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加納議會大廈基坑支護樁墻潛孔錘施工工藝技術(shù)

2021-08-30 12:44:38李保紅歐陽昊
資源環(huán)境與工程 2021年4期
關(guān)鍵詞:潛孔支護樁鉆桿

李保紅,歐陽昊

(1.湖北省地質(zhì)局 武漢水文地質(zhì)工程地質(zhì)大隊,湖北 武漢 430051;2.湖北省地質(zhì)環(huán)境總站,湖北 武漢 430034)

2018年1月湖北地質(zhì)工程有限公司與華隴加納有限公司(甘肅建投)簽訂了加納議會大廈基坑支護樁墻施工項目合同,經(jīng)實地考察和對各類樁機設(shè)備施工特點的比較研究,提出下列問題:場地工程地質(zhì)條件總體良好,但鄰近建筑物基礎(chǔ)埋深僅2.5 m,為筏板基礎(chǔ)類型,基坑開挖勢必對鄰近建筑物基礎(chǔ)造成影響;施工場地狹窄,大型樁機設(shè)備無法抵近作業(yè);沖擊樁機設(shè)備施鉆,入巖效果良好,但其成孔工藝無可避免將對鄰近建筑物產(chǎn)生變形影響;回轉(zhuǎn)鉆機裝備如旋挖樁機成孔效率高,但碎巖能力不強,入巖效果不理想。針對支護樁墻設(shè)計方案和場地特殊條件,提出如下合理化建議:①鑒于鋼管支護樁墻單樁口徑為300 mm,與加納水文水井機井施鉆口徑相當(250 mm),為保證嵌巖樁入巖深度和效果,最大程度提升項目施工效率,潛孔錘施工工藝成為首選;②水文水井鉆機+潛孔錘成孔運用到樁基工程雖然沒有前人應(yīng)用和成熟經(jīng)驗可借鑒,但原理相同、路徑相似,施工操作駕輕就熟;③現(xiàn)有水文水井施工裝備經(jīng)過改進和加工,完全有能力完成基坑支護樁墻任務(wù)。湖北地質(zhì)工程有限公司在項目正式實施過程中,采用水文水井鉆機+空氣潛孔錘施工工藝+技術(shù)改進創(chuàng)新,提前24天圓滿完成了支護樁墻施工任務(wù),為業(yè)主單位節(jié)省了大量資金投入,為總包單位爭取了主體工程施工時間,取得了良好的經(jīng)濟和社會效益。

1 工程概況

1.1 項目概況

加納議會擬新建一幢12層塔樓,用以緩解議會議員們的住宿難題,塔樓地址位于加納首都阿克拉市議會大院內(nèi),西面毗鄰11層議會大廈JOB600,南面與一幢三層休息室相鄰,建筑面積785 m2。該塔樓底部擬建兩層地下停車場,開挖面積700 m2,深度9 m,開挖紅線距離11層議會大廈JOB600只有2 m,距離三層休息室只有1 m,為確保西、南兩側(cè)現(xiàn)有建筑物基礎(chǔ)安全,須設(shè)置鋼管樁墻支擋工程,按照項目咨詢單位關(guān)于基坑支護樁的設(shè)計方案,擬在西部毗鄰議會大廈和南面休息室分別施工一面U型支護樁墻,如圖1所示。其中,西面支護墻體由83根鋼管支護樁連接而成,南面墻體由68根同規(guī)格鋼管樁構(gòu)成。鋼管支護樁設(shè)計深度13.5m,要求樁體末端進入中風(fēng)化—微風(fēng)化花崗片麻巖2~2.5 m,支護樁所用無縫鋼管直徑300 mm,內(nèi)插規(guī)格為UKB203-133-30的等長20#工字鋼,鋼管與工字鋼間隙澆筑水泥砂漿成樁,樁體中心間距400 mm,如圖2所示。

