張順杰,王貝貝,李 鵬,李宇光,徐 徐
(1.華陽新材料科技集團有限公司,山西 陽泉 045000;2.北京國華科技集團有限公司,北京 101300)
二礦是華陽新材料科技集團(原陽煤集團)第一大礦,礦井主采3號煤層、8+9號煤層(8、9號煤層聯(lián)合開采)、15號煤層無煙煤,各煤層均為變質程度低的無煙煤,即年輕的無煙煤,3號煤層屬低硫、低灰或中等灰分煤;15號煤層部分屬于高灰分煤,但硫分差異較大,硫分在低硫、低中硫到中硫分變化;8號煤層屬高灰、中高硫煤。井下布置7個采煤工作面,年產商品煤8.00 Mt以上。
二礦選煤廠歷經多次改造,形成的生產系統(tǒng)為:大于13 mm粒級塊煤由重介淺槽分選,產品為選中塊、選小塊;13~6 mm粒級末原煤由跳汰分選,生產的末精煤既可以作為噴吹精煤銷售,又可與小于6 mm粒級粉原煤摻混作為電煤(動力精煤)銷售;跳汰中煤可摻入電煤,也可就地銷售;煤泥經濃縮壓濾脫水后就地銷售。
1.2.1 原煤煤質變差
煤質較好的3號煤層儲量逐年減少,已近枯竭。8號和9號煤層聯(lián)合開采的煤量比例逐年加大,這2個煤層中含有1 m左右厚的夾矸層,開采過程中大量矸石混入原煤,使各粒級灰分都顯著提高。
2018年,二礦3號煤層原煤產量僅0.08 Mt,8號、9號煤層原煤產量2.60 Mt,15號煤層原煤產量6.10 Mt,合計8.78 Mt,相比2017年,劣質煤增加1.10 Mt。
1.2.2 洗選能力不足
未經分選的混合末原煤發(fā)熱量約為20.08 MJ/kg,距電煤的質量標準22.18 MJ/kg、23.01 MJ/kg尚有較大的差距。所以二礦選煤廠跳汰系統(tǒng)生產的13~6 mm粒級的末精煤,一部分作為噴吹精煤銷售,另大部分摻入小于6 mm粒級的粉原煤中,以提高其發(fā)熱量。據(jù)統(tǒng)計,2018年往粉原煤中摻入了約1.60 Mt的跳汰精煤,而直接作為噴吹精煤銷售的跳汰精煤僅約0.50 Mt,也就是將單價較高的噴吹煤摻入灰分高的粉原煤中,以保證售價低的電煤質量,從技術經濟角度衡量,這顯然是不合理的。
集團公司要求二礦保證完成電煤生產任務的同時,銷售噴吹精煤0.9~1.3 Mt/a,原有的跳汰系統(tǒng)最大年生產精煤約2.30 Mt/a,所以目前的末煤分選系統(tǒng)已不能滿足生產要求。
1.2.3 原煤硫分差異大
二礦選煤廠各煤層不同采煤工作面硫分差異比較大,尤其是15號煤層,分選噴吹煤時,若是兼顧電煤質量,勢必導致噴吹精煤損失。為保證正常的噴吹煤分選量,在井下高、低硫分原煤分采分運的基礎上,2016年新增1套地面原煤篩分系統(tǒng),實現(xiàn)高、低硫分原煤在原煤準備環(huán)節(jié)即分開儲存,但現(xiàn)有末煤分選系統(tǒng)不能同時分選電煤和噴吹精煤,分時段入選分選能力又不足,無法兼顧電煤質量和噴吹煤產量。
基于以上存在的問題,末煤洗選系統(tǒng)技術改造已刻不容緩,而技改的本意在于實現(xiàn)高、低硫分末原煤的分別分選。
在現(xiàn)有原煤煤質條件下,可以通過分選高硫末煤生產電煤,摻配小于6 mm粒級粉原煤銷售,滿足電煤發(fā)熱量指標要求。同時所有的低硫末原煤能夠通過單獨分選,生產噴吹精煤,以達到充分利用資源、實現(xiàn)效益最大化的目標。
二礦選煤廠原有的跳汰洗選車間目前存在兩方面比較突出的問題:一方面生產系統(tǒng)處理量提高受限;另一方面,不能同時分選電煤和噴吹精煤,因此新建末煤洗選系統(tǒng),是解決當下問題的比較好的選擇。
2.2.1 脫粉和不脫粉的選擇
近年來,隨著細粒篩分技術研發(fā)的深入,篩分效率有了顯著提升;動力煤洗選領域提出“煤泥減量化”的原則,其核心是:減少煤粉入選量,減緩煤泥水處理負荷。從而降低投資、降低運行成本、在保證商品煤發(fā)熱量的基礎上,減少煤泥產出量,提高企業(yè)效益,該理念已在諸多選煤廠得到實施?;诖?,本技改項目中,對于原有的跳汰分選系統(tǒng),增加弛張篩用于跳汰系統(tǒng)的脫粉;對于新增末煤重介分選噴吹精煤系統(tǒng),利用原有篩分車間的弛張篩進行脫粉,同時通過更換不同篩縫的篩板靈活調節(jié)入選粒度下限,增加系統(tǒng)的靈活性。
