劉雙白 吳 昕 謝昌亞 張春雷 趙瑞峰
(1.國網(wǎng)冀北電力有限公司電力科學(xué)研究院(華北電力科學(xué)研究院有限責(zé)任公司);2.陜西德源府谷能源有限公司)
一次風(fēng)機(jī)是火力發(fā)電廠鍋爐風(fēng)煙系統(tǒng)的重要設(shè)備,主要為磨煤機(jī)干燥燃煤和輸送煤粉提供所需的熱風(fēng)、磨煤機(jī)調(diào)溫風(fēng)(冷風(fēng)),并供給燃料燃燒初期所需的空氣[1]。 火力發(fā)電機(jī)組通常配置有兩臺一次風(fēng)機(jī),高負(fù)荷運(yùn)行時(shí)兩臺風(fēng)機(jī)并列運(yùn)行,因此一次風(fēng)機(jī)故障將直接影響機(jī)組的正常生產(chǎn)。 近年來,火電機(jī)組頻繁調(diào)峰,輔機(jī)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)變動迅速,風(fēng)機(jī)振動故障也更為頻發(fā),通常有不平衡振動、通過頻率振動、低頻振動及轉(zhuǎn)子裂紋振動等問題。 雖然風(fēng)機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)簡單,但其振動問題的處理卻很復(fù)雜。
某600MW 亞臨界機(jī)組一次風(fēng)機(jī)系統(tǒng)配套上海鼓風(fēng)機(jī)廠有限公司生產(chǎn)的PAF19-14-2 型雙級動葉可調(diào)式軸流式風(fēng)機(jī),設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速1 490r/min,單級葉片數(shù)量為24 片, 驅(qū)動電機(jī)采用上海電機(jī)廠有限公司生產(chǎn)的YKK710-4 型異步電動機(jī)。 該風(fēng)機(jī)采用臥式布置,具有流量大、高效區(qū)域廣等特點(diǎn)。 DCS 遠(yuǎn)傳振動測點(diǎn)為2 支振速傳感器,分別設(shè)置于4 號軸承的水平、垂直方向。
一次風(fēng)機(jī)調(diào)停12 天后再次啟動, 啟動后遠(yuǎn)傳風(fēng)機(jī)振速略微增大,水平、垂直方向振速由調(diào)停前的1~2mm/s,增大到2~3mm/s,繼續(xù)運(yùn)行后,水平方向振速爬升至6mm/s,最大波動至7mm/s。停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)二級動葉液壓缸漏油。 清理后再次啟動, 水平振速穩(wěn)定在3mm/s, 垂直振速保持2.5mm/s,運(yùn)行一段時(shí)間后,最大波動至4.1mm/s,振動數(shù)值依舊偏大, 接近振動報(bào)警值(4.6mm/s),為保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,需進(jìn)一步分析處理。
圖1 為機(jī)組并網(wǎng)后6~30h 內(nèi)相關(guān)參數(shù)變化曲線。 從圖1 中可以看出,該段時(shí)間前期振動較為穩(wěn)定, 當(dāng)時(shí)垂直、 水平方向振速均在2~3mm/s區(qū)間內(nèi)波動,隨后水平方向振動開始惡化,振速在3~5mm/s 區(qū)間擺動(報(bào)警值4.6mm/s),垂直方向振速微增至3mm/s。 擺動現(xiàn)象出現(xiàn)2h 后,水平方向振速逐步穩(wěn)定在5mm/s,且保持上漲趨勢。經(jīng)就地檢查確認(rèn)了遠(yuǎn)傳振動信號的真實(shí)性,檢查結(jié)果顯示風(fēng)機(jī)側(cè)振動大,電機(jī)側(cè)振動較小。
圖1 機(jī)組并網(wǎng)后6~30h 內(nèi)相關(guān)參數(shù)趨勢
繼續(xù)運(yùn)行數(shù)小時(shí)后,水平方向振速已爬升至6mm/s,最大波動至7mm/s。 考慮到設(shè)備的安全,決定緊急停機(jī)檢查。 檢修人員揭蓋檢查后發(fā)現(xiàn),設(shè)置于二級動葉后端的液壓缸大面積漏油。 漏油流出滲至輪轂和葉片, 風(fēng)機(jī)葉片沾有大量油泥。同時(shí)檢查了液壓推桿是否正常、兩級動葉執(zhí)行動作是否保持同步性。 最終更換液壓缸并清理了輪轂和葉片周邊的油污和積灰。
