郭連偉
摘要:面對(duì)日益嚴(yán)格的環(huán)保排放要求,為保證鍋爐煙氣NOx指標(biāo)滿足排放要求,我國(guó)大部分燃煤鍋爐都完成了脫硝改造;但是增設(shè)脫硝裝置后,鍋爐運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性卻受到了一定程度影響,可以從鍋爐熱效率、灰渣可燃物含量、空預(yù)器堵塞等方面反映出來。
關(guān)鍵詞:NOx;燃煤鍋爐;灰渣;熱效率;空預(yù)器堵塞
1 前言
氮氧化物是造成大氣污染的主要污染源之一,我國(guó)氮氧化物的排放量中70%來自于煤炭的直接燃燒,電力工業(yè)又是我國(guó)的燃煤大戶,因此火力發(fā)電廠是NOx 排放的主要來源之一;截至2014年底,我國(guó)大部分燃煤機(jī)組基本完成了脫硝裝置的安裝改造,隨著脫硝裝置投運(yùn),各類問題也暴露出來。
2 SCR脫硝工藝原理
選擇性催化還原法脫硝,簡(jiǎn)稱SCR,相較SNCR主要增加了內(nèi)含金屬催化劑的SCR反應(yīng)器,還原劑(NH3)以氣體的形式經(jīng)噴氨系統(tǒng)噴入煙氣中與煙氣混合,混合后的煙氣進(jìn)入脫硝反應(yīng)器,在催化劑的作用下氨氣與NOx發(fā)生催化氧化還原反應(yīng),將NOx還原成無污染的N2和H2O。SCR脫硝反應(yīng)一般在300℃~420℃的范圍內(nèi)有效進(jìn)行,在NH3/NOx摩爾比為0.83的條件下,可以得到80%~90%的脫硝率。SCR煙氣脫硝技術(shù)具有脫硝效率高、運(yùn)行可靠、便于維護(hù)和操作等優(yōu)點(diǎn),目前世界上有80%以上的煙氣脫硝裝置采用SCR法脫硝技術(shù)。
3 低氮燃燒工藝原理
目前常見的低NOx燃燒技術(shù)主要有:空氣分級(jí)燃燒技術(shù)、燃料分級(jí)燃燒技術(shù)(又稱再燃技術(shù))和煙氣再循環(huán)技術(shù)。
空氣分級(jí)燃燒技術(shù)是目前最為普遍的低NOx燃燒技術(shù),它是通過調(diào)整燃燒器及其附近的區(qū)域或是整個(gè)爐膛區(qū)域內(nèi)空氣和燃料的混合狀態(tài),在保證總體過量空氣系數(shù)不變的基礎(chǔ)上,使燃料經(jīng)歷“富燃料燃燒”和“富氧燃盡”兩個(gè)階段,以實(shí)現(xiàn)總體NOx排放量大幅下降的燃燒控制技術(shù)。在富燃料燃燒階段的主燃燒區(qū)域,由于氧氣濃度相對(duì)較低,燃料的燃燒速度和溫度都比正常過氧燃燒要低,從而抑制了熱力型NOx的生成,同時(shí)由于不能完全燃燒,部分中間產(chǎn)物如HCN和NH3會(huì)將部分已生成的NOx還原成N2,從而使燃料型NOx的排放也有所減少;然后在富氧燃燒階段燃料燃盡,但由于此區(qū)域的溫度已經(jīng)降低,新生成的NOx量十分有限,因此總體上NOx的排放量明顯減少。
4 脫硝改造后存在的問題
4.1 煙、風(fēng)道阻力增加
以某石化4號(hào)鍋爐為例,4號(hào)鍋爐脫硝改造后,鍋爐原有的煙、風(fēng)道移位造成煙風(fēng)道彎頭增多,在一定程度上增加了煙、風(fēng)道阻力,增加了引、送風(fēng)機(jī)能耗的同時(shí)也降低了風(fēng)機(jī)出力。脫硝改造后,單側(cè)送風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓較改造前增加了800Pa左右,單側(cè)引風(fēng)機(jī)入口風(fēng)壓增加了300Pa左右,增加風(fēng)機(jī)電耗及生產(chǎn)運(yùn)行成本,造成鍋爐通風(fēng)量減少,降低了鍋爐帶負(fù)荷能力,使鍋爐最高只能維持97%左右的鍋爐額定負(fù)荷。
4.2 尾部煙道受熱面腐蝕、堵塞
脫硝SCR反應(yīng)會(huì)產(chǎn)生氨逃逸,這些逃逸的氨氣與煙氣中的SO3反應(yīng)會(huì)形成亞硫酸氫銨(NH4HSO4)或者硫酸銨[(NH4)2SO4],這類硫酸鹽具有粘結(jié)性和腐蝕性,會(huì)使催化劑或者尾部煙道內(nèi)的省煤器或者空氣預(yù)熱器堵塞,嚴(yán)重時(shí)影響鍋爐運(yùn)行,導(dǎo)致被迫停爐。
同樣以某石化4號(hào)燃煤鍋爐為例,4號(hào)爐停爐檢修過程中進(jìn)入鍋爐尾部煙道受熱面進(jìn)行檢查,在空預(yù)器中段溫度相對(duì)較低的工段發(fā)現(xiàn)空預(yù)器管束存在堵塞情況,嚴(yán)重時(shí)局部堵塞面積達(dá)到30%左右,增加了煙道阻力約300Pa左右,造成鍋爐引風(fēng)出力不足,影響鍋爐帶負(fù)荷能力。
