuò)挖法進(jìn)行挑頂,并結(jié)合香爐坪隧道大機(jī)配套開挖的工裝設(shè)備,對(duì)現(xiàn)有的擴(kuò)挖法進(jìn)行優(yōu)化。
香爐坪隧道7號(hào)橫通道進(jìn)正洞洞身圍巖設(shè)計(jì)為Ⅲ級(jí),結(jié)合地質(zhì)條件,決定采用外擴(kuò)法進(jìn)行挑頂施工,為確保施工安全,在橫通道開挖至正洞邊緣時(shí),再次施作超前地質(zhì)預(yù)報(bào),采用地質(zhì)雷達(dá)法探明橫通道前方圍巖情況,施工步驟如下:
1)在橫通道開挖至正洞邊緣時(shí)立設(shè)兩榀異型拱架,對(duì)交叉口進(jìn)行立拱加強(qiáng),考慮正洞拱架落腳位置的牢固性,為其提供一個(gè)牢固的落腳平臺(tái)[5]。
2)橫通道進(jìn)入正洞的過(guò)程中,不改變進(jìn)入正洞的方向繼續(xù)向前開挖至正洞右側(cè)開挖輪廓線的交點(diǎn),對(duì)應(yīng)橫通道里程HTD+048,正洞里程D1K587+929.2,整個(gè)開挖過(guò)程中采用逐步抬高進(jìn)行開挖,根據(jù)對(duì)應(yīng)的正洞標(biāo)高不斷調(diào)整橫通道開挖輪廓,每循環(huán)開挖完成應(yīng)及時(shí)支護(hù),及時(shí)封閉,以有效保證隧道施工質(zhì)量[6]。
3)對(duì)靠近橫通道兩側(cè)等腰三角形待挖區(qū)進(jìn)行開挖,從而形成正洞上臺(tái)階。
4)對(duì)上臺(tái)階及時(shí)進(jìn)行支護(hù),支護(hù)參數(shù)為:采用φ6鋼筋網(wǎng),網(wǎng)格間距20 cm×20 cm,拱部采用φ25預(yù)應(yīng)力錨桿,長(zhǎng)3.5 m,間距1.5 m×1.5 m(環(huán)×縱),加強(qiáng)支護(hù)采用Ⅰ18型鋼,間距1 m,噴射25 cm厚C30混凝土。
5)對(duì)橫通道左側(cè)區(qū)域進(jìn)行開挖,使左側(cè)形成整個(gè)正洞上臺(tái)階開挖,并繼續(xù)向大里程進(jìn)行開挖至D1K587+929。
6)在上臺(tái)階往大里程開挖過(guò)程中,及時(shí)進(jìn)行支護(hù),立拱加強(qiáng)段至D1K587+913,D1K587+913~D1K587+929采用錨噴支護(hù),鋼筋網(wǎng)片采用φ6鋼筋網(wǎng),網(wǎng)格間距25 cm×25 cm,拱部采用φ25預(yù)應(yīng)力錨桿,長(zhǎng)3.0 m,間距1.5 m×1.5 m(環(huán)×縱),噴射12 cm厚C30混凝土。
7)反向開挖橫通道右側(cè)區(qū)域,使小里程開挖至D1K587+893。
8)及時(shí)對(duì)小里程上臺(tái)階進(jìn)行支護(hù),支護(hù)參數(shù)同大里程加強(qiáng)支護(hù),完成整個(gè)橫通道的上臺(tái)階挑頂施工,然后再進(jìn)行下臺(tái)階的施工直至形成全斷面開挖,開挖步驟如圖9所示。
采用上述方法挑頂,應(yīng)爭(zhēng)取一次開挖成型,減少處理欠挖對(duì)圍巖帶來(lái)的擾動(dòng),交叉口圍巖受力復(fù)雜,且圍巖本身十分破碎,施工中監(jiān)控量測(cè)尤為重要[7]。圍巖監(jiān)控量測(cè)是指導(dǎo)施工、確保安全的重要手段,通過(guò)施工前和施工中收集的數(shù)據(jù)和工程地質(zhì)資料,及時(shí)分析判斷爆破后圍巖穩(wěn)定狀態(tài)[8],在整個(gè)橫通道進(jìn)正洞段逐步抬高開挖的過(guò)程中,每循環(huán)開挖結(jié)束后嚴(yán)格執(zhí)行斷面輪廓的掃描,并按照橫通道對(duì)應(yīng)的開挖標(biāo)高進(jìn)行開挖,為方便鑿巖臺(tái)車的進(jìn)出,每循環(huán)利用洞渣回填平整場(chǎng)地,從而保證整個(gè)開挖面的坡度角方便鑿巖臺(tái)車和運(yùn)輸設(shè)備的進(jìn)出(見圖10);由于橫通道在進(jìn)入正洞開挖的過(guò)程中,橫通道左右側(cè)對(duì)應(yīng)的正洞的標(biāo)高不同,為避免欠挖,減少超挖,在整個(gè)橫通道進(jìn)入正洞的開挖過(guò)程中,斷面輪廓會(huì)產(chǎn)生一個(gè)過(guò)渡(如圖11所示)。
