朱磊
摘要:寧夏中色新材料有限公司回水泵站承擔(dān)著全廠蒸汽回水的回收排放工作,每天的回水量巨大,回水溫度可達100度。大量的蒸汽回水經(jīng)過凝結(jié)水回收器處理后,都直接排放到了地溝,造成了極大的能源浪費。為此,我分廠決定對回水泵房進行自動化改造,即在PLC,變頻器、組態(tài)王等自動化設(shè)備的參與下,充分利用回水余熱,將自來水加熱后用于職工洗澡。經(jīng)過此次自動化改造后回水泵房實現(xiàn)了無人值守,各項運行數(shù)據(jù)都通過網(wǎng)絡(luò)傳至水汽控制中心。
關(guān)鍵詞:PLC;組態(tài)王;變頻器;換熱器
一、前言
動力分廠回水泵站承擔(dān)著全廠蒸汽回水排放工作,電廠將新鮮蒸汽輸送到我廠配氣站,配氣站經(jīng)過二次分配后,輸送到各個車間,車間將利用完的蒸汽,通過管道全部排放到了回水泵站,回水泵站通過凝結(jié)水回收器對蒸汽回水進行處理,蒸汽回水為水汽混合物,氣體通過管道直接排放到了大氣中,熱水通過水泵抽到兩個30M3的方形儲水罐中,經(jīng)儲水罐冷卻后,排放到地溝了里。經(jīng)過測量,水汽混合物的溫度可達100°,加之每天的回水量巨大,將這么大量的熱源浪費掉,不利于集團公司的節(jié)能減排工作的開展。同時,兩個30M3的方形儲水罐和與之配套使用的4臺電機也處于閑置狀態(tài),無法發(fā)揮其作用,對資源造成了浪費?;厮谜舅鶎僭杼妹刻煜丛栌脽崴际峭ㄟ^新鮮蒸汽加熱,每月大概要消耗220噸蒸汽。每天蒸汽閥門和熱水閥門的開關(guān),都是由人工進行操作,在自動化時代的背景下,顯得有些滯后。綜合所述,回水泵站的自動化改造勢在必行。經(jīng)過我分廠領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)技術(shù)人員的研究后,決定對回水泵房進行改造,即在PLC、組態(tài)王等自動化元件的參與下,利用蒸汽回水余熱將自來水加熱,用于職工洗澡。我負責(zé)此項目的電氣改造。
一、總體方案
在蒸汽回水入口處,新增加兩個列管式換熱器,利用蒸汽回水余熱將自來水加熱,置換出的熱水,儲存在兩個30M3的儲水罐里,用于職工洗澡。另一方面,蒸汽回水通過另一條管路,進入到原來的兩個罐式換熱器里進行換熱,置換出的熱水,也儲存到儲水罐里,供職工洗澡。這兩套換熱器配合PLC、變頻器、電動閥、傳感器等自動化設(shè)備,組成一套完整的換熱系統(tǒng)。同時為了保證系統(tǒng)的安全運行,此系統(tǒng)還增加了組態(tài)王6.55軟件,通過內(nèi)網(wǎng)將各項數(shù)據(jù)傳至水汽控制中心進行監(jiān)控,確保洗澡水壓力,水量能夠滿足要求。
二、設(shè)備狀況
回水泵房原來有兩個30M3的方形儲水罐改造后可以用來儲存熱水,與之配套的4臺電機,經(jīng)絕緣電阻測試后,可以正常使用。泵房內(nèi)有動力配電柜,可以滿足改造需要。但是缺乏自動化設(shè)備,像PLC、變頻器、電動閥、各類變送器,組態(tài)王軟件等。
二、控制原理
1、此套系統(tǒng)中設(shè)置兩臺水泵用于輸送洗澡水,水泵一備一用,水泵的啟停分為自動和手動控制,當(dāng)轉(zhuǎn)換開關(guān)打到自動時,水泵由PLC里的時鐘進行控制,即11:00-13:00和17:00-19:00水泵啟動,澡堂開堂。當(dāng)轉(zhuǎn)換開關(guān)打到手動時,通過配電柜按鈕進行水泵的啟停。