圖1 基坑支護樁墻設(shè)計圖

圖2 基坑支護樁墻剖面圖

1.2 地質(zhì)概況

依據(jù)加納方提供的初勘資料及實鉆工作揭露場地地質(zhì)情況如下:

(1)Qml粘性土,黃褐色,埋藏深度0~5 m,稍濕,可塑狀,土體結(jié)構(gòu)較為致密,主要由粘性土夾少量碎石、塊石組成,成分以石英巖為主,呈棱角狀。碎塊石含量約5%,塊徑2~5 cm。

(2)Q4m粘性土,灰褐色,埋藏深度5~8 m,稍濕,可塑狀,土體結(jié)構(gòu)均勻,含少量鐵錳質(zhì)氧化物,局部夾有少量碎石顆粒,干強度中等,韌性中等,刀切面光滑,手搓成條。

(3)Qel海陸交互相沉積粘土,灰褐—黃褐色,埋藏8~10 m,稍濕,硬塑狀,土體結(jié)構(gòu)不均勻,母巖成分以花崗片麻巖為主,結(jié)構(gòu)已分解,含少量鐵錳質(zhì)氧化物,局部夾母巖碎塊,干強度高,韌性中等。

(4)強風(fēng)化—中風(fēng)化片麻巖,深灰色,埋藏10~15 m,中厚層狀結(jié)構(gòu),片麻構(gòu)造,硅質(zhì)膠結(jié),主要礦物為石英、長石。

1.3 氣象、水文地質(zhì)條件

場地位于加納阿克瓦皮丘陵地帶,在首都阿克拉中心城區(qū),南面距大西洋海岸線直線距離約400 m。屬熱帶雨林氣候,氣候干熱,分為雨季和旱季,5—10月為雨季,11—4月為旱季。3—4月氣溫最高,為23~35 ℃,最高可達43 ℃;8—9月較為涼爽,為22~27 ℃,最低氣溫15 ℃左右。西南部平均年降雨量1 200~1 800 mm,北部地區(qū)為600~1 200 mm。

首都阿克拉一帶,年平均降雨量為731 mm,降雨量最多為6月(180 mm)和10月(66 mm);11—2月和7月中旬—9月為兩個旱季。日平均氣溫在24.2~27.9 ℃,月平均氣溫最高為3月(32 ℃),月平均氣溫最低為8月(21.3 ℃)。

項目施工期間正值加納旱季,地下水補給條件差,埋藏水位深,加之場地在構(gòu)造單元上劃分屬于泛非活動帶,以片麻巖和上地殼巖石為主,地下水以全—中風(fēng)化裂隙水為主,水量普遍不大,為樁墻施工創(chuàng)造了有利條件。

2 鉆進施工工藝

2.1 施工工藝的選擇

原基坑支護樁設(shè)計擬采用800 mm鉆孔灌注樁,但受到施工場地和設(shè)備能力的限制,無法實現(xiàn)。擬施工西面支護樁軸線距議會大廈基礎(chǔ)僅1 800 mm,南面支護樁軸線距休息室基礎(chǔ)僅1 500 mm,樁基施工設(shè)備無法貼近施工;另外,設(shè)計要求支護樁樁體末端進入中風(fēng)化—微風(fēng)化花崗片麻巖2~2.5 m,首選采用沖擊鉆進工藝,但該鉆進方法會對鄰近建筑物產(chǎn)生破壞性影響,可能造成無可估量的損失。經(jīng)參考國內(nèi)類似工程施工案例[1-3],并與業(yè)主單位、項目總包和設(shè)計單位充分商榷后,擬采用車載水文水井鉆機,利用氣動潛孔錘工藝進行施工,該工藝以壓縮空氣為動力,產(chǎn)生沖擊功可以直接傳遞給鉆頭,再通過鉆機和鉆桿的回轉(zhuǎn)驅(qū)動,形成對孔底巖石的脈動破碎能力,同時利用潛孔錘排出的壓縮空氣,將破碎后的巖石顆粒以氣舉懸浮形式排出鉆孔,清除孔底沉渣。該方法能克服場地條件的限制,鉆機搬遷方便,對原建筑物不會產(chǎn)生破壞性影響,與沖擊鉆進工藝相比,能極大提升碎巖功效,顯著提高成孔效率。

