徐驕陽(yáng)
(中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)公司上海動(dòng)車段 上海 201812)
近年來(lái),隨著國(guó)家高速鐵路網(wǎng)的不斷完善,在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中承擔(dān)交通大動(dòng)脈的高鐵主干線運(yùn)能也日益飽和甚至多線路已超負(fù)荷。以京滬高鐵為例,目前最小追蹤間隔大概是5 min,為提升運(yùn)能,提高發(fā)車密度,現(xiàn)階段已在研究和測(cè)試最小追蹤間隔4 min和3 min的可行方案。現(xiàn)有運(yùn)維現(xiàn)狀對(duì)高速列車的可用性和安全性提出了更嚴(yán)苛要求。作為高速列車裝備中最重要的系統(tǒng)之一的高壓系統(tǒng),它的安全可靠對(duì)列車的安全穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要。當(dāng)高壓系統(tǒng)發(fā)生故障,輕則導(dǎo)致列車某一高壓?jiǎn)卧沟昧熊嚢踩越档停貏t導(dǎo)致全列牽引失效或接觸網(wǎng)及車載設(shè)備損壞,甚至還會(huì)嚴(yán)重影響運(yùn)輸秩序[1-2]。近兩年來(lái),全路多車型發(fā)生了多起網(wǎng)側(cè)高壓接地故障,其中最為典型的便是由車頂高壓電纜終端異常放電引發(fā)的接地故障。
2018年某日,某型動(dòng)車組列車檢修完畢后停放于存車線待發(fā)車,進(jìn)行投主控鑰匙、升弓、閉合主斷路器等常規(guī)準(zhǔn)備工作,約3 min后,列車高壓控制單元因檢測(cè)到線電流過(guò)流而導(dǎo)致高壓系統(tǒng)硬保護(hù)觸發(fā)并自動(dòng)斷開(kāi)主斷路器,顯示屏(HMI)報(bào)出故障代碼33E8(“高壓控制單元1觸發(fā)線電流保護(hù)”)和33F2(“高壓控制單元2觸發(fā)線電流保護(hù)”)。隨后,列車所在股道供電單元發(fā)生跳閘。
為詳查故障情況,下載了列車中央控制單元(CCU)、多功能車輛總線(MVB)和受電弓監(jiān)控系統(tǒng)的歷史數(shù)據(jù),復(fù)盤(pán)故障發(fā)生過(guò)程,綜合分析后初步判定是由車頂高壓電纜終端連接器異常放電導(dǎo)致的高壓接地故障。圖1所示為受電弓視頻監(jiān)控設(shè)備捕捉到的03車車頂高壓設(shè)備故障時(shí)段同部件同位置處異常放電,受電弓等高壓設(shè)備短時(shí)間內(nèi)發(fā)生了持續(xù)性或強(qiáng)或弱的異常拉弧放電。
(a)車頂強(qiáng)烈拉弧放電 (b)車頂輕微拉弧放電圖1 03車同位置不同時(shí)刻異常放電監(jiān)控畫(huà)面
對(duì)列車中可能涉及的各類電氣設(shè)備進(jìn)行詳細(xì)的狀態(tài)檢查。圖2所示為檢查發(fā)現(xiàn)的主要受損部件,整個(gè)高壓機(jī)箱體內(nèi)充滿了粉塵,其中A區(qū)域中有大量碳化粉塵,終端連接器的絕緣傘裙表面有嚴(yán)重電蝕痕跡(見(jiàn)B區(qū)域),連接器傘裙底部有一明顯破洞(見(jiàn)C區(qū)域),受電弓碳滑板電灼嚴(yán)重(見(jiàn)D區(qū)域)。檢查相鄰高壓?jiǎn)卧囕v上各同類設(shè)備,狀態(tài)皆良好,未見(jiàn)異常。
圖2 03車車頂受損高壓設(shè)備部件外觀