2、水泵采用變頻恒壓供水方式,1#泵為變頻泵,2#泵為工頻泵,1#泵供水壓力設(shè)定為0.06MPa。在熱水出水管道安裝壓力變送器,將實時壓力傳送至變頻器,變頻器根據(jù)采集到實時壓力,調(diào)整水泵轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)恒壓。當(dāng)變頻器出現(xiàn)故障時,2#泵工頻啟動,確保洗澡水壓力正常。
3、由于蒸汽回水的溫度和壓力是由蒸汽用量所決定的,這就造成了蒸汽回水溫度與壓力的不穩(wěn)定。為此,需要在換熱器熱水出口加裝調(diào)節(jié)型電動閥,來保證出水溫度。即當(dāng)出水溫度小于60度時,電動閥徹底關(guān)閉。當(dāng)出水溫度在60-65度時,電動閥開度為30%,當(dāng)出水溫度在65-70度時,電動閥開度為35%,當(dāng)出水溫度在70-75度時,電動閥開度為40%,當(dāng)出水溫度超過75度時,電動閥開度為45%。
4、在兩個罐式換熱器頂部分別加裝溫度變送器,用來采集加熱罐頂部的溫度,同時在兩個罐式換熱器底部分別加裝電動閥,用來控制自來水,當(dāng)加熱罐頂部溫度達到設(shè)定溫度時,自來水電動閥打開,將加熱罐里面的熱水頂至儲水罐儲存起來。當(dāng)加熱罐溫度低于設(shè)定溫度時,電動閥關(guān)閉。
5、組態(tài)畫面的制作:組態(tài)畫面要簡潔,能夠清晰的反應(yīng)工藝流程,反應(yīng)出水泵的實時狀態(tài),顯示各監(jiān)測點的溫度,壓力,液位,流量等。同時,通過組態(tài)王內(nèi)部的腳本程序,將上述的三個電動閥設(shè)置成手動和自動的工作方式,當(dāng)選到自動工作方式時,電動閥根據(jù)設(shè)定溫度自動開關(guān),當(dāng)選到手動方式時,可以在監(jiān)控畫面上任意開關(guān)。
6、通訊方式:西門子PLC通過485口,采用PPI協(xié)議與組態(tài)王進行通訊,臺達PLC通過485口,通過臺達DVP系列協(xié)議與組態(tài)王進行通訊,這種通訊方式最為簡單。最后,組態(tài)王通過集團公司內(nèi)網(wǎng)并入水汽控制中心,進行實施監(jiān)控。
三、設(shè)備選型
三、器件選擇
目前市場上PLC有多種品牌,我們選擇時首先應(yīng)滿足設(shè)備改造的需求,并且是我們熟悉的品牌,操作起來也會更方便,價格也相對便宜一些,所以本機電氣改造選用西門子CPU224和臺達DVP-200EX200R為PLC為控制核心,對整個電氣系統(tǒng)作控制;輸入、輸出點都留有余量,以便于以后的維修及改進。因為我廠對艾默生變頻器和組態(tài)王軟件使用比較廣泛,所以采用艾默生變頻器EV1000系列和組態(tài)王6.55軟件。具體器件如下表所示:
四、原理圖
五、結(jié)論
回水泵站自動化改造完畢后,熱水溫度均保持在70°以上,儲水罐液位在2米以上,每天將近有60M3 熱水供職工洗澡。經(jīng)過6個月的運行試驗,此套換熱系統(tǒng)運行穩(wěn)定,保證了每天近300名職工的正常洗澡。此項節(jié)能措施,徹底節(jié)省了原來洗澡用生產(chǎn)汽,達到了預(yù)期的節(jié)能效果。
參考文獻
[1]王永華.現(xiàn)代電氣控制及PLC應(yīng)用技術(shù).北京.北京航空航天大學(xué)出版社.2008.2