陳倩倩,何曉方,孫東柏,姜良建,傅 超
(萬(wàn)華化學(xué)(寧波)有限公司, 浙江寧波 315812)
煤漿槽內(nèi)的煤漿(含固質(zhì)量分?jǐn)?shù)為58%~65%)經(jīng)過(guò)2臺(tái)高壓煤漿泵與O2一起通過(guò)工藝燒嘴進(jìn)入氣化爐(操作壓力為5.8~6.5 MPa,操作溫度為1 100~1 300 ℃)進(jìn)行部分氧化反應(yīng),制備以CO(體積分?jǐn)?shù)為43%~51%)、H2(體積分?jǐn)?shù)為30%~40%)為主要成分的粗合成氣。水煤漿、O2進(jìn)入氣化室后,相繼進(jìn)行霧化、傳熱、蒸發(fā)、脫揮發(fā)分、燃燒、氣化6個(gè)物理和化學(xué)過(guò)程[1],洗滌水進(jìn)入分布環(huán),經(jīng)一排孔與環(huán)縫噴出。環(huán)縫洗滌水沿管壁流下,保護(hù)洗滌冷卻管不致超溫;一排孔軸線與洗滌冷卻管中心線呈30°,洗滌水與來(lái)自氣化室下渣口的粗合成氣進(jìn)行混合,以強(qiáng)化熱質(zhì)傳遞??傊?,在洗滌冷卻管中洗滌水與粗合成氣混合,對(duì)粗合成氣及其所含灰渣進(jìn)行降溫,使合成氣增濕、灰渣被水浸潤(rùn)。
合成氣經(jīng)洗滌冷卻管下端擴(kuò)口進(jìn)入鼓泡床,床中設(shè)有氣泡橫向分割單元,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)合成氣的洗滌、降溫、增濕的目的,絕大部分灰渣轉(zhuǎn)移到水相后沉降[2]。小粒徑的灰渣穿過(guò)靜態(tài)破渣器柵格空間進(jìn)入破渣器下部,絕大部分的灰渣沉降或被鎖斗循環(huán)水帶至鎖斗工序。
某氣化爐日處理1 216 t煤(干基),由氣化室與洗滌冷卻室兩部分組成;氣化室操作壓力為6.5 MPa,氣化溫度為1 300 ℃,洗滌冷卻室的壓力與氣化室相同,操作溫度為247 ℃。
來(lái)自空分工序的O2純度為99.6%,溫度為25 ℃,壓力為8.11 MPa,體積流量為32 796 m3/h,均分成4股,通過(guò)4個(gè)燒嘴進(jìn)入氣化室。煤漿含固質(zhì)量分?jǐn)?shù)為62%,溫度為50 ℃,壓力為7.88 MPa,質(zhì)量流量為81.7 t/h,均分成4股,由2臺(tái)煤漿給料泵通過(guò)4個(gè)燒嘴進(jìn)入氣化室。通過(guò)洗滌冷卻水分布環(huán)加入洗滌冷卻室的水質(zhì)量流量為263.1 t/h,溫度為246.51 ℃,壓力為7.00 MPa。出洗滌冷卻室進(jìn)蒸發(fā)熱水塔的黑水及固體物質(zhì)量流量為146.3 t/h,含固質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.32%,溫度為247.21 ℃,壓力為6.48 MPa。出洗滌冷卻室進(jìn)鎖斗的渣水質(zhì)量流量為42.6 t/h,含固質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10.0%,溫度為148.00 ℃,壓力為6.48 MPa。
該氣化爐液位計(jì)(見(jiàn)圖1)為雙法蘭壓差式液位計(jì)[3],通過(guò)測(cè)量正負(fù)相壓差經(jīng)變送器傳至集散控制系統(tǒng)(DCS)和緊急停車(ESD)系統(tǒng),操作人員根據(jù)實(shí)時(shí)測(cè)量值判斷激冷室內(nèi)工藝氣冷卻情況,ESD系統(tǒng)則在液位低低情況下發(fā)出指令自動(dòng)觸發(fā)緊急停車聯(lián)鎖,實(shí)現(xiàn)氣化爐的停車。法蘭壓差式液位計(jì)的測(cè)量原理主要為U形管原理,即上法蘭和氣相空間相通,下法蘭和液相空間相通,并采用單晶硅差壓敏感元件或全密封電容使壓力測(cè)量有很高的測(cè)量精度,同時(shí)保證了優(yōu)良的穩(wěn)定性和可靠性。壓力經(jīng)毛細(xì)管內(nèi)的灌充硅油(或其他液體)傳遞至變送器的主體,然后由變送器將壓力或壓差轉(zhuǎn)換為4~20 mA的直流信號(hào)輸出。
ρ1—激冷水密度;ρ0—變送器膜盒中的填充液密度。
