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330 MW燃煤機(jī)組NOx排放值超標(biāo)控制方法研究分析

2021-08-19 04:15:26劉元斐
黑龍江電力 2021年3期
關(guān)鍵詞:噴氨外傳燃燒器

劉元斐

(華電國際萊城發(fā)電廠,濟(jì)南 271100)

0 引 言

國家環(huán)保形勢的需要,堅(jiān)持“人與自然和諧發(fā)展”的發(fā)展理念,強(qiáng)調(diào)“守護(hù)青山綠水,建設(shè)美麗中國”。降低粉塵等污染物的排放、防止酸雨等有害物質(zhì)的產(chǎn)生,環(huán)保排放達(dá)標(biāo)是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然之路。

環(huán)保意識提升的需要。由于萊城電廠地處濟(jì)南萊蕪主城區(qū),周邊生活小區(qū)逐漸增多,居民環(huán)保意識逐漸提高;同時(shí)上級公司對環(huán)保要求越來越高,監(jiān)督和處罰都越來越嚴(yán)。因此,需要進(jìn)一步提升環(huán)保意識,確保環(huán)保設(shè)備的安全可靠運(yùn)行。

提升環(huán)保工作水平的需要。萊城電廠各級部門越來越重視環(huán)保參數(shù)的控制,在控制好脫硝入口NOx生成的前提下,進(jìn)一步控制脫硝出口NOx的排放,將環(huán)保外傳超標(biāo)等同于一類障礙,考核堪比非停。

1 機(jī)組NOx排放狀況

根據(jù)DL/T296—2011《火電廠煙氣脫硝技術(shù)導(dǎo)則》,萊城電廠能夠達(dá)標(biāo)排放,但近幾年環(huán)保部門為了適應(yīng)社會(huì)發(fā)展的需要要求超低排放,萊城電廠規(guī)定NOx超低排放低于50(mg·m-3)/h[1]。但由于參數(shù)失真、管路堵塞、負(fù)荷大幅波動(dòng)等原因,排放外傳值超標(biāo)狀況時(shí)有發(fā)生,為環(huán)保工作帶來壓力。精準(zhǔn)化調(diào)整脫硝排放小時(shí)值,降低排放超標(biāo)小時(shí)數(shù)甚至零超標(biāo)是企業(yè)今后持續(xù)發(fā)展的長期目標(biāo)。為達(dá)到節(jié)能環(huán)保的目的,深挖節(jié)能降耗潛力,對2018年以來該廠影響超標(biāo)的原因進(jìn)行統(tǒng)計(jì),見表1。

表1 影響外傳分鐘值超標(biāo)的原因統(tǒng)計(jì)

探討降低入口NOx數(shù)值的同時(shí),選擇最佳的噴氨量,防止過量的噴氨造成空預(yù)器生成硫酸氫銨堵塞空預(yù)器,不利于經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。綜合考慮噴氨的利弊,將NOx出口小時(shí)值定為35~40(mg·m-3)/h,運(yùn)行指標(biāo)評價(jià)系統(tǒng)將NOx出口分鐘排放值控制在35±1(mg·m-3)/h滿分考評。

2 原因分析

分析超標(biāo)因素和機(jī)組運(yùn)行過程中引起參數(shù)波動(dòng)的工況等因素,對影響外傳分鐘值超標(biāo)的原因進(jìn)行剖析[2]。查找可控控制因素,見表2。

表2 影響外傳排放分鐘值的末端因素可控分析表

3 改進(jìn)措施

在煤質(zhì)無法干預(yù)情況下,運(yùn)行調(diào)整操作中防止NOx超標(biāo),通過2018年超標(biāo)分析,提高噴氨可控度,制定改進(jìn)措施。

3.1 優(yōu)化調(diào)閥程序與增加外傳小時(shí)值顯示

在確認(rèn)DCS畫面各個(gè)數(shù)據(jù)顯示正常情況下,建議在電腦屏幕增加環(huán)保網(wǎng)站的同步小時(shí)值,光子牌顯示外傳小時(shí)值超標(biāo)報(bào)警(超標(biāo)發(fā)紅)以及脫硝畫面兩側(cè)NOx出口數(shù)值;同時(shí)建議熱控部門在不增加就地設(shè)備的前提下,在原脫硝系統(tǒng)對噴氨調(diào)閥增加優(yōu)化調(diào)整程序,在原脫硝系統(tǒng)畫面增設(shè)投停模塊,方便運(yùn)行人員根據(jù)實(shí)際狀態(tài)進(jìn)行解投操作。

增加電腦顯示屏,顯示與環(huán)保網(wǎng)站實(shí)時(shí)的NOx小時(shí)值,便于運(yùn)行人員實(shí)時(shí)分析調(diào)整NOx分鐘值,及時(shí)調(diào)整噴氨量定值,保證整個(gè)時(shí)段的外傳可靠。

