來志堅,宣中忠
(首鋼長治鋼鐵有限公司煉鐵廠,山西 長治 046031)
首鋼長治鋼鐵有限公司(全文簡稱長鋼)煉鐵廠9號高爐容積1 080 m3設有2個鐵口,年出鐵量124.8萬t,年產(chǎn)渣量58.75萬t。高爐水沖渣工藝采用傳統(tǒng)的平流沉淀法,即高爐來的熱熔渣經(jīng)設置在熔渣溝上的高壓水噴射成水渣,渣水混合物流進沉淀池中,渣粒和水分離后沉淀,沉淀后的渣粒用抓斗抓出后裝車運走。這種方法的優(yōu)點是工藝和設備簡單,投資少,缺點是占地面積大,環(huán)境污染嚴重,還需定期清理池底沉積的硬渣層,冬季生產(chǎn)時吊車作業(yè)困難。2019年在9號高爐大修時,長鋼將平流沉淀法渣處理工藝改造為嘉恒法渣處理工藝。嘉恒法作為機械脫水法渣處理工藝的杰出代表,具有設備緊湊占地面積小、自動化程度高、更安全環(huán)保等優(yōu)點,但其存在設備磨損、堵塞、返渣二次脫水效率低、成品倉水渣板結(jié)等問題,因此,合理的應用和改進嘉恒法則是確保9號高爐正常生產(chǎn)之關鍵。
嘉恒法工藝流程見圖1。高爐熔渣經(jīng)渣溝流出后,被位于熔渣溝末端?;系臎_制箱水淬?;?,生成的渣水混合物經(jīng)過?;?nèi)部二次水淬降溫后流入脫水系統(tǒng)內(nèi)進行渣水分離,經(jīng)脫水器脫水后的成品渣通過受料斗下面的出口落到外運皮帶上,經(jīng)多次轉(zhuǎn)運后輸送至渣倉進行儲運。脫水系統(tǒng)內(nèi)透過篩網(wǎng)分離出的循環(huán)水則通過回水管道流入水池,經(jīng)過沉淀后被沖渣泵輸送至沖制箱及各用水點循環(huán)使用,沉淀池的細渣通過抓斗撈至皮帶機上方漏斗,由皮帶機運往水渣倉。
圖1 嘉恒法渣處理工藝流程圖
1)嘉恒法渣處理工藝設備布置緊湊,較傳統(tǒng)的平流沉淀法渣處理工藝,極大地節(jié)省了占地面積。
2)機械化、自動化程度高。嘉恒法水渣處理系統(tǒng)的熔渣?;?、冷卻、水渣脫水、水渣輸送、沖渣水循環(huán)的整個過程全部采用機械化操作,并采用PLC控制,自動化程度更高。
3)更加環(huán)保。嘉恒法水渣處理工藝的整個熔渣處理過程是在封閉的狀態(tài)下進行的,所產(chǎn)生的水蒸氣由煙囪高空排放,避免了對出鐵場周圍環(huán)境的污染。
4)循環(huán)水量小,動力能耗低。由于水淬后的渣水混合物直接進入轉(zhuǎn)鼓脫水過濾,故只需要少量的水對熔渣進行水淬和粒化,無需提供大水量對水渣進行遠距離輸送提供動能。
5)系統(tǒng)安全性高。高爐出渣過程中熔渣中帶鐵,在水淬過程中易發(fā)生爆炸。而嘉恒法可使熔渣中的熔鐵先被?;喠;笏憷鋮s,解決水淬渣易爆炸的安全隱患。
1)嘉恒法工藝系統(tǒng)缺少備用手段。如果在出渣過程中設備出現(xiàn)故障,則會導致大量的熔渣或水渣流入設備,造成設備損壞或現(xiàn)場堆渣堵塞,最終致使高爐被迫休風。
2)返渣二次脫水,增加脫水器設備負載,降低系統(tǒng)渣水過濾效率。且返渣顆粒細小,很難二次脫水外排,致使沉渣池細渣越積越多,整個系統(tǒng)被堵塞。
3)皮帶改向處吹掃效果差,導致皮帶粘渣嚴重,皮帶下層粘的水渣,會造成皮帶、托輥、滾筒的快速磨損。
