唐時葵
(安徽楚江特鋼有限公司,安徽 蕪湖 241000)
焊接鋼管在工業(yè)領(lǐng)域有著廣泛的應用[1],其中空調(diào)儲液器采用高頻直縫焊管制成罐體,制作過程中一般采用旋壓工藝將端頭進行縮口減徑。以Φ64 mm×1.5 mm焊管為例,管徑由64 mm縮減至16 mm(減徑率75%),往往在縮口處出現(xiàn)氣孔或破裂。因此,為了提高焊管質(zhì)量穩(wěn)定性[2]和產(chǎn)品競爭力,需分析旋壓縮口氣孔的產(chǎn)生原因,并找到解決措施。
焊管出廠前經(jīng)壓扁和水壓爆破試驗[3],整體承受壓力不低于16 MPa,基本可排除焊接強度問題。對焊縫邊緣及母材缺陷進行探傷檢測[4],各項指標均正常。通過對樣品的觀察研究,氣孔主要在縮口處的焊縫邊緣產(chǎn)生,即焊接熱影響區(qū)[5]。高頻焊接是利用高頻電流熔融管件表面[6],再通過擠壓對接,形成閉合的圓管,熔融的焊縫開口處溫度在1 250℃以上,焊接本身會造成近焊縫母材性能的變化。在后續(xù)水冷卻過程中,焊縫快速淬火冷卻[7],對焊縫及母材性能的影響進一步加大。綜合上述因素,初步判斷氣孔產(chǎn)生的主要原因為焊縫與母材的性能差異過大,旋壓縮口時金屬流動[8]不同步。
焊縫及母材性能的影響因素主要為焊接和冷卻,調(diào)整焊接溫度對降低焊縫及母材性能的影響有限,因此,重點從優(yōu)化控冷工藝入手[9],即加長冷卻段,延長空冷時間,控制焊管進入冷卻水槽前的管體表面溫度,適配機組運行速度[10],以縮小焊縫與母材的性能差異。
原材料采用DC04冷軋鋼帶,鋼帶規(guī)格為201 mm×1.5 mm,硬度為90HV;焊管成品規(guī)格為Φ64 mm×1.5 mm,定尺長度為5 990 mm。
采用Φ76 mm高頻直縫焊管機組,該機組可生產(chǎn)Φ32 mm~Φ90 mm、壁厚1.0~3.0 mm的焊管,機組最大生產(chǎn)速度為70 m/min,乳液冷卻,乳液體積濃度2.5%。Φ76 mm高頻直縫焊管機組生產(chǎn)線如圖1所示。
圖1 Φ76 mm高頻直縫焊管機組生產(chǎn)線工藝布置圖
(1)冷卻段距離加長。機組原冷卻段長度為2 m,將定徑、鋸切和落料等機組設(shè)備向后移位3 m,冷卻段的長度由2 m延長至5 m。
(2)冷卻槽改造。機組原溢流式穿水冷卻槽,工藝冷卻與工藝潤滑共用。現(xiàn)設(shè)計一套循環(huán)式冷卻系統(tǒng)[11],工藝冷卻獨立運行,一方面便于調(diào)節(jié)冷卻液的濃度,另一方面可以提高冷卻效果。同時在冷卻槽中增加可移動式中間隔板,調(diào)節(jié)空冷和水冷的間隔距離,以適用于不同管徑和不同速度下的冷卻要求,改造后的冷卻系統(tǒng)如圖2所示。
圖2 改造后的冷卻系統(tǒng)示意圖
(1)試驗分10組進行,每組生產(chǎn)20根鋼管。從全水冷開始,按0.5 m間隔依次調(diào)節(jié)空冷和水冷的間隔距離,每組分別測量和記錄穿水冷卻入口的焊縫溫度。溫度測量采用手持式紅外線測溫槍(儀器測量誤差±2℃),焊縫的測溫點在焊縫中心線上,母材的測溫點在焊縫側(cè)面,與焊縫呈45°焊角處,如圖3所示。測量時將測溫槍與焊管保持約20 cm距離,槍頭對準測量點,保持2 s左右,觀察溫度變化,取中間值。10組成型后焊管成品分別以數(shù)字1~10進行標識,每組取一個樣品,采用維氏硬度計檢測焊縫和母材的硬度并記錄,檢測點與溫度測量點相似。
圖3 測溫點示意圖
(2)考慮到測量溫度是在焊管運行的動態(tài)條件下進行的,而試驗室檢測是在靜態(tài)下進行的,存在兩種條件下采樣點不對應而產(chǎn)生誤差的現(xiàn)象,因此試驗時焊管機組保持60 m/min的勻速運行,同一組采樣點取同一根焊管,以減少相應誤差。
(3)研究焊縫與母材的性能應以延伸率為參考依據(jù),但焊縫的延伸率數(shù)據(jù)不易通過檢測的方法獲得,而硬度與抗拉強度和延伸率有對應關(guān)系,且容易獲得,因此本次試驗數(shù)據(jù)取硬度值。
(4)全空冷的焊管表面溫度過高會損傷定徑模具,因此不做水冷段長度低于0.5 m的試驗。
焊縫及母材硬度試驗結(jié)果見表1,試驗數(shù)據(jù)顯示,焊縫母材硬度與空冷段的長度呈負相關(guān),即隨著空冷距離的增大,硬度值下降,且焊縫硬度與母材硬度的差異縮小,空冷2.5 m與全水冷條件下的硬度值下降約18.30%。
表1 焊縫及母材硬度試驗結(jié)果
按此試驗方法共生產(chǎn)了約200根焊管成品,考慮到1~3組焊縫和母材的硬度差值過大,達不到旋壓性能要求,9~10組冷卻效果較差,會造成模具損傷,在實際生產(chǎn)中可操作性不強,因此從4~8組中取樣,每組各隨機抽取10根,共計50根,發(fā)往用戶使用驗證。用戶將每組焊管成品切割成約250根儲液器罐體短管,然后按照工藝要求分別進行旋壓縮口,第4組2根鋼管有微氣孔產(chǎn)生,不合格率8‰,不符合要求(不合格率不超過2‰),其余5~8組均無氣孔產(chǎn)生,合格率達到100%。從應用效果來看,空冷距離達到2 m以上,旋壓縮口產(chǎn)生氣孔的質(zhì)量問題會得到明顯改善。
(1)適當加長高頻焊管生產(chǎn)線空冷距離有益于焊縫性能的改善,縮小焊縫與母材的差異,提高延伸均勻性,且能有效解決空調(diào)儲液器管旋壓縮口產(chǎn)生氣孔的質(zhì)量問題。
(2)結(jié)合本次試驗以及后期批量生產(chǎn)的驗證,將冷卻段分別設(shè)定為空冷2.5 m+水冷2.5 m,按此冷卻工藝生產(chǎn)的空調(diào)儲液器管既達到了用戶旋壓要求,也不損傷模具。
(3)本次試驗是在恒定速度條件下進行的,實際生產(chǎn)過程中機組運行速度對冷卻效果有一定的影響,有待進一步試驗。
(4)焊管機組冷卻段的工藝長度在機組設(shè)計時就已確定,可將冷卻槽后的設(shè)備后移以增大冷卻段工藝長度,新購機組可以在定制時預留空間。