3.2 配合熱控增加調(diào)閥控制優(yōu)化程序

如圖1所示,將入口NOx作為前饋量引入調(diào)閥動(dòng)作程序中,入口NOx濃度預(yù)估:鍋爐燃燒產(chǎn)生的NOx量與鍋爐燃燒的各種參量相關(guān),在鍋爐負(fù)荷較大時(shí),產(chǎn)生的NOx量較大。根據(jù)鍋爐燃燒狀態(tài)和出口NOx量的相關(guān)性分析,建立鍋爐燃燒與NOx產(chǎn)生量模型,從而預(yù)估出口NOx量,減少NOx含量測量延遲對控制系統(tǒng)的影響。前饋量的補(bǔ)償優(yōu)化調(diào)閥動(dòng)作,集控畫面增加調(diào)閥按鈕,方便操作。

圖1 調(diào)閥控制邏輯示意圖

3.3 濾網(wǎng)結(jié)晶,異物堵塞:運(yùn)行人員就地緊急處理

隨著閥門的增多,結(jié)晶或異物堵塞管路,造成噴氨降低。需要及時(shí)準(zhǔn)確判斷出堵塞部位,及時(shí)隔離,調(diào)整相應(yīng)閥門,保證供氨量,防止排放超標(biāo)。這需要運(yùn)行人員就地快速操作,否則SCR入口NOx在300~500 mg/m3運(yùn)行狀態(tài)下,10 min左右可造成排放超標(biāo)[3]。

3號、4號機(jī)組距離液氨站相對較遠(yuǎn),供氨管路距離長,易發(fā)生壓力降低等異常。根據(jù)以往檢修經(jīng)驗(yàn),敲擊管路易出現(xiàn)堵塞部位,壓力會(huì)出現(xiàn)回升。曾經(jīng)出現(xiàn)脫硝噴氨母管隔離門后法蘭處未檢測到漏汽及滴水現(xiàn)象,管路完全堵塞。冬季噴氨管路更易發(fā)生結(jié)晶,需要引起相關(guān)部門重視,同時(shí)化學(xué)工作人員對蒸發(fā)器的操作也會(huì)易引發(fā)管路供氨壓力波動(dòng)。

在確認(rèn)各項(xiàng)DCS數(shù)據(jù)顯示無誤的狀況下,管路堵塞時(shí)(主要發(fā)生在管路截止閥部位),運(yùn)行就地進(jìn)行調(diào)整。

檢查發(fā)現(xiàn)A側(cè)出口NOx持續(xù)升高時(shí),投自動(dòng)的噴氨調(diào)閥開大,噴氨量不升反降。判斷A側(cè)噴氨管路出現(xiàn)堵塞,立即敲擊管路易出現(xiàn)堵塞部位,壓力若未出現(xiàn)回升,聯(lián)系檢修處理。

就地打開A側(cè)噴氨調(diào)閥旁路門,注意噴氨量的變化,若噴氨量增加,則表明噴氨調(diào)閥處出現(xiàn)堵塞,關(guān)閉噴氨調(diào)閥前后隔離門,利用旁路閥手動(dòng)調(diào)節(jié)噴氨量。手動(dòng)控制噴氨量時(shí),應(yīng)緩慢調(diào)整,防止旁路閥開關(guān)幅度過大。

若旁路閥打開后噴氨量無變化,則判斷為噴氨管路三通后逆止門發(fā)生堵塞,此時(shí)應(yīng)關(guān)閉A氨/空氣混合器供氨逆止門后隔離門,打開A、B供氨管道聯(lián)絡(luò)門,通過B側(cè)供氨管路向兩側(cè)噴氨。

單側(cè)供氨期間,應(yīng)通過燃燒調(diào)整,適當(dāng)降低脫硝入口NOx,盡量降低兩側(cè)的噴氨量,防止脫硝參數(shù)超標(biāo)。同時(shí)關(guān)小B側(cè)供氨聯(lián)絡(luò)門后隔離門,保證A側(cè)流量。

若上述操作仍不能降低SCR出口數(shù)值,則判斷為聯(lián)絡(luò)門后閥門及管路堵塞,將堵塞部位隔離后,確保氨氣無泄漏情況下,聯(lián)系檢修處理。