2.2.2 重介和跳汰的選擇
分選工藝的選擇上,首先有兩個先決條件,一是已有跳汰洗選系統(tǒng)要保留,二是要分選優(yōu)質噴吹精煤?;谶@兩個條件,新建末煤分選系統(tǒng)采用重介工藝,理由是:產品既要求出電煤,又要求出噴吹精煤,生產電煤時,采用現(xiàn)有跳汰工藝進行分選,可滿足電煤指標要求,且生產成本低,投資少;但生產噴吹精煤時,由于煤質整體粒度偏細,采用跳汰工藝很難保證末精煤的指標,基于此,新增末煤系統(tǒng)考慮采用重介旋流器分選工藝,該工藝分選下限低、分選精度高,既能保證噴吹精煤質量,又能提高噴吹精煤產率,減少矸石帶煤損失。
2.2.3 有壓和無壓給料的選擇
相對于有壓給料,無壓給料方式的原煤不經泵打,矸石泥化現(xiàn)象和次生煤泥量大為減少。在淮南礦業(yè)集團顧橋、淮北礦業(yè)集團臨渙等選煤廠的應用證明,次生煤泥量至少分別減少了5~7個百分點,所以本技改工程采用無壓給料方式。
21世紀以來,我國的三產品重介旋流器得到了廣泛應用。近年來,國華科技通過技術攻關,在原有的基礎上研發(fā)了新一代超大處理能力、超強排矸能力的超級重介旋流器(圖1),在淮北臨煥、汾西南關等多個選煤廠已經得到成功應用。
1—重介質入口;2—一段旋流器;3—原料煤入口;4—一段旋流器精煤排出口;5—一、二段旋流器連接口;6—二段旋流器中煤排出口;7—二段旋流器;8—二段旋流器矸石排出口圖1 S-3GHMC超級旋流器結構
超級重介旋流器具有幾個特點:一是處理能力大,可達到同直徑傳統(tǒng)三產品重介質旋流器的1.5~2倍;二是排矸能力強,與同直徑傳統(tǒng)重介質旋流器的排矸能力相比提高了30%;三是分選能耗低,電耗比同直徑傳統(tǒng)三產品重介質旋流器降低20%~40%。
本技改工程選用1臺S-GHMC870/410/295型超級無壓給料三產品重介質旋流器,其一段旋流器直徑1 300 mm,二段旋流器直徑850 mm。
入選能力3.00 Mt/a的二礦末煤分選系統(tǒng)技改工程于2018年6月開工建設,2019年9月投入運行,其原則工藝流程見圖2。
圖2 末煤重介系統(tǒng)原則流程
低硫末煤利用原有篩分車間弛張篩3 mm脫粉后,篩上物進入重介旋流器系統(tǒng)分選,必要時也可以進入跳汰分選;高硫末煤可通過新增的弛張篩6 mm脫粉后,進入跳汰分選系統(tǒng),也可經弛張篩3 mm脫粉后進入重介旋流器系統(tǒng)分選。
脫粉后低硫末煤給入新建末煤重介系統(tǒng)三產品重介旋流器進行分選,精煤產品脫水后轉載進入精煤倉,中煤產品脫水后轉載進入中煤倉存儲,矸石產品脫水后轉載進入矸石倉。脫粉后的高硫末煤進入跳汰系統(tǒng)分選,分選的精煤脫水后轉載進入末煤倉,中煤脫水后轉載進入中煤倉存儲,矸石脫水后轉載送到矸石倉。
精煤脫介弧形篩下的合格介質全部進入煤泥合格介質桶,用泵打至煤泥重介旋流器進行分選,選出精礦和尾礦,精礦進入精煤磁選機,尾礦進入中煤磁選機。
末煤重介洗選系統(tǒng)新增1臺φ30 m耙式濃縮機、循環(huán)水池及泵房,跳汰系統(tǒng)煤泥水處理利用1臺原有的φ30 m濃縮機,另1臺φ30 m濃縮機做為末煤重介系統(tǒng)、跳汰系統(tǒng)共用的事故濃縮機,重介、跳汰系統(tǒng)各自獨立,互不影響,技改過程也不影響現(xiàn)有生產。壓濾系統(tǒng)因為末原煤入選量的增加需要增加壓濾機面積,技改將原有5臺ZKG300/2000壓濾機更換型號為KXGZ700/2000-U型,并保留原有KXGZ400/2000-U型壓濾機2臺,壓濾總面積達到4 300 m2,滿足選煤廠重介、跳汰2個系統(tǒng)煤泥處理的要求。
末煤重介系統(tǒng)2019年9月投入試運行,生產系統(tǒng)總體運行穩(wěn)定、順暢,選煤工藝未出現(xiàn)明顯問題。
