陳 隆,譚 靜,王乃繼
(1.煤科院節(jié)能技術(shù)有限公司,北京 100013;2.煤炭資源高效開采與潔凈利用國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100013;3.國家能源煤炭高效利用與節(jié)能減排技術(shù)裝備重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100013;4.煤炭科學(xué)研究總院,北京 100013)
生物質(zhì)是可再生的CO2中性能源,我國生物質(zhì)儲(chǔ)量約為10億t標(biāo)煤/a[1]。生物質(zhì)本身含有的N、S較低,但生物質(zhì)直燃卻是1種高污染的燃燒方式[2],因而國家明確規(guī)定禁止在田間地頭焚燒秸稈等生物質(zhì)。燃煤鍋爐摻燒生物質(zhì)是1種常見的生物質(zhì)消納方式,既可減少燃煤鍋爐碳排放,又能減排鍋爐煙氣中的污染物,還能緩解純生物質(zhì)鍋爐受熱面堿金屬腐蝕的問題,因此受到國家政策的支持。
對(duì)生物質(zhì)和煤粉摻燒的研究較多,其中實(shí)驗(yàn)室研究主要圍繞生物質(zhì)和煤粉摻燒的動(dòng)力學(xué)參數(shù)計(jì)算、NOx排放特點(diǎn)開展,摻燒時(shí)生物質(zhì)的比例(10%~100%)范圍較寬,如李美軍[3]通過熱重分析,計(jì)算出生物質(zhì)和神府煤粉在不同摻燒比例下的動(dòng)力學(xué)參數(shù)。Navirin[4]計(jì)算木屑和堅(jiān)果殼在摻燒比例大于80%時(shí)的動(dòng)力學(xué)參數(shù)。Munir[5]在20 kW的下行爐上摻燒熱量比例15%以內(nèi)的生物質(zhì),分析燃燒和污染物排放情況,發(fā)現(xiàn)摻燒有利于降低氮氧化物且提高燃燒效率。倪剛[6]在50 kW下行爐上研究生物質(zhì)和煤粉摻燒情況,發(fā)現(xiàn)生物質(zhì)從還原區(qū)送入時(shí)NO 排放下降幅度最大。燃煤電站鍋爐摻燒生物質(zhì)研究也較為豐富,劉家利[7]分析總結(jié)大型煤粉電站摻燒生物質(zhì)研究進(jìn)展,認(rèn)為采用生物質(zhì)和煤粉直接摻燒比例不大于15%時(shí)較為經(jīng)濟(jì)。王俊[8]利用Fluent軟件研究660 MW煤粉鍋爐摻燒16%的生物質(zhì)粉體,發(fā)現(xiàn)生物質(zhì)顆粒粒徑越小,NOx排放越低。高金鍇[9]介紹現(xiàn)階段燃煤與生物質(zhì)耦合發(fā)電工藝,指出生物質(zhì)摻燒的質(zhì)量比例不高于30%。陳拓[10]研究發(fā)現(xiàn)60 MW循環(huán)流化床摻燒生物質(zhì)后,鍋爐熱效率升高,NOx排放降低。
目前煤粉工業(yè)鍋爐摻燒生物質(zhì)的研究不多,劉洪龍[11]對(duì)比幾種工業(yè)鍋爐摻燒生物質(zhì)的特點(diǎn),當(dāng)煤粉工業(yè)鍋爐摻燒生物質(zhì)時(shí)要求生物質(zhì)粒徑小于2 mm、含水率小于15%,但煙氣的污染物排放水平較高,需要重點(diǎn)關(guān)注。李美軍[12]利用數(shù)值模擬技術(shù)研究煤粉工業(yè)鍋爐燃用蘭炭和生物質(zhì)的摻燒情況。筆者以某臺(tái)容量為6 t/h、結(jié)構(gòu)型式為WNS的鍋殼式小容量煤粉工業(yè)鍋爐作為研究對(duì)象,開展了摻燒生物質(zhì)粉現(xiàn)場試驗(yàn)研究,主要研究WNS鍋爐燃用粉體燃料運(yùn)行穩(wěn)定性、生物質(zhì)摻燒比例以及空氣分級(jí)對(duì)鍋爐污染物和熱效率的影響。
