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周期循環(huán)式活性污泥法工藝優(yōu)化提升低碳氮比城鎮(zhèn)污水脫氮效能研究

2021-10-08 09:54龐維海李惠平
關(guān)鍵詞:原水硝化碳源

龐維海,李惠平,張 琨,王 曦,謝 麗

(1.同濟(jì)大學(xué)長(zhǎng)江水環(huán)境教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,上海200092;2.同濟(jì)大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,上海200092;3.廣東粵海水務(wù)股份有限公司,深圳518021;4.同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司,上海200092)

目前我國(guó)城鎮(zhèn)生活污水普遍存在碳氮比(C/N)較低的問(wèn)題,由此使得污水處理難以實(shí)現(xiàn)高效脫氮除磷[1]。對(duì)于低C/N污水處理的主要應(yīng)對(duì)方法有:①投加外加碳源提高C/N[2]。②采用污泥厭氧發(fā)酵及水解酸化等技術(shù)實(shí)現(xiàn)碳源富集分離并作為補(bǔ)充碳源[3]。③改變處理工藝運(yùn)行時(shí)序,優(yōu)化碳源配置[4]。其中方法①和②雖能有效提高污水碳源濃度,但是也額外增加了污水廠建設(shè)與運(yùn)營(yíng)投資成本[5-6]。而方法③是通過(guò)優(yōu)化工藝控制參數(shù),將污水中碳源優(yōu)化分配至不同處理階段,充分利用原污水中碳源,兼具經(jīng)濟(jì)性與高效性。

周期循環(huán)式活性污泥法(cyclic activated sludge system,CASS)是一種以傳統(tǒng)SBR工藝為基礎(chǔ)的變形工藝,此工藝集好氧曝氣、厭氧反應(yīng)、沉淀和排水于一體,在控制時(shí)序上具有靈活多變、易于調(diào)控的優(yōu)點(diǎn)。因此通過(guò)方法③對(duì)該工藝的控制參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,以充分利用原污水碳源、提高反硝化脫氮效果。針對(duì)間歇式反應(yīng)器的優(yōu)化參數(shù)主要有排水比、曝氣時(shí)間和分段進(jìn)水方式。適當(dāng)增大CASS工藝排水比,可減緩反應(yīng)器前一周期對(duì)后一周期進(jìn)水的稀釋作用,從而相對(duì)增加反應(yīng)器內(nèi)碳源濃度;縮短曝氣時(shí)間則可增加反硝化反應(yīng)時(shí)長(zhǎng);分時(shí)段進(jìn)水方式與A2O工藝通過(guò)原水碳源分流的方式類(lèi)似,充分利用原有碳源進(jìn)行反硝化脫氮[7]。王加蒙等[8]采用SBR工藝對(duì)平均C/N為2.9的生活污水進(jìn)行處理發(fā)現(xiàn),適當(dāng)增加排水比可增加下一周期反應(yīng)器內(nèi)的碳源濃度,從而提高脫氮效果。郭建華等[9]探究了采用多段進(jìn)水方式下SBR工藝深度脫氮效果,證明了分時(shí)段進(jìn)水可有效提升脫氮效果,但對(duì)不同C/N的污水適用的進(jìn)水方式也不相同。此外,也有研究發(fā)現(xiàn),通過(guò)控制曝氣系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)短時(shí)曝氣,或是采用厭氧-限氧的方式也可顯著提升脫氮效果[10-11]。上述相關(guān)研究所處理的污水C/N值主要集中在2~5范圍內(nèi),但我國(guó)南方某些城市生活污水C/N低于2,針對(duì)此類(lèi)低C/N比生活污水,更需要充分利用碳源來(lái)提升脫氮效果。因此本研究通過(guò)改變排水比例、曝氣時(shí)長(zhǎng)和分時(shí)段進(jìn)水的方式,探究了CASS工藝對(duì)廣東省某污水廠C/N小于2的生活污水的優(yōu)化處理方式,以期提高低碳源污水的脫氮效果。

1 實(shí)驗(yàn)部分

1.1 原水水質(zhì)

