闞曉靜,袁宏武,向彩霞
(1. 唐山天和環(huán)保科技股份有限公司,河北 唐山 063000;2. 晉能控股煤業(yè)集團(tuán) 燕子山礦,山西 大同 037037)
晉能控股煤業(yè)集團(tuán)有限公司燕子山礦選煤廠洗選能力為450 萬(wàn)t/a,選煤廠副產(chǎn)品煤泥經(jīng)板框壓濾機(jī)進(jìn)行脫水回收,水分平均為29% (27% ~31%)。2012 年安裝并應(yīng)用1 套滾筒煤泥干燥系統(tǒng),用于對(duì)煤泥進(jìn)行干燥,煤泥水分降到(14% ~16%),發(fā)熱量顯著提高,進(jìn)行了摻混銷(xiāo)售,經(jīng)濟(jì)效益顯著。干燥系統(tǒng)熱源為鏈條式燃煤熱風(fēng)爐,干燥機(jī)出口煙氣經(jīng)4 臺(tái)旋風(fēng)除塵器、1 臺(tái)濕式除塵器凈化后,由煙囪排入大氣。近年來(lái)隨著國(guó)家環(huán)保指標(biāo)的提高,系統(tǒng)的煙塵及二氧化硫排放不達(dá)標(biāo),面臨停產(chǎn),為解決這些問(wèn)題,增加效益,減少污染,對(duì)此套煤泥干燥系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造,使其煙氣排放達(dá)到最新排放標(biāo)準(zhǔn)要求(GB13271- 2014 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》)。
對(duì)煤泥干燥系統(tǒng)燃煤硫份、除塵脫硫設(shè)備、設(shè)備材質(zhì)進(jìn)行了分析和統(tǒng)計(jì),存在以下問(wèn)題。
(1) 燕子山礦選煤廠煤泥干燥系統(tǒng)熱風(fēng)爐燃料煤含硫量約為0.63%,屬于低硫煤范疇,未設(shè)置脫硫設(shè)備,因此燃燒后產(chǎn)生的二氧化硫等有害硫化物無(wú)法脫除,從而導(dǎo)致除塵系統(tǒng)腐蝕嚴(yán)重[1],濕式除塵器極其相關(guān)管路頻繁出現(xiàn)漏水漏氣等問(wèn)題。
(2) 除塵器運(yùn)行幾年后,發(fā)現(xiàn)其除塵效果降低,排放的煙氣中時(shí)常有黑煙和含塵雨滴噴出,對(duì)周?chē)沫h(huán)境和工人的工作造成了一定的影響。經(jīng)過(guò)對(duì)設(shè)備的認(rèn)真檢查,發(fā)現(xiàn)存在2 個(gè)問(wèn)題:一是除塵器噴淋水采用壓濾機(jī)澄清水,含雜質(zhì)較多,噴頭采用的是螺旋噴頭,此種噴頭噴淋孔徑小,極其容易堵塞,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有1/3 噴頭已經(jīng)堵塞無(wú)法工作,嚴(yán)重影響了除塵效果;二是除塵器內(nèi)部的兩道除霧器折板之間積留大量粉塵且存在沖洗死角,而且部分折板已腐蝕嚴(yán)重,已無(wú)法起到除去大顆粒水滴的作用,進(jìn)而不能有效地發(fā)揮其作用。
(3) 濕式除塵器從結(jié)構(gòu)和工作原理上來(lái)看,它僅對(duì)干燥過(guò)程中產(chǎn)生的煤塵和微細(xì)顆粒進(jìn)行補(bǔ)收處理,并未對(duì)剩余煙氣進(jìn)行二次凈化效果,而正是那些微小粉塵對(duì)人體的危害極大,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際檢測(cè),該除塵器的粉塵排放濃度為71.6 mg/Nm3,已無(wú)法達(dá)到目前的環(huán)保要求。
3.1.1 噴頭重新選型
由于能在空氣中漂浮的粉塵粒徑較小,為達(dá)到節(jié)水并提高除塵效率的目的需要噴霧的粒徑更小。目前可供選擇的噴頭有螺旋噴頭和渦流噴頭兩種,但據(jù)目前使用情況來(lái)看,螺旋噴頭噴淋孔徑較小,容易造成堵塞,因此選擇渦流噴頭,而渦流噴頭又分為實(shí)心錐形噴頭和空心錐形噴頭2 種,對(duì)2 種噴頭均進(jìn)行了性能測(cè)試,見(jiàn)表1。通過(guò)比較,實(shí)心錐形噴頭在噴霧壓力相同的情況下,耗水量?jī)H比空心錐形噴頭多4.76%,但除塵效率高5.2%,因此選用實(shí)心錐形噴頭[2]。
