鄭麗偉 沈陽(yáng)恒久安泰環(huán)保與節(jié)能科技有限公司
近三十年以來(lái),隨著人類綠色意識(shí)的覺(jué)醒,環(huán)境保護(hù)意識(shí)不斷加強(qiáng),可持續(xù)發(fā)展觀念深入人心,液化天然氣作為一種安全、高效的清潔能源,得到了更為廣泛的利用,LNG液化天然氣是將天然氣(甲烷)凈化,并在-162℃的低溫下加工而成的液態(tài)燃料,這就要求配套的各種閥門在低溫工況下閥門具有更高、更好密封性、材料穩(wěn)定性、可靠性。其中低溫調(diào)壓閥主要應(yīng)用在LNG為燃料的重型汽車[1]的LNG氣瓶供氣系統(tǒng)上。 本文針對(duì)調(diào)壓閥異響問(wèn)題進(jìn)行研究,并提出了解決措施。
低溫升壓調(diào)壓閥即增壓調(diào)壓閥(車載瓶用)是一種超低溫閥門。主要用于LNG氣瓶的內(nèi)部增壓及對(duì)于多余氣體的再利用,處于常閉狀態(tài)。零部件包括閥體、閥蓋、密封墊圈、膜片組件、閥瓣(閥板)、閥桿、閥座、閥籠、調(diào)壓螺栓、螺母、彈簧、彈簧座等,其中閥體、膜片組件、密封墊圈、閥籠、閥桿是閥門主要的五個(gè)部件,閥門通過(guò)調(diào)壓螺栓設(shè)定開啟壓力,擰緊螺栓一圈約0.1MPa。當(dāng)LNG儲(chǔ)存罐內(nèi)隨著介質(zhì)消耗,罐內(nèi)壓力逐漸降低到某一設(shè)定值時(shí),調(diào)壓閥開啟,介質(zhì)通過(guò)調(diào)壓閥流經(jīng)其后的翅片盤管汽化后回到氣瓶?jī)?nèi)部使壓力升高。當(dāng)壓力升高至設(shè)定值時(shí),調(diào)壓閥關(guān)閉,增壓停止。調(diào)壓閥通過(guò)調(diào)節(jié)螺栓壓縮上彈簧,使上彈簧作用在膜片組件上的力與出口介質(zhì)壓力作用在膜片組件上的力達(dá)到平衡。當(dāng)出口壓力值低于設(shè)定值時(shí),上彈簧作用在膜片組件上的力大于出口介質(zhì)壓力作用在膜片組件上的力,在壓差力的作用下閥桿組件打開,介質(zhì)由進(jìn)口進(jìn)入系統(tǒng),使系統(tǒng)內(nèi)的介質(zhì)壓力增高。當(dāng)系統(tǒng)內(nèi)的介質(zhì)壓力增高到某一設(shè)定值時(shí),出口介質(zhì)作用在膜片組件上的力大于上彈簧作用在膜片組件上的力,膜片組件向上運(yùn)動(dòng),與閥桿組件分開,閥桿組件在下彈簧力作用下關(guān)閉閥門(見(jiàn)圖1)。
圖1 調(diào)壓閥結(jié)構(gòu)及參數(shù)
從產(chǎn)品最初投放市場(chǎng)兩年內(nèi)頻繁出現(xiàn)調(diào)壓閥異響現(xiàn)象,異響均為類似蜂鳴聲,更換膜片組件異響消失,但使用一段時(shí)間后又出現(xiàn)異響。
根據(jù)此問(wèn)題,借助于分析二維和三維流體流場(chǎng)的先進(jìn)工具——FLuent CFD工具,運(yùn)用有限體積法模擬分析。
通過(guò)ANSYS三維建模,搭建內(nèi)部流場(chǎng)模型,對(duì)其網(wǎng)格劃分,利用Fluent設(shè)置邊界條件,選擇湍流模型運(yùn)用有限體積法模擬分析,內(nèi)部流場(chǎng)分析如圖2。
圖2 中截面流線分布
分析結(jié)果:
1.在速度場(chǎng)中發(fā)現(xiàn),該閥的速度場(chǎng)分布較為不均,在入口壁面附近、節(jié)流口、出口處等多處出現(xiàn)渦旋現(xiàn)象。氣體過(guò)流面積突變、突縮,方向改變都會(huì)產(chǎn)生渦旋,使流場(chǎng)造成湍流狀態(tài),非常容易產(chǎn)生噪音;
2.湍動(dòng)能的數(shù)值反映了能量損失的關(guān)系,是衡量湍流發(fā)展變化的重要指標(biāo)。對(duì)閥體中間橫截面的湍動(dòng)能分布進(jìn)行分析,能量損失主要集中在閥體閥桿左側(cè)附近。由此說(shuō)明氣體在改變流動(dòng)方向的同時(shí)能量損失較大。
根據(jù)以上分析,調(diào)壓閥異響主要原因:
1.閥內(nèi)部流場(chǎng)局部位置氣體流速過(guò)大,內(nèi)部流場(chǎng)出現(xiàn)較多渦流、湍流,
2.控制壓力阻尼口大小不合適。
1.加裝阻尼塞,規(guī)格為φ2、φ1.5、φ1,以方便阻尼孔大小的調(diào)整。
2.閥體多處圓角處理,改善內(nèi)部流場(chǎng)。
對(duì)異響調(diào)壓閥(故障件,臺(tái)架試驗(yàn)異響)進(jìn)行了加裝阻尼塞φ1.5及閥體圓角處理后,又進(jìn)行了臺(tái)架試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果未出現(xiàn)異響,未更好的驗(yàn)證方案效果,進(jìn)行小批量(故障件20件,臺(tái)架試驗(yàn)均異響)使用氣瓶模擬工況試驗(yàn),試驗(yàn)介質(zhì)采用液氮,試驗(yàn)結(jié)果均未出現(xiàn)異響。
綜上所述,通過(guò)對(duì)異響調(diào)壓閥的理論模擬分析和試驗(yàn)驗(yàn)證,此問(wèn)題消除,為產(chǎn)品設(shè)計(jì)和改進(jìn)提供了強(qiáng)有力的支撐。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和改進(jìn)全過(guò)程中要貫徹采用先進(jìn)的設(shè)計(jì)手段,優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)。