實(shí)驗(yàn)進(jìn)水取自廣東省某城鎮(zhèn)污水廠進(jìn)水井,具體指標(biāo)及平均值如表1所示。污水廠所在地區(qū)為合流制管網(wǎng)系統(tǒng),水樣數(shù)量為93份,涵蓋早中晚各時(shí)段,原污水COD、NH4+?N和TN平均質(zhì)量濃度分別為79.4 mg·L-1、23.5 mg·L-1和45.7 mg·L-1。一般認(rèn)為當(dāng)生物化學(xué)需氧量(BOD)與總氮(TN)比值>2.86才能實(shí)現(xiàn)硝酸鹽的反硝化作用,而當(dāng)污水BOD/TN>4時(shí)碳源充足[12-13]。表1中污水化學(xué)需氧量(COD)與總氮(TN)比值和BOD/TN值分別僅為1.8和0.6,此值遠(yuǎn)低于我國(guó)常規(guī)城鎮(zhèn)污水處理廠C/N,碳源不足會(huì)嚴(yán)重影響污水脫氮效果[14]。

表1 污水水質(zhì)參數(shù)Tab.1 Sewage water quality parameters

1.2 實(shí)驗(yàn)裝置與分析方法

本實(shí)驗(yàn)中,CASS工藝中試裝置處理規(guī)模為40t·d-1。CASS工藝的實(shí)驗(yàn)運(yùn)行方式有8種:首先,將排水比分別設(shè)置為30%、40%和50%,考察排水比對(duì)脫氮效果影響;其次,分別將周期內(nèi)的曝氣時(shí)長(zhǎng)設(shè)置為60min、90min和120min,研究曝氣時(shí)間的影響;最后,研究分時(shí)段進(jìn)水運(yùn)行模式對(duì)脫氮效果的影響。實(shí)驗(yàn)過(guò)程中每個(gè)工況穩(wěn)定運(yùn)行一定時(shí)間后,采用DEK多參數(shù)水質(zhì)在線分析儀(江蘇匯環(huán))連續(xù)測(cè)定進(jìn)出水的COD、NH4+?N和TN,分析不同控制方式下CASS工藝的脫氮效果。

2 結(jié)果與討論

2.1 排水比例對(duì)脫氮效果影響

如圖1控制時(shí)序所示,分別將CASS工藝排水比設(shè)置為30%、40%和50%,以對(duì)比不同排水比條件下CASS工藝對(duì)COD、NH4+-N和TN的去除效果。

圖1 不同排水比的CASS控制時(shí)序Fig.1 CASS control sequence of different drainage ratios

由圖2a可知,CASS工藝排水比分別設(shè)置為30%、40%和50%時(shí),其出水的COD平均質(zhì)量濃度分別為29.3 mg·L-1、38.7 mg·L-1和23.9 mg·L-1。結(jié)果顯示,排水比變化對(duì)COD去除效果影響較小。污水中有機(jī)物在好氧階段被異氧菌氧化分解,或在缺氧階段作為反硝化碳源被利用,對(duì)于低碳源污水處理而言,COD的去除主要集中在好氧段異養(yǎng)菌的氧化分解。圖2-b為不同排水比下CASS工藝對(duì)NH4+?N的去除效果,當(dāng)排水比分別為30%、40%和50%時(shí),出水中NH4+?N平均質(zhì)量濃度分別為2.58 mg·L-1、1.01 mg·L-1和1.05 mg·L-1,由此可見(jiàn),當(dāng)曝氣量和曝氣時(shí)長(zhǎng)滿(mǎn)足硝化反應(yīng)要求時(shí),NH4+?N可以被徹底硝化,而排水比例變化對(duì)硝化作用影響甚微(圖2b)。從圖2c可知,TN去除效果受排水比影響較大,當(dāng)排水比為30%、40%和50%時(shí),產(chǎn)水中TN分別為17.8 mg·L-1、9.5 mg·L-1和6.6 mg·L-1,CASS工藝對(duì)TN平均去除率分別達(dá)到58.3%、78.8%和85.4%。由此可見(jiàn),TN去除效果隨CASS工藝排水比的增加而增加。王加蒙等[8]也研究發(fā)現(xiàn),適當(dāng)提高SBR工藝排水比可提升TN去除效果。這是由于SBR和CASS這類(lèi)間歇式反應(yīng)器在運(yùn)行過(guò)程中,上一個(gè)周期未排出的水會(huì)與下一周期的進(jìn)水混合后再進(jìn)行處理,當(dāng)上一周期排水比較大時(shí),下一周期進(jìn)水量也就會(huì)較大,此時(shí)剩余水的稀釋作用降低,反應(yīng)器內(nèi)污水C/N值相對(duì)較高。通過(guò)對(duì)工況1、2和3的前一個(gè)周期COD和TN去除率計(jì)算發(fā)現(xiàn),當(dāng)排水比分別為30%、40%和50%時(shí),后一個(gè)周期C/N值分別為1.67、2.06和2.22。由此說(shuō)明增加排水比例可提升進(jìn)水C/N,從而達(dá)到優(yōu)化脫氮效果的目的。對(duì)于本研究而言,即使當(dāng)排水比增加到50%時(shí),NH4+?N去除效果仍未受到影響,因此排水比參數(shù)的確定受原水影響較大,為實(shí)現(xiàn)更好的脫氮效果,可考慮在保證COD和NH4+?N有效去除的前提下,繼續(xù)增大CASS工藝排水比,以進(jìn)一步優(yōu)化提升CASS工藝深度脫氮效果。