粗合成氣和熔融狀態(tài)的渣進(jìn)入激冷室的水浴中,激冷室中含有大量的灰渣介質(zhì)[4]?;以L(zhǎng)期在下法蘭取壓管及測(cè)量膜表面沉積,致使液位計(jì)指示出現(xiàn)偏差。
為避免液位計(jì)取壓管堵塞,原始設(shè)計(jì)時(shí)設(shè)置了1股高壓熱密封水(SW)作為沖洗水。該SW的壓力為6.8 MPa,溫度為130 ℃,但在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中由于存在振動(dòng)腐蝕及熱脹冷縮,容易造成變送器信號(hào)線接頭松動(dòng),沖洗水手閥、根部閥內(nèi)漏,導(dǎo)致液位計(jì)指示偏差。
在液位計(jì)出現(xiàn)故障時(shí),使用SW對(duì)液位計(jì)膜盒進(jìn)行沖洗,沖洗水壓力較高,膜盒表面受到較大的沖刷力,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后,導(dǎo)致膜盒的測(cè)量膜損壞,造成液位計(jì)指示偏差。
原始設(shè)計(jì)時(shí)氣化爐液位計(jì)采用316L膜盒。氣化爐產(chǎn)生的高溫、高壓氣體經(jīng)過(guò)激冷室的冷卻、洗滌后送至洗滌塔,合成氣中的H2具有很強(qiáng)的滲透性,H分子進(jìn)入膜盒膜片內(nèi)部會(huì)引起不同程度的氫脆;水中含有一定量的Cl-,水質(zhì)差時(shí)Cl-質(zhì)量濃度高于800 mg/L,對(duì)膜盒產(chǎn)生腐蝕;再加上高壓沖洗水對(duì)膜盒的沖洗產(chǎn)生一個(gè)橫向剪切力,這個(gè)力會(huì)在與H2的共同作用下對(duì)膜盒膜片產(chǎn)生腐蝕。在短時(shí)間內(nèi)這種現(xiàn)象不是很明顯,日積月累下液位計(jì)膜盒會(huì)出現(xiàn)明顯腐蝕。將氣化爐液位計(jì)膜盒改為316L+鍍金膜盒以避免氫脆現(xiàn)象。
氣化爐烘爐階段,氣化爐內(nèi)的水直接排入鎖斗,然后由鎖斗排入沉渣池,此時(shí)氣化爐內(nèi)沒(méi)有液態(tài)水,爐內(nèi)為真空狀態(tài)。真空狀態(tài)會(huì)導(dǎo)致液位計(jì)膜盒膜片緩慢變形,最終造成液位計(jì)指示偏差。
氣化爐壓力波動(dòng)大,操作溫度控制過(guò)高,致使氣化爐內(nèi)氣泡過(guò)多,進(jìn)而造成液位計(jì)波動(dòng)[2]。氣化爐超負(fù)荷運(yùn)行,合成氣流速增加,會(huì)造成合成氣帶水,進(jìn)而造成液位計(jì)指示降低或波動(dòng)。
(1) 報(bào)警率上升,聯(lián)鎖率下降。
在工藝條件相對(duì)穩(wěn)定時(shí),氣化爐液位計(jì)波動(dòng)時(shí)工藝人員會(huì)聯(lián)系儀表人員對(duì)液位計(jì)膜盒進(jìn)行手動(dòng)沖洗,沖洗條件為將ESD系統(tǒng)中的“氣化爐液位低低引發(fā)氣化爐停車”聯(lián)鎖摘除,這會(huì)導(dǎo)致聯(lián)鎖率下降。液位計(jì)頻繁在低報(bào)值(15%左右)波動(dòng)時(shí),造成報(bào)警率升高,頻繁報(bào)警,中控對(duì)報(bào)警疲乏,忽視其他異常報(bào)警,存在安全隱患。
(2) 液位計(jì)指示不準(zhǔn),影響操作人員判斷,錯(cuò)過(guò)最佳處理時(shí)間。
液位計(jì)不準(zhǔn),存在空罐風(fēng)險(xiǎn)??展迺r(shí)高壓竄低壓風(fēng)險(xiǎn)高,造成閃蒸罐超壓,設(shè)備管道損壞。實(shí)際液位較低時(shí),下降管水浴效果差,長(zhǎng)期運(yùn)行會(huì)導(dǎo)致下降管變形,縮短使用壽命。實(shí)際液位低會(huì)使熔渣沉降過(guò)程縮短,含有大量灰渣顆粒的黑水進(jìn)入閃蒸系統(tǒng),使整個(gè)灰水系統(tǒng)的灰分增加,增加了設(shè)備及管道堵塞的可能性,影響系統(tǒng)長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。
