文/王慶雨,單浩,時(shí)巖林·浙江吉潤(rùn)汽車有限公司寧波杭州灣分公司
后縱梁作為白車身中的關(guān)重件及難點(diǎn)件,一直以來都是開發(fā)人員最難以攻克的課題。因其結(jié)構(gòu)造型復(fù)雜,其材料強(qiáng)度高(大部分為HC340/590DP 或HC420/780DP),給開發(fā)過程中的工藝分析、模具結(jié)構(gòu)、模具調(diào)試、母線精度恢復(fù)、項(xiàng)目交期等帶來了極大的困難。隨著公司項(xiàng)目的日益增多,攻克后縱梁這個(gè)難題已刻不容緩,本文將從縱梁工藝與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化的角度來論述控制回彈趨勢(shì),提升模具的穩(wěn)定性;通過回彈補(bǔ)償方案策劃,將縱梁90%以上區(qū)域回彈控制在±0.5mm 之內(nèi),縮短了后期的調(diào)試周期,從而縮短了開發(fā)周期。
⑴計(jì)算類型選擇回彈,推薦使用AF R7 版本,參數(shù)要求FV,網(wǎng)格單元EPS,層數(shù)11。
⑵回彈計(jì)算時(shí)設(shè)置要求。
1)修邊工序的設(shè)置要與模具工序內(nèi)容一致,必須采用壓料修邊;
2)最終回彈的參考體必須是產(chǎn)品,并且各工序的回彈參考體最好手工導(dǎo)入;
3)必須保證回彈結(jié)果收斂,再進(jìn)行回彈補(bǔ)償,補(bǔ)償參考分析值和經(jīng)驗(yàn)為最終大部分區(qū)域控制在±0.5mm 內(nèi);必須要保證補(bǔ)償后的型面平順,不要出現(xiàn)局部凸起。
采用級(jí)進(jìn)落料(1 出2,分左右件),避免了后續(xù)生產(chǎn)板料毛刺方向?qū)Τ尚蔚挠绊?,也有效提高了材料利用率和生產(chǎn)效率。
⑴方案一:全拉延+側(cè)修邊工藝方案,拉延到底,減薄率局部超標(biāo),且3 處起皺風(fēng)險(xiǎn)較大,無法消除,此方案未采納。
⑵方案二:局部半拉延+翻邊+側(cè)整形工藝(圖1),經(jīng)分析,此方案無開裂起皺現(xiàn)象,成形效果良好,采用此方案。
圖1 局部半拉延+翻邊+側(cè)整形工藝
針對(duì)翻邊過程中存在輕微缺料問題,在拉延凸模上增加儲(chǔ)料工藝,盡可能增加翻邊區(qū)域型面線長(zhǎng),減少翻邊過程要料,影響主型面。
針對(duì)圓弧翻邊嚴(yán)重缺料問題,現(xiàn)有小水滴式儲(chǔ)料工藝優(yōu)化改善,在現(xiàn)有基礎(chǔ)上盡量增加翻邊線長(zhǎng),減少翻邊過程缺料;儲(chǔ)料工藝在滿足CAE 分析的狀態(tài)下,開模數(shù)據(jù)可適當(dāng)加大,在后續(xù)調(diào)試過程中放量。
如圖2 所示,OP10 整改前存在型面不光順、碎面和局部面倒角不光順、拉延局部面不平的問題,通過對(duì)型面細(xì)節(jié)做倒角光順處理使曲面平緩。
圖2 對(duì)型面細(xì)節(jié)做倒角光順處理使曲面平緩
通過型面局部強(qiáng)壓處理、局部考慮補(bǔ)充面造型和R 角局部空開來控制回彈和防止零件扭曲,具體操作如圖3 所示。
圖3 局部細(xì)節(jié)處理控制回彈和變形
⑴為消除制件型面落差處起皺,上模設(shè)置預(yù)壓料芯,依據(jù)分析數(shù)據(jù),壓芯底部使用8.4t 壓力保證制件穩(wěn)定,同時(shí)兩側(cè)增設(shè)氮?dú)飧妆WC壓料芯受力平衡,保證整體強(qiáng)度。
⑵為避免調(diào)試機(jī)床與生產(chǎn)機(jī)床的閉鎖功能差異,縮短匹配調(diào)試時(shí)間,增設(shè)壓邊圈回程延時(shí)機(jī)構(gòu),避免零件變形,同時(shí)避免了機(jī)床閉鎖功能不足導(dǎo)致的停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。
