耿曉煜,喬英會,于永剛,蔣峰,陳勇
(中國石油獨山子石化公司乙烯廠烯烴一聯(lián)合車間,新疆 獨山子 833699)
新疆獨山子石化公司苯乙烯裝置設計為年產(chǎn)苯乙烯32萬噸,2009年9月投料試車成功。采用美國Stone&Webster公司技術,以乙烯和苯做為原料,利用Exxon Mobil的EBMax液相烷基化制EB技術、TOTAL/BAGER的絕熱脫氫技術生產(chǎn)粗苯乙烯,通過苯乙烯精餾生產(chǎn)純度99.9% (質量分數(shù))的苯乙烯單體。苯乙烯產(chǎn)品主要作為聚苯乙烯和丁苯橡膠裝置的原料。苯乙烯裝置包括乙苯單元、苯乙烯單元、中間罐區(qū)等多個工段,2009年9月到2019年1,苯乙烯單元工段中E-2439至E-2420段工藝管線出現(xiàn)過1次泄漏。
2020年8月,裝置按計劃進行定點腐蝕測厚,發(fā)現(xiàn)脫氫尾氣系統(tǒng)E-2439入口、E-2439出口至E-2420入口管線上的彎頭存在不同程度減薄現(xiàn)象。該段管線管徑為DN500,原始壁厚為10 mm。當日下午,研究院進行復測,結果相近:E-2439至E-2420管線上的3個彎頭(2019年8月更換)均存在不同程度金屬減薄損失。該管段第一個彎頭金屬損失30.4%,第二個彎頭有2個點掃查為4.2 mm和5.08 mm,旁邊都是9 mm左右,懷疑是氣孔或者是夾層,具體不好準確判斷;第三個彎頭金屬損失51.3% (2019年1月出現(xiàn)泄漏);E-2439入口的彎頭(8號)也存在減薄,但該彎頭自2009年開工運行至今一直未進行更換。測量壁厚為8.19 mm,在原始壁厚基礎上減薄14%。E-2420出口至E-2406、E-2406出口管線均未發(fā)現(xiàn)減薄。
2009年9月到2019年1月,苯乙烯單元E-2439至E-2420段工藝管線僅出現(xiàn)過1次泄漏,10年間,管道壁減薄速率1 mm/a ((10~0 mm)/10a)。2019年7月裝置停工檢修,9月檢修完畢投料開車。到2020年8月,定期定點測厚時發(fā)現(xiàn),E-2439至E-2420段工藝管管道壁最薄點,僅有4.87 mm,管道壁減薄速率竟然高達5.13 mm/a。橫向相比較,管道壁減薄速率增長413%。
E-2439至E-2420段工藝管線,是苯乙烯單元尾氣系統(tǒng)中一段重要的工藝管線。在苯乙烯單元,乙苯與蒸汽混合進入脫氫反應器,在催化劑作用下反應,生成產(chǎn)物為氣相苯乙烯、氫氣、CO2、CO、C2H4、甲苯、苯、水蒸氣等組分組成的混合物。生成的混合物經(jīng)過三聯(lián)換熱器換熱后,溫度從562 ℃左右降溫至125 ℃左右。125 ℃左右的混合物,進入粗苯乙烯冷卻器E-2205,進一步冷卻至36 ℃,進行氣液兩相分離。分離出的氣相,經(jīng)尾氣壓縮機K-2471增壓至約140 kPaA,溫度升至125 ℃。經(jīng)增壓、增溫后的氣相,進入尾氣/粗苯乙烯換熱器E-2439管程,高溫氣體熱被利用加熱其他物料。從E-2439出來的物料進入脫氫尾氣后冷器E-2420管程,被殼程循環(huán)水冷凝,最終在粗苯乙烯尾氣冷凝器E-2406管程,被殼程冷凍水冷凝至約12 ℃左右。12 ℃左右的物料進入尾氣吸收塔C-2506,進一步回收烴類,回收完烴類的尾氣最終進入氫氣壓縮機,增壓至2.5 MPaA送出苯乙烯裝置界外[1]。
2.1.1管道內物流中CO2組分(分壓)變化