表1 2 種噴頭的噴霧性能(孔徑均為100μm)Table 1 Spray performance of two types of nozzle(aperture of 100μm)
3.1.2 除霧器的改造
目前除塵器采用的是折線(xiàn)形除霧器,這種除霧器也是除塵和脫硫設(shè)備中常見(jiàn)的葉形,它的原理主要是根據(jù)除霧器葉片彎道所產(chǎn)生的的慣性力來(lái)實(shí)現(xiàn)煙氣與漿液的分離,液滴顆粒在慣性力的作用下,不能及時(shí)隨凈煙氣改變流向而被葉片壁面收集[3]。因此將其更換成旋流板除霧器[4],其構(gòu)造如圖1 所示,氣體從筒的下部進(jìn)入,通過(guò)旋流板利用氣流旋轉(zhuǎn)將液滴拋向塔壁,從而聚集落下,氣體從上部排出[5]。這種除霧器不占地、效率高、阻力低,去除液滴的效率可達(dá)90%以上。
圖1 紅慶河煤礦擴(kuò)能后礦井邊界及儲(chǔ)量劃分Fig. 1 Boundary and reserve division after capacity expansion of Hongqinghe Mine
圖1 旋流板除霧器結(jié)構(gòu)示意Fig.1 Structure of cyclone demister
在脫硫塔尾部增設(shè)濕式靜電除塵器,目的是為了有效去除潮濕廢氣中的塵、酸霧、水滴、PM2.5等小體積顆粒物,進(jìn)而達(dá)到再次凈化煙氣的目的。它的工作原理是靠高壓電暈放電,使得粉塵荷電,荷電后的粉塵在電場(chǎng)的作用下到達(dá)集塵管內(nèi)部,然后采用定期沖洗的方式,使粉塵隨著沖刷液的流動(dòng)而清除,最終凈化的煙氣經(jīng)煙囪排入大氣(圖2)。此外,濕式靜電除塵器的優(yōu)點(diǎn)在于其內(nèi)部沒(méi)有可以轉(zhuǎn)動(dòng)的零件,因此極大程度上提高了設(shè)備的安全性能,延長(zhǎng)了設(shè)備使用壽命,同時(shí)濕法電除塵對(duì)重金屬、PM2.5 和SO3都具有很高的脫出效率[6]。
圖2 濕式靜電除塵器示意Fig. 2 Wet electrostatic precipitator
未增設(shè)脫硫塔前,該系統(tǒng)采用的是將堿性溶劑直接投入循環(huán)水池,即除塵和脫硫均在濕式除塵器內(nèi)部完成,但從使用效果來(lái)看,脫硫效果并不明顯,因此決定在濕式除塵器尾部增設(shè)脫硫塔裝置,將除塵和脫硫分開(kāi)處理。
此次脫硫系統(tǒng)升級(jí)改造工藝采用石灰—石膏濕法脫硫。該工藝是以石灰作為吸收劑,生石灰加水生成的氫氧化鈣在脫硫塔內(nèi)對(duì)含二氧化硫的煙氣進(jìn)行洗滌,并發(fā)生化學(xué)反應(yīng),去除煙氣中的SO2,反應(yīng)產(chǎn)生的亞硫酸鈣通過(guò)強(qiáng)制氧化, 能夠生成二水硫酸鈣, 脫硫后的煙氣經(jīng)煙道進(jìn)入下一級(jí)設(shè)備。該工藝是目前技術(shù)最成熟、應(yīng)用最廣泛的脫硫工藝,脫硫效率在90%以上,工藝布置如圖3 所示。
圖3 工藝布置示意Fig. 3 Process layout
煤泥干燥系統(tǒng)升級(jí)于2019 年改造完成后,經(jīng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了多次采樣監(jiān)測(cè),其中煙塵排放濃度15.5 mg/m3(標(biāo)準(zhǔn)30 mg/m3),二氧化硫排放濃度39 mg/m3(標(biāo)準(zhǔn)200 mg/m3), 遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于GB13271—2014 國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),在治理大氣污染的過(guò)程中取得了良好的效果。