2.2 主要機械設(shè)備

空氣潛孔錘鉆孔灌注樁施工選用SPC-300D型車載式水文水井回旋鉆機,配備30 m3英格索蘭空壓機作為空氣循環(huán)動力,采用英格索蘭DHD360和DHD380型氣動潛孔錘分2-3級沖鉆成孔。采用的主要機械設(shè)備如表1所示。

表1 基坑支護樁墻施工設(shè)備

2.3 空氣潛孔錘鉆孔灌注樁施工工藝

空氣潛孔錘鉆孔灌注樁施工工藝流程包括:場地平整→樁位放線→鉆機就位→孔位校正→下入工作套管→一級造孔→二級造孔→終孔驗收→下入鋼管→下入風(fēng)管→氣舉清除孔底沉渣和積水→下入工字鋼梁→灌注水泥砂漿→振動搗實→成品養(yǎng)護。

(1)鉆機就位并進行孔位校正。啟動空氣壓縮機,當氣壓達到3 MPa壓力時,開動鉆機下入臨時工作套管,進行空氣潛孔錘第一級開孔鉆進。為保證垂直度防止偏孔,開孔時應(yīng)采取慢速回轉(zhuǎn)低頻沖擊,防止設(shè)備跑偏移位。

(2)沖鉆過程中采用勻速慢進,遇回轉(zhuǎn)阻力增大時潛孔錘向上提升,提升距離約0.30~0.50 m,再次旋轉(zhuǎn)振動沖擊進尺,孔深鉆至5~8 m,提升鉆桿排除鉆渣一次,孔深鉆至10 m進行第二次減壓排渣,以此類推,直到鉆進孔深達到設(shè)計要求(13.5 m)。

(3)鉆進過程中禁止移動鉆機,保持機架的穩(wěn)定性和成孔的垂直度。發(fā)現(xiàn)偏斜應(yīng)立即停止鉆進,采取措施進行糾偏。對于變層和易發(fā)生偏斜的層位,應(yīng)采用低錘輕擊的辦法通過,以保持孔壁完整良好。

(4)二級潛孔錘擴孔鉆進達到預(yù)定深度后,起拔鉆具,吊放鋼套管至孔底,下入風(fēng)管至套管底部,開啟空壓機,利用高壓氣舉方式將孔底沉渣和積水排出套管,確??椎赘蓛簟H缬鲢@孔承壓水位較高,可預(yù)先投入1.0~1.5 m混凝土進行孔底滲水封堵,隨即下入工字鋼梁,必要時配置合適比例的扶正器以確保鋼梁居中。工字鋼梁下入并檢查無誤后,立即進行水泥砂漿灌注,灌注過程中采用振動棒振動鋼管和工字鋼,以振動傳導(dǎo)方式便于砂漿灌入和搗實,如照片1所示。

照片1 支護鋼管樁墻鉆孔施工和澆筑

(5)剛澆筑完的水泥砂漿灌注樁,不宜立即在其附近沖擊相鄰樁孔,宜采取間隔施工,間隔距離應(yīng)在1~2 m,防止因潛孔錘鉆進震動或主體側(cè)向擠壓而造成樁體變形或內(nèi)部砂漿強度降低,影響樁體質(zhì)量。

2.4 注意事項

(1)鉆進過程中應(yīng)盡量做到不停頓(加鉆桿及更換鉆頭除外),如必須停頓時,應(yīng)及時將鉆頭提離孔底(至少高于孔底1.5 m),以免鉆渣沉淀而埋鉆。