隨機收集了大檢修(2019年8月)前和管線測厚前的部分生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)。對比后發(fā)現(xiàn),裝置負荷變化不大,略高于設計值。尾氣物流中二氧化碳含量比大修前降低1.06% (體積分數(shù)),按照流體中CO2組分含量越高腐蝕速率越高的原則,氣相中的二氧化碳含量、分壓不是該段管線腐蝕加劇的主要因素。
2.1.2 E2439至E2420管道內流體溫度變化
隨機收集了大檢修前、大檢修后低負荷運行期間和測厚前,尾氣系統(tǒng)部分生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)。對比后發(fā)現(xiàn),低負荷運行期間、測厚前,尾氣壓縮機進、出口溫度及E-2439進、出口(E-2420入口)溫度均有很大的變化。
2.2.1 流體狀態(tài)變化
由收集到的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),低負荷運行期間尾氣系統(tǒng)各點溫度變化很大,尤其E-2439入口溫度,與大檢修前相較,降低46 ℃,由氣相進料變成了氣液兩相進料。干燥的CO2對金屬材料沒有腐蝕作用,但是CO2溶于水中對金屬材料,尤其是鋼材有極強的腐蝕性,這是8號點產(chǎn)生CO2腐蝕的重要原因。
2.2.2 CO2腐蝕變化
E-2420入口溫度在低負荷運行期間,比大檢修前降低17.9 ℃;測厚前比之大檢修前降低9 ℃。流體溫度越低,CO2在水中溶解度越大,管道內沖刷腐蝕加劇,低負荷運行期間和測厚前,E-2439至E-2420段工藝管道內溫度低導致CO2腐蝕比大檢修前增加了,最嚴重的是低負荷運行期間。溫度降低應是E2439至E2420管道壁減薄速率增大的原因之一。
2.2.3 流體中水含量的變化
利用Aspenhysis流程模擬軟件,模擬出了E-2439出口至E-2420段工藝管道內,壓力不變,不同溫度狀態(tài)下流體中水含量的變化情況。
從模擬數(shù)據(jù)可以看出,隨著該段管道內流體溫度降低,冷凝水量急劇增大。測厚前冷凝水量比大修前增加31.2%;低負荷運行的一個月中,冷凝水量比大修之前增加了50.7%。根據(jù)流體中水含量越高,管道內沖刷腐蝕越嚴重原則,這兩段時間內,E-2439出口至E-2420段工藝管道內,沖刷腐蝕加劇,腐蝕速率大幅升高。氣液兩相流中液相量增大,沖刷腐蝕加劇也是是E2439至E2420管道壁減薄速率增大的原因之一。
2.2.4 管道內流體的其他變化
同時在低負荷運行期間,由于冷凝量的增加,流體的平均密度由40.83 kg/m3增長至51.72 kg/m3。對彎頭等流體方向變化劇烈的地方的剪切應力增強導致腐蝕加劇。
綜上所述,E2439至E2420管道內流體溫度降低,是管道壁減薄速率增大的直接原因。
通過一系列的對比、分析,我們弄清楚了E2439至E2420管道壁減薄速率增大的直接原因,是管道內流體溫度降低。根據(jù)分析出的原因,制定了降低管道壁減薄速率的措施。
(1)通過調整操作適當提高尾氣壓縮機入口溫度,以提高其出口溫度,進而提高E2439至E2420段管道內流體的溫度。目的是減弱沖刷腐蝕的強度、消除沖蝕磨損現(xiàn)象;
(2)通過增加E-2439至E-2406的切液線,以期減少管道中液相物料的質量流量,降低物料中水含量、降低流體密度等,最終目的是減弱沖刷腐蝕的強度、消除沖蝕磨損現(xiàn)象;
(3)定期對該管段的彎頭進行定點測厚,監(jiān)控管道壁減薄情況,掌握實時動態(tài),及早發(fā)現(xiàn)隱患,及早著手處理。