檢查后再次啟動一次風(fēng)機(jī), 振動有所好轉(zhuǎn),水平振速穩(wěn)定在3mm/s,垂直振速保持2.5mm/s。圖2 為機(jī)組檢查后運(yùn)行5 日相關(guān)參數(shù)的變化曲線,從圖2 中可以看出,此次檢修后,水平、垂直方向振動均有所減小,并且水平方向振動波動略有好轉(zhuǎn),最大波動至4.1mm/s。 觀察發(fā)現(xiàn),水平振動不穩(wěn)定現(xiàn)象均出現(xiàn)在入口風(fēng)溫較低的時(shí)間段。調(diào)取數(shù)據(jù)做進(jìn)一步分析,當(dāng)一次風(fēng)機(jī)滾動軸承溫度高于59℃,推力軸承溫度高于52℃時(shí),水平方向振動穩(wěn)定,未發(fā)生振速波動,此時(shí)風(fēng)機(jī)入口風(fēng)溫均大于0℃,而不滿足上述條件時(shí),水平方向振動出現(xiàn)波動。
圖2 機(jī)組經(jīng)檢查后運(yùn)行5 日相關(guān)參數(shù)趨勢
在一次風(fēng)機(jī)第1 級葉輪(3 號軸承)、第2 級葉輪(4 號軸承)處對應(yīng)的風(fēng)機(jī)罩殼水平結(jié)合面上布置水平、垂直振動傳感器(圖3),測量記錄了一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)的振動情況,而此時(shí)動葉開度僅有56%。
圖3 一次風(fēng)機(jī)振動測點(diǎn)示意圖
圖4 為水平方向振動穩(wěn)定期間各測點(diǎn)振動頻譜圖,觀察發(fā)現(xiàn):水平方向振動較為穩(wěn)定,垂直方向振動波動明顯,存在明顯的一倍頻以下的振動分量,而且波動劇烈;振動頻譜顯示存在諸多不同倍頻分量的振動雜波。 其中,一倍頻振動分量較為穩(wěn)定,雜波分量波動明顯。 表1 為穩(wěn)定時(shí)期主要振動參數(shù)。
圖4 振動頻譜圖
表1 穩(wěn)定時(shí)期振動參數(shù)
此次振動測量記錄捕捉到了一次振動波動現(xiàn)象,測量結(jié)果顯示此次波動主要是軸承兩側(cè)水平方向的振動波動。 波動時(shí)期的振動參數(shù)見表2。
表2 波動時(shí)期振動參數(shù)
對比分析兩種狀態(tài)的振動參數(shù),振動波動期間的主要特征有:
a. 兩側(cè)水平振幅的波動源于一倍頻振動分量的變化,3 號軸承水平方向工頻振動分量由44μm 增至最大103μm,4 號軸承水平方向工頻振動分量由35μm 增至最大89μm;
b. 工頻振動相位未發(fā)生大的變化,3 號軸承水平方向由穩(wěn)定時(shí)的325°變?yōu)?13°,4 號軸承水平方向由穩(wěn)定時(shí)的303°變?yōu)?00°,并且待波動消失,振動穩(wěn)定后,相位恢復(fù);
c. 3、4 號軸承水平方向振速也主要表現(xiàn)為一倍頻振動分量的波動。
采用手持式振動傳感器測量了一次風(fēng)機(jī)兩側(cè)地腳螺栓的振動情況,結(jié)果顯示南側(cè)螺栓振動均為12μm,北側(cè)螺栓振動均為3μm。基于上述測量數(shù)據(jù),分析認(rèn)為:
a. 液壓缸存在輕微漏油,伴隨著機(jī)組的持續(xù)運(yùn)行,在機(jī)組調(diào)停前,漏油較為均勻地分布在葉輪輪轂和葉片上。 停機(jī)后,風(fēng)機(jī)靜止,在重力作用下,輪轂和葉片上的漏油流至底部,相當(dāng)于在底部位置增加了不平衡量,打破了原先的平衡。 結(jié)合同型風(fēng)機(jī)振動敏感度和現(xiàn)場漏油情況,停機(jī)后的漏油匯集極大可能導(dǎo)致了再次啟動后振動的惡化。
b. 停機(jī)揭蓋處理液壓缸并清理漏油后,風(fēng)機(jī)的平衡較調(diào)停前存在差異,振動無法回到調(diào)停前的運(yùn)行數(shù)值。
c. 持續(xù)的雜波分量可能源于支撐間的剛性不足。
d. 歷史數(shù)據(jù)顯示,調(diào)停前,也存在風(fēng)機(jī)振動與軸承溫度的相關(guān)規(guī)律,波動幅度隨振動基數(shù)的增大而增大。 此現(xiàn)象重復(fù)性較好,說明較高的潤滑油溫度對轉(zhuǎn)子保持穩(wěn)定運(yùn)行具有積極作用。
基于上述分析,建議采用如下措施:
a. 提高潤滑油和軸承溫度,保持風(fēng)機(jī)在穩(wěn)定區(qū)間運(yùn)行;
b. 檢修期間, 檢查軸承與軸承座間支撐情況,復(fù)查聯(lián)軸器對中情況,擰緊南側(cè)螺栓;
c. 若檢查后,振動未有明顯改善,考慮進(jìn)行動平衡,減小激振力,降低振動基數(shù)。
考慮到振動基數(shù)較大, 為了保證設(shè)備的安全可靠,再次停機(jī),進(jìn)行了處理。 主要檢查情況如下:
a. 液壓缸下部仍有少量滲油,檢查后確定此次液壓缸并無漏油, 滲油是上次處理的遺留,再次清理了油污和葉片積灰;