液位計(jì)指示不準(zhǔn),實(shí)際液位較高時(shí)會(huì)造成合成氣帶水,增加后工段系統(tǒng)負(fù)荷,如果處理不當(dāng),易造成液態(tài)水進(jìn)入變換爐造成催化劑粉化事故。
(3) 液位計(jì)沖洗過(guò)程存在一定風(fēng)險(xiǎn)。
氣化爐運(yùn)行過(guò)程中液位計(jì)指示低會(huì)導(dǎo)致氣化爐聯(lián)鎖停車,沖洗前會(huì)將聯(lián)鎖摘除。目前氣化爐運(yùn)行為2開(kāi)1備,液位計(jì)沖洗為儀表人員手動(dòng)沖洗,如果溝通不到位會(huì)造成沖洗系統(tǒng)及位號(hào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致正常運(yùn)行系統(tǒng)(未摘除聯(lián)鎖)因液位計(jì)指示低低(三選二)造成停車。
液位計(jì)沖洗用水為系統(tǒng)SW,沖洗人員操作不當(dāng)會(huì)造成鍋爐水泵(P0203)出口壓力下降,導(dǎo)致泵自啟動(dòng)事故,影響系統(tǒng)SW使用。如果沖洗時(shí)間過(guò)長(zhǎng)會(huì)造成SW使用量增大,增加運(yùn)行成本。
在沖洗液位計(jì)時(shí)存在3個(gè)液位同時(shí)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),氣化爐液位計(jì)指示低低(三選二)不僅會(huì)聯(lián)鎖氣化爐停車,還會(huì)導(dǎo)致鎖渣系統(tǒng)停車,一旦沖洗液位計(jì)時(shí)液位達(dá)到聯(lián)鎖值,會(huì)導(dǎo)致鎖渣程序運(yùn)行異常。
根據(jù)氣化爐液位波動(dòng)原因分析及日常檢修經(jīng)驗(yàn)得出氣化爐液位計(jì)常見(jiàn)故障現(xiàn)象原因及處理方法(見(jiàn)表1),并開(kāi)展一系列具體工作。
表1 氣化爐液位計(jì)故障現(xiàn)象統(tǒng)計(jì)表
氣化爐液位計(jì)在初期運(yùn)行時(shí)相對(duì)穩(wěn)定,后期運(yùn)行開(kāi)始出現(xiàn)波動(dòng),異常情況時(shí)才會(huì)進(jìn)行沖洗。制定液位計(jì)預(yù)防性沖洗計(jì)劃,如1周沖洗1次,提高運(yùn)行穩(wěn)定性,減緩堵塞。鑒于氣化爐液位計(jì)定期沖洗后期液位仍存在堵塞情況,遂常開(kāi)液位計(jì)沖洗水,每個(gè)液位計(jì)上下法蘭沖洗水手閥打開(kāi),使現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)子體積流量計(jì)保持0.4 m3/h。
氣化爐液位計(jì)沖洗頻繁,但在實(shí)際工作中,對(duì)這一操作并無(wú)明確規(guī)定,不同人員的操作方法存在差異。工藝人員與設(shè)備人員共同編制相關(guān)氣化爐液位計(jì)沖洗標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序,固化操作,避免因人為因素導(dǎo)致異常的產(chǎn)生。
SW沖洗水閥頻繁出現(xiàn)內(nèi)漏,出現(xiàn)閥門內(nèi)漏或泄漏點(diǎn)后,無(wú)法切出處理。氣化爐2開(kāi)1備,1套沖洗水內(nèi)漏時(shí)無(wú)法切出。
在總管分支處增加總閥,單套氣化爐液位計(jì)沖洗水內(nèi)漏時(shí)進(jìn)行切出更換。將SW總閥由截止閥更換為球閥,提高密封性,減少內(nèi)漏。
工藝人員根據(jù)生產(chǎn)需要,會(huì)對(duì)氣化爐負(fù)荷進(jìn)行調(diào)整,但對(duì)于負(fù)荷調(diào)整后激冷水量的調(diào)整與藥劑的使用量沒(méi)有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn),系統(tǒng)水質(zhì)波動(dòng)大。