(2)鉆進過程中,當發(fā)現(xiàn)塌孔、偏孔、斜孔時,應(yīng)及時處理。

(3)灌注過程中如發(fā)生堵管或砂漿灌注量明顯小于理論方量,應(yīng)及時分析原因,采取具體措施(如采用振管法)及時恢復(fù)灌注,如確實不能續(xù)灌應(yīng)立即拔出鋼管內(nèi)工字鋼梁,清除已灌砂漿,然后再按規(guī)范要求進行灌注。

(4)不宜在剛澆筑完混凝土的灌注樁附近立即施工樁孔,而應(yīng)間隔距離1~2 m外施工,以防止?jié)摽族N鉆進震動或主體側(cè)向擠壓而造成樁體變形或內(nèi)部水泥砂漿強度降低,影響樁體質(zhì)量。如照片2所示,通過間隔跳鉆方式完成的基坑支護鋼管樁墻。

照片2 完成的基坑支護鋼管樁墻

3 施工中遇到的突出問題及處理措施

潛孔錘鉆進施工過程中,遇到孔斜超標、鋼管下入困難、鉆屑上返困難及局部地區(qū)孔壁失穩(wěn)等問題,項目部人員查閱了相關(guān)文獻[4-7],結(jié)合現(xiàn)場條件,創(chuàng)新性地提出了對應(yīng)的處理措施,有效解決了這些問題。

3.1 潛孔錘擴孔鉆進產(chǎn)生孔斜,導(dǎo)致鋼管下入困難

鉆孔施工完成后,在鋼管下入過程中,孔斜問題凸顯,個別鉆孔鋼管以螺旋旋轉(zhuǎn)方式能夠勉強下入到設(shè)計孔深,大部分鉆孔鋼管下入不到位,甚至高出地面2~3 m,需提拔鋼管,待鉆機重新就位后擴孔,既浪費了大量人力和時間成本,又嚴重影響了施工進度和效率。

在鉆孔施工過程中,采用Φ165 mm潛孔錘開孔,然后分別用Φ250 mm和Φ315 mm潛孔錘進行兩次擴孔,這兩種擴孔方式實際上是一種無導(dǎo)向性的疊加擴孔,水平方向能夠滿足甚至>Φ315 mm口徑,而垂直方向上因同心度無法滿足要求,甚至達不到Φ300 mm口徑,造成鉆孔垂直度有較大偏差,鋼管無法正常嵌入。

為保證兩次擴孔鉆進的同心度,在Φ250 mm和Φ315 mm錘頭底部分別加工了Φ165 mm和Φ250 mm同心導(dǎo)向管,確保了潛孔錘擴孔鉆進的同心度和垂直度,解決了擴孔造成的孔斜問題。在施工過程中發(fā)現(xiàn),焊接加工的Φ165 mm和Φ250 mm導(dǎo)向管易被錘擊打扁或脫落,在孔內(nèi)造成次生事故。針對此類情況,采取了優(yōu)化處置,利用氣割對錘頭進行了環(huán)形切槽,導(dǎo)向管采用內(nèi)鑲方式焊接加固,同時對導(dǎo)向管材料進行了優(yōu)選,采用了廢棄的載重汽車大梁后橋彈簧鋼板,經(jīng)烘爐彎曲加工而成,有效提高了導(dǎo)向管的強度,可靠性大大增強。

采用經(jīng)改進的同心導(dǎo)向管施工后的鉆孔,其垂直度明顯改善,鋼管一次下入成功率顯著提升,有效解決了鋼管下入困難的問題。

3.2 孔內(nèi)鉆屑上返困難,孔底沉渣過厚

在潛孔錘分級擴孔過程中,隨著鉆孔孔徑增大、深度增加,鉆桿與孔壁之間的環(huán)狀間隙空間逐級增大,作為循環(huán)介質(zhì)的空氣在單位體積內(nèi)壓力逐級變小,孔內(nèi)上返風(fēng)速不足,巖屑攜帶能力明顯減弱,存在巖屑重復(fù)破碎,上返粒徑變小,孔底沉渣過厚,鉆探進尺嚴重緩慢的現(xiàn)象。