⑶引入同心孔理念,各工序設(shè)計(jì)同心圓,可有效驗(yàn)證各序調(diào)試時(shí)材料走勢(shì),明確各序差異。
⑷壓邊圈防側(cè)由傳統(tǒng)的2個(gè)防側(cè)導(dǎo)板增加到4個(gè),且增加上下模本體防側(cè)向?qū)О?,有效消除?cè)向力,使拉延過程更穩(wěn)定。
OP10 拉延。根據(jù)最終件結(jié)果值對(duì)OP10 拉延模整體補(bǔ)償,保證拉延模90%型面回彈量控制到±0.5 mm,盡量減少翻邊、側(cè)整形量。
OP20 修邊+沖孔。型面先不加工,待拉延回彈補(bǔ)償穩(wěn)定后再根據(jù)OP10 拉延件逆向加工。
OP30 翻邊+側(cè)修邊。主型面沿用OP10 型面,只針對(duì)零件翻邊側(cè)壁區(qū)域進(jìn)行補(bǔ)償。
OP40 側(cè)整形。主型面沿用OP10,側(cè)壁采用60°斜楔側(cè)整形,主要整兩側(cè)壁回彈量,將側(cè)壁回彈整形到位。
OP50 沖孔+側(cè)沖孔。采用產(chǎn)品型面,無回彈補(bǔ)償。
⑴OP10 拉延回彈補(bǔ)償方案(主型面區(qū)域回彈補(bǔ)償)。
根據(jù)最終工序件(OP50)回彈值對(duì)拉延模做整體回彈補(bǔ)償(補(bǔ)償系數(shù)約為1.0),90%主型面回彈量控制到±0.5mm。
⑵OP10 拉延反弧處理。
根據(jù)CAE 分析:拉延做反拉檻結(jié)構(gòu)控制反弧及側(cè)壁回彈;補(bǔ)償處理后側(cè)面回彈不超過0.5mm,測(cè)得反弧量小(0.2mm 左右);考慮實(shí)際模具狀態(tài)與理論分析的誤差,無法確定反弧補(bǔ)償量,考慮到拉延模具做火后加工,如補(bǔ)償過度,后期整改量大。
綜上,暫不做反弧補(bǔ)償,反弧依據(jù)實(shí)際出件狀態(tài)再確認(rèn)整改量;如需要進(jìn)行反弧補(bǔ)償,補(bǔ)償方案選擇在回彈弧面的最高點(diǎn)做折線、不倒角的型面補(bǔ)償。
該工序主要實(shí)現(xiàn)翻邊工藝,根據(jù)回彈值只針對(duì)零件翻邊側(cè)壁區(qū)域進(jìn)行補(bǔ)償(補(bǔ)償系數(shù)約為1.0),以減小側(cè)整形工序整改量。
根據(jù)回彈分析結(jié)果,主要調(diào)整側(cè)壁區(qū)域回彈(目前補(bǔ)償系數(shù)約為1.0),斜楔采用60°整形。通過控制整形工序模具間隙(0.2 ~1.6mm),保證翻邊面質(zhì)量,同時(shí)有效控制翻邊面的回彈。
對(duì)回彈補(bǔ)償斷面長(zhǎng)度分析,以驗(yàn)證回彈補(bǔ)償?shù)挠行浴?/p>
⑴OP10 拉延線長(zhǎng)確認(rèn),見圖4。
圖4 OP10 拉延線長(zhǎng)確認(rèn)
⑵OP30 拉延線長(zhǎng)確認(rèn),見圖5。
圖5 OP30 拉延線長(zhǎng)確認(rèn)
⑶OP40 拉延線長(zhǎng)確認(rèn),見圖6。
圖6 OP40 拉延線長(zhǎng)確認(rèn)
⑴ OP10拉延補(bǔ)償前后對(duì)比,見圖7。
圖7 OP10 拉延補(bǔ)償前后對(duì)比
⑵ OP30拉延補(bǔ)償前后對(duì)比,見圖8。
圖8 OP30 拉延補(bǔ)償前后對(duì)比
從 OP10至OP30 分析可以看出:通過回彈補(bǔ)償,主面回彈90%以上區(qū)域回彈量控制在±0.5mm 以內(nèi),同時(shí)回彈補(bǔ)償后零件扭曲量較小。
⑶OP40 拉延補(bǔ)償對(duì)比,見圖9。
圖9 OP40 拉延補(bǔ)償前后對(duì)比