圖2 不同排水比CASS去除效果Fig.2 CASS removal effect in different drainage ratio

2.2 曝氣時(shí)間對(duì)脫氮效果影響

好氧與厭氧反應(yīng)時(shí)間比是影響脫氮效果的關(guān)鍵參數(shù)。分別將曝氣時(shí)長(zhǎng)調(diào)整為60min、90min和120min以控制好氧和厭氧時(shí)間比來(lái)提升脫氮效果,具體控制時(shí)序如圖3所示。

如圖4a所示,當(dāng)曝氣時(shí)長(zhǎng)為60min、90min和120min時(shí),出水的COD平均質(zhì)量濃度分別為26.9 mg·L-1、18.4 mg·L-1和31.9 mg·L-1,由此說(shuō)明曝氣時(shí)長(zhǎng)對(duì)COD去除效果影響不大。這主要是因?yàn)榈吞荚次鬯幚磉^(guò)程中CASS池內(nèi)微生物處于貧營(yíng)養(yǎng)狀態(tài),對(duì)有機(jī)物降解速度較快。對(duì)于NH4+?N去除效果如圖4b所示,當(dāng)曝氣時(shí)長(zhǎng)為60min、90min和120min時(shí)NH4+?N平均質(zhì)量濃度分別為5.2 mg·L-1、3.4 mg·L-1和11.8 mg·L-1。由此可見(jiàn)曝氣時(shí)長(zhǎng)過(guò)大或者過(guò)小時(shí)都會(huì)影響NH4+?N去除效果,曝氣時(shí)間不足則硝化效果不徹底,曝氣時(shí)間過(guò)長(zhǎng)則引起污泥絮體破碎,不利于沉淀,硝化菌流失。程誠(chéng)等[15]通過(guò)響應(yīng)面法對(duì)CASS工藝的優(yōu)化研究發(fā)現(xiàn),影響NH4+?N去除的因素按照順序大小依次為溶解氧濃度>曝氣時(shí)長(zhǎng)>排水比>缺氧攪拌時(shí)間。圖4c反映不同曝氣時(shí)長(zhǎng)下CASS工藝對(duì)TN去除效果。結(jié)果表明,減少曝氣時(shí)長(zhǎng)、即相應(yīng)增加缺氧反應(yīng)時(shí)間并未顯著提升脫氮效果,因此對(duì)于低C/N污水的脫氮而言,碳源缺乏是影響工藝深度脫氮效果的主要因素,為了進(jìn)一步提供系統(tǒng)脫氮效果,應(yīng)首先保證碳源分配。

圖4 曝氣時(shí)間變化對(duì)污染物去除效果影響Fig.4 The aeration time on the removal effect of pollutants

2.3 進(jìn)水模式對(duì)脫氮效果影響

采用分時(shí)段進(jìn)水的方式,CASS工藝可靈活分配原水中的碳源,實(shí)現(xiàn)更好的脫氮效果。本實(shí)驗(yàn)分別采用兩種不同進(jìn)水和曝氣組合方式(“三段進(jìn)水A”和“三段進(jìn)水B”),研究CASS工藝脫氮效果,工藝控制時(shí)序如圖5所示。

圖5 不同進(jìn)水模式的CASS控制時(shí)序Fig.5 CASS control sequence for different water inlet modes

