李 楊,沈衛(wèi)玲,韓 亮,程義巖,陳富杰,馮勇勝,汪運律,郭桐岳
(中核核電運行管理有限公司,浙江 海鹽 314300)
秦山核電1號機組發(fā)電機是上海汽輪發(fā)電機公司生產(chǎn)的310 MW雙水內(nèi)冷型發(fā)電機,即采用水—水—空的冷卻方式,發(fā)電機的定子繞組和轉(zhuǎn)子繞組采用水內(nèi)冷,定子鐵芯及端部結(jié)構(gòu)件采用空氣冷卻,型號為QFS-310-2,其設(shè)計壽命為30年。該發(fā)電機在2007年進(jìn)行了定子局部改造,改造主要解決了發(fā)電機端部壓圈冷卻水銅管漏水隱患,在改造的同時發(fā)電機有功功率從原來的310 MW擴容到330 MW。2007年主發(fā)電機改造后,在機組運行期間,維修人員通過對發(fā)電機周檢以及現(xiàn)場巡檢,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機端部溫度存在偏高現(xiàn)象,尤其是在勵端端部發(fā)熱現(xiàn)象比較明顯(見圖1),最高溫升可達(dá)100 ℃,顯然不利于發(fā)電機的安全穩(wěn)定運行,必須采取措施解決端部過熱,以保證發(fā)電機組運行的可靠性。
圖1 紅外熱像
發(fā)電機在正常運行期間,定子繞組端部會產(chǎn)生一定的漏磁現(xiàn)象,這勢必會造成定子端部空間漏磁的冗聚,定子端部區(qū)域寄生的漏磁通一方面會在端部各金屬結(jié)構(gòu)件中感應(yīng)出渦流,引起結(jié)構(gòu)件發(fā)熱;另一方面會使端部導(dǎo)磁屏蔽和邊段鐵心出現(xiàn)磁飽和現(xiàn)象,如果控制不好,可能會對發(fā)電機的振動、損耗、溫升等帶來一系列影響,嚴(yán)重時會引起發(fā)電機絕緣老化、鐵心松動和非正常停機的發(fā)生。當(dāng)轉(zhuǎn)子以3000 r/min旋轉(zhuǎn)時,端部空間各處的磁場也隨之旋轉(zhuǎn),定子端部各金屬結(jié)構(gòu)件因相對運動而切割磁力線,并產(chǎn)生感應(yīng)電勢,該感應(yīng)電勢的方向與磁感應(yīng)強度的方向垂直,因此也有軸向、徑向等多種方向。發(fā)電機大端蓋上必然也產(chǎn)生軸向的感應(yīng)電勢,該方向的感應(yīng)電勢將形成從端蓋到發(fā)電機本體機殼、底部機座再到端蓋的一個電流環(huán)路,經(jīng)過的漏磁電流必定會引起端部結(jié)構(gòu)件發(fā)熱,因此從原理上可以判斷端部漏磁帶來的發(fā)熱是引起發(fā)電機端部過熱的重要原因之一。
1)本體結(jié)構(gòu):轉(zhuǎn)子線圈汽端端部軸向長達(dá)523 mm,勵端端部軸向長達(dá)523 mm,最長轉(zhuǎn)子線圈軸向長達(dá)6446 mm,超出鐵芯有效長度1186 mm,轉(zhuǎn)子線圈兩端端部(大小護(hù)環(huán))完全處于定子鐵心外部,轉(zhuǎn)子本體產(chǎn)生的磁場沿壁隙和定子鐵心構(gòu)成主磁通回路,但轉(zhuǎn)子端部漏磁通則通過端部空間至機座端蓋形成回路,因此雙水內(nèi)冷發(fā)電機固有結(jié)構(gòu)特點勢必會造成端部漏磁場的形成,從而影響端部構(gòu)件發(fā)熱。
