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煤質(zhì)變化對水煤漿氣化爐穩(wěn)定運(yùn)行的影響探析

2021-08-25 03:00杜小剛馬耀東孫尚龍楊曉民李小軍
化工管理 2021年23期
關(guān)鍵詞:煤灰水煤漿氣化爐

杜小剛,馬耀東,孫尚龍,楊曉民,李小軍

(甘肅華亭煤電股份有限公司煤制甲醇分公司,甘肅 華亭 744100)

1 水煤漿氣化爐水工藝流程

如圖1所示,本裝置由甘肅華亭煤電股份有限公司煤制甲醇分公司(以下簡稱“我公司”)采用西北化工研究院的多元料漿氣化專利技術(shù)研制。其生產(chǎn)方法是將原料煤與水在濕式棒磨機(jī)中研磨成濃度為60%~63%的水煤漿,用泵加壓后送入氣化爐,與空分裝置來的氧氣混合,在加壓的情況下,煤中的碳被部分氧化,生成CO、H2、CO2和H2O以及其他如:H2S、CH4等氣體,經(jīng)激冷室水浴降溫洗滌后送至文丘里洗滌器、碳洗塔進(jìn)一步洗滌除塵后,粗煤氣送往變換工段[1]。

圖1 水煤漿氣化爐水工藝流程

2 原料煤煤質(zhì)變化對氣化爐運(yùn)行影響

2.1 原料煤中水分含量對氣化爐運(yùn)行的影響

原料煤中的水分由兩部分組成,稱之為外水和內(nèi)水。外水含量的高低,直接影響到水煤漿的制備過程,很難控制穩(wěn)定的水煤比,煤漿濃度波動性大。煤的內(nèi)水是煤的結(jié)合水,其含量的高低直接影響到水煤漿的成漿性能。在生產(chǎn)過程中,常把兩者的總和稱之為全水,并作為調(diào)整水煤漿制備過程中水煤比的關(guān)鍵參考指標(biāo)。原料煤中全水過高,將導(dǎo)致氣化工段煤倉原料煤極易出現(xiàn)架橋現(xiàn)象,原料煤由于架橋不能及時(shí)進(jìn)入磨煤機(jī),水煤漿濃度勢必會下降,低濃度的水煤漿在氣化爐內(nèi)反應(yīng)時(shí)消耗部分氧氣并帶走大量的熱量,以致氣化爐產(chǎn)工藝氣量不足,同時(shí)還會存在過氧的可能性,這使得氣化爐運(yùn)行存在極大的安全隱患[2]。

2.2 原料煤中灰分含量對氣化爐運(yùn)行的影響

(1)原料煤灰分高,導(dǎo)致氣化工段氣化爐頻繁減負(fù)荷,氣化爐操作溫度過高。根據(jù)多元料漿氣化工藝設(shè)計(jì),氣化爐熔渣以液態(tài)形式進(jìn)行排渣。原煤灰分高,則在單位時(shí)間內(nèi)通過氣化爐渣口的灰渣量相應(yīng)增大,為了確保氣化爐運(yùn)行工況的穩(wěn)定,氣化工段一方面必須在原煤灰分過高的情況下,對氣化爐進(jìn)行減負(fù)荷操作,另一方面必須提高氣化爐操作溫度以改善熔渣粘溫特性,確保氣化爐液態(tài)排渣順暢。

根據(jù)統(tǒng)計(jì),我公司2016年5月29日至6月12日,氣化爐因原料煤灰分含量高減負(fù)荷操作次數(shù)高達(dá)52次,其中氣化爐負(fù)荷減至最低負(fù)荷(氣化爐投煤漿量55 m3/h)高達(dá)3次,影響精甲醇產(chǎn)量約1 200 t。為了改善熔渣粘溫特性,避免爐壁嚴(yán)重掛渣及渣口堵塞等異常工況發(fā)生,2016年5月底,氣化爐最高操作溫度達(dá)到了1 380 ℃。

(2)原料煤灰分高,導(dǎo)致氣化爐渣口堵塞。原煤灰分高,在氣化爐負(fù)荷一定的情況下單位時(shí)間內(nèi)通過渣口的灰渣量相應(yīng)增大,這使得氣化爐渣口極易發(fā)生堵塞現(xiàn)象,渣口一旦堵塞,渣口壓差偏高,不僅會造成氣化爐爐壁及燒嘴法蘭超溫,而且會造成工藝氣組分大幅波動,尤其是存在工藝氣指標(biāo)間歇性波動(H2含量在31%~36%之間波動;CO含量在38%~49%之間波動)的現(xiàn)象,因此加大了后續(xù)合成裝置的工藝調(diào)整難度[3]。

(3)原料煤灰分高,導(dǎo)致氣化工段設(shè)備故障率頻發(fā),設(shè)備使用壽命縮短。原料煤灰分高勢必造成氣化灰渣量增多,氣化黑水及灰水中固含量增多,這不僅會導(dǎo)致黑水、灰水系統(tǒng)管道、閥門、設(shè)備的磨損率大大增加,嚴(yán)重時(shí)會堵塞管道導(dǎo)致氣化爐停車,而且使氣化爐粗渣排放系統(tǒng)設(shè)備的故障率明顯增加,尤其表現(xiàn)在氣化工段撈渣機(jī)故障率高。自5月29日至6月12日因氣化爐粗渣量過大,氣化工段撈渣機(jī)故障次數(shù)就高達(dá)5次,撈渣機(jī)電流出現(xiàn)高報(bào)警次數(shù)高達(dá)50余次。