b. 用塞尺測量了軸承與凹窩間隙,未有明顯的過大間隙,但兩者結(jié)合面中油污較多,由于停機(jī)時(shí)間緊迫,并未吊出軸承做進(jìn)一步檢查清理;
c. 復(fù)查了聯(lián)軸器對中情況,重新調(diào)整至合格范圍;
d. 人工擰緊南側(cè)螺栓。
現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),軸承座兩側(cè)與罩殼連接存在差異。 圖5 顯示軸承座靠近一級葉輪側(cè)與罩殼間焊接了一圈導(dǎo)葉剛性連接,另一側(cè)并未采用此種設(shè)計(jì),而在下方焊接了兩片導(dǎo)葉。 由于此前將振動傳感器布置于風(fēng)機(jī)罩殼上對應(yīng)位置,這種連接結(jié)構(gòu)會對4 號軸承振動數(shù)據(jù)的測量產(chǎn)生干擾。 因此,分別在4 號軸承上設(shè)置水平、垂直方向振動傳感器,3 號軸承的振動測量則仍靠外部風(fēng)機(jī)罩殼上布置的振動傳感器。 扣蓋后啟動風(fēng)機(jī),再次監(jiān)測風(fēng)機(jī)振動狀態(tài)。
圖5 風(fēng)機(jī)實(shí)物圖
風(fēng)機(jī)啟動后,逐步開啟動葉,測量記錄各動葉開度下的振動情況,如圖6 所示。 對比此前數(shù)據(jù),證實(shí)了風(fēng)機(jī)內(nèi)部連接設(shè)計(jì)確實(shí)造成了測量數(shù)據(jù)失真。 從圖6 中可以看出:對比兩側(cè)軸承振動表現(xiàn),4 號軸承的振動情況更為惡劣,其振動主要表現(xiàn)在水平方向振動,在100μm 附近波動,最大至140μm;4 號軸承水平方向一倍頻振動占比相對較小,其他頻率分量波動。
圖6 各動葉開度下振動參數(shù)
記錄了一次風(fēng)機(jī)停機(jī)過程振動數(shù)據(jù),由此繪制了一次風(fēng)機(jī)降速過程波德圖。 圖7 為3、4 號軸承水平方向振動波德圖。 從圖7 中可以看出,兩側(cè)軸承水平方向在1 459r/min 附近振動出現(xiàn)了明顯的振動峰值。 同時(shí),在該區(qū)域附近,兩側(cè)相位角存在較大變化。 考慮到4 號軸承垂直方向振動并無明顯變化,由此認(rèn)定該轉(zhuǎn)速近似為風(fēng)機(jī)軸承水平方向的共振轉(zhuǎn)速。
圖7 3、4 號軸承水平方向振動波德圖
由于工作轉(zhuǎn)速與共振轉(zhuǎn)速極為接近,一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行落入共振區(qū),風(fēng)機(jī)系統(tǒng)對于環(huán)境參數(shù)極為敏感, 參數(shù)的微小變化極易引起振動的不穩(wěn)定,激發(fā)一倍頻振動分量的突增, 引起振動的波動。考慮到啟機(jī)的緊迫性和增加支撐提高共振頻率的不確定性,最終決定進(jìn)行精細(xì)平衡試驗(yàn),盡量降低擾動力,削弱共振的放大效應(yīng)[2]。
根據(jù)測量參數(shù),3、4 號軸承一倍頻振動同向,因此采用對稱加重法, 結(jié)合經(jīng)驗(yàn)參數(shù)和現(xiàn)場振幅,決定試加重量408g∠100°。 考慮到4 號軸承水平振動的波動程度和1 級葉輪施工的便利性,將重量全部加至1 級葉輪處。 重新啟動后,通頻振動數(shù)據(jù)如圖8 所示。
圖8 各動葉開度下振動參數(shù)
從圖8 中可以看出:3 號軸承水平方向和4號軸承水平、垂直方向振幅均出現(xiàn)降低,尤其在60%動葉開度以下,各測點(diǎn)振動最大僅為35μm;4 號軸承水平方向雜波分量被大幅抑制; 當(dāng)動葉開至60%以上,軸承振動開始爬升,尤其是4 號軸承低頻分量小幅度波動。 由于啟機(jī)時(shí)間緊迫,考慮到滿負(fù)荷動葉開度僅為56%,此時(shí)振幅最大35μm,振速最大1.5mm/s。 因此,此次動平衡結(jié)果較為滿意,不再繼續(xù)加重。
分析處理了某600MW 亞臨界機(jī)組一次風(fēng)機(jī)振動異常問題,得知機(jī)組調(diào)停期間,一次風(fēng)機(jī)液壓缸漏油的匯集極大可能導(dǎo)致了啟動后振動的惡化。 一次風(fēng)機(jī)工作轉(zhuǎn)速與共振轉(zhuǎn)速極為接近,是導(dǎo)致振動不穩(wěn)定的主要原因。 通過動平衡的方法,有效降低了不平衡擾動,大幅削弱了共振的影響,為機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行提供有力的保障。