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660 MW超超臨界鍋爐高溫過熱器爆管原因分析

2021-09-14 02:23:54皮正仁呂建鋒任青春
關(guān)鍵詞:盒內(nèi)往右爆口

皮正仁,周 云,呂建鋒,任青春,孫 輝

(國家電投重慶電力有限公司,重慶 401123)

1 高溫過熱器及爆管情況介紹

某電廠3#鍋爐采用東方鍋爐廠生產(chǎn)的DG2045/26.15-II2型660 MW 超超臨界參數(shù)變壓運行的直流爐、單爐膛、前后墻對沖燃燒、一次再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型布置,鍋爐的主要參數(shù)如表1所示。

表1 鍋爐的主要參數(shù)

高溫過熱器(以下簡稱“高過”)蛇形管位于折焰角上部,沿爐寬方向布置有35片,管排橫向節(jié)距S1=609.6 mm,管子縱向節(jié)距S2=57 mm,每片管屏由20根管子并聯(lián)繞制而成,與煙氣呈順流布置,管子因所處的位置不同而采用不同壁厚與材質(zhì)的管子,內(nèi)外圈管也采用不同規(guī)格的管子。管屏入口段爐外管子規(guī)格[1]:最外側(cè)管子Φ 50.8 mm×7.5 mm,其余管子規(guī)格Φ 45 mm×6.5 mm,材質(zhì)均為SA-213T91;爐內(nèi)入口段最外側(cè)管子規(guī)格Φ 50.8 mm×7.5 mm,材質(zhì)HR3C,第二和第三根管子規(guī)格Φ 45 mm×6.7 mm,材質(zhì)HR3C,其余管子規(guī)格Φ 45 mm×8.2 mm,材質(zhì)SA-213TP347H;出口段爐內(nèi)最外側(cè)管子Φ 50.8 mm×11.4 mm,材質(zhì)HR3C,第二根和第三根管子Φ 45 mm×9.8 mm,材質(zhì)HR3C,其余管子規(guī)格Φ 45 mm×8.9 mm,材質(zhì)super304;出口段爐外最外側(cè)管子Φ 50.8 mm×12.5 mm,其余管子Φ 45 mm×12.5 mm,材質(zhì)均為SA-213T92。

2020年1月22日機(jī)組停運后發(fā)現(xiàn),左往右第11屏1#高過出口管(爐內(nèi))爆管泄漏(標(biāo)高在70 m左右)。如圖1所示,附近8根高過進(jìn)出口管泄漏或被沖刷,大包密封盒內(nèi)左往右第11屏1#高過出口管(位于大包密封盒內(nèi),穿出頂棚后約200 mm高度處,材質(zhì)為SA213-T92,規(guī)格為Φ 45 mm×12.5 mm)超溫爆管泄漏,附近20根高過進(jìn)出口管泄漏或被沖刷,如圖2所示。

圖1 爐內(nèi)高過出口泄漏管子

圖2 大包密封盒內(nèi)高過出口泄漏管子

爐內(nèi)高過出口管1~17#(內(nèi)往外)為super304H,煙氣側(cè)壁溫≤705 ℃[2];爐內(nèi)18~20#高過出口管(外三圈)為HR3C,煙氣側(cè)壁溫≤730 ℃[3],大包內(nèi)高過出口管均為SA-213T92,爐內(nèi)壁溫≤620 ℃,爐外壁溫≤650 ℃[3]。

2 長期過熱失效機(jī)理、原因及爆口特征

2.1 長期過熱失效機(jī)理

長期過熱是指管壁溫度長期處于設(shè)計溫度以上而低于材料的下臨界溫度(下臨界溫度是指奧氏體轉(zhuǎn)變的最低溫度),超溫幅度不大但時間較長,鍋爐管子發(fā)生碳化物球化,管壁氧化減薄,持久強(qiáng)度下降,蠕變速度加快,使管徑均勻漲粗,最后在管子的最薄弱部位發(fā)生脆裂的爆管現(xiàn)象。這樣,管子的使用壽命便短于設(shè)計使用壽命。超溫程度越高,壽命越短。在正常狀態(tài)下,長期超溫爆管主要發(fā)生在高溫過熱器的外圈和高溫再熱器的向火面。

2.2 長期過熱產(chǎn)生的原因

長期過熱產(chǎn)生的原因:管內(nèi)汽水流量分配不均;爐內(nèi)局部熱負(fù)荷偏高;管子內(nèi)部結(jié)垢;異物堵塞管子;錯用材料;最初設(shè)計不合理。

2.3 長期過熱爆口特征

長期過熱爆管的破口形貌,具有蠕變斷裂的一般特性。管子破口呈脆性斷口特征。爆口粗糙,邊緣為不平整的鈍邊,爆口處管壁厚度減薄不多。管壁發(fā)生蠕脹,管徑脹粗情況與管子材料有關(guān)。

現(xiàn)場看,3#爐左往右第11屏1#高過出口管(爐內(nèi))爆口粗糙,邊緣為不平整的鈍邊,爆口處管壁厚度減薄不多,管壁發(fā)生蠕脹[2-4],符合長期過熱爆管的破口形貌,如圖2所示。