采用上述挑頂法,優(yōu)點(diǎn)如下:
1)與門架導(dǎo)洞法相比,一方面提高了施工效率,另一方面降低了施工成本,采用門架導(dǎo)洞法,在整個(gè)挑頂過(guò)程中共使用鋼材約8.55 t,其中門架橫梁2.81 t,門架5.74 t,由于門架橫梁掩埋在正洞初期支護(hù)的拱架上方無(wú)法拆除,造成材料浪費(fèi),兩側(cè)門架在錨噴支護(hù)后,從混凝土中再次拆除時(shí),大多扭曲變形再次重復(fù)使用的利用率極低,整個(gè)門架導(dǎo)洞法在實(shí)施過(guò)程中無(wú)法避免的會(huì)產(chǎn)生三角形超挖帶,增加了后期施工混凝土的使用量,門架支護(hù)和錨噴支護(hù)相比增加了施工工序和施工時(shí)間。
2)與現(xiàn)有的外擴(kuò)法相比,現(xiàn)行的外擴(kuò)法需要不斷擴(kuò)大開挖半徑和開挖方向,不利于大型機(jī)械化設(shè)備開展工作,依賴于人工打眼爆破開挖,不僅增加了勞動(dòng)力的投入,效率遠(yuǎn)不如鑿巖臺(tái)車開挖,且原先外擴(kuò)法不斷擴(kuò)大斷面輪廓和轉(zhuǎn)向,增加了對(duì)圍巖的擾動(dòng),不利于圍巖自身的穩(wěn)定。
香爐坪隧道7號(hào)通道在挑頂過(guò)程中通過(guò)對(duì)各種挑頂方案進(jìn)行比選,結(jié)合圍巖地質(zhì)條件等各種因素,因地制宜,選擇了最經(jīng)濟(jì)合理的挑頂方法,并對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),充分利用現(xiàn)有的工裝設(shè)備,采用三臂鑿巖臺(tái)車快速完成了挑頂施工,提高了施工效率,降低了施工成本。
隨著我國(guó)隧道施工裝備水平和技術(shù)水平的不斷提高,橫通道進(jìn)正洞挑頂施工技術(shù)也越發(fā)成熟,在原有的外擴(kuò)法、導(dǎo)洞法、雙聯(lián)法等[9]施工方法的基礎(chǔ)上衍生出垂直挑頂法[10]、無(wú)門架導(dǎo)洞法[11]等多種施工方法,并針對(duì)軟弱富水圍巖等地質(zhì)條件復(fù)雜地段挑頂施工展開大量研究,積攢了大量施工經(jīng)驗(yàn)。目前隨著隧道施工領(lǐng)域不斷拓展,長(zhǎng)大隧道逐漸增多,地質(zhì)條件更趨復(fù)雜,橫通道進(jìn)正洞的挑頂方法應(yīng)以保證安全為前提,并綜合考慮影響施工成本的各種因素,因地制宜,通過(guò)對(duì)方法不斷改進(jìn)和優(yōu)化,充分利用現(xiàn)有的工裝設(shè)備,使其達(dá)到安全、經(jīng)濟(jì)、高效的目的。無(wú)論選擇何種方法,在整個(gè)施工過(guò)程中,由于三岔口受力結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性,應(yīng)加大對(duì)施工過(guò)程中的控制,嚴(yán)格按照施工方案進(jìn)行施工,及時(shí)支護(hù),并根據(jù)地質(zhì)條件對(duì)支護(hù)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,從而保證橫通道進(jìn)正洞的安全。
香爐坪隧道7號(hào)橫通道利用鑿巖臺(tái)車進(jìn)行挑頂,與傳統(tǒng)人工挑頂相比,更加方便快捷、安全高效,隨著我國(guó)隧道建設(shè)機(jī)械化水平不斷提高,加之人工勞動(dòng)力年齡結(jié)構(gòu)偏大趨勢(shì)明顯,成本不斷上漲,隧道全機(jī)械化開挖將會(huì)成為一種必然[12],在未來(lái)的隧道施工中,利用鑿巖臺(tái)車進(jìn)行輔助坑道進(jìn)正洞挑頂施工值得推廣和應(yīng)用。