4)脫水器下方的三通分料器和渣水輸送管容易堵塞。水渣經(jīng)脫水器渣水分離后通過三通分料器落入運輸皮帶,時間久了細渣容易在三通分料器板結(jié)造成堵塞;渣水輸送管道埋于地下,時間一長管道內(nèi)的細渣沉淀、板結(jié)容易造成堵塞,每次檢修均需要人工進行清理,清理難度非常大。
5)成品倉無渣水收集裝置,造成現(xiàn)場環(huán)境變差。經(jīng)脫水器脫水后的水渣中還含有大量的水分,這些水渣在水渣倉中儲存靜置時,大量的水和細渣會順著放料閥與閘門的縫隙流到地面,在地面堆起一個個渣堆,每天需要人工清理渣堆至少5 t以上,無形中增加了工人的勞動強度。
將皮帶機置于主皮帶機東側(cè),主運輸帶一旦出現(xiàn)故障或者臨時性檢修,可啟動備用的大傾角皮帶機,大傾角皮帶機運輸水渣可直接裝車或落地倒運。粒化塔沖制箱增加事故水,事故用水與管網(wǎng)安全水相連,一旦主電源故障或發(fā)生主報警,?;^程還可在短時間內(nèi)進行,在這段時間內(nèi),將熔渣分流至干渣坑并且堵鐵口,以免紅渣進入脫水器燒毀設備。
用2臺渣漿泵及其泵坑,保留原先平流池以及抓斗橋式起重機,經(jīng)脫水器脫水后的細渣隨水溢流進入平流池,水池內(nèi)細渣由起重機抓斗運至過渡水渣料倉,在由倉下的皮帶機運至主運輸帶,再由主運輸帶運至料倉,降低脫水器二次脫水負荷,提高系統(tǒng)脫水效率,徹底解決返渣系統(tǒng)設備及管道磨損問題。對抓斗和過渡水渣倉進行改造:在抓斗上焊接硬齒,避免細渣在池底板結(jié)無法抓??;在細渣倉倉壁上增加倉壁激振器,避免細渣板結(jié),保證下料口通暢。
吹掃管道采用33.5 mm的無縫鋼管直接鉆孔,孔徑為4 mm,每個孔間隔20 mm,切割為2 150 mm一段,通過金屬軟管連接空氣吹掃管道,置于尾輪皮帶下方,吹掃管道與皮帶曾45°夾角,這樣吹掃出的氣體均勻,且氣壓大,吹掃效果良好。
利用脫水器現(xiàn)有的篩網(wǎng)清理系統(tǒng)加以改造,通過在三通分料器內(nèi)安裝了空氣吹掃管和水沖洗管道,分別用電動閥和時間繼電器進行控制,實現(xiàn)對三通內(nèi)積渣部位的定時清理,既實現(xiàn)了對溜槽的有效清理,保證現(xiàn)場的干凈、整潔,又能將工人從繁重的清理工作中解放出來(見圖2)。
圖2 三通分料器自清理裝置
圖3 成品倉控水收集排放裝置(mm)
把從放料閥與閘門縫隙中流出的水和水渣集中收集起來,收集起來的水和水渣通過管道排放到排水溝,通過排水溝流入水池,解決了人工清理積渣的勞動問題、減輕了職工的勞動強度。
通過對長鋼嘉恒法渣處理工藝進行優(yōu)化改進,解決了嘉恒法系統(tǒng)設備磨損、堵塞的問題,極大地降低了該系統(tǒng)的故障率,大大延長了設備的使用壽命,為高爐的穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)夯實了基礎,同時大大降低了備件和能源消耗及維修工作量,經(jīng)過一年的生產(chǎn)實踐證明,以上工藝和設備優(yōu)化改造在技術(shù)、安全、操作方等切實可行,每年可減少備件、能源消耗及維護費用100多萬元。