另外,原煤灰分高會降低氣化爐爐磚的使用周期。原料煤灰分高,工藝需提溫操作以保證渣口通暢,由于氣化爐操作溫度的提高,高溫熔渣和氣體加劇了對氣化爐燃燒室向火面耐火磚的沖刷和磨損,從而大大降低了耐火磚的使用壽命,氣化爐操作溫度每提高100 ℃,耐火磚的磨蝕速率就會增加兩倍。

(4)原料煤灰分高,增加氣化反應(yīng)的氧耗、煤耗?;曳蛛m然在煤氣化時(shí)不參與反應(yīng),但是要消耗煤在氧化反應(yīng)中所產(chǎn)生的反應(yīng)熱,使灰分升溫、熔化、轉(zhuǎn)化,基于 AspenPlus軟件,我們對多元料漿氣化爐進(jìn)行了模擬,模擬過程保持進(jìn)入氣化爐水煤漿濃度為61%,水煤漿進(jìn)料溫度為50 ℃,氧氣溫度為25 ℃,氣化爐爐膛溫度恒定為1 300 ℃,對1 000 kg干基煤中灰分增加,分析每千標(biāo)方有效氣(H2+CO)的氧耗趨勢,經(jīng)分析得出原煤灰分每提高1%,比氧耗約增加0.7%。

(5)原料煤灰分高,氣化工段產(chǎn)氣量減少,影響氣化轉(zhuǎn)化率。由于原料煤中灰分的增大,對氣態(tài)反應(yīng)物及反應(yīng)產(chǎn)物的擴(kuò)散速度、熱量傳遞產(chǎn)生的很大程度的影響,在一定程度上阻礙了原料煤固體表面及內(nèi)部固定碳?xì)饣磻?yīng)的進(jìn)行,造成氣化爐所生成的工藝氣量減少,氣化轉(zhuǎn)化率降低。原料煤灰分與有效氣含量之間關(guān)系如表1所示。

表1 氣化原料煤灰分與有效氣含量的關(guān)系圖

基于 AspenPlus軟件,我們對多元料漿氣化爐進(jìn)行了模擬,模擬過程保持進(jìn)入氣化爐水煤漿濃度為61%,水煤漿進(jìn)料溫度為50 ℃,氧氣溫度為25 ℃,氣化爐爐膛溫度恒定為1 300 ℃,對1 000 kg干基煤中灰分增加,分析每千標(biāo)方有效氣(H2+CO)含量如圖2所示,經(jīng)分析得出原煤灰分每提高1%,有效氣含量約減小18.75 kmol。

圖2 氣化原料煤灰分與有效氣含量趨勢圖

2.3 原料煤灰熔點(diǎn)高對氣化爐運(yùn)行的影響

原料煤中所含灰分的熔融性稱之為灰熔點(diǎn),是氣化爐運(yùn)行爐溫調(diào)整的關(guān)鍵性指標(biāo),直接影響到氣化爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行。在日常生產(chǎn)過程中,我公司將熔融態(tài)下的灰熔點(diǎn)(T4溫度)作為參考指標(biāo),根據(jù)數(shù)據(jù)分析調(diào)整運(yùn)行氣化爐氧煤比,以防止?fàn)t溫控制不及時(shí)而造成的渣口堵塞或爐壁超溫現(xiàn)象導(dǎo)致氣化爐非計(jì)劃性停車事故的發(fā)生[4]。

2.4 原料煤灰分對粗渣量、細(xì)渣量及渣中總殘?zhí)剂康挠绊?/h3>

基于 AspenPlus軟件,我們對多元料漿氣化爐進(jìn)行了模擬,粗渣含碳量按照5%(設(shè)計(jì)值)計(jì)算,細(xì)渣含碳量按照25%(設(shè)計(jì)值)計(jì)算,根據(jù)多元料漿工藝提供數(shù)據(jù),粗渣量與細(xì)渣量按照4.97∶1計(jì)算,對1 000 kg干基煤中灰分增加,對氣化爐產(chǎn)生的粗渣量、細(xì)渣量及渣中殘?zhí)剂康淖兓厔葸M(jìn)行了分析,如圖3所示,經(jīng)分析得出原料煤灰分每增加1%,粗渣量約增加10.525 kg,細(xì)渣量約增加2.12 kg,渣中總殘?zhí)剂考s增加1.055 kg。

圖3 煤的灰分與渣中總殘?zhí)剂口厔輬D

3 結(jié)語

綜上所述,原料煤中的水分、灰分含量的高低,直接影響氣化爐的穩(wěn)定運(yùn)行。原料煤灰分每提高1%,比氧耗約增加0.7%,有效氣含量約減小18.75 kmol,粗渣量約增加10.525 kg,細(xì)渣量約增加2.12 kg,渣中總殘?zhí)剂考s增加1.055 kg,而且氣化爐爐磚的使用壽命降低;其次是原料煤中所含灰分的灰熔點(diǎn)直接影響到氣化爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行,通過分析原料煤灰熔融態(tài)溫度,及時(shí)調(diào)整氣化爐爐溫,是控制氣化爐安全穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵[5]。

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