特高壓電纜終端連接器主體為硅橡膠整體成型的橡膠塊,承擔(dān)外部絕緣、內(nèi)部絕緣、緩和電場(chǎng)等作用,內(nèi)部為能夠起到電場(chǎng)屏蔽和支撐作用的黃銅襯管,電纜可貫穿其中。該部件在動(dòng)車組列車上為2個(gè)相鄰高壓?jiǎn)卧g電力傳輸電纜的終端連接部,主體結(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖3 電纜終端連接器構(gòu)造及零部件功能
為探究終端連接器內(nèi)部絕緣缺陷的原因和機(jī)理,對(duì)此類故障的17件部件和所屬同批次產(chǎn)品進(jìn)行了一系列測(cè)試、化驗(yàn)和分析計(jì)算等工作。通過(guò)計(jì)算機(jī)仿真、電氣測(cè)試、高低溫循環(huán)試驗(yàn)、X射線檢查等多種手段進(jìn)行故障推演和重現(xiàn)。依據(jù)合理的假設(shè)并進(jìn)行驗(yàn)證,從產(chǎn)品的設(shè)計(jì)方案、材料特性、制造工藝、裝配工藝等多方面探究失效原因。
(1)電場(chǎng)強(qiáng)度仿真分析
為驗(yàn)證產(chǎn)品設(shè)計(jì)是否滿足電氣性能要求,設(shè)計(jì)了仿真計(jì)算方案(見(jiàn)圖4),得到了產(chǎn)品內(nèi)部等電位分布和各主要關(guān)鍵位置電場(chǎng)強(qiáng)度值(見(jiàn)表1)。仿真環(huán)境中的額定電壓根據(jù)GB/T 28427設(shè)定為27.5 kV。電場(chǎng)強(qiáng)度最大值位于內(nèi)部半導(dǎo)電層尖端(部位②)為2.9 kV/mm,硅橡膠介電強(qiáng)度為25 kV/mm,設(shè)計(jì)裕度約8.6倍,滿足要求。所有故障件絕緣擊穿處(部位①)電場(chǎng)強(qiáng)度為2.4 kV/mm,遠(yuǎn)小于材料介電強(qiáng)度。
圖4 仿真分析模型
表1 各關(guān)鍵部位電場(chǎng)強(qiáng)度計(jì)算結(jié)果
(2)絕緣材料撕裂強(qiáng)度分析
按照GB/T 529—2008 硫化橡膠或熱塑性橡膠撕裂強(qiáng)度的測(cè)定方法,隨機(jī)挑選17件故障件所屬的8個(gè)批次中的樣品進(jìn)行測(cè)試。為驗(yàn)證制造工藝對(duì)材料撕裂強(qiáng)度的影響,研究了相同硫化條件下(110 ℃×4 h),不同注膠速度對(duì)硅橡膠撕裂強(qiáng)度的影響,結(jié)果如圖5、圖6所示。此外,還對(duì)比驗(yàn)證了不同硫化條件對(duì)撕裂強(qiáng)度的影響(見(jiàn)圖7)。結(jié)果表面注膠速度、絕緣材料的二次硫化條件與其撕裂強(qiáng)度的關(guān)系顯著,故障件批次產(chǎn)品采用的注膠速度為12 g/s、二次硫化條件為110 ℃×4 h的制造工藝,導(dǎo)致了產(chǎn)品撕裂強(qiáng)度低、波動(dòng)大。
圖5 注膠速度對(duì)比
圖6 硫化條件差異對(duì)比
(3)高低溫循環(huán)試驗(yàn)分析
通過(guò)高低溫循環(huán)試驗(yàn)驗(yàn)證硅橡膠材料性能,選取半導(dǎo)電層有剝離的電纜終端,X射線檢查裂紋長(zhǎng)35 mm。在終端內(nèi)插入外徑32.8 mm 的環(huán)氧樹(shù)脂棒模擬電纜,并先在-20 ℃環(huán)境放置3 h,再在60 ℃環(huán)境放置3 h,6 h為1 個(gè)循環(huán),反復(fù)進(jìn)行測(cè)試。試驗(yàn)共進(jìn)行28 天,第71 個(gè)高低溫循環(huán)后,被試品絕緣層發(fā)現(xiàn)了裂紋,長(zhǎng)度約71 mm,如圖7所示。