2)端部銅屏蔽結(jié)構(gòu):發(fā)電機定子端部的材質(zhì)和結(jié)構(gòu)尺寸也是影響結(jié)構(gòu)件發(fā)熱的重要因素,其中結(jié)構(gòu)件中的銅屏蔽、磁屏蔽是保護(hù)壓圈和端部鐵心免受漏磁通引發(fā)的局部發(fā)熱而采用的主要部件。銅屏蔽是由10 mm厚的銅板構(gòu)成,結(jié)構(gòu)上與壓圈接觸良好。在發(fā)電機運行時,定轉(zhuǎn)子繞組在發(fā)電機端部產(chǎn)生交變的感應(yīng)磁場,銅屏蔽在此磁場下會產(chǎn)生渦流來阻礙磁場的透入。電磁場在導(dǎo)體中的穿透深度是磁場頻率、導(dǎo)體磁導(dǎo)率和電導(dǎo)率的函數(shù)。用解析公式(1)估算磁場的透入深度。
(1)
式中:δ——透入深度;
f——磁場頻度;
μ——絕對磁導(dǎo)率;
σ——電導(dǎo)率。
銅的電導(dǎo)率為57.7×106s/m,根據(jù)公式估算透入深度約為9.375 mm。由于銅屏蔽厚度大于磁場的透入深度,所以在理論上銅屏蔽可以有效屏蔽外部磁場,在整個端部結(jié)構(gòu)中起到十分重要的作用,而我廠采用的厚度為15 mm的銅板壓制而成。
3)銅屏蔽損耗:發(fā)電機端部結(jié)構(gòu)中,除壓圈為一純機械構(gòu)件,銅屏蔽和磁屏蔽均為邊端區(qū)域的磁通控制構(gòu)件。通過有限元計算,建立發(fā)電機端部三維渦流場的數(shù)學(xué)模型,采用二維或者三維磁場相耦合的方法,加載定轉(zhuǎn)子鐵心端部壓圈、壓指、磁屏蔽、銅屏蔽等有效負(fù)荷,從而求得端部區(qū)域磁場、渦流和損耗。定子鐵心端部溫度隨發(fā)電機的運行工況而變化,即定子鐵心溫度與發(fā)電機的有功功率、無功功率等密切相關(guān),計算結(jié)果如表1所示(發(fā)電機進(jìn)風(fēng)溫度按40 ℃計算)。
表1 330 MW發(fā)電機(定子端部壓圈外無銅屏蔽)典型工況下?lián)p耗和溫度
利用有限元的計算程序?qū)FS-330發(fā)電機定子端部(增加銅屏蔽后)的電磁場和溫度進(jìn)行了計算,主要結(jié)果如表2所示。
表2 330 MW時發(fā)電機(定子端部壓圈增加銅屏蔽后)典型工況下?lián)p耗和溫度
雖然從理論上計算得出銅屏蔽可以有效地減少端部漏磁所帶來的發(fā)熱影響,但是從2007年改造增加銅屏蔽后,現(xiàn)場實際情況反映并沒有徹底解決發(fā)熱問題,反而在近年出現(xiàn)了端部溫度升高的情況。因此,加裝銅屏蔽后效果不佳也是影響發(fā)電機端部發(fā)熱的原因之一。
4)發(fā)電機通風(fēng)結(jié)構(gòu):我廠雙水內(nèi)冷發(fā)電機的定子鐵心和端部結(jié)構(gòu)件及轉(zhuǎn)子表面是依靠空氣進(jìn)行冷卻,冷風(fēng)由裝在發(fā)電機軸上的風(fēng)扇提供,與空冷器組成一個封閉的循環(huán)系統(tǒng),采取兩邊進(jìn)風(fēng),中部出風(fēng)的方式。在2007年改造過程中發(fā)現(xiàn),發(fā)電機內(nèi)部風(fēng)路的走向在端部位置還是存在“死角”,為此在發(fā)電機定子鐵心的汽端和勵端各裝氣隙擋風(fēng)板,以加大端部鐵心的冷卻效果。所以發(fā)電機內(nèi)部冷卻風(fēng)路的走向和冷卻效果也是導(dǎo)致端部溫度發(fā)熱的原因之一。
