李莉莉
(山西潞安郭莊煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 長治 046100)
為了獲得高品質(zhì)的煤炭資源,加強(qiáng)對煤炭洗選工藝的管理,提高選煤的質(zhì)量成為重要的方式[1]。在煤炭洗選過程中,隨著重介質(zhì)旋流器的發(fā)展,粗粒煤的浮選技術(shù)逐漸成熟,而細(xì)粒煤由于煤泥含量較高,含有的礦物量、灰分加大,使得分選的難度增加,造成了浮選的成本增加[2],并且對于煤炭資源也造成一定的浪費(fèi)。針對廣泛使用的高灰細(xì)泥煤的浮選過程,采用實(shí)驗(yàn)分析的方式,在不同的浮選條件下對泥煤的浮選效果進(jìn)行分析,以此改善細(xì)泥煤浮選的條件,提高浮選煤的品質(zhì)。
針對高灰細(xì)煤泥的浮選進(jìn)行試驗(yàn)分析,主要對浮選過程中的攪拌速度和充氣量進(jìn)行分析,依據(jù)不同的攪拌速度和充氣量進(jìn)行浮選試驗(yàn)。試驗(yàn)所用煤樣為焦煤產(chǎn)品,經(jīng)過0.5 mm的篩網(wǎng)篩分后進(jìn)行混勻縮分制成所用的煤樣,試驗(yàn)過程采用XFD1.5型浮選機(jī),額定功率為0.075 kW,額定轉(zhuǎn)速為2 800 r/min。
試驗(yàn)過程中設(shè)定浮選礦漿的質(zhì)量濃度為100 g/L,礦漿溫度為15℃,在浮選過程中使用捕收劑時(shí)間為120 s,起泡劑的時(shí)間為10 s。在進(jìn)行浮選試驗(yàn)的過程中,設(shè)定不同的攪拌速度及充氣量對煤樣做浮選試驗(yàn),從得到的試樣中分離高灰細(xì)泥進(jìn)行質(zhì)量和灰分的測量,從而對浮選的效果進(jìn)行評價(jià)[3]。
在浮選過程中,葉輪攪拌速度的不同,影響礦漿的流動強(qiáng)度,從而使得礦粒與氣泡接觸碰撞的時(shí)間不同,從而影響浮選的速度,并對浮選效果產(chǎn)生影響。適當(dāng)?shù)臄嚢杷俣?,可以增加礦粒的懸浮時(shí)間,使得礦粒與空氣的分布更加均勻,增加礦粒與氣泡的接觸;同時(shí)還可以增加空氣的溶解性,有利于低壓區(qū)活性氣泡的析出[4]。設(shè)定葉輪的攪拌速度為1 400~2 200 r/min,進(jìn)行五組不同攪拌速度下的浮選試驗(yàn),對得到的精煤產(chǎn)品進(jìn)行分析,其精煤產(chǎn)率、精煤含泥量、精煤灰分的變化如圖1、圖2所示。
圖1 精煤產(chǎn)率、精煤含泥量隨攪拌速度的變化曲線
圖2 精煤灰分、精煤含泥量隨攪拌速度的變化曲線
從圖1、圖2中可以看出,在攪拌速度變化的過程中,隨著速度的增加,精煤的含泥量首先有所降低,然后迅速升高到較高位置,轉(zhuǎn)速為1 800 r/min時(shí)的含泥量最少。此后的含泥量不斷上升,精煤產(chǎn)率的增加速度逐漸減小,精煤灰分也逐漸升高,此時(shí)精煤的含泥量對灰分含量起到了主導(dǎo)作用。