圖7 高低溫循環(huán)試驗(yàn)前后對(duì)比結(jié)果
(4)加工工藝分析
在調(diào)查分析連接器加工各工藝環(huán)節(jié)時(shí),發(fā)現(xiàn)在半導(dǎo)電層精加工打磨工序中缺少必要的保護(hù)措施,打磨過(guò)程中使用鋼絲刷易造成銅管端部與半導(dǎo)電層連接處損傷。此外,端部半導(dǎo)電橡膠與銅管間的粘接工藝有缺陷,在涂抹過(guò)程中混入適量水汽來(lái)模擬測(cè)試,檢測(cè)完工產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)半導(dǎo)電層有剝離現(xiàn)象。
(5)裝配應(yīng)力仿真計(jì)算
考慮到電纜和終端連接器裝配不當(dāng)可能引起連接器內(nèi)部半導(dǎo)電層與銅管連接處應(yīng)力集中。為驗(yàn)證該設(shè)想,采用計(jì)算機(jī)仿真方法建模分析電纜和連接器裝配時(shí)的應(yīng)力分布。終端連接器端部半導(dǎo)電層內(nèi)徑為26.5 mm,電纜外徑為(32.8±1)mm,電纜插入后半導(dǎo)電層孔徑需擴(kuò)張5.3~7.3 mm。僅以硅膠孔徑擴(kuò)張6 mm的情況為例,計(jì)算電纜插入會(huì)導(dǎo)致內(nèi)部應(yīng)力最大值約為4.2 MPa,位于半導(dǎo)電層與銅管連接處(圖8的方框內(nèi))。此外,高壓電纜裝配過(guò)程中,若電纜插入時(shí)有變形,也將產(chǎn)生較大應(yīng)力。經(jīng)仿真計(jì)算,若電纜裝配時(shí)變形量達(dá)10 mm,銅管端部與半導(dǎo)電層連接處最大應(yīng)力可達(dá)11.2 MPa。
圖8 裝配應(yīng)力分析結(jié)果
(6)失效原因和機(jī)理總結(jié)
研究分析了導(dǎo)致連接器潛在失效的因素,雖未能完全窮舉,但從測(cè)試、仿真分析等結(jié)果看,基本判定失效主要原因和機(jī)理為以下5點(diǎn):(1)故障件所在批次產(chǎn)品的注膠工藝更改導(dǎo)致絕緣材料撕裂強(qiáng)度偏低;(2)組件打磨加工工藝質(zhì)量管控和評(píng)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)有顯著缺陷,易導(dǎo)致半導(dǎo)電層損傷;(3)產(chǎn)品的抗老化性能不好,高低溫循環(huán)測(cè)試中重現(xiàn)了故障件剝離現(xiàn)象;(4)組件粘接工藝存在潛在操作風(fēng)險(xiǎn),易導(dǎo)致粘接強(qiáng)度不夠使得半導(dǎo)電層剝離;(5)電纜與連接器裝配不當(dāng)易導(dǎo)致半導(dǎo)電層與銅管端部連接處應(yīng)力集中,導(dǎo)致?lián)p傷發(fā)展和累積[2]。