發(fā)電機的增容主要是通過增大發(fā)電機的線性尺寸和增加電磁負(fù)荷(即線負(fù)荷)兩種途徑實現(xiàn),這樣就會增加線棒的損耗,從而導(dǎo)致端部漏磁的增加,造成定子端部空間漏磁進(jìn)一步的冗聚。秦山核電30萬千瓦級機組在兩次增容改造中,必然會帶來定子電流增大、定子線負(fù)荷增加的情況。由于雙水內(nèi)冷發(fā)電機的線負(fù)荷較高(約1702 A/cm),隨著發(fā)電機單機容量增大時,一方面帶來發(fā)電機定子電流的增加,另一方面發(fā)電機內(nèi)較高的電磁負(fù)荷會使電機端部漏磁增大,汽輪發(fā)電機端部漏磁場作為一種無用寄生場,將直接導(dǎo)致端部區(qū)域結(jié)構(gòu)件渦流損耗增加,是引起發(fā)電機端部結(jié)構(gòu)件局部過熱、產(chǎn)生破壞性電磁力的原因之一。
綜上所述,發(fā)電機端部發(fā)熱主要原因:一是基于雙水內(nèi)冷發(fā)電機固有的結(jié)構(gòu)特點;二是基于發(fā)電機端部存在不可避免的漏磁場作用和發(fā)電機通風(fēng)、端部結(jié)構(gòu)特點;三是由于發(fā)電機增容后漏磁場的增加,三者共同作用引起端部結(jié)構(gòu)件的發(fā)熱。
針對以上原因分析,在“對以上原年發(fā)電機定子局部改造”以及“發(fā)電機定年OLE項目常規(guī)島設(shè)備更新——發(fā)電機本體改造”中采取了相應(yīng)改進(jìn)措施來改善端部發(fā)熱狀況。理論上主要是通過減少端部漏磁以及減少渦流損耗兩種方式,其中對發(fā)電機端部結(jié)構(gòu)的優(yōu)化是減小端部漏磁和渦流最直接有效的方法,一般采取在端部加裝兩道磁屏蔽環(huán)、加裝銅屏蔽,以及壓圈采用特殊非磁性材料、端部結(jié)構(gòu)改善、優(yōu)化通風(fēng)效果等方法來實現(xiàn)。
鐵心邊段階梯狀:將定子鐵心的端部疊成階梯狀,即定子邊段鐵心段設(shè)計有小階梯,在齒中間開有窄槽,主要是為了增大氣隙,以減少軸向漏磁通在端部鐵心中產(chǎn)生的損耗。定子鐵心為0.35 mm厚的高導(dǎo)磁、低損耗的DQ157-35方向性硅鋼片材料。端部結(jié)構(gòu)件材料采用特殊非磁性材料壓圈和非磁性鍛鋼壓指,以降低壓圈、壓指自身損耗。機座和端蓋是由不同材料制作而成的,機座是鋼板制成的,端蓋是鑄鋁合金ZL2,在端部線圈和極間引線的漏磁場作用下,產(chǎn)生感應(yīng)電動勢。機座鋼板為高導(dǎo)磁材料,而鋁制端蓋為低導(dǎo)磁材料,所以漏磁大部分是通過機座產(chǎn)生渦流損耗。為此,在機壁增加磁分路的結(jié)構(gòu),目的就是讓端部的漏磁從這里通過,達(dá)到降低端蓋溫度的效果。
1)加裝銅屏蔽:將定子壓圈內(nèi)原冷卻銅管拆除,在定子鐵心端部壓圈外加裝銅屏蔽,以減少漏磁進(jìn)入定子壓圈。為防止銅屏蔽發(fā)熱,在損耗密度較大的內(nèi)圓焊接冷卻銅管通水加強冷卻。