項目部針對現(xiàn)場情況和既有條件,利用現(xiàn)有的Φ165 mm(內(nèi)徑150 mm)高強度PVC井管穿過Φ89 mm鉆桿,在鉆桿上下部分別加工焊接兩個托盤夾持固定PVC井管,并保證其同心度和垂直度,如照片3所示。使用經(jīng)過改造后的鉆桿,增大了鉆桿直徑,減小了環(huán)狀間隙,有效提升了巖屑攜帶能力,同時鉆桿重量變化不大,對工人起下鉆的勞動強度不造成影響。同時,對原鉆桿未造成變形、破壞,加工、拆卸和恢復(fù)鉆桿原貌簡單方便。

照片3 改造后的鉆桿

3.3 局部欠穩(wěn)定地層孔內(nèi)支護問題

場地地質(zhì)條件基本良好,上部開挖1.8~2.0 m后,土體結(jié)構(gòu)依然堅硬致密,大部分鉆孔僅在孔口安置孔口管,無需套管支護。但西部毗鄰JOB600議會大廈場地情況特殊,施工過程中發(fā)現(xiàn)場地曾被人工開挖建造過一個8 m×4 m×3 m的地下混凝土儲水池,周邊均為人工回填的建筑垃圾和雜填土,潛孔錘鉆進過程中,0~5 m深度土層穩(wěn)定性差,掉渣掉塊嚴重,無完整孔壁,甚至出現(xiàn)孔內(nèi)無返風(fēng)返渣現(xiàn)象。

為解決這一問題,現(xiàn)場采用3 mm薄鋼板自制了Φ350 mm卷鐵皮工作套管,同時加工了配套的Φ380 mm擴孔鉆具,并采取了分段分次開鉆擴孔的施工工藝。

上部(0~7 m段)欠穩(wěn)定地層三次擴孔:

(1)開孔。采用Φ165 mm空氣循環(huán)潛孔錘鉆進,控制風(fēng)量并自然配重鉆進,保證鉆進效率和定位效果,確保上部回填土層鉆孔垂直度,鉆至片麻巖強風(fēng)化層(7.00 m左右)。

(2)一次擴孔。原采用焊接有165 mm導(dǎo)向管的Φ250 mm空氣循環(huán)潛孔錘鉆進,但因回填建筑垃圾完整性差,內(nèi)部孔隙發(fā)育疏松,鉆進過程中受風(fēng)力干擾性強,出現(xiàn)孔壁垮塌、漏風(fēng)跑氣,最終采用以泥漿循環(huán)為主的Φ250 mm/Φ165 mm梯級葉片刮刀鉆頭鉆進。

(3)二次擴孔。采用Φ311 mm牙輪鉆頭+鉆鋌組合鉆進,目的是為了提高鉆孔垂直度,增加對上部雜填土的擠壓和破碎效果,提高擴孔鉆進效率。

(4)三次擴孔。采用Φ380 mm/Φ310 mm擴孔鉆具(如照片4所示)+鉆鋌組合鉆進,保證鉆孔同心度、垂直度的同時確保擴孔效果。擴孔鉆進至預(yù)定強風(fēng)化層深度5~7 m,提鉆下入Φ350 mm卷皮鋼套管。

照片4 Φ380 mm擴孔鉆具

下部(7~13.5 m段)穩(wěn)定堅硬地層二次擴孔:

(1)開孔。采用Φ165 mm空氣循環(huán)潛孔錘鉆進,控制風(fēng)量并自然配重鉆進,保證鉆進效率和定位效果,鉆至片麻巖微風(fēng)化層(13.5 m左右)。