為合理控制安全風(fēng)險(xiǎn),作為列車運(yùn)維單位還須提升針對(duì)此類故障的研判能力、處理質(zhì)量及處置效率。以運(yùn)維管理的視角提出針對(duì)該故障處置對(duì)策的優(yōu)化主要包括:(1)改進(jìn)列車故障診斷系統(tǒng)中與終端異常放電有關(guān)的信息展示方式和提示內(nèi)容,包括將高度傾向該故障的代碼信息展示優(yōu)先級(jí)提升至最高,修改可能引發(fā)司乘人員不當(dāng)操作進(jìn)而導(dǎo)致故障二次破壞或故障影響擴(kuò)大化的處置措施提示;(2)修改該車型此類故障的應(yīng)急處置規(guī)章中的有關(guān)內(nèi)容,加強(qiáng)人員培訓(xùn),按照更完善的處置流程進(jìn)行作業(yè),避免引發(fā)人為次生災(zāi)害;(3)日常維修工作中,改進(jìn)電纜終端的狀態(tài)檢查手段和方法,例如按修程結(jié)合作業(yè)項(xiàng)點(diǎn),運(yùn)用工業(yè)CT排查隱患終端。
研究電纜終端類接地故障的在線檢測(cè)方法是關(guān)于事中控制的重要一環(huán)。由于列車設(shè)計(jì)原理所致,現(xiàn)有的電路過(guò)流過(guò)壓檢測(cè)的軟硬件無(wú)法完成精準(zhǔn)的故障隔離。以該車型8編組為例,當(dāng)03車升弓側(cè)或06車非升弓側(cè)高壓設(shè)備發(fā)生接地故障時(shí),只有電流互感器CT1能夠檢測(cè)到過(guò)流信號(hào),但是無(wú)法判定接地故障點(diǎn)位于升弓側(cè)還是非升弓側(cè),這也是造成途中進(jìn)行此類故障處置時(shí)風(fēng)險(xiǎn)隱患大的根本原因。因此,為改進(jìn)高壓設(shè)備接地故障隔離精度,在與主機(jī)廠、設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行了一系列技術(shù)探討后,確定了一種已實(shí)施并已取得好成效的技術(shù)方案,即新增設(shè)電流互感器。
保留既有電流互感器CT1、CT2、CT3,在高壓箱外增加電流互感器CT4,套在車頂高壓線纜上,用于檢測(cè)本單元輸入或相鄰高壓?jiǎn)卧敵鲭娏?,?yōu)化后主電路拓?fù)淙鐖D9所示。
圖9 優(yōu)化后主電路拓?fù)?/p>
新增的CT4 電流信號(hào)由本單元高壓控制單元讀取,同時(shí)具備瞬時(shí)峰值保護(hù)功能。增加兩個(gè)CT4 電流互感器后,可將本單元CT1 至臨單元CT2 間主電路劃分為2 段,根據(jù)電流互感器的過(guò)流情況,判斷具體區(qū)段,接地檢測(cè)邏輯如下。
(1)非升弓側(cè)高壓設(shè)備接地檢測(cè)邏輯若升弓側(cè)CT4檢測(cè)的電流峰值大于閾值(650 A)或非升弓側(cè)峰值大于閾值(650 A),則由CCU匯總信息,判斷為非升弓單元側(cè)發(fā)生接地故障,報(bào)出相應(yīng)故障代碼,給出相應(yīng)處置措施提示。
(2)升弓側(cè)高壓設(shè)備接地檢測(cè)邏輯
若小于限值(1 300 A)且升弓側(cè)峰值小于閾值(650 A)且非升弓側(cè)峰值小于閾值(650 A),則由CCU匯總信息,判斷為升弓單元側(cè)發(fā)生接地故障,報(bào)出相應(yīng)故障代碼,給出相應(yīng)處置措施提示。
近年來(lái),各車型高壓系統(tǒng)故障頻發(fā),此類故障很容易演化為嚴(yán)重事故,極易造成惡劣影響。通過(guò)對(duì)頻發(fā)的典型高壓接地故障進(jìn)行分析,探討了其故障原因,并利用多種方法研究了其故障機(jī)理和失效因素。以動(dòng)車組運(yùn)維管理視角,給出了有針對(duì)性的系列改進(jìn)措施,提出了一種高壓接地故障在線檢測(cè)技術(shù)方案,并經(jīng)過(guò)實(shí)踐驗(yàn)證后取得了很好的效果,有一定的推廣參考價(jià)值。