2)加裝外磁屏蔽:由于定子端部裝了銅屏蔽,漏磁就集中到機座上。為此在原來齒壓板旁邊磁屏蔽保留基礎(chǔ)上,在機座內(nèi)加裝導(dǎo)磁性的外磁屏蔽,可降低機座外圓和端蓋等處的溫度,以保證機座導(dǎo)磁及溫度均勻。
3)加裝擋風(fēng)板:在發(fā)電機定子鐵心的汽端和勵端端部各裝氣隙擋風(fēng)板,以加大端部鐵心的冷卻效果,氣隙擋風(fēng)板采用8 mm厚的耐高溫材料做成。采用氣隙擋風(fēng)板后,能改變該風(fēng)區(qū)進(jìn)風(fēng)的風(fēng)速,使通風(fēng)道內(nèi)的動壓頭和靜壓頭分布合理,可使最高處溫升下降約15 K。
1)壓圈與機座間等電位:在壓圈與機座間采用周向布置銅辮子實現(xiàn)兩者之間的短接,將壓圈與基座之間等電位,防止產(chǎn)生渦流發(fā)熱。
2)端部結(jié)構(gòu)改善:改造前,發(fā)電機定子繞組端部一直采用支架、端箍、壓板式綁扎固定結(jié)構(gòu)。改造后,定子繞組端部采取全新模塊化設(shè)計固定結(jié)構(gòu),包括壓板、徑向螺桿、錐環(huán)和擋膠墊塊等部分。通過采用定子繞組端部整體灌膠和絕緣盒灌膠設(shè)計,與改造前的端箍綁扎結(jié)構(gòu)相比,極大提高了端部繞組防油、防塵、防異物和防電暈的能力。
3)風(fēng)路優(yōu)化:在勵端機座外壁上再增加4個直徑約70 mm的通風(fēng)孔。通過計算,此時勵端支路的風(fēng)量約增加22%,一方面氣體溫升會降低,另一方面,流量增加會強化勵端機座端部區(qū)域的換熱,表面換熱系數(shù)一般與流速的0.8次冪成正比,勵端機座端部的溫度約降低5 K左右,可基本實現(xiàn)勵端機座端部溫度不隨此次增容而進(jìn)一步上升。
發(fā)電機經(jīng)改造完成后,為了驗證改造后端部發(fā)熱效果,在發(fā)電機進(jìn)行相關(guān)修后試驗及機組并網(wǎng)調(diào)試過程中對發(fā)電機端部溫度進(jìn)行了觀察和記錄,分別在30%、50%、75%、100%功率平臺下,觀察汽側(cè)、勵側(cè)兩端端部溫度無異常變化,均保持在正常范圍內(nèi)。在機組并網(wǎng)后的100%工況全功率運行中,通過有效統(tǒng)計,汽側(cè)、勵側(cè)兩端端部溫升較改造前降低約50%,取得了較為明顯的效果,與過往同期數(shù)據(jù)相比較,取得了較為明顯的效果。
通過此次OLE項目的改造,秦一廠30萬千瓦級機組主發(fā)電機機組狀況和性能得到了進(jìn)一步提升和改造,也徹底解決了端部發(fā)熱問題。在改善方法上,不論是對發(fā)電機其制造工藝、通風(fēng)設(shè)計、還是對定子繞組端部結(jié)構(gòu)等都進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn),但發(fā)電機定子繞組端部的漏磁現(xiàn)象還是不可避免的,如果控制不好,還是會對發(fā)電機的振動、損耗、溫升等帶來一系列影響,造成發(fā)電機不能安全可靠地運行。因此,在以后機組正常運行期間,還是要對端部溫度加以監(jiān)測和記錄,特別是要注意在發(fā)電機運行過程中是否還會出現(xiàn)溫度持續(xù)偏高的現(xiàn)象,以保證整個機組的安全可靠運行。