6 t/h蒸汽鍋爐工藝系統(tǒng)如圖1所示,鍋爐包含供料、燃燒、煙氣處理等系統(tǒng)。燃燒系統(tǒng)直接采用常溫空氣,燃燒器噴口火焰速度高,火焰射流較長,爐內(nèi)溫度分布均勻,爐膛容積熱負(fù)荷達(dá)到500 kW/m3,采用正壓燃燒形式則爐尾壓力可達(dá)3 000 Pa。采取空氣分級(jí)配風(fēng)方式,在爐膛前部設(shè)計(jì)兩根三次風(fēng)管,風(fēng)管最大設(shè)計(jì)速度60 m/s。煙氣處理采用臭氧+SNCR爐內(nèi)脫硝+半干法脫硫技術(shù),該脫硫方式占地面積小,投資與運(yùn)行成本低,污染物最終排放達(dá)NOx<50 mg/m3,SO2<35 mg/m3。
圖1 供熱蒸氣鍋爐工藝系統(tǒng)流程Fig.1 Process flow diagram of heat supply steam boiler system
生物質(zhì)含水率高、熱值低,導(dǎo)致爐膛溫度低,所以摻燒生物質(zhì)要保證燃燒器內(nèi)燃料及時(shí)點(diǎn)火并穩(wěn)定燃燒,火焰形狀與爐膛適合,充滿度良好,避免火焰沖刷爐墻水冷壁面,同時(shí)具有優(yōu)良的NOx減排潛力。受制于改造成本和工藝復(fù)雜程度,普遍采用煤粉和生物質(zhì)直接摻燒的方式。粉體燃燒技術(shù)可以提高燃燒效率,結(jié)合生物質(zhì)特點(diǎn),研究人員開發(fā)出的純生物質(zhì)燃燒器有2種[13-15]:①采用兩段式燃燒方式,將生物質(zhì)點(diǎn)火、燃燒和燃盡放置于預(yù)燃室內(nèi),爐膛只用于給煙氣換熱,借鑒旋風(fēng)爐的結(jié)構(gòu),對(duì)燃燒器的內(nèi)壁進(jìn)行絕熱或部分絕熱,營造高溫環(huán)境,最高燃燒溫度可到1 200 ℃,燃燒效率可達(dá)99%;②將生物質(zhì)破碎至毫米級(jí)別,綜合破碎成本和燃燒效率,推薦最優(yōu)粒徑0.177 mm左右,此時(shí)可直接在煤粉燃燒器燃燒生物質(zhì)。此次實(shí)驗(yàn)中所用的燃燒器結(jié)構(gòu)如圖2所示,燃燒器為強(qiáng)旋流、帶有預(yù)燃室,輸送燃料的一次風(fēng)來自高壓羅茨風(fēng)機(jī),一次風(fēng)管內(nèi)燃料固氣比達(dá)(3.0~4.0)kg/kg(燃料/空氣),遠(yuǎn)高于普通電站燃燒器[16],從而降低一次風(fēng)著火熱。一次風(fēng)攜帶燃料從噴口射向旋流葉片,形成與二次風(fēng)逆向的環(huán)一次風(fēng)管射流,營造出主動(dòng)回流區(qū),因而燃燒器的穩(wěn)燃能力增強(qiáng)。實(shí)驗(yàn)采用煤和生物質(zhì)顆粒共磨的形式加工燃料,得到生物質(zhì)粒徑在0.5 mm~1.0 mm,煤粉中位粒徑120 μm左右,不改動(dòng)原煤粉燃燒器的結(jié)構(gòu)。
圖2 旋流預(yù)燃室式燃燒器Fig.2 Swril pre-chamber burner