(2)一次擴孔。采用空氣循環(huán)潛孔錘擴孔鉆進,下入焊接有160 mm導(dǎo)向管的Φ250 mm潛孔錘鉆進,直至鉆進到預(yù)設(shè)孔深13.5 m。

(3)二次擴孔。下入焊接有245 mm導(dǎo)向管的Φ315 mm潛孔錘鉆進,直到鉆進孔深達到設(shè)計要求。

該工藝方法存在的不足之處:一是采用的鉆探技法較多,提下鉆頻次較高,勞動強度大;二是雜填土成分復(fù)雜,均勻性差,擴孔過程鉆機振動劇烈,易導(dǎo)致孔位偏移和垂直度降低;三是雜填土本性疏松,孔隙度大,泥漿漏失嚴重。針對上述困難和問題,采用定向靜錘、吊打吊擴的方式解決了鉆孔偏位、振動過大的問題;因地制宜,挖取場地“螞蟻山”(非洲螞蟻將地下粘性較好的粘土搬運至地面,形成2~5 m高的棲息地),解決了泥漿材料短缺和孔內(nèi)漏失封堵等問題。

4 結(jié)論

(1)隨著加納經(jīng)濟社會發(fā)展,高層建筑深基坑支護工程和應(yīng)用技術(shù)將逐步普及,針對首都阿克拉地區(qū)全—中風(fēng)化基巖地層埋藏較厚的巖土體結(jié)構(gòu)和特點,以潛孔錘高質(zhì)效施工為代表的鉆探工藝必將成為基坑支護樁成孔鉆探技術(shù)首選,大口徑潛孔錘鉆探技術(shù)將以其入巖效率高、孔底沉渣少等優(yōu)勢和特點成為鑲嵌式鉆孔灌注樁主流。

(2)新時代鉆探工作需要掌握基礎(chǔ)性巖土工程知識和積累大量的現(xiàn)場施工經(jīng)驗,以生產(chǎn)實踐中出現(xiàn)的困難和問題為導(dǎo)向,認真研判原因,制訂處置措施,優(yōu)化設(shè)計方案,付諸實踐檢驗,善于在生產(chǎn)實踐中提煉和總結(jié)新工藝、新工法,不斷研究施鉆條件,改進施鉆技藝,達到提高質(zhì)效的目的。

(3)在非洲基礎(chǔ)工業(yè)薄弱、物質(zhì)材料匱乏、交通物流不便的條件下,要充分發(fā)揮專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢和發(fā)揚地質(zhì)人“四特別”精神,集思廣益創(chuàng)造性地開展巖土工程掘進工作。同時加強與國內(nèi)探礦機械生產(chǎn)單位和科研院所的密切聯(lián)系,在廣袤的非洲大地上大膽引進國產(chǎn)高精專成套裝備和技術(shù),以科技創(chuàng)新引領(lǐng)海外工程的高質(zhì)量發(fā)展。

(4)本項目雖然順利完成,但還存在一些問題和不足,需要不斷引進、消化和吸收。一是國內(nèi)外先進鉆探技術(shù)和裝備在非洲地區(qū)還沒有被充分引進,如擴孔潛孔錘應(yīng)用、雙壁鉆桿和反循環(huán)潛孔錘應(yīng)用等在非洲大陸水文水井和樁基工程中尚未被廣泛推廣;二是大口徑組合潛孔錘鉆具的碎巖功效、成孔技術(shù)在國內(nèi)外地災(zāi)防治治理工程中未被充分發(fā)揮和應(yīng)用,大多數(shù)滑坡抗滑樁依然采用施工危險性大、風(fēng)險性高、不確定因素多的人工挖孔樁,不具備高質(zhì)量發(fā)展要求;三是空壓機并聯(lián)重組或大功率空壓機的研發(fā)是未來潛孔錘施工技藝不斷提升的迫切需求。

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