錢小兵,李大鵬
(克拉瑪依石化有限責(zé)任公司,新疆克拉瑪依 834003)
某臺精密水環(huán)真空泵是粗真空泵,型號為2BEI-252,水環(huán)介質(zhì)為新水,由于水環(huán)汽化和內(nèi)漏原因,真空泵真空度一般在8.0 kPa(真空度700 mmHg)左右。水環(huán)汽化造成葉輪轉(zhuǎn)子汽蝕,沖蝕轉(zhuǎn)子和葉輪造成葉片斷裂,汽蝕產(chǎn)生的葉片坑點引起液環(huán)局部旋渦和增加內(nèi)漏損失,導(dǎo)致真空度不足,不利于加熱爐節(jié)能和提高分離精度,因此車間組織攻關(guān)予以解決。
水環(huán)真空泵進(jìn)口壓力是負(fù)壓,進(jìn)口極限真空度4.0 kPa(真空度730 mmHg),液環(huán)溫度<40 ℃時,液環(huán)必然部分汽化引起汽蝕,機(jī)泵振動超過5.5 mm/s,轉(zhuǎn)子和葉輪有蜂窩狀坑點并出現(xiàn)了斷裂情況,一般半年就需要更換葉輪轉(zhuǎn)子,振動超標(biāo)也影響軸承使用壽命。一旦葉輪斷裂會引起轉(zhuǎn)子卡轉(zhuǎn)而突然停機(jī),不但有可能燒毀電機(jī),更引起空氣倒竄回塔破真空,引起安全生產(chǎn)事故。汽蝕也會引起泵房噪聲超標(biāo),檢測噪聲>86 dB,造成環(huán)境污染。
真空泵水環(huán)汽化是不可避免的,轉(zhuǎn)子和葉輪汽蝕坑點造成水環(huán)旋渦損失,水環(huán)不完整的同時內(nèi)漏量也加大,達(dá)不到理想狀態(tài)下的真空度。泵進(jìn)口處水環(huán)汽化也擠占塔頂抽氣的容積,進(jìn)一步導(dǎo)致塔頂抽氣量減少,塔頂真空度隨之降低。在夏季溫度的環(huán)境下,水環(huán)溫度升高造成汽蝕更嚴(yán)重,真空泵進(jìn)口真空度更低至9.3 kPa(真空度690 mmHg),嚴(yán)重影響各塔分離效果。
未改造之前,真空泵的水環(huán)水不能循環(huán)利用,補(bǔ)充新水進(jìn)入泵后,水環(huán)水和抽氣氣體一起排往分離罐,氣液分離沉降后上部氣體外排大氣,底部的水就地排放。外排水帶走熱量降低水環(huán)溫度,資料推薦不影響真空泵正常使用的水環(huán)溫度最高是40 ℃?,F(xiàn)場實際使用中,水環(huán)溫度越低則水環(huán)汽化趨勢越不明顯,為了減少汽蝕振動和噪音,保證水環(huán)完整,只有盡量降低水環(huán)溫度,不間斷補(bǔ)水并直接排放,即便冬季也不能停止外排,增加了新水的消耗。經(jīng)驗表明,要保證真空泵振動<5.5 mm/s,水環(huán)溫度就必須<31 ℃,在此條件下外排浪費新水60 t/d。
改變真空泵使用新水外排的方式來降低液環(huán)溫度,采用閉路自循環(huán)方案,外排水線直接連到進(jìn)口補(bǔ)液線,并在閉路循環(huán)線上增設(shè)冷卻器,冷卻器安裝在真空泵入口和分離器之間。冷卻水走管程、新水走殼程,用工廠相對便宜的冷卻水和新水交換熱量,降低新水水環(huán)溫度,真空泵進(jìn)口新水溫度控制在40 ℃以下。真空泵入口負(fù)壓把水分離罐底部的常壓水吸到泵內(nèi)形成水環(huán),然后和氣體一起排到分離器進(jìn)行氣液分離沉降后,分離罐底部的新水再次經(jīng)過冷卻器回到真空泵入口,形成有冷卻水環(huán)作用的自循環(huán),不需外排新水來降低水環(huán)溫度。
水環(huán)真空泵不一定非要采用新水作為工作液,選擇低飽和蒸氣壓的介質(zhì)作為工作液體提高真空度,可以減少有效汽蝕。工作液選擇的關(guān)鍵在于不能被真空泵抽出塔內(nèi)介質(zhì)污染,否則原低飽和蒸氣壓工作液逐漸含有塔內(nèi)介質(zhì)成分,一旦塔內(nèi)介質(zhì)成分飽和蒸氣壓相對較高,則必須定期更換工作液造成浪費;如不更換工作液,就必須定時用真空過濾機(jī)把工作液里的塔內(nèi)介質(zhì)排除,實現(xiàn)工作液再生。專用真空泵油20 ℃飽和蒸汽壓是0.0015 Pa(真空度759.999 mmHg),價格比較高需要采購,而精密真空泵對應(yīng)塔的產(chǎn)品是20#變壓器油,它在20 ℃飽和蒸汽壓是0.109 Pa(真空度759.992 mmHg),基本等于極限真空,和專用真空泵油實現(xiàn)的真空度基本相同。而且采用20#變壓器油替換水不會污染工作液,可以有效避免液環(huán)汽化,提高真空度,降低工作液損耗。
式中 Δtm——平均溫度差,℃
Δt1、Δt2——兩端溫度差,℃
K——傳熱系數(shù),W/m2·K
F——傳熱面積,m2
本項目,冷卻水進(jìn)口溫度,28 ℃;冷卻水出口溫度,36 ℃;循環(huán)新水進(jìn)泵溫度,34 ℃;新水出泵溫度,44.3 ℃;外排新水流量,2292 kg/h;傳熱系數(shù)(水-水),1000~2000 W/m2·K;傳熱系數(shù)(潤滑油-水),230~460 W/m2·K。計算出使用新水做工作液,循環(huán)水冷卻的換熱器面積為1.6 m2;使用油作為工作液,發(fā)熱量比水要大幾倍,由于油換熱效果比水差,由資料經(jīng)驗推薦,使用油作為工作液,穩(wěn)妥起見選擇換熱器面積8 m2的冷卻器。
全年節(jié)約新水2 萬噸左右;使用20#變壓器油作為工作液后,真空泵入口處工作液溫度<35 ℃,按資料推薦極限真空度0.7 kPa(真空度755 mmHg),真空泵實際真空度2.3 kPa(真空度743 mmHg),具體到各塔頂真空5.3 kPa(真空度720 mmHg)左右。真空度提高后爐子負(fù)荷降低,產(chǎn)品分離精度增加,真空泵沒有汽蝕,葉輪壽命超過3年以上,改造取得圓滿成功。
由于設(shè)計選擇水環(huán)真空泵時,考慮的是在常壓條件下3 h內(nèi)把系統(tǒng)抽到額定負(fù)壓狀態(tài),所以選擇抽氣率很大的真空泵;實際生產(chǎn)中,一旦系統(tǒng)到額定真空度后,抽氣量非常小。因此,原設(shè)計選擇的真空泵只適用于開工階段,對于實際生產(chǎn)則顯得過大。后續(xù)考慮把其中1 臺真空泵更換為抽氣速率約2.6 m3/min、型號2BV的小泵,進(jìn)一步降低功耗、提高真空度。