空氣分級(jí)低氮燃燒技術(shù)適合于富含揮發(fā)分的固體燃料以及氣體燃料,燃燒器頂置的煤粉工業(yè)鍋爐沿著煙氣流程在爐膛適當(dāng)位置布置三次風(fēng),實(shí)現(xiàn)深度空氣分級(jí)燃燒[17],三次風(fēng)距離燃燒器噴口位置需綜合考慮煤粉燃盡時(shí)間和爐膛尺寸,總結(jié)電站鍋爐三次風(fēng)位置與煤中揮發(fā)分的關(guān)系,詳見公式(1)[18]。式中,H為燃盡風(fēng)噴口距離上層燃燒器間距,m;Vdaf為煤粉中干燥無灰基含量,%。Sung[19]進(jìn)行摻燒煤和生物質(zhì)摻燒試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)三次風(fēng)布置在爐膛中部時(shí)具有較好低氮和燃燒效率。
鍋爐容量僅為6 t/h,全膜式壁爐膛內(nèi)徑(D)為1 400 mm。鍋爐系統(tǒng)燃盡風(fēng)布置如圖3所示。主射流火炬與爐膛水平軸線夾角(a)為10°,燃燒器軸線中心高度(h)與爐膛內(nèi)直徑(D)之間的關(guān)系為:h/D=2/3。燃盡風(fēng)布置在爐膛前端,位于燃燒器噴口下方,管道直徑100 mm,射流剛性強(qiáng),穿透性好,能在煙氣中產(chǎn)生充分的擾動(dòng),提高燃盡率。主射流和燃盡風(fēng)交匯位置影響燃料的燃燒和低氮效果,借鑒公式(1)和文獻(xiàn)[19]的研究成果,將交匯位置設(shè)置在爐膛中間位置,此時(shí)L≈3 500 mm。
圖3 6 t/h鍋爐結(jié)構(gòu)示意及系統(tǒng)燃盡風(fēng)布置Fig.3 Schematic diagram of boiler structure and arrangement of exhaust air
WNS鍋爐是1種常見的燃油或燃?xì)忮仩t爐型,鍋爐容量一般不高于20 t/h,制造完成后可整體出廠、運(yùn)輸并在項(xiàng)目現(xiàn)場整體安裝,方便快捷。由于其爐膛內(nèi)無爐膛落灰斗,當(dāng)燃用粉體燃料時(shí)爐內(nèi)易積灰和結(jié)焦。常規(guī)旋流煤粉燃燒器速度較低,當(dāng)燃用神府煤粉等易燃煤粉時(shí),低速區(qū)域易產(chǎn)生高溫結(jié)焦。預(yù)燃室高速燃燒器產(chǎn)生的高速火焰射入爐膛,煙氣與爐膛水冷壁的相對(duì)速度較高,帶動(dòng)飛灰快速流動(dòng),減少爐膛積灰結(jié)焦發(fā)生。該鍋爐從2020年1月28日開始運(yùn)行,統(tǒng)計(jì)至2020年3月31日的鍋爐負(fù)荷、燃料與鍋爐積灰結(jié)焦情況,詳見表1,其中二三次風(fēng)比例為0.8∶1.2∶2.0。由表1可知,爐膛積灰和結(jié)焦與三次風(fēng)比例、爐膛尾部溫度、燃料種類有關(guān)。當(dāng)生物質(zhì)摻燒比例提高時(shí)爐膛溫度降低,有利于防止?fàn)t膛結(jié)焦;當(dāng)鍋爐超負(fù)荷運(yùn)行、爐膛尾部溫度超過720 ℃,爐內(nèi)易積灰結(jié)焦;當(dāng)三次風(fēng)例比例從0提高到55%,爐內(nèi)積灰結(jié)焦的概率加大,是由于隨著三次風(fēng)比例提高,由二次風(fēng)形成的主火炬逐漸呈現(xiàn)還原性氣氛而導(dǎo)致灰熔融溫度降低。但此情況隨著生物質(zhì)摻混比例的提高而得到改善,直到燃用純生物質(zhì)時(shí)爐膛不再結(jié)焦,是因純生物質(zhì)燃料含灰量少、火焰長,燃燒生成的煙氣中水蒸氣增多,煙氣熱容量變大,爐內(nèi)溫度分布更加均勻。
表1 鍋爐爐膛積灰及結(jié)焦情況統(tǒng)計(jì)Table 1 Statistics of fouling and coking in boiler furnace