4.3 鍋爐灰渣可燃物含量升高
受低氮燃燒器改造影響,鍋爐內(nèi)部風(fēng)粉配比較改造前發(fā)生很大變化,同時(shí)各層二次風(fēng)噴口面積因噴燃器改造而縮小,其次爐膛四角還分別增加了燃盡風(fēng)噴口,導(dǎo)致鍋爐主燃燒區(qū)域處于低氧燃燒狀態(tài);煤粉在爐內(nèi)主燃燒區(qū)域燃燒不充分、不完全,同時(shí)如果入爐煤含碳量偏高、揮發(fā)份偏小、灰分偏小時(shí),會(huì)造成鍋爐飛灰可燃物含量及爐渣可燃物含量升高。
以某石化4號(hào)鍋爐為例,脫硝改造前鍋爐飛灰可燃物含量基本保持在3%左右,低氮燃燒器改造后,在完全按照低氮燃燒器設(shè)計(jì)二次風(fēng)開度調(diào)整工況下,飛灰可燃物含量升高至8%左右。脫硝改造前鍋爐爐渣可燃物含量基本保持在10%以下;低氮燃燒器改造后,在完全按照低氮燃燒器設(shè)計(jì)二次風(fēng)開度調(diào)整工況下,爐渣可燃物含量升高至15%~20%。
灰渣可燃物含量的升高,增加了鍋爐機(jī)械燃燒不完全熱損失,降低了鍋爐熱效率、降低了鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性、增加了鍋爐燃燒成本。
4.4 鍋爐熱效率下降
受脫硝改造影響,爐內(nèi)燃燒工況發(fā)生變化,燃燒中心上移以及燃料燃燒不完全,爐內(nèi)熱輻射換熱效率減弱;同時(shí)受飛灰可燃物含量及爐渣可燃物含量升高,造成機(jī)械不完全燃燒熱損失增加,導(dǎo)致鍋爐熱效率下降,脫硝改造前某石化4號(hào)燃煤鍋爐熱效率在92%左右,脫硝改造后熱效率下降至90%左右,在一定程度上降低了鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。
4.5鍋爐噴燃器周圍結(jié)焦增加
燃煤鍋爐低氮燃燒器改造后,因原二次風(fēng)噴口縮小至原來的70%左右,主燃燒區(qū)域二次風(fēng)比例減小,噴燃器周圍相對(duì)缺氧燃燒、還原性氣體增加,導(dǎo)致煤粉燃燒過程中燃燒不完全,同時(shí)造成鍋爐噴燃器口周圍結(jié)焦增多,特別是在噴燃器周邊水冷壁處以及噴燃器上部,因位置較偏結(jié)焦不易清理,在形成大焦塊后因自重掉落,會(huì)對(duì)鍋爐冷灰斗造成不利影響,易造成水冷壁機(jī)械損傷。
鍋爐噴燃器口結(jié)焦增多同時(shí)會(huì)對(duì)鍋爐內(nèi)窺式火檢探頭信號(hào)強(qiáng)度造成影響,導(dǎo)致部分火檢探頭檢測(cè)不到火焰或者信號(hào)強(qiáng)度較弱,火檢信號(hào)不穩(wěn)定、影響鍋爐安全運(yùn)行。
噴燃器口處大塊焦渣掉落后對(duì)撈渣機(jī)輸渣機(jī)的安全運(yùn)行也帶來一定的影響,大焦在撈渣機(jī)、輸渣機(jī)內(nèi)易造成撈輸渣機(jī)跳閘,某石化4號(hào)鍋爐在脫硝改造后撈渣機(jī)內(nèi)多次出現(xiàn)大焦,導(dǎo)致輸渣機(jī)跳閘,影響設(shè)備安全運(yùn)行。
5 經(jīng)濟(jì)方面影響
脫硝改造后會(huì)增加鍋爐運(yùn)行成本,包括脫硝催化劑、脫硝用壓縮空氣、脫硝系統(tǒng)風(fēng)機(jī)電耗、煙道阻力增加后造成的引送風(fēng)機(jī)電耗。
綜合計(jì)算,脫硝裝置運(yùn)行會(huì)增加鍋爐裝置運(yùn)行成本每小時(shí)增加約500元左右。
6 總述
已投運(yùn)的鍋爐裝置進(jìn)行脫硝環(huán)保改造,改變了鍋爐原有運(yùn)行工況,造成鍋爐燃燒工況發(fā)生根本上的變化,對(duì)鍋爐運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性、穩(wěn)定性、安全性都存在一定的影響。在脫硝改造后,必須根據(jù)鍋爐各項(xiàng)指標(biāo)變化情況,合理調(diào)整脫硝系統(tǒng)運(yùn)行工況,尋找環(huán)保與安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行之間的平衡點(diǎn),在保證鍋爐煙氣排放達(dá)標(biāo)的同時(shí)要確保鍋爐裝置安全運(yùn)行。