3 爆管原因分析

1)大包密封盒內(nèi)左往右第11屏1#高過出口管泄漏原因分析

爐內(nèi)左往右第11屏1#高過出口管子(標(biāo)高在70 m左右,材質(zhì)super304H,規(guī)格為Φ 45 mm×9.8 mm)爆管泄漏,此管泄漏后蒸汽流量減少,在管內(nèi)蒸汽溫度升高和導(dǎo)熱雙重作用下,大包密封盒內(nèi)材質(zhì)變差部位的高過出口管(材質(zhì)SA213-T92,規(guī)格為Φ 45 mm×12.5 mm,爐外壁溫≤650 ℃)超溫爆管泄漏。

2)左往右第11屏1#高過出口管(爐內(nèi))泄漏原因分析

①對爆管進(jìn)行光譜復(fù)核,顯示結(jié)果與設(shè)計材質(zhì)super304H相符。

②3#機(jī)組停運后,對左往右第11屏1#高過進(jìn)出口回路進(jìn)行通球試驗檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;對高過進(jìn)口集箱開手孔檢查異物,未發(fā)現(xiàn)異常,檢查過程如圖3所示。

圖3高過進(jìn)出口回路及進(jìn)口集箱檢查過程

③3#機(jī)組停運后,將高過管樣送至西安熱工院進(jìn)行金相檢測,結(jié)果顯示高過管樣老化程度均為2級,氧化皮平均厚度49 μm。從檢驗結(jié)果及現(xiàn)場檢查來看,高過因氧化皮脫落造成爆管的可能性較小。

④3#機(jī)組停運后,將3#機(jī)組管樣送至西安熱工院進(jìn)行化學(xué)檢驗分析,高過結(jié)垢量為60 g/m2(運行時間6年),檢驗結(jié)果正常[5]。

⑤3#機(jī)組停運后,對左往右第11屏所有過熱器出口管增加壁溫測點,如圖5所示。通過調(diào)閱2020年5月26日至6月1日左往右第11屏1~20#過熱器出口管平均壁溫可以發(fā)現(xiàn),平均壁溫最高的19#管為610.8 ℃,平均壁溫最低的6#管為594.1 ℃,最高和最低點偏差為16.7 ℃,排除同屏管間蒸汽流量分布不均,圖6所示為2020年5月26日至6月1日左到右第11屏高過出口1~20#管平均壁溫分布。

圖4 壁溫測點安裝

圖5 左到右11屏高過出口1~20#管壁溫分布

⑥通過調(diào)閱2020年5月26日至6月1日左往右第11屏1~20#高過出口管壁平均溫度可以發(fā)現(xiàn),同為super304H材質(zhì)的1~17#高過出口管中,15#、16#、17#管壁溫平均溫度為607.6 ℃、602.6 ℃、604.9 ℃,高于泄漏的1#管壁溫平均溫度602.1 ℃,圖6所示為2020年5月26日至6月1日左到右11屏高過出口1~20#管壁溫分布。

圖6 左到右各屏高過出口1#和20#管壁溫分布

⑦調(diào)閱2020年5月26日至6月1日左往右屏1#、20#高過出口管壁平均溫度分布可以發(fā)現(xiàn),左往右各屏中1#、20#高過出口平均壁溫分布呈“M”型,即“低-高-低-高-低”;各屏1#高過出口管中,左往右第24屏1#高過出口管平均壁溫最高,為603.4 ℃,而泄漏管左往右第11屏1#高過出口平均壁溫次之,為602.1 ℃。各屏20#高過出口管中,左往右第11屏20#高過出口平均壁溫最高,為600 ℃,左往右第24屏20#高過出口平均壁溫次之,為598.4 ℃。圖9為5月26日至6月1日左到右各屏高過出口1#和20#管壁溫分布。

4 結(jié)論

1)左往右第11屏1#高過出口管子(爐內(nèi))爆管泄漏后,爆口以上管子蒸汽流量減少,在蒸汽溫度升高和管壁導(dǎo)熱雙重作用下,大包密封盒內(nèi)材質(zhì)變差部位的高過出口管超溫爆管泄漏。

2)在爆管材質(zhì)符合設(shè)計,管壁結(jié)垢量正常,爆漏的管子在同屏相同材質(zhì)管壁平均溫度非最高,爆漏的1#高過出口管在各屏中相同位置平均壁溫非最高的情況下,左往右第11屏1#高過出口管爆管泄漏最可能的原因為異物堵塞,異物堵塞后造成管內(nèi)蒸汽流量減少,管壁長期過熱爆管,爆口開裂后,管內(nèi)蒸汽流速增加,異物隨之從爆口處被帶走。

針對某電廠660 MW超超臨界鍋爐高溫過熱器長期過熱爆管的現(xiàn)狀,利用排除法對高溫過熱器長期過熱的所有原因進(jìn)行分析,最終得出高溫過熱器長期超溫爆管最可能的原因為異物堵塞。

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