如圖6a所示,當(dāng)CASS工藝分別采用“三段進(jìn)水A”和“三段進(jìn)水B”模式運(yùn)行時(shí),產(chǎn)水平均COD質(zhì)量濃度分別為24.7 mg·L-1和27.4 mg·L-1,由此可見(jiàn)CASS工藝對(duì)COD去除效果幾乎不受分時(shí)段進(jìn)水影響。但是當(dāng)采用多段進(jìn)水時(shí),CASS工藝對(duì)NH4+?N去除效果受到影響,“三段進(jìn)水A”和“三段進(jìn)水B”運(yùn)行模式下CASS產(chǎn)水的NH4+?N平均質(zhì)量濃度分別為13.4 mg·L-1和9.6 mg·L-(1圖6b),出水NH4+?N均不滿(mǎn)足一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。這是因?yàn)榉謺r(shí)段進(jìn)水模式下,好氧與缺氧的交替反應(yīng)會(huì)抑制NH4+?N的硝化反應(yīng),從而導(dǎo)致在缺氧段氮的形態(tài)仍然以NH4+?N為主[16]。分時(shí)段進(jìn)水對(duì)于TN去除有一定提升效果(圖6c),“三段進(jìn)水A”和“三段進(jìn)水B”運(yùn)行模式下的出水TN平均質(zhì)量濃度分別為15.8 mg·L-1和18.7 mg·L-1,TN去除效果也較差。分時(shí)段進(jìn)水目的是采用好氧/缺氧的交替運(yùn)行方式,實(shí)現(xiàn)同一周期內(nèi)不同時(shí)序的碳源優(yōu)化分配,當(dāng)前一階段好氧曝氣使得水中的NH4+?N硝化為硝酸鹽氮后,再進(jìn)入一部分原水至反應(yīng)器內(nèi),利用新進(jìn)入水中的碳源實(shí)現(xiàn)反硝化脫氮。而在本研究中,就TN去除的提升效果而言,分時(shí)段進(jìn)水不如集中進(jìn)水模式下增加排水比,這仍然是原污水C/N過(guò)低的緣故。黃子洪等[17]通過(guò)數(shù)學(xué)模型優(yōu)化的方式采用SBR工藝對(duì)C/N為4.8~5.5的污水進(jìn)行處理,結(jié)果表明分時(shí)段進(jìn)水SBR工藝對(duì)TN去除效果顯著優(yōu)于傳統(tǒng)SBR工藝,但實(shí)際去除效果低于理論去除效果。郭建華等[9]采用脈沖SBR工藝對(duì)C/N為3~9的城鎮(zhèn)污水進(jìn)行深度脫氮處理,結(jié)果表明僅需投加少量碳源就可使出水TN<2 mg·L-1。而本實(shí)驗(yàn)中原水C/N僅為1.8,原水碳源嚴(yán)重不足,因此在分時(shí)段進(jìn)水過(guò)程中,引入碳源的同時(shí)也增加了NH4+?N和TN,尤其是當(dāng)采用三段進(jìn)水B時(shí),CASS工藝無(wú)法有效去除最后一段進(jìn)水中引入的NH4+?N,從而導(dǎo)致出水NH4+?N濃度升高。因此對(duì)于C/N極低的污水處理,并非增加分時(shí)段進(jìn)水次數(shù)越多,脫氮效果越好。

圖6 分時(shí)段進(jìn)水對(duì)污染物去除效果影響Fig.6 The effect of segmented water intake on pollutant removal effect

2.4 碳源分配計(jì)算

污水處理過(guò)程中碳源分配及去向主要包括:同化作用、異化作用、脫氮除磷以及出水,其中有機(jī)物和氮相關(guān)的化學(xué)計(jì)量系數(shù)采用國(guó)際水協(xié)(IWA)的推薦值;根據(jù)進(jìn)水和出水TN的差值計(jì)算反硝化TN量,反硝化COD利用系數(shù)采用2.86(gCOD/gTN),計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表2。