制定氣化爐負(fù)荷相關(guān)對(duì)應(yīng)表(見(jiàn)表2),減小負(fù)荷波動(dòng)對(duì)系統(tǒng)的影響。增加沉渣池泵出口流量計(jì),控制出口流量,保證系統(tǒng)水質(zhì)。制定澄清槽排污制度,減少系統(tǒng)內(nèi)污泥存留,改善系統(tǒng)水質(zhì)。提升汽提壓力溫度,降低系統(tǒng)氨氮含量。
表2 氣化爐負(fù)荷對(duì)應(yīng)表
經(jīng)過(guò)以上措施,2019年灰水水質(zhì)得到很大改善,懸浮物含量、氨氮含量明顯降低(見(jiàn)圖2)。
圖2 2018年與2019年灰水改善對(duì)比柱狀圖
氣化爐壓力波動(dòng)大,操作溫度控制過(guò)高,致使氣化爐內(nèi)氣泡過(guò)多,進(jìn)而造成液位計(jì)波動(dòng)。針對(duì)這一難點(diǎn)制定氣化爐負(fù)荷與壓力對(duì)應(yīng)表(見(jiàn)表3),避免氣化爐低壓力運(yùn)行。
表3 氣化爐壓力與負(fù)荷對(duì)應(yīng)表
該氣化爐液位計(jì)形式為雙法蘭差壓式液位計(jì),通過(guò)壓差Δp計(jì)算液柱高度h,計(jì)算公式為:
Δp=ρhg
(1)
式中:g為重力加速度;ρ為該溫度、壓力下的被測(cè)量液體的密度。
原始設(shè)計(jì)計(jì)算時(shí),密度以純水(250 ℃、6.0 MPa、800 kg/m3)的密度計(jì);但在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中氣化爐內(nèi)被測(cè)液體中含有大量氣泡,密度遠(yuǎn)低于800 kg/m3,導(dǎo)致計(jì)算出的液柱高度低于實(shí)際值。該公司聯(lián)系華東理工大學(xué)對(duì)氣化爐內(nèi)被測(cè)液體的密度重新進(jìn)行計(jì)算,得到混合流體密度為561.42 kg/m3,將氣化爐液位密度(即工藝氣冷凝后水的密度)修改為560 kg/m3(儀表組態(tài)參數(shù)修訂),相關(guān)數(shù)據(jù)見(jiàn)表4。
表4 離開(kāi)氣化爐洗滌冷卻室進(jìn)入混合器的氣體參數(shù)
洗滌冷卻室內(nèi)液位計(jì)安裝高度見(jiàn)圖3。液位計(jì)取壓點(diǎn)之間(液相、氣相) 的距離為3 800 mm,液位計(jì)取壓口距離氣化爐直段焊縫高度為850 mm。洗滌冷卻室內(nèi)徑為3 188 mm,洗滌冷卻管外徑為948 mm。N10液位計(jì)零點(diǎn)位置距離氣化爐直段焊縫高度1 750 mm,其信號(hào)為壓差信號(hào)Δp,單位為 Pa。
圖3 氣化爐液位計(jì)安裝圖示
氣化爐液位計(jì)LT-0703LT-0704LT-0706指示低低時(shí)存在氣化爐工藝氣通過(guò)排水管道竄蒸發(fā)熱水塔,存在超壓的風(fēng)險(xiǎn),而這一異??赡茉斐扇藛T傷亡,風(fēng)險(xiǎn)很大。遂在氣化爐排水閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu)處增加電磁閥,并在DCS中新增控制邏輯。當(dāng)氣化爐液位計(jì)LT-0703LT-0704LT-0706指示低低時(shí)聯(lián)鎖氣化爐排水閥門電磁閥失電關(guān)閉,當(dāng)蒸發(fā)熱水塔壓力(PI-0802)達(dá)到1.15 MPa時(shí)聯(lián)鎖氣化爐至蒸發(fā)熱水塔閥門(PV-0801-1/-2/-3/-4),電磁閥失電關(guān)閉。
針對(duì)氣化爐液位計(jì)波動(dòng)的問(wèn)題,在運(yùn)行初期對(duì)氣化爐液位計(jì)進(jìn)行預(yù)防性沖洗可以明顯緩解取壓管堵塞現(xiàn)象。同時(shí),氣化爐液位計(jì)沖洗水處于常開(kāi)狀態(tài)后,氣化爐液位計(jì)堵塞現(xiàn)象進(jìn)一步得到改善。但是氣化爐液位計(jì)波動(dòng)與儀表自身情況和工藝條件息息相關(guān),在異常處理過(guò)程中,工藝人員必須密切關(guān)注工藝氣出口溫度以及氣化爐排水流量與壓力,明確液位計(jì)失效后工藝控制措施,確保液位計(jì)失靈時(shí)氣化爐仍處于可控狀態(tài)。