3.4 優(yōu)化探討機(jī)組運(yùn)行方式,提高SCR入口溫度

改進(jìn)措施:C1小油槍點(diǎn)火開機(jī),2019年為了提高機(jī)組調(diào)峰時(shí)脫硝入口煙溫及再熱蒸汽溫度,在3號、4號爐小修期間,改進(jìn)低負(fù)荷穩(wěn)燃燃燒器:C1層換成富氧微油燃燒器;C2層分級成C21和C22兩層一次風(fēng)燃燒器為高位燃燒分級燃燒器,用煤粉分級轉(zhuǎn)換器將頂部一路煤粉燃料分為純濃、純淡兩路,煤粉燃燒器由原先的6層改造為7層,保證高效、低氮燃燒[4]。在各部門的配合下,進(jìn)行了啟動(dòng)參數(shù)對比。2019年將3號機(jī)組C1小油槍點(diǎn)火啟動(dòng)與A2小油槍點(diǎn)火啟動(dòng)過程的脫硝入口溫度進(jìn)行對比,見表3。

表3 脫硝入口煙溫不同啟動(dòng)方式對照表

從表3數(shù)據(jù)對比分析,采用C1小油槍啟動(dòng)比A2小油槍點(diǎn)火啟動(dòng)時(shí),脫硝入口煙溫升高20 ℃以上。提前投入脫硝系統(tǒng),進(jìn)一步提高了催化劑的效率,降低了外傳NOx超標(biāo)量。

3.5 優(yōu)化配風(fēng)方式

二次風(fēng)系統(tǒng)改為“縮腰型”配風(fēng)[5]。因投運(yùn)脫硝系統(tǒng)爐膛改變了原有設(shè)計(jì),二次風(fēng)配風(fēng)發(fā)生變化。提出風(fēng)箱配風(fēng)方式的改進(jìn)方法:盡量控制兩側(cè)SOFA風(fēng)開度在60%以上。SOFA風(fēng)開大的過程中,監(jiān)視爐膛各角風(fēng)箱壓力,控制風(fēng)箱壓力不低于0.5 kPa。輔助風(fēng)風(fēng)門在60%左右,同時(shí)根據(jù)負(fù)荷及SCR入口NOx濃度狀況確定具體的開度,保持“縮腰型”配風(fēng)。通常,低負(fù)荷開大AA風(fēng)門對降低SCR入口NOx濃度的影響比高負(fù)荷時(shí)大,及時(shí)地調(diào)整二次風(fēng)擋板開度。由數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表明,能有效地降低了NOx的生成,如圖2所示。

圖2 二次風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整圖

4 實(shí)施效果

運(yùn)行人員根據(jù)負(fù)荷和相關(guān)的測點(diǎn)顯示,對SCR入口NOx排放量波動(dòng)趨勢預(yù)判,對噴氨量進(jìn)行動(dòng)態(tài)預(yù)估,以及儀表吹掃工況下分鐘值控制更加精細(xì),與2018年同期比較,震蕩波幅顯著減小,防止小時(shí)值超標(biāo)成效顯著。2019年上半年2臺機(jī)組均無NOx小時(shí)值超標(biāo)發(fā)生,環(huán)保壓力減小。

2019年上半年日均噴氨量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見表4。

表4 3號、4號爐日均噴氨量對比表

由表4可知,在調(diào)整運(yùn)行操作后,2臺爐噴氨量下降明顯,因?yàn)槟壳爸挥?號爐加裝脫硝優(yōu)化邏輯,相比4號爐降低明顯,加上4號機(jī)組在一季度多次參與低負(fù)荷調(diào)峰,噴氨量偏大,其中3號爐日均噴氨量5個(gè)月減少603 kg,每月日均噴氨量減少約120 kg,半年可節(jié)約成本6.48萬元。通過精細(xì)化調(diào)整的實(shí)施,節(jié)省了發(fā)電成本,達(dá)到節(jié)能環(huán)保目的。

采用改進(jìn)措施后,正常調(diào)整后,2臺機(jī)組全年可節(jié)約液氨支出25.9萬元。

精益調(diào)整鍋爐配風(fēng),應(yīng)用“束腰型”配風(fēng),保持最佳爐膛氧量,及時(shí)調(diào)節(jié)風(fēng)量,保證了二次風(fēng)剛性與燃燒的完全性,確保了噴氨量的有效下降和環(huán)保參數(shù)的“零”次超標(biāo),機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定。

2臺機(jī)組外傳NOx全年無超標(biāo),環(huán)保壓力降低,企業(yè)獲得較高的社會(huì)認(rèn)可度。

5 結(jié) 語

通過綜合改進(jìn)優(yōu)化,萊城電廠二期2臺330 MW燃煤發(fā)電機(jī)組脫硝NOx外傳超標(biāo)次數(shù)明顯降低,并取得了較好的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和安全價(jià)值,企業(yè)社會(huì)效益提高。此應(yīng)用實(shí)例,經(jīng)驗(yàn)證改進(jìn)和規(guī)范整理,形成標(biāo)準(zhǔn)化措施文件,為一期2臺機(jī)組規(guī)范化運(yùn)行管理提供指導(dǎo)。

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