這說明在進(jìn)行浮選的過程中,攪拌速度較高或者較低時(shí)不利于浮選過程的進(jìn)行,這是由于在攪拌速度過低時(shí),礦粒不能進(jìn)行有效的懸浮造成沉淀,降低浮選的回收率,浮選過程中的氣泡數(shù)量少,精煤產(chǎn)率降低;在攪拌速度過高時(shí),礦漿受到劇烈的攪拌作用,所形成的泡沫層受到較大沖擊,不能保持穩(wěn)定性,且氣泡在礦漿中的分布不均勻,容易造成物料顆粒的二次破碎,不利于浮選過程[5]。同時(shí),過高的攪拌速度對于電能的消耗較大,不利于生產(chǎn)過程的成本控制。對高灰細(xì)泥煤的浮選,攪拌速度的不同不會降低高灰細(xì)泥的影響,對不同的煤泥應(yīng)選擇合適的攪拌速度,盡可能地降低高灰細(xì)泥的影響。
在進(jìn)行煤炭的浮選過程中,充氣量的不同,直接影響礦漿內(nèi)的空氣數(shù)量,對氣泡的產(chǎn)生過程、泥煤的浮選速度及藥劑的使用具有直接的關(guān)系。設(shè)定高灰細(xì)泥煤浮選過程中的充氣量為0.10~0.45 m3/h,在不同的充氣量下進(jìn)行煤樣浮選試驗(yàn),對試驗(yàn)后所得的精煤產(chǎn)品進(jìn)行分析,得到其精煤產(chǎn)率、精煤含泥量、精煤灰分的變化如圖3、圖4所示。
圖3 精煤產(chǎn)率、精煤含泥量隨充氣量的變化曲線
圖4 精煤灰分、精煤含泥量隨充氣量的變化曲線
從圖3、圖4中可以看出,在充氣量變化的過程中,隨著充氣量的增加,精煤的含泥量隨之增加,在充氣量較大時(shí),精煤含泥量有所降低,但降低的幅度不大;在充氣量增加的過程中,精煤灰分有所下降,然后呈現(xiàn)上升趨勢,充氣量的大小對浮選過程中精煤灰分的影響較大。在精煤灰分的含量較低時(shí),其精煤含泥量并不是最低,且此時(shí)的精煤產(chǎn)率也不是最高值,這是由于在充氣量變化的過程中,造成礦漿內(nèi)能夠有效捕收的精煤的成分是不同的。在充氣量較大時(shí),精煤的細(xì)泥含量減小,但隨之精煤的灰分同樣快速上升,而精煤產(chǎn)率卻有所降低,這是由于在充氣量較大時(shí)產(chǎn)生的氣泡不穩(wěn)定造成的,煤樣顆粒之間的碰撞過程相對劇烈造成煤樣顆粒的脫落,使得精煤的損失嚴(yán)重[6]。因此,在進(jìn)行浮選的過程中,充氣量的選擇必須依據(jù)煤炭的性質(zhì)進(jìn)行合理選擇。
煤炭在使用燃燒的過程中,會產(chǎn)生一定的污染,不利于生態(tài)環(huán)境的保護(hù)及可持續(xù)發(fā)展。為了提高煤炭的品質(zhì),減少污染物的排放,利用浮選過程改善原煤品質(zhì)成為重要手段。細(xì)粒煤泥由于含有的礦物量、灰分較大,造成浮選困難,難以得到高品質(zhì)的精煤。針對高灰細(xì)泥煤的浮選過程,通過對不同的攪拌速度及充氣量進(jìn)行浮選試驗(yàn),以此選擇適當(dāng)?shù)母∵x條件,改善高灰細(xì)泥煤的浮選效果。試驗(yàn)結(jié)果表明,在攪拌速度增加時(shí),精煤中的細(xì)泥含量先降低后增加,充氣量的影響則與之相反,含泥量先增加后下降。由于煤炭的浮選效果受到諸多因素的共同作用,在進(jìn)行分選煤時(shí),應(yīng)依據(jù)煤炭的性質(zhì),選擇合適的工藝參數(shù),從而得到高品質(zhì)的精煤產(chǎn)品,提高煤炭的利用率。