試驗(yàn)設(shè)計(jì)4種工況以分別對(duì)應(yīng)生物質(zhì)摻混比例0、30%、70%及100%,每種工況下燃料性質(zhì)見表2。
表2 鍋爐燃料性質(zhì)分析Table 2 Fuel quality analysis of the boiler
工況a燃用神木郭家灣煤粉,鍋爐額定負(fù)荷運(yùn)行,爐尾溫度為690 ℃~720 ℃,爐尾壓力維持在1 500 Pa~2 000 Pa。當(dāng)三次風(fēng)量提高,爐尾溫度降低,此為由于常溫冷風(fēng)(供暖季,溫度低于0 ℃)大量進(jìn)入爐膛后部而導(dǎo)致爐膛煙氣溫度降低、燃燒滯后之故。當(dāng)二三次風(fēng)比例從2.0降至0.8,NOx折算值從800 mg/m3降至450 mg/m3,SO2排放維持在約250 mg/m3。CO濃度隨著二三次風(fēng)比例降低而升高,從最低值10 mg/m3升至約30 mg/m3。此時(shí)固定碳轉(zhuǎn)化率從98.78%降至96.57%。文獻(xiàn)研究認(rèn)為,深度空氣分級(jí)有利于降低NOx排放,但會(huì)導(dǎo)致煤粉燃燒不完全、灰渣中碳含量和煙氣中CO增多的問題[20];淺層空氣分級(jí)雖可獲得較高的煤粉燃燒效率,但對(duì)降低NOx排放幫助有限。工況a試驗(yàn)也驗(yàn)證了空氣分級(jí)與燃燒效率相互影響。
工況b摻燒生物質(zhì)比例為30%,此時(shí)二三次風(fēng)比例從2.0降低到0.8時(shí),NOx排放從600 mg/m3左右降低至210 mg/m3,SO2排放維持在560 mg/m3左右,變化不大。取深度空氣分級(jí)時(shí)的飛灰進(jìn)行化驗(yàn),燃料的固定碳轉(zhuǎn)化率達(dá)到95.75%。
工況c摻燒生物質(zhì)比例為70%,NOx排放根據(jù)二三次風(fēng)比例調(diào)整,比例從600 mg/m3降低至200 mg/m3左右,固定碳轉(zhuǎn)化率為97.66%,工況b和工況c配風(fēng)調(diào)整時(shí)煙氣中CO濃度變化不大,說明生物質(zhì)比例提高有利于在低氮的同時(shí)保持較高的燃燒效率。
工況d作為對(duì)照組,采用純生物質(zhì)粉進(jìn)行燃燒。生物質(zhì)使用木屑顆粒磨制,磨制后的生物質(zhì)粒徑為0.5 mm~1.00 mm,其堆密度可達(dá)300 mg/m3,采用煤粉罐車進(jìn)行配送,單次實(shí)驗(yàn)用量10 t。當(dāng)二三次風(fēng)調(diào)整時(shí),鍋爐煙氣中NOx排放從600 mg/m3左右降低到200 mg/m3,同時(shí)其飛灰熱值為 0 ,即測試時(shí)無法測得飛灰的熱值,此時(shí)鍋爐煙氣中的CO含量從10 mg/m3左右增加到50 mg/m3。
空氣分級(jí)對(duì)燃燒影響如圖4所示。
圖4 空氣分級(jí)對(duì)鍋爐燃燒影響Fig.4 Effect on the fuel boiler of air staged combustion
一般而言,SO2排放與溫度、氣氛及燃料中S元素含量相關(guān)[21],在氧化性的環(huán)境中促進(jìn)S被氧化為SO2,而在還原性的環(huán)境中S轉(zhuǎn)化率降低。從圖4可看出,空氣分級(jí)對(duì)SO2排放的影響很小,究其原因是由于鍋爐正壓運(yùn)行時(shí)預(yù)燃室內(nèi)生成的還原性火焰噴射進(jìn)入爐膛中后部與燃盡風(fēng)能夠充分混合、擾動(dòng),使燃料處于氧化性環(huán)境之中,導(dǎo)致煙氣中硫排放與燃料中的S相關(guān)性最大。
4種燃料在二三次風(fēng)比例為0.8情況下的固硫率情況參見表3。由表3可看出,燃料自固硫性能的排序?yàn)?神府煤粉>100%木屑粉≈30%木屑粉+70%神府煤粉>70%木屑粉+30%神府煤粉。煤基燃料由于摻燒生物質(zhì)后其燃燒效率提高,導(dǎo)致更多的S元素釋放進(jìn)入煙氣中從而被氧化為SO2,表現(xiàn)為固硫率降低。此外,當(dāng)燃料中的硫含量減少,則其固硫率也會(huì)降低,如摻燒70%生物質(zhì)的燃料其含硫量僅為0.19%。
表3 燃料固硫率Table 3 Sulfur capturing ratio
鍋爐熱效率計(jì)算分為正平衡法和反平衡法,此次試驗(yàn)采用反平衡方法計(jì)算。其中,反平衡熱效率計(jì)算采用標(biāo)準(zhǔn)TSG G0003-2010《工業(yè)鍋爐能效測試與評(píng)價(jià)規(guī)則》中的計(jì)算公式,具體詳見公式(2)~(8),對(duì)應(yīng)的結(jié)算結(jié)果及其中公式中各指標(biāo)的單位見表4。
表4 鍋爐熱效率計(jì)算表Table 4 Boiler thermal efficiency calculation table
η2=100-q2-q3-q5-q6(2)
αfh+αlm+αlz=100 (6)
WNS鍋爐采用布袋除塵器收灰,由于爐膛中沒有灰渣及刮板機(jī)裝置,因此系數(shù)afh=1.0,q6忽略不計(jì),q3統(tǒng)一取0.2%;當(dāng)生物質(zhì)摻燒比例不大于30%時(shí),m、n取值按照煤粉爐計(jì)算;當(dāng)生物質(zhì)摻燒比例不小于70%時(shí),m、n取值按照油、氣鍋爐計(jì)算。由表4中鍋爐熱效率計(jì)算可知,所計(jì)算的鍋爐熱效率均為低氮條件下的熱效率值,當(dāng)燃料全部為煤粉時(shí)鍋爐熱效率為89.19%,隨著生物質(zhì)摻燒比例提高,即生物質(zhì)摻燒比例為30%、70%及100%時(shí),其鍋爐熱效率分別為89.43%、90.57%及91.33%,由此說明燃煤摻燒生物質(zhì)粉體能提高鍋爐在低氮條件下的熱效率。與文獻(xiàn)[10]描述類似,此為1種低氮和燃燒效率的協(xié)同效用。
(1)WNS鍋爐爐膛設(shè)計(jì)三次風(fēng)并結(jié)合預(yù)燃室燃燒器可以燃用煤粉、生物質(zhì)粉及二者的混合粉體。
(2)降低二三次風(fēng)比例有利于降低氮氧化物排放,隨著生物質(zhì)摻混比例的提高,燃料中揮發(fā)分含量升高,氮氧化物排放降低。其中,燃用純煤粉時(shí),氮氧化物排放450 mg/m3;摻燒30%生物質(zhì)時(shí),氮氧化物排放為210 mg/m3;摻燒70%生物質(zhì)和純生物質(zhì)時(shí),氮氧化物排放為200 mg/m3。
(3)實(shí)施空氣分級(jí)后,煤粉工業(yè)鍋爐摻燒生物質(zhì)粉體可提高鍋爐熱效率。如生物質(zhì)摻燒比例為0、30%、70%及100%時(shí),對(duì)應(yīng)的鍋爐熱效率分別為89.19%、89.43%、90.57%及91.33%。
(4)空氣分級(jí)對(duì)SO2排放影響不大,實(shí)施空氣分級(jí)時(shí),飛灰固硫率在7.84%~12.43%,介于純生物質(zhì)粉固硫率12.57%和純神府煤粉固硫率27.37%之間;當(dāng)燃燒效率提高,固硫率降低。