從OP40 拉延補(bǔ)償前后對(duì)比可以看出:通過回彈補(bǔ)償,頂面90%區(qū)域回彈基本控制在±0.5mm 之內(nèi),側(cè)壁區(qū)域回彈量也基本控制在±0.5mm 以內(nèi),從截面圖來看,回彈補(bǔ)償后零件不扭曲。
⑷自由回彈和基準(zhǔn)點(diǎn)回彈對(duì)比,見圖10。
圖10 自由回彈和基準(zhǔn)點(diǎn)回彈對(duì)比
分析得出:基準(zhǔn)點(diǎn)回彈與自由回彈差異小于0.1mm,回彈補(bǔ)償時(shí)可以采用自由回彈狀態(tài)進(jìn)行補(bǔ)償。
通過工藝結(jié)構(gòu)方案優(yōu)化,回彈補(bǔ)償策劃,最終理論回彈量控制在-0.6mm ~+0.7mm 之間,整個(gè)零件95%區(qū)域回彈控制在±0.5mm 之內(nèi),且制件扭曲量較小,達(dá)到預(yù)期補(bǔ)償效果。
對(duì)調(diào)試參數(shù)、板料尺寸、拉延筋實(shí)物確認(rèn)、拉延走料量、模具型面研合率和出樣掃描數(shù)據(jù)與CAE 分析數(shù)據(jù)對(duì)比確認(rèn),確認(rèn)過程受控與分析結(jié)果一致,下文列舉右縱梁確認(rèn)過程。
⑴調(diào)試參數(shù)對(duì)比確認(rèn),見圖11。
圖11 調(diào)試參數(shù)對(duì)比確認(rèn)
⑵拉延筋設(shè)置對(duì)比,見圖12。
圖12 拉延筋設(shè)置對(duì)比
⑶走料量研合控制在5mm 以內(nèi),調(diào)試尺寸與理論尺寸一致。
⑷模具型面研合確認(rèn)達(dá)成90%。
⑸拉延回彈數(shù)據(jù)對(duì)比。
調(diào)試參數(shù)符合設(shè)計(jì)要求,進(jìn)出料狀態(tài)與CAE 分析一致,拉延研合率達(dá)到90%,實(shí)際出樣與CAE 分析,主要在圖13 中局部A 區(qū)域存在差異,最大差值1.5mm,經(jīng)過調(diào)整壓邊力和縮減料片等方案調(diào)試驗(yàn)證,A 區(qū)域回彈趨勢(shì)和CAE 分析的回彈趨勢(shì)是一致的,考慮到高強(qiáng)板和CAE 本身分析的差異,可以認(rèn)為出件狀態(tài)和CAE 分析的狀態(tài)基本一致,分析正確。
圖13 拉延回彈數(shù)據(jù)對(duì)比
⑴根據(jù)首件驗(yàn)證結(jié)果,零件在檢具自由狀態(tài)下小頭貼合檢具,大頭處反彈。以小頭為基準(zhǔn),對(duì)大頭處的回彈進(jìn)行補(bǔ)償,先按1:1 對(duì)拉延進(jìn)行補(bǔ)償,確認(rèn)整改的方向正確與否,以及正確后的有效性。
⑵第一輪整改后,回彈明顯改善,補(bǔ)償趨勢(shì)正確,可按當(dāng)前數(shù)據(jù)繼續(xù)補(bǔ)償。
第一輪整改后存在圖14 中描述的問題,對(duì)問題原因進(jìn)行分析,得出整改措施。
圖14 第一輪整改后存在的問題及整改措施
⑶第二輪整改后,零件整體狀態(tài)較好,主型面區(qū)域的基準(zhǔn)面均貼合,零件放置檢具上狀態(tài)穩(wěn)定,局部區(qū)域存在超差問題,如圖15 所示。
圖15 第二輪整改后局部存在超差問題及整改措施
⑷經(jīng)過第三輪的整改,零件整體型面合格率在90%以上,見圖16。
圖16 第三輪整改后整體型面合格率在90%以上
綜上所述,通過前期策劃,數(shù)據(jù)前期做到最優(yōu)化,CAE 精細(xì)化分析指導(dǎo),制造過程受控,做到了實(shí)物與理論分析狀態(tài)一致,縱梁開發(fā)在FDJ后僅用5.5個(gè)月即達(dá)成了型面合格率在90%以上,有效提升了工作效率,縮短了困難件的開發(fā)周期,大幅降低了整改費(fèi)用。