生產系統(tǒng)的設計處理能力為586 t/h。現(xiàn)場皮帶秤稱量顯示,系統(tǒng)正常運行情況下,重介質旋流器入選能力穩(wěn)定在600 t/h左右,最大入選能力達到800 t/h,完全滿足設計的末煤洗選系統(tǒng)3.00 Mt/a的處理能力要求。
三產品重介質旋流器本身沒有機械運動部件,其分選過程所需的能耗,來自于合格介質泵的主電機。
電動機軸功率可按下式計算:
式中:V——電壓,實測V=6 kV;
A——電流,實測A=95 A;
cosφ——功率因數(shù),電機銘牌cosφ=0.79,則得:P=779.92 kW,則重力選煤設備電耗小于1.3 kW·h/t。若按入選能力800 t/h計算,則重力選煤設備電耗約為0.97 kW·h/t。
采集2019年9—12月末原煤,檢測其中矸石含量,見表1。由表1可以看出,二礦由于井下煤質變化較大,末原煤矸石產率變化幅度較大,在13.74%~32.33%之間波動,按照入選600 t/h計算,其對應的系統(tǒng)矸石排量最大可達到約194 t/h,最小約為82 t/h。數(shù)據(jù)表明,該生產系統(tǒng)對入洗原煤矸石含量波動適應性強。
表1 末原煤中矸石含量統(tǒng)計
在正常生產過程中對超級重介旋流器的入料、精煤、中煤、矸石采集煤樣,進行了浮沉試驗,結果見表2。
表2 超級旋流器原煤及各產物密度組成
由表2可以看出:
(1)精煤中大于1.8 kg/L密度級產率為0,即精煤不帶矸。
(2)矸石灰分高達81.90%,純度極高,其中小于1.8 kg/L密度級比例為0.70%,該密度級灰分為39.94%,而原煤中小于1.8 kg/L密度級灰分為18.56%,兩者在灰分上差別甚大,不能等而視之,而應該以等可燃體的原則加以修正。修正公式如下:
矸石中小于1.8 kg/L密度級修正產率:
A原<1.8——原煤中小于1.8 kg/L密度級灰分,%;
A矸<1.8——矸石中小于1.8 kg/L密度級灰分,%。
以上是非常良好的兩項指標,這佐證原煤以大于600 t/h的給料量進入相對窄小的分選空間里,瞬間就生產出質量合格的產品,這乃是出于世界領先水平的超級重介質旋流器的魅力所在。
在原有條件下,跳汰系統(tǒng)除擔負生產噴吹精煤任務外,還要生產部分電煤來保證電煤發(fā)熱量達標,尤其是煤質較差時,需要摻配部分噴吹精煤來保證電煤發(fā)熱量。由于精煤量的限制,不能生產發(fā)熱量大于23.01 MJ/kg的電煤,即使這樣,2019年仍沒有完成集團公司90萬t噴吹精煤的目標。通過新建末煤重介洗選系統(tǒng)分選低硫煤,跳汰系統(tǒng)分選高硫末煤時只生產電煤即可滿足配電煤需要,低硫煤全部通過新建末煤重介系統(tǒng)生產噴吹精煤,不僅超額完成了集團公司2020年生產100萬t噴吹精煤的任務,還可以根據(jù)需要生產發(fā)熱量23.01 MJ/kg、22.18 MJ/kg的電煤。因此,其主要經濟效益體現(xiàn)在兩方面:一是原有跳汰分選后的部分噴吹精煤摻配電煤銷售,改造后作為噴吹精煤銷售增加的經濟效益;二是重介分選較跳汰分選增加精煤產率產生的經濟效益。
二礦選煤廠2020年噴吹精煤產量同比改造前增加了17.74萬t,銷售收入增加超過1.08億元,取得了年增收2 847萬元的經濟效益。
華陽集團二礦末煤系統(tǒng)技改工程是成功的,其表現(xiàn)在三個方面:
(1)生產系統(tǒng)靈活、適應性強。一是原有的跳汰系統(tǒng)和新建的末煤重介系統(tǒng)可以根據(jù)需要分別對高、低硫分原煤進行分選,還可以實現(xiàn)生產系統(tǒng)的互換;二是可以通過對弛張篩不同篩孔的篩面更換及弛張篩開啟臺數(shù)的調整,實現(xiàn)入選粒度下限和入選量的變換。
(2)精煤產率高,產品質量穩(wěn)定。采用超級重介質旋流器分選精度高,充分保證了噴吹精煤的質量,排出了高純度的矸石;增設的煤泥重介質旋流器分選回收環(huán)節(jié),使原煤的粒度分選下限降低,提高了精煤產率。
(3)經濟效益顯著。技改完成后,2020年實現(xiàn)了同比增收2 847萬元的經濟效益。