由表2計(jì)算結(jié)果可知,原水COD質(zhì)量濃度介于74.3~81.1 mg·L-1,出水COD質(zhì)量濃度介于18.4~38.6 mg·L-1,出水COD占進(jìn)水COD比例約為23.3%~47.7%,此部分COD屬于難降解有機(jī)物。此外,由于原水C/N值較低,按照每去除1gTN所需2.86g可降解的COD計(jì)算可知,進(jìn)出水COD總量的差值無(wú)法滿(mǎn)足實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中反硝化所需COD量。付國(guó)楷等[18]以COD、NH4+?N和TN分別為129.0、25.6和31.5 mg·L-(1C/N=4.3)生活污水處理過(guò)程為研究對(duì)象,經(jīng)碳源分配計(jì)算發(fā)現(xiàn),此條件下原水中的碳源可同時(shí)滿(mǎn)足生化池微生物的同化作用、氧化作用以及脫氮和除磷碳源需求量。而本研究中原水C/N僅為1.8左右,原污水中的碳源無(wú)法滿(mǎn)足理論計(jì)算的反硝化碳源需求量。增加排水比可有效提升TN去除效果,當(dāng)排水比由30%增加至40%和50%時(shí),CASS對(duì)TN平均去除率分別為58.9%、78.8%和85.6%,且當(dāng)排水比為50%時(shí)的COD和TN去除效果均較好,此時(shí)進(jìn)水C/N最低,但計(jì)算得到的反硝化碳源缺值也最大,達(dá)到2 546.8gCOD/d。這說(shuō)明在曝氣時(shí)間為120min、排水比為50%的工況運(yùn)行下,原水碳源分配作用較好,同時(shí)兼顧硝化和反硝化作用,此工況下TN去除效果提升明顯??s短曝氣時(shí)間的限氧方式并不能節(jié)約碳源消耗,提升TN去除效果,當(dāng)曝氣時(shí)長(zhǎng)分別為60min、90min和120min時(shí),TN去除率分別為59.3%、59.8%和69.8%,碳源缺值分別為1 254.6、549.0和1 328.1gCOD。由于原水碳源濃度過(guò)低,碳源可在較短時(shí)間內(nèi)被消耗,且好氧段結(jié)束后剩余的COD為難降解有機(jī)物,難以被反硝化細(xì)菌高效利用。因此對(duì)于本研究中的污水而言,調(diào)整曝氣時(shí)長(zhǎng)并不能有效提升脫氮效果。此外,由于短時(shí)曝氣運(yùn)行下硝化效果較差,原水中NH4+?N未能充分硝化,這也是造成脫氮效果受到影響的原因之一。采用分時(shí)段進(jìn)水的方式對(duì)TN去除有一定提升效果,“三段進(jìn)水A”模式下的TN平均去除率達(dá)到61.2%,但提升效果不如改變排水比明顯。“三段進(jìn)水B”模式下運(yùn)行時(shí),TN平均去除率僅為48%,出水TN平均質(zhì)量濃度達(dá)到18.7 mg·L-1,去除效果仍然較差。通過(guò)上述分析可知,對(duì)原水碳氮比較低的CASS工藝而言,無(wú)論是采用分段進(jìn)水,還是增加缺氧反應(yīng)時(shí)間,均不能有效提升其對(duì)TN的去除效果,而增加排水比是最佳方式。

表2 不同工況模式下的碳源分配估算Tab.2 Estimation of carbon source allocation under different working conditions

3 結(jié)論

以CASS工藝為基礎(chǔ),探討了排水比、曝氣時(shí)間以及進(jìn)水模式對(duì)低C/N污水脫氮效果的影響,實(shí)驗(yàn)主要結(jié)論如下:

(1)實(shí)驗(yàn)進(jìn)水平均COD為79.4 mg·L-1、TN為45.7 mg·L-1,C/N約為1.8,通過(guò)調(diào)整缺氧反應(yīng)時(shí)間或是采用分時(shí)段進(jìn)水的方式均無(wú)法有效提高CASS工藝的脫氮效果,而增加排水比可優(yōu)化配置碳源,提升TN去除效果。

(2)通過(guò)碳源分配計(jì)算可知,即使原水中所含碳源無(wú)法滿(mǎn)足反硝化需求,但當(dāng)工藝控制參數(shù)及時(shí)序得到優(yōu)化時(shí),CASS工藝可在不外加碳源的前提下發(fā)揮脫氮潛力。當(dāng)排水比為50%時(shí),出水TN平均質(zhì)量濃度可以達(dá)到6.6 mg·L-1。

作者貢獻(xiàn)說(shuō)明:

龐維海:實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)和論文修改;

李惠平:實(shí)驗(yàn)操作和論文撰寫(xiě);

張琨:技術(shù)和材料支持。

王曦:技術(shù)和材料支